王衛(wèi)生
(北京科技大學(xué)土木與環(huán)境工程學(xué)院, 北京 100083)
高壓旋噴注漿技術(shù)在副井施工中的應(yīng)用
王衛(wèi)生
(北京科技大學(xué)土木與環(huán)境工程學(xué)院, 北京 100083)
贊比亞國(guó)謙比西市東南副井井筒下掘至強(qiáng)風(fēng)化泥質(zhì)白云巖階段出現(xiàn)了大面積垮塌,對(duì)下部施工帶來(lái)了很大的困難。為保證下部施工順利進(jìn)行,采取了工作面高壓噴預(yù)注漿措施,并取得了預(yù)期的效果。分析了井筒壁垮塌的原因,介紹了工作面預(yù)注漿的設(shè)計(jì)與施工工藝,得出該類(lèi)型礦山建設(shè)階段的相關(guān)施工經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。
井筒掘進(jìn);高壓旋噴注漿;工作面預(yù)注漿
贊比亞謙比西東南礦體副井位于謙比西礦區(qū)東南6 km MUKULUMPE農(nóng)場(chǎng)內(nèi),該副井井筒凈直徑7.2m,井口砼面標(biāo)高1235.05m,井筒深度1120m。
當(dāng)副井井頸段施工至井深21.5m處繼續(xù)向下掘進(jìn)時(shí),遇強(qiáng)風(fēng)化泥質(zhì)白云巖,圍巖極不穩(wěn)定。施工井深至23.5m時(shí),井筒南側(cè)由于側(cè)壓力出現(xiàn)垮落,當(dāng)掘至井深31.5m出現(xiàn)如同井深23.5m時(shí),相同的情況。砼壁后形成非常大的空洞,給下步施工造成很大的安全隱患。
由于沒(méi)有東南礦體副井范圍內(nèi)的地質(zhì)鉆孔資料,只能是依據(jù)距副井100m處的主井的地質(zhì)鉆孔施工。資料顯示該段位于第四系黏土以下的強(qiáng)風(fēng)化帶中,巖性為泥質(zhì)巖與泥質(zhì)白云巖互層,呈灰色,風(fēng)化后呈磚紅色,泥質(zhì)結(jié)構(gòu),層狀構(gòu)造。主要礦物成分為粘土礦物,含白色斑點(diǎn)狀高嶺石及泥質(zhì)巖風(fēng)化角礫,偶見(jiàn)石英。強(qiáng)風(fēng)化巖呈泥質(zhì)砂土狀,裂隙不發(fā)育且多被泥質(zhì)充填,弱風(fēng)化裂隙薄且不發(fā)育。該段巖層遇水易膨脹,呈流塑淤泥,粘性較強(qiáng),井壁圍巖向井筒內(nèi)部擠壓,壓力較大,垮塌嚴(yán)重,工程地質(zhì)條件極差,施工條件極惡劣。
根據(jù)資料,該段位于第一含水層中,為第四系風(fēng)化裂隙潛水。由含礫砂質(zhì)粘土組成,透水弱含水,直接覆蓋于風(fēng)化裂隙帶之上,無(wú)明顯隔水層。含水層富水性取決于風(fēng)化裂隙的發(fā)育程度及巖性和風(fēng)化程度,預(yù)測(cè)最大涌水量100m3/d即4.17m3/h。
東南礦體副井作為通風(fēng)行人井,對(duì)其井建工程的安全性、準(zhǔn)確性、可靠性和容錯(cuò)率高低等具有很高要求。因此必須安全可靠地通過(guò)此風(fēng)化層,以確保下步施工可以順利進(jìn)行。
2.1 運(yùn)用“短掘短砌”技術(shù)
當(dāng)時(shí)正值雨季剛結(jié)束,周邊河流儲(chǔ)水充沛,地下徑流補(bǔ)給水豐富,導(dǎo)致地表滲水和圍巖裂隙出水加大。施工井深至23.5m時(shí),井筒南側(cè)由于側(cè)壓力出現(xiàn)垮落,垮落厚度達(dá)1m,寬度6m,高度7m。在井筒23.5m以下段施工過(guò)程中也出現(xiàn)局部垮落,采用“短掘短砌”技術(shù),順利通過(guò)。
當(dāng)掘至井深31.5m出現(xiàn)如同井深23.5m相同的情況,東西偏南側(cè)近半個(gè)井筒,砼壁后形成空洞。砼壁后的強(qiáng)風(fēng)化泥質(zhì)白云巖遇水形成泥糊狀向下部擠壓,從砼壁后向井筒中心擠壓。
當(dāng)準(zhǔn)備對(duì)該段進(jìn)行快速通過(guò)時(shí),從開(kāi)挖到背板和螺紋鋼支護(hù)到澆砼完成,才將擠壓出來(lái)的泥糊清理完成,又對(duì)其用木板,鋼管、螺紋鋼及槽鋼、角鋼進(jìn)行支護(hù),過(guò)了約8h后,這些背板用的材料全部被擠壓變形移位。
3.1 支護(hù)后發(fā)生地表沉降的主要因素
井壁封閉支護(hù)后不久又發(fā)現(xiàn)在地表南偏東距鎖口盤(pán)約6m處出現(xiàn)長(zhǎng)約8m、寬約50mm的裂縫,北偏西有長(zhǎng)約2m、寬約5mm的裂縫。經(jīng)業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘察,認(rèn)為造成地表開(kāi)裂的原因主要是井筒長(zhǎng)期排水造成水位下降,破壞了上部土體的原始狀態(tài),從而引起了地表沉降,地表回填土沉降及井筒圍巖松軟垮幫也是影響地表沉降的因素之一。
3.2 采取壁后充填與工作面預(yù)注漿前的準(zhǔn)備工作
針對(duì)井壁加固封閉效果不佳以及地表發(fā)生沉降等情況,為了及時(shí)高效地通過(guò)此風(fēng)化層,決定采取壁后充填注漿與工作面預(yù)注漿等加固措施。
1.3調(diào)查所得資料采用EpiData3.0軟件進(jìn)行的數(shù)據(jù)錄入,應(yīng)用SPSS17.0軟件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)學(xué)分析,率的比較采用x2,檢驗(yàn)水準(zhǔn)=0.05。
(1)井底設(shè)濾水層與集水濾水盒。按現(xiàn)場(chǎng)涌水量、井筒斷面,依據(jù)建井工程手冊(cè)中濾水層厚度計(jì)算公式計(jì)算得濾水層厚度為0.4m,依據(jù)計(jì)算結(jié)果,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工情況,取濾水層厚度為1.0m。
根據(jù)井筒涌水量、現(xiàn)有潛水泵的排水能力及止?jié){墊澆筑過(guò)程中潛水泵排水的可靠性等因素,設(shè)置2套Φ325×12×2500mm無(wú)縫鋼管制作的集水濾水盒。
(2)澆筑砼止?jié){墊。考慮現(xiàn)場(chǎng)施工條件及注漿終壓,結(jié)合相關(guān)施工經(jīng)驗(yàn),止?jié){墊選用強(qiáng)度等級(jí)C30的砼,澆砼高度1m。止?jié){墊澆筑前,為防止砼砂漿流入濾水層,在石子濾層上面鋪設(shè)一層彩條雨布。
3.3 壁后加固充填注漿
止?jié){墊澆好后養(yǎng)護(hù)7 d,實(shí)施井深23.5~31.5m段井筒壁后加固充填注漿及濾水層密實(shí)注漿。漿材選用純水泥漿,漿液配比為1∶0.6~1∶2,盡量用濃水泥漿,以注漿泵能注入為準(zhǔn)。
注漿孔采用YT-24鑿巖機(jī)打眼,鉆孔直徑Φ38mm,眼深3m;注漿管選用Φ38mm無(wú)縫鋼管,長(zhǎng)3m。鉆孔為垂直于井壁面扇形、并沿井筒周邊均勻布置,水平間距1m、層間距1m。如圖1所示。
壁后充填密實(shí)注漿結(jié)束后,開(kāi)始止?jié){墊以下的工作面預(yù)注漿。考慮到強(qiáng)風(fēng)化層巖石的性質(zhì)以及注漿方案的可行性等因素,選擇高壓旋噴注漿法。

