胡 遠,周富成
(昆鋼大紅山鐵礦, 云南玉溪市 653405)
低溫陶瓷膠凝材料在大紅山深部充填采礦中的應用
胡 遠,周富成
(昆鋼大紅山鐵礦, 云南玉溪市 653405)
大紅山鐵礦深部Ⅰ號銅礦帶設計采用點柱式上向分層充填采礦法開采,充填材料為廢石或分級尾砂。為降低分級尾砂膠結充填的成本及充填料漿脫水困難的問題,用低溫陶瓷膠凝材料進行了尾砂膠結充填試驗,并與水泥膠結尾砂充填作了對比。試驗表明,在相同強度條件下,與水泥膠結充填相比,陶瓷膠凝材料尾砂充填可降低充填成本,并且可改善充填料漿的脫水效果。
上向分層充填采礦;分級尾砂膠結充填;低溫陶瓷膠凝材料;充填成本;脫水效果
大紅山鐵礦I號銅礦帶150萬t/a工程基建探礦后,礦體形態變得較為復雜,為適應礦體的變化,提高資源利用率,保證I號銅礦帶開采引起的巖石移動不影響上部露天開采的安全,經分析比較后,確定采用點柱式上向分層充填采礦法開采,階段高度100m,分段高度20m,分層高度4m,礦塊長度50m,礦塊寬度為礦體水平厚度(多層礦體時為多層礦體加夾石厚度),礦塊高度按一個分段高度劃分,相鄰礦塊間留4m寬間柱,礦塊內按18m間距留6m ×6m點柱;采場溜井按300m間距設置,進回風上山按600m間距設置。
各分層回采結束后要及時充填,充填時先用廢石充填(有條件時),再用分級尾砂充填,最后采用水泥尾砂漿進行充填,廢石+尾砂充填的厚度和水泥尾砂漿充填厚度暫分別按3.4m和0.6m考慮,每一分層充填厚度4m(同分層高度)。對比類似礦山,充填料漿主要參數暫定如下:充填用尾砂分級時考慮將-19 μm粒徑尾砂含量控制在10%以下,充填用尾砂漿重量濃度為65%~70%,水泥尾砂漿重量濃度為68%~74%,膠結充填層灰砂比為1∶4。生產中充填料漿有關參數根據實際情況作適當調整。
對下中段還沒有回采,而上中段要先回采的情況,考慮在先回采中段最下一個分層全部用1∶4灰砂比的水泥尾砂漿充填,并在其底板用Φ16mm鋼筋鋪設200mm×200mm的鋼筋網,以利于下中段最上分段的回采。
大紅山鐵礦深部Ⅰ號銅礦帶首采400m和500m中段,大部分盤區一分層膠結充填已經結束,部分采空已進入二分層廢石+全尾砂+表層膠結充填。由于大紅山鐵礦選礦廠尾砂顆粒較細,致使尾砂用于充填后滲透性不強、脫水性較差,灰砂比為1∶4的膠結充填中形成的充填體抗壓強度較低,無法滿足采場采運要求。為此,現階段將初步設計中設定的0.6m膠結面層加厚至0.8~1.0m,PSA42.5水泥灰砂比控制在(1∶3)~(1∶3.5)左右。因而,導致水泥消耗量增大,膠結充填成本大幅度增加。
大紅山鐵礦在2011年下半年開展的“微細粒鐵尾礦固化干堆及井下充填擴大性工業試驗”中,驗證了低溫陶瓷膠凝材料在固化微細粒鐵尾礦方面有較好的效果,能夠滿足井下充填工藝要求,通過測算,低溫陶瓷膠凝材料應用于生產實際中,可有效改善充填效果并節約充填成本。但是,由于與“微細粒鐵尾礦固化干堆及井下充填擴大性工業試驗”相比,尾礦情況與充填環境都發生了變化。因而有必要針對目前的尾砂及井下充填進行進一步試驗,并確定合理的配合比及低摻量。
本次試驗選取4048,4050,4066,4060四個盤區作為本次工業試驗的試驗采場,4048,4050,4066三個盤區用作低溫陶瓷膠凝材料的試驗,4048采場進行廢石充填+全尾砂充填+1∶6摻量膠結充填;4050采場進行廢石充填+全尾砂充填+1∶8摻量膠結充填;4066采場進行1∶20低摻量膠結充填+1∶6高摻量膠結充填。另外,4060采場用作PSA42.5水泥的試驗,進行廢石充填+全尾砂充填+1∶4摻量膠結充填。
完成采場充填后,分別對不同時間段的充填料進行取樣,并對試塊進行抗壓強度測試,測試數據見表1。對脫水充填的含水率測試數據見表2。

表1 抗壓強度測試數據
4.1 強 度
充填采場對膠結面層的充填體強度的要求為:3 d強度≥0.5 MPa,人可在充填體上行走、架設管道、鑿巖等不下陷;7 d強度≥1.5~2.0 MPa,裝載設備、裝礦車輛等重型設備可自由行走,不出現下陷及明顯路坑,不影響采場出礦。
就本次試驗中,灰砂比為1∶4的42.5水泥5d強度為0.76 MPa,10 d強度為1.77 MPa,28 d強度為1.70 MPa;灰砂比為1∶6的低溫陶瓷膠凝材料3 d強度為0.64 MPa,7 d強度為1.49 MPa,10 d強度為1.79 MPa,14 d強度為2.24 MPa。灰砂比為1∶4 的42.5水泥與灰砂比為1∶6的低溫陶瓷膠凝材料膠結充填的效果基本相同,低溫陶瓷膠凝材料的后期強度比水泥的要高。
4.2 脫水效果
以42.5水泥1∶4的充填效果作為對比,低溫陶瓷膠凝材料1∶6的摻量的固結效果與其不相上下。因此,結合42.5水泥之前在生產過程中的應用情況,若灰砂比為1∶6的低溫陶瓷膠凝材料在生產過程中使用,也能滿足充填工藝要求。
關于采場的脫水效果試驗,之前的充填未開展相關的對比試驗。4048采場便是第一個采用全尾砂進行充填的二分層充填采場,但由于純尾礦漿的脫水速度慢,該采場經過78 d的脫水后,在其上部仍不能自由走動,說明純尾礦漿的脫水速度極慢,也充分的說明了純尾砂鋪底的充填方案脫水難度大、周期長,不能滿足采場出礦的要求。另外,采用“廢石+全尾砂充填+膠結充填”的充填方案其上部的全尾砂充填的脫水時間仍然較長,若工期緊張也仍然無法滿足生產需求;并且,由于用于充填的廢石是生產掘進過程中的廢石,其產量難以滿足各個采場的充填要求,尾砂充填量仍然很大,若脫水難度大、周期長,則勢必會影響采礦生產。
采用低溫陶瓷膠凝材料進行低摻量的尾砂膠結充填,其脫水速度快、周期短,可在12 h內把水濾干,并能達到一定的強度,滿足下一道工序施工。

表2 含水率測試數據
4.3 經濟分析
本次試驗的目的是在滿足工業應用的前提下,盡可能的降低充填成本,為Ⅰ號銅礦帶的開發利用創造更好的效益。
4.3.1 面層充填的經濟分析
達到相同效果的前提下,處理1 t尾砂的單價比較:
42.5水泥:450元/t÷4=112.5元/t;
低溫陶瓷膠凝材料:500元/t÷6=83.3元/t。
按照目前深部Ⅰ號銅礦帶的產量進行計算,其年充填量為66萬m3,尾砂量126萬t。若進行除一分層以外且不含廢石充填,則:
面層充填量約為126萬t/a×(0.8m÷4m)=25.2萬t/a;
采用42.5水泥進行灰砂比為1∶4的面層膠結充填,其水泥成本為:
450元/t×(25.2萬t/a÷4)=2835萬元/a;
采用低溫陶瓷膠凝材料進行1∶6的面層膠結充填,其固化劑成本為:
500元/t×(25.2萬t/a÷6)=2100萬元/a。
在取得相同充填效果的前提下,使用低溫陶瓷膠凝材料產生的費用將比采用42.5水泥產生的費用低。
4.3.2 底層充填的經濟分析
目前,二分層的底層充填采用的純尾砂充填或者是廢石+全尾砂充填方案,均難以滿足采礦要求,充填采場的脫水效果勢必要進一步加強。在“微細粒鐵尾礦固化干堆及井下充填擴大性工業試驗”中,驗證了灰砂比為1∶30低溫陶瓷膠凝材料在處理尾砂濃度為40%左右的尾礦漿時,其脫水效果仍十分理想,今后用于充填采場的底層時,若能將尾礦漿濃縮至50%左右的濃度,添加灰砂比為1∶30的低溫陶瓷膠凝材料將可滿足采場的脫水要求。此部分采用的固化劑成本為:500元/t×(126萬t/a-25.2 萬t/a)÷30=1680萬元/a;噸處理成本為:500元/t÷ 30=16.7元/t。
4.3.3 充填尾礦固結成本分析
采用“底層低摻量全尾砂膠結充填+面層高摻量分級尾砂膠結充填”的方案,可基本滿足深部Ⅰ號銅礦帶的充填及采礦要求,并可有效解決脫水效果差、尾砂利用率不高、尾礦庫堆壩壓力大等問題。
充填尾礦的綜合固結成本:2100萬元/a+1680萬元/a=3780萬元/a;
噸尾礦綜合固結成本:3780萬元/a÷126萬t/a =30元/t;
換算成方量的單位成本:3780萬元/a÷66萬m3/a=57.3元/m3。
(1)本次工業試驗的目的是:驗證灰砂比為1∶6的低溫陶瓷膠凝材料是否能取得灰砂比為1∶4的42.5水泥的充填效果。試驗結果表明,兩者的充填體抗壓強度基本相同。
(2)將低溫陶瓷膠凝材料用作充填料,在與42.5水泥同等效果的前提下,其產生的費用將比42. 5水泥的低,能取得較好的經濟效益。
(3)針對低溫陶瓷膠凝材料良好的脫水效果,需要進一步驗證其在尾砂粒度分布、尾礦漿濃度等因素發生變化后的實際使用情況,若能夠進行低膠凝劑摻量的低濃度全尾砂膠結充填,則將對充填制備站造漿、尾礦庫堆壩等帶來巨大影響。
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2014-02-17)
胡 遠(1986-),男,注冊安全工程師,采礦助理工程師,主要從事礦山采礦技術生產管理,Email:303322491 @qq.com。