黃黎君 李瑋 馬卓
摘 要:潘口水電站溢洪道出口防沖段邊坡布置有預應力錨索,由于地質條件差,地下水豐富等原因,錨索成孔非常困難。實際施工過程中,采取了固壁灌漿法及跟管鉆進法進行成孔作業,順利完成了錨索成孔。
關鍵詞:錨索;固壁灌漿法;跟管鉆進法;成孔
中圖分類號:TV54 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2015)03-0008-01
1 工程概況
潘口水電站位于漢江支流堵河上游河段,壩址位于湖北省竹山縣境內,下距竹山縣城13 km。大壩為混凝土面板堆石壩,壩頂高程362 m,最大壩高114 m;電站裝機總容量500 MW(2×250 MW);總庫容23.38億m3。溢洪道布置在右岸,為岸邊開敞式溢洪道。溢洪道共分為5個部分,從進口到出口分別布置有:進水渠段、閘室控制段、泄槽段、挑流鼻坎段、出口防沖段。出口防沖段邊坡共布置有36束。
2 500 kN級預應力錨索
2.1 錨索設計參數
溢洪道出口防沖段邊坡位于堵河右側河岸,砂礫石河床原始地形高程約260 m,兩臺機組發電尾水水位高程263.11 m。邊坡腳槽底高程253 m,邊坡頂高程273 m,邊坡坡比1?誜0.779。
邊坡布置錨索3排,每排12束,共計36束;3排錨索開孔高程分別為:260.744 m、265.478 m、270.211 m,錨索水平間距6 m。錨索長度(入巖)41~55.5 m,其中錨固段長度9 m;錨索傾角16.3640。每束錨索由10根鋼絞線(7Φs5,Φj15.24,)組成,錨索設計張拉力1 500 kN,超張拉力1 650 kN。
2.2 工程地質
錨索共穿越6個地質層,順錨索成孔方向由外向里分別為:約11 m厚灰黑色含炭石英質千枚巖層;約4 m厚灰綠色綠泥鈉長片巖層;約3 m厚灰黑色含炭石英質千枚巖層;約2 m厚灰綠色綠泥鈉長片巖層;約19.5 m厚灰黑色含炭石英質千枚巖層,最后進入灰綠色綠泥鈉長片巖穩定基巖中錨固,錨固長度不小于10 m。中風化、弱風化地質層厚度約為20~29 m。錨索鉆孔孔深達到約18~30 m后進入承壓地下水層。
3 錨索鉆孔成孔方法
3.1 錨索鉆孔初期出現的異常情況
錨索鉆孔初期,采用常規的鉆孔方法成孔,鉆孔機械為YG-80型錨固鉆機,20 m3空壓機提供鉆孔動力。鉆進過程中,出現孔壁掉塊、孔口冒水、串孔漏氣等異常情況。初期鉆了3個孔,僅成孔1個,其它2個孔:1個孔連續坍孔,無法繼續鉆進;另外1個孔鉆頭和部分鉆桿卡住,無法退出。
3.2 分析原因和研究解決措施
出現以上異常情況后,有關單位現場分析原因和研究解決措施。有關人員查看施工現場和地質資料后,認為出現鉆孔異常情況的主要原因是地質條件較差,具體體現:地質層狀結構明顯,錨索穿越6個地質層;地質層軟硬相間;承壓地下水水量豐富,水壓力較大。經研究決定采取以下解決措施:①仍采取常規鉆孔方法成孔,但需改進鉆孔工藝;②采取前面的方法仍無法正常成孔時,采用“固壁灌漿法”進行處理后再二次鉆孔;③采取前面兩種方法仍無法正常成孔時,則采用“跟管鉆進法”成孔。
4 改進鉆孔工藝
4.1 卡鉆原因分析
①地質上存在軟硬巖層相間現象,在進入巖層分界處時,鉆頭同時接觸兩種性質的巖石,鉆進時易產生偏斜,導致鉆孔不直而卡鉆;②地下水豐富,千枚巖遇水軟化成泥,易堵塞鉆頭風道,不能送風排渣而卡鉆;③千枚巖、片巖本身性質較差,再加上地下水豐富且壓力較大,易發生孔壁掉渣、掉塊而卡鉆;④鉆孔機械和鉆孔工藝問題,如:鉆機固定不牢固;鉆機鉆進時異常振動、偏心;孔斜控制不嚴格;清渣不及時或未清理干凈;鉆進風壓和速度控制不當。
4.2 鉆孔工藝改進措施