圖1 壁后注漿孔布置示意
4.1 高壓旋噴注漿的原理
高壓旋噴注漿技術(shù)就是先鉆孔至注漿工作面以下一定深度后,利用高壓注漿泵使?jié){液壓入孔內(nèi),形成20~40 MPa高壓噴射流,不斷切割破碎巖體,破壞強(qiáng)風(fēng)化泥質(zhì)白云巖。當(dāng)噴射流的動(dòng)壓超過(guò)土體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度時(shí),土粒便從巖體中剝落下來(lái)與漿液攪拌混合。并按一定的漿土比例和質(zhì)量大小有規(guī)律的重新排列,漿液凝固后,便在巖體中形成一個(gè)固結(jié)體,以提高其抗剪強(qiáng)度、改善土的變形性質(zhì),使其在上部結(jié)構(gòu)荷載直接作用下不產(chǎn)生破壞或過(guò)大的變形。且邊噴射邊以一定速率往上提升,最終在鉆孔周?chē)纬晒探Y(jié)后能承載一定負(fù)荷的水泥結(jié)石圓柱體,達(dá)到加固巖體和隔離滲水的作用。
高壓旋噴注漿的加固范圍與多種因素相關(guān)。與噴射壓力和高壓噴射孔的直徑成正比,與注漿鉆桿的提升速度、巖體的抗剪切強(qiáng)度以及水泥漿液的粘稠度成反比。
4.2 高壓噴射樁的布置與注漿參數(shù)的選擇
根據(jù)井筒斷面大小,結(jié)合目前掌握的含水層特點(diǎn),暫定孔數(shù)24個(gè)。高壓旋噴樁采用單排布置,單管法旋噴,樁徑取0.7m,孔間距0.8m,要求0~4m不用噴,實(shí)際段高噴射長(zhǎng)度10m。樁位沿井筒中心6.2m均勻布設(shè),共設(shè)計(jì)高壓旋噴樁24根,總樁長(zhǎng)624m。鉆孔沿井筒內(nèi)圈周邊均勻布置,鉆孔全部為徑向斜孔,傾斜角度大約為5.7°。
鉆孔開(kāi)孔圈直徑為6.2m,即距離井筒凈斷面輪廓線內(nèi)0.5m;終孔圈直徑為12.2m,即鉆孔終孔超出井筒凈斷面輪廓線外3.0m。樁眼布置圖如圖2所示。
平均水灰比取1.5∶1,其他材料配比根據(jù)材料性能和實(shí)際條件現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)確定。
4.3 插管作業(yè)和旋噴施工
施工前應(yīng)先進(jìn)行高壓清水切割與氣舉反循環(huán)處理,作用是為了對(duì)軟弱夾層的頂?shù)装宄浞智懈畈⒖變?nèi)粉渣清理干凈。考慮到本次旋噴注漿的對(duì)象是強(qiáng)風(fēng)化泥質(zhì)白云巖的軟弱層位,因此選用76型旋轉(zhuǎn)振動(dòng)鉆機(jī)進(jìn)行單管旋噴。鉆機(jī)需平置于牢固堅(jiān)實(shí)的地方,鉆桿(注漿管)對(duì)準(zhǔn)孔位中心,偏差不超過(guò)10 cm,打斜管時(shí)需按設(shè)計(jì)調(diào)整鉆架角度。

