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基于換輥小車推拉車脫鉤的原因分析及結(jié)構(gòu)改進(jìn)研究

2015-05-30 10:48:04李志星

李志星

摘 要:針對換輥小車推拉車掛鉤在更換軋輥時(shí)產(chǎn)生的脫鉤現(xiàn)象,闡明了引起脫鉤的原因,據(jù)此對掛鉤結(jié)構(gòu)作出相應(yīng)的改進(jìn)。利用SolidWorks軟件建立推拉車的三維模型,通過與ANSYS軟件的接口,將模型調(diào)入ANSYS中,對掛鉤進(jìn)行有限元分析,得出掛鉤在工作時(shí)的變形及應(yīng)力分布,結(jié)果表明此結(jié)構(gòu)的掛鉤容易脫鉤。最后對換輥小車的推拉車掛鉤進(jìn)行了改進(jìn)。

關(guān)鍵詞:換輥小車;推拉車;脫鉤原因;有限元分析

中圖分類號(hào):TH132 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-8937(2015)03-0010-02

冷連軋六輥軋機(jī)軋制速度高,軋輥在運(yùn)行一段時(shí)間后要及時(shí)更換,以保證薄板的質(zhì)量要求,現(xiàn)代化的鋼廠采用換輥小車更換軋輥,大大縮短了換輥時(shí)間。某廠冷連軋六輥軋機(jī)換輥小車,由于長時(shí)間使用,換輥時(shí)換輥小車掛鉤與軋輥部件出現(xiàn)脫鉤現(xiàn)象,嚴(yán)重影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行。通過對換輥小車掛鉤進(jìn)行有限元分析,找出了脫鉤的原因,并改進(jìn)掛鉤的結(jié)構(gòu)。

1 推拉車的工作原理及脫鉤原因分析

1.1 推拉車結(jié)構(gòu)及工作原理

推拉車是換輥小車的非常重要機(jī)構(gòu)之一,推拉車的工作狀況好壞直接影響換輥小車的正常運(yùn)行同時(shí)影響生產(chǎn)效率。當(dāng)換輥小車更換軋輥時(shí),通過齒輪的傳動(dòng)使換輥小車推拉車行至軋機(jī)最前端,由于曲柄受電機(jī)驅(qū)動(dòng)將掛鉤頂起,另外連桿機(jī)構(gòu)向下將掛鉤抬起,且電機(jī)通過驅(qū)動(dòng)上下工作軋輥的掛鉤使其落下,將軋輥軸頸掛住,從而實(shí)現(xiàn)軋輥在軋機(jī)內(nèi)的往復(fù)運(yùn)動(dòng)。

1.2 造成脫鉤的原因

換輥小車推拉車在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,由于設(shè)計(jì)原因或者長時(shí)間損耗容易造成脫鉤,將會(huì)增大更換軋輥時(shí)間,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際狀況分析,掛鉤存在以下幾個(gè)問題:

①由于換輥小車在運(yùn)行過程中的運(yùn)轉(zhuǎn)偏差等原因,從而使得軸頸與掛鉤不能對中,即使對中也無法有力使其嚙合;②由于電機(jī)使用同一電機(jī)驅(qū)動(dòng),存在力度不均狀況,容易產(chǎn)生一端掛鉤力較大,另一端掛鉤力較小的狀況,因此,當(dāng)更換軋輥時(shí)容易產(chǎn)生掛鉤脫鉤的現(xiàn)象;③由于驅(qū)動(dòng)掛鉤的電機(jī)功率較小,從而使掛鉤無法大幅度張開,使軋輥軸頸與掛鉤產(chǎn)生碰撞力,使曲柄與連桿機(jī)構(gòu)在碰撞力的作用下產(chǎn)生損壞;④由于軋輥軸頸與掛鉤之間的撞擊,使得連桿機(jī)構(gòu)、電機(jī)與曲柄系統(tǒng)之間的運(yùn)動(dòng)副間隙較大,從而使得運(yùn)動(dòng)副之間的傳力效果較差,影響換輥小車的順利運(yùn)行;⑤由于采用電機(jī)驅(qū)動(dòng),存在夾緊力不足的狀況。

由于以上幾種原因的同時(shí)存在作用,使換輥小車在運(yùn)行過程中產(chǎn)生推拉車掛鉤脫鉤的現(xiàn)象,使維修成本增加,生產(chǎn)效率降低,影響了企業(yè)的正常生產(chǎn)運(yùn)行。