①將錨索分為兩序施工,同序錨索孔間距調整至12 m,以減小相鄰孔施工相互影響,避免發生串孔漏氣問題;②腳手架與邊坡之間固定用插筋加密,鉆機與腳手架固定牢固;③檢查鉆機動力裝置有無偏軸旋轉;鉆機滑行軌道是否調平;鉆桿是否存在彎曲、偏心、連接不牢固等問題;鉆頭是否磨損或偏心。如存在以上問題,及時處理;④精確測量放線,控制鉆機就位時的傾角;設置孔斜測量裝置;鉆進過程中加密進行孔斜測量,發現孔斜超標及時處理;⑤千枚巖中鉆進及軟硬地質層交界處鉆進時,控制風壓和鉆進速度,勻速、慢速鉆進;加大清渣頻率;進入地下水層后,清渣時適當加大清渣風壓,以利沉渣排出;⑥發現卡鉆等異常情況時,立即提鉆處理。鉆機正反轉動,邊轉邊提,上下提動,邊提動邊送風排渣,將鉆桿退出。
5 固壁灌漿法成孔
5.1 灌漿方法
通過孔口攜渣及沖擊器工作情況,判斷鉆孔是否正常。發現異常情況,立即退出鉆桿并進行固壁灌漿。采用孔口封閉純壓式灌漿,待凝等強后二次掃孔鉆進。
5.2 灌漿材料及設備
灌漿材料采用42.5級普通硅酸鹽水泥。灌漿設備采用ZJ400型制漿機制漿,ZSB-3型灌漿泵灌漿,SGB6-10型記錄儀自動記錄。
5.3 灌漿過程
灌漿壓力為0.3 MPa,漿液分為1?誜1、0.8?誜1、0.5?誜1三個比級,開灌比級1?誜1,由稀到濃逐級變換。漿液變換標準:當某一比級的灌注時間已達1 h,而灌漿壓力和注入率均無改變或改變不顯著時,改濃一級繼續灌注。當注入率≤2 L/min時,保持壓力繼續灌注15 min結束。
5.4 特殊情況處理
當出現嚴重漏漿,單次灌漿水泥已超過10 t時,采取低壓、濃漿、間歇灌注、摻加速凝劑等方法處理。
5.5 二次掃孔鉆進
當固壁灌漿完成3 d后,二次掃孔鉆進,排出孔內廢渣。之后繼續鉆孔作業,直至達到設計孔深。
6 跟管鉆進法成孔
6.1 鉆孔機具
鉆機為YG-80型錨固鉆機,鉆頭為可偏轉鉆頭,正轉時鉆進并帶動套管跟進,反轉時鉆頭可以從套管中退出。鋼套管直徑168 mm,壁厚10 mm,單根長度1.5 m,絲扣連接。拔管機為OSJ-B60型拔管機。
6.2 施工流程
搭設腳手架——鉆機就位——鉆頭等安裝——跟管鉆進——下錨索——錨固段拔套管——錨固段段注漿、錨墊板砼澆筑——水泥漿和砼待強——自由段拔管——錨索張拉——自由段注漿——封錨頭。
6.3 施工方法
6.3.1 鉆頭、鉆桿、套管靴安裝
將偏心鉆頭連接鉆桿,穿入鋼套管靴中;再將偏心鉆頭伸出套管靴外,偏轉鉆頭并卡扣在套管靴上;最后將鉆桿與鉆機連接。
6.3.2 跟管鉆進
開動鉆機鉆進,并將套管靴帶入孔中;接長鉆桿和套管,繼續鉆進直至終孔。為保證鉆孔不發生偏斜,頭幾節鋼管跟進時在孔外設置限位支架,控制鋼管入孔方向。遇不良地質區段,采用小風壓、低鉆速,勻速鉆進。鉆孔達到設計深度后,反轉偏心鉆頭,將鉆頭和鉆桿退出套管。
6.3.3 拔出套管
由于錨索安裝至自由段注漿之間相隔1個多月,未避免自由段坍孔,套管宜分兩次拔出,即:錨索安裝完成后、錨固段注漿前即可將錨固段套管拔出;錨索張拉前將自由段套管拔出。拔管時采用拔管機和油壓千斤頂,將套管拔出一節,拆卸一節,直至全部拔出孔外。
7 結 語
潘口水電站工程溢洪道出口防沖段邊坡通過采取以上多種措施,順利完成了全部錨索的成孔。
“固壁灌漿法”成孔,由于地質條件差,故可能出現漿液消耗量很大的情況,大幅增加施工成本。為解決此問題,需要通過試驗進一步研究:漿液擴散填充至孔壁內多深的范圍,就可以滿足固壁要求;采取何種措施可以控制漿液擴散填充深度,既滿足固壁要求,又降低漿液消耗量。“跟管鉆進法”成孔時,如果套管不能拔出或報廢,則施工成本會大幅增加,因此應重視跟管時的孔斜控制。
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