圖2 鉆孔布置
在插管時(shí),為防止泥砂堵塞噴嘴,必須做到邊射水邊插管,同時(shí)水壓力必須控制在不大于1 MPa內(nèi),如果壓力太高就可能將孔壁射塌。
主要機(jī)具的選擇如表1所示。
下噴射管前,應(yīng)進(jìn)行地面試噴并調(diào)準(zhǔn);下入拆卸噴射管時(shí),應(yīng)采取措施防止噴嘴堵塞,高壓注漿時(shí),噴嘴下至高壓旋噴注漿設(shè)計(jì)深度,應(yīng)先按規(guī)定參數(shù)送漿進(jìn)行駐噴一段時(shí)間,然后開(kāi)始高壓旋噴注漿。施工流程如圖3所示。
注漿前應(yīng)向孔內(nèi)壓注清水,提高裂隙的可注性,并準(zhǔn)確測(cè)定鉆孔的水壓、單位涌水量。注漿壓力以15~25 MPa為宜,太小加固范圍滿足不了要求,太大可能會(huì)產(chǎn)生漏漿或滲漿;漿液流量為100~200 L/min,以確保漿石充分混合加固;提升速度40 cm/min;旋轉(zhuǎn)速度10~15 r/min。注漿擴(kuò)散半徑應(yīng)不小于30 cm。漿液選擇以單液水泥漿為主,主要為425型硅酸鹽水泥漿。高壓噴射注漿參數(shù)選擇如表2所示。

表1 主要注漿機(jī)具

圖3 注漿工藝流程

表2 高壓噴射注漿參數(shù)
運(yùn)用高壓旋噴技術(shù)進(jìn)行工作面預(yù)注漿后,井筒內(nèi)巖體密實(shí)加固效果明顯。經(jīng)注漿后的探查孔探查表明,井筒斷面內(nèi)巖石固結(jié)完全,垮塌位置漿液充填豐富,無(wú)明顯出水孔,堵水堵漏效果顯著。具備下一步井筒下掘施工條件。
贊比亞謙比西銅礦東南礦體副井工程豎井井筒下掘至23.5m時(shí),遇強(qiáng)風(fēng)化泥質(zhì)白云巖,發(fā)生側(cè)翼的大面積垮塌,后下掘至31.5m遇到同樣的塌方情況,且垮塌的巖石遇水后形成難以清理的泥糊,對(duì)下部施工造成很大的困難,雖多次采用鋼板等剛性材料進(jìn)行強(qiáng)行支護(hù)加固,但都收效甚微。后來(lái)不得不進(jìn)行工作面預(yù)注漿,以確保下部巖石不再出現(xiàn)同樣的垮幫事故。此次注漿作業(yè)中很多技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)值得借鑒,尤其是運(yùn)用高壓旋噴注漿技術(shù)對(duì)垮幫后的工作面進(jìn)行注漿密實(shí)處理,并對(duì)注漿工藝進(jìn)行了改進(jìn),為此類(lèi)礦山強(qiáng)風(fēng)化含水巖層井建施工積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
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2015-09-08)
王衛(wèi)生,男,安徽潛山人,高級(jí)工程師,碩士研究生,Email:tlzdwws2008@126.com。