2 推拉車掛鉤的靜力分析

由于推拉車在工作過程中,軋輥對推拉車的作用力施加在掛鉤上,其余所受的力可忽略不計(jì),因此只需要用SolidWorks對掛鉤以及與其相連接的掛鉤架進(jìn)行建模,然后保存IGS格式,通過ANSYS Workbench打開文件。設(shè)置材料為Q345鋼,彈性模量為2.06e11,泊松比為0.3,設(shè)置模型網(wǎng)格邊界為10,劃分后單元總數(shù)為35 876個(gè),節(jié)點(diǎn)總數(shù)為50 835個(gè),對車架A面進(jìn)行全自由度約束,掛鉤與掛鉤架采用鉸鏈連接。

已知工作輥質(zhì)量為3 500 kg,中間輥質(zhì)量為5 000 kg,根據(jù)驅(qū)動(dòng)電機(jī)圖紙所提供的數(shù)據(jù),在不考慮摩擦情況下,在推拉車啟動(dòng)的瞬間加速度為9.7 m/s2,在此取加速度值為10 m/s2,從而由:

F=ma

得出:FC=50 kN,F(xiàn)F=50 kN,F(xiàn)D=35 kN,F(xiàn)E=35 kN。

利用ANSYS Workbench分析得出掛鉤的等效變形云圖如圖1所示,等效應(yīng)力云圖如圖2所示。

通過分析可知,在掛鉤受到拉力的時(shí)候,由圖1得出平均最大位移是0.35248 mm,由圖2得出最大應(yīng)力是45.632 MPa,最大位移和最大應(yīng)力均產(chǎn)生于掛鉤的頂端處。在拉出軋輥部件的過程中,掛鉤頂端向上張開,與軋輥部件的接觸面積減少,從而使掛鉤更容易脫落,這與實(shí)際情況相符。為了改善以上狀況,使換輥車能夠正常工作,現(xiàn)將掛鉤改進(jìn),以使其結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。

3 推拉車的改進(jìn)設(shè)計(jì)

推拉車結(jié)構(gòu)復(fù)雜,要求精度高,對換輥小車推拉車進(jìn)行改進(jìn)時(shí),首先要滿足工作要求,提高工作效率,在此前提下提高推拉車的質(zhì)量,減少維修次數(shù),并根據(jù)故障原因分析,提出改進(jìn)方案。

為了改善電機(jī)驅(qū)動(dòng)掛鉤對軸頸的夾緊力不夠大的問題,將電機(jī)驅(qū)動(dòng)改為液壓驅(qū)動(dòng),如圖3所示,同時(shí)由于推拉車的拉緊力大,用兩個(gè)掛鉤代替一個(gè)掛鉤共同承受拉力作用,并設(shè)計(jì)緩沖塊,當(dāng)推拉車瞬間力過大時(shí),防止軋輥將推拉車車架撞壞。改進(jìn)后的掛鉤圖如圖4所示。

換輥小車推拉車通過改進(jìn)將掛鉤分成上下兩部分,通過上下掛鉤的同時(shí)作用,夾緊力有效提高,為了增加驅(qū)動(dòng)連桿機(jī)構(gòu)的剛度和強(qiáng)度,將電機(jī)驅(qū)動(dòng)改為液壓驅(qū)動(dòng),其中液壓缸固定于換輥小車推拉車車架上,驅(qū)動(dòng)液壓缸使夾緊力有效增加,防止了推拉車的脫鉤現(xiàn)象,另外,由于電機(jī)更換為液壓缸,可通過調(diào)節(jié)液壓缸的形成來調(diào)節(jié)掛鉤的張合,避免掛鉤與軋輥的碰撞,防止掛鉤的磨損,同時(shí)在掛鉤中間增加了防碰撞系統(tǒng),當(dāng)軋輥的軸頸與推拉車發(fā)生碰撞時(shí),可有效保護(hù)軋輥不受損害。

4 結(jié) 語

改進(jìn)后的模型最大變形和最大應(yīng)力均大大減小。由于將電機(jī)驅(qū)動(dòng)改為液壓驅(qū)動(dòng),掛鉤張口角度增大,防止了軋輥對掛鉤的撞擊,在閉合時(shí),對軋輥部件的夾緊力大,有效防止了運(yùn)行過程中的脫鉤現(xiàn)象,并且改善了掛鉤的受力狀況。在實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用中降低了維修成本,節(jié)省換輥時(shí)間。采用三維建模后的有限元分析,為推拉小車的設(shè)計(jì)、制造、檢修維護(hù)提供了科學(xué)的理論依據(jù)。

參考文獻(xiàn):

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