隋信舉 趙松林
(煙臺南山學院,山東 煙臺 265713)
圖1所示是筆者公司產品的重要零件。

材料為2A12—T4,規格為φ80mm×4mm的鋁管材。該零件為一典型的細長薄壁筒形件,且外徑有3處φ 75.60-0.10mm。零件生產批量較大,年產2萬件。
該零件的加工工藝為:下料后,平端面并粗車外圓,然后加工內腔尺寸mm和mm及長度,最后精車外圓,保證尺寸mm、mm及各長度尺寸。由于該零件壁厚較薄,為保證零件各尺寸要求,在車外圓工序中,必須合理設計車外圓夾具。設計的殼體精車外圓夾具如圖2所示。
將工件裝入精車外圓夾具后夾緊。加工后在數控車床上測量工件,其尺寸精度和幾何形狀精度都符合要求。卸下工件后,由于夾緊力消失,彈性恢復,工件外圓尺寸大部分都在φ75.3~75.6mm,不能滿足產品圖 φ 75.60-0.10mm的要求。

(1)由于該工件毛坯采用管材,而管材經過固溶處理和自然時效后,內部存在較大的殘余內應力。
(2)由于該工件壁厚較薄,如果夾具與工件被夾部位接觸面積太小,夾緊時,工件就會產生過大的彈性變形。工件加工完成從夾具上卸下后,夾緊力消失,工件產生彈性恢復致使外徑超差。
(3)由于選擇切削用量過大,工件在切削過程中,受到較大的切削力作用,使工件產生彈性變形。
針對殼體產生變形的原因,提出以下改進措施:
(1)采用高低溫循環處理工藝
為減小材料內部的殘余內應力,一般采用高低溫循環處理工藝。雖然能減小材料內部的殘余內應力,但增加了能量消耗。
(2)合理選擇切削用量
要減小夾緊力而又不致使工件在切削過程中發生“打滑”現象,只有減小切削用量,同時,適當提高切削速度,并合理選擇刀具角度。
采用上述兩種措施后,通過試驗,加工后的工件外徑大部分仍然超差。
為減小工件的彈性變形,決定改進夾具的夾緊方式,將原來的徑向夾緊改為軸向拉緊。改進后的精車外圓夾具如圖3所示。

該精車外圓夾具的結構主要由定位及夾緊兩部分組成。定位部分主要由撥桿1、法蘭盤2、心軸3組成;夾緊部分主要由連接套4、夾緊套5組成。
采用改進后精車外圓夾具加工的工件,尺寸精度和幾何形狀精度都完全滿足產品圖的要求。
心軸是殼體精車外圓夾具中比較重要的一個零件,主要是用來定位和連接夾具上其他零件,因此,要求心軸具有良好的綜合機械性能。設計的心軸如圖4所示。

心軸選用45鋼制造,熱處理250~280 HB。
連接套也是夾具中重要的一個零件,主要是用來定位和夾緊工件。設計的連接套如圖5所示。

連接套選用45鋼制造,熱處理250~280 HB。
(1)工件在精車外圓前,必須先粗車外圓。其目的是切除外表面的大部分余量,以保證之后精車外圓的加工精度。經過粗車外圓的工件,在常溫下,必須放置24 h以上,方可轉入下一道工序。
(2)精車外圓工序采用兩個工步,第1工步先半精車外圓,外圓留加工余量0.15mm;第2工步精車外圓,保證各尺寸。
該夾具結構緊湊,拆裝方便,制造簡單,加工出的工件完全滿足產品圖要求。同時,該夾具結構也為同類型工件的加工提供了借鑒。
[1]哈爾濱工業大學,上海工業大學.機床夾具設計[M].上海:上海科學技術出版社,1987.
[2]上海柴油機廠設計處.金屬切削機床夾具設計手冊[M].北京:機械工業出版社,1987.