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氯化銨鹽結晶對煤制甲醇工藝的影響

2015-05-30 14:23:18宋景濤劉闖馬海騰
企業(yè)技術開發(fā)·下旬刊 2015年10期

宋景濤 劉闖 馬海騰

摘 要:隨著裝置的運行周期延長,凸顯了氯化銨鹽結晶對裝置造成腐蝕與堵塞的情況。文章通過對氯化銨形成機理與結晶原理的分析,并依據煤質甲醇的工藝特點,提出了相應的應對措施,有效地解決了運行中出現的問題,保障了生產系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。

關鍵詞:氯化銨鹽;結晶;Shell煤氣化

中圖分類號:TQ28 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2015)30-0179-02

河南開祥化工年產20萬t甲醇項目采用甲醇生產中的三大先進工藝,即Shell干粉煤加壓氣化工藝、林德低溫甲醇洗脫硫脫碳工藝和魯奇低壓甲醇合成工藝。近年來通過一系列的技術改造與科技攻關,該裝置已實現長周期穩(wěn)定運行,在長周期運行過程中氯化銨鹽逐漸沉積增加,對生產裝置造成腐蝕與堵塞,阻礙了