彭 俊 高云峰
(湖北汽車工業學院,湖北 十堰 442002)
ZA28-20滾絲機主要用于某系列中2402-6B5主動錐齒輪齒坯軸徑上螺紋的加工,為提高設備效率,需對其專用夾具進行局部改進后,方可加工新增的其他兩個系列的2402N-025和ZB-025主動錐齒輪螺紋的兩個品種,在提高工藝柔性化生產的同時,不僅節約了資金,而且還提高了生產效率。
滾絲機是一種多功能冷滾壓成形機床,該設備能在其滾壓力范圍內,在冷態下對工件進行螺紋、直紋、斜紋滾軋,直齒、斜齒及斜花鍵齒輪的滾軋,校直、縮徑、滾光和各種成形滾軋。機器有安全可靠的電—液執行和控制系統,可使每一個工作循環在手動、半自動和自動3種方式中選擇。滾絲冷滾壓工藝是一種先進的無切削加工,能有效地提高工件的內在質量和表面質量,加工時產生的徑向壓應力,能顯著提高工件的疲勞強度和扭轉強度,是一種高效、節能、低耗的理想工藝。
ZA28-20滾絲機用來對齒輪軸徑上的螺紋進行加工,如圖1所示。滾絲夾具通過齒坯中心孔支承工件,由頂尖頂緊,使其在兩滾絲模間保持正確位置,然后經滾絲模帶動齒坯旋轉、擠壓,直到螺紋成型。該滾絲夾具由定位頂尖、液壓頂緊油缸、左右支架座和輔具組成,右支架座安裝活動頂尖,由液壓控制,左支架安裝固定頂尖,可作軸向微調。工作過程中頂尖的最大壓力不超過2MPa。在實際使用過程中,該夾具在設計和生產上存在以下缺陷:(1)頂緊油缸部分的頂尖難以安裝,甚至裝不進去;(2)調整麻煩,有時甚至出現工件夾不緊;(3)由于拓寬生產品種的需要,該設備原來只加工某一系列的單一品種24026B5-025,現在需再加工其他兩個系列的兩個品種2402N-025、ZB-025。而現用的滾絲夾具頂緊行程不夠。因此,需對該夾具進行局部改造以提高設備的加工性能。
經過現場考察和設備維修,針對出現的問題,找出產生以上缺陷的原因:
(1)如圖2所示,頂尖裝入活塞軸時活塞軸上無排氣孔是造成頂尖難裝,甚至裝不進去的原因。
(2)如圖3所示,調整麻煩是因為油缸活塞腔內有1個密閉空間,當頂緊工件時,里面的空氣產生負壓;當松開工件時,里面的空氣產生高壓。如果調整不當將會造成工件松不開或夾不緊的問題,給加工帶來極大不便。

(3)現用的夾具頂尖行程不夠,難以實現柔性化生產。因現正在加工的某系列中的24026B5-025主動錐齒輪齒長269mm;新增的其他兩種系列中的兩個品種2402N-025和ZB025主動錐齒輪齒長分別為292mm和328mm。加工零件的總長度增加了59mm;而活塞行程只有49mm,加上左支架只能進行軸向微量移動,因此無法加工新增的兩個零件。




針對上述頂尖難以安裝甚至裝不進去的問題,在活塞軸原有的結構上進行局部改造。在活塞軸上鉆1個φ3mm的排氣孔,如圖4所示。
針對調整麻煩的問題,在右支架上加工1個M6×1.5的螺紋孔并安裝管接頭,用銅管引到油箱,這樣滲漏的油可經管路流回油箱。在改造過程中,由于活塞行程只有49mm,不能造成油液串腔,因此在距油缸活塞腔左端4mm處進行鉆孔攻絲,見圖5。
針對行程不夠的問題,對左頂尖外殼進行如下3方面的改造:其一是對原來的殼體(圖6)進行加工,鏜出φ36mm孔(圖7);其二是制造1根帶有螺紋的套筒軸,其外圓尺寸與殼體孔相配合,間隙要求在0.02mm內,頂尖孔和原設計相一致;其三是做兩個相同的螺母,與套筒軸相互配合使用,限制套筒軸在軸向上的前后竄動。對改進后的夾具進行安裝調試后即可投入正常生產,裝配前,對各安裝件進行徹底清洗,檢查各相關部件的精度;除影響前后頂尖同軸度的各種因素,保證在0.02mm以內;檢查并配磨兩頂尖與套筒軸間的接觸面積,使其大于70%;調整機床的各種固有精度,使其達到設計使用要求;安裝改造后的夾具,并找正夾具與機床相對位置精度;調整機床的工作壓力;調整滾絲模及刀桿支架并找正精度;試加工零件至合格。


從2012年2月至今,經兩年多的運行,改造后的夾具能完全滿足齒輪螺紋的加工要求;夾具工作運行平穩,操作調整較改造前更方便快捷;能夠滿足多品種的加工要求;減少了滾絲夾具的重新設計、制造,節省了投產時間和資金的投入,為企業創造了效益;為同類滾絲設備夾具改造提供了一定的經驗;達到了預期目的和效果。
[1]機械設計手冊編委會.機械設計手冊[M].北京:機械工業出版社,2004.
[2]吳宗澤.機械設計師手冊[M].北京:機械工業出版社.2002.
[3]馬玉貴,馬治武.新編液壓件使用與維修技術大全[M].北京:中國建材工業出版社,1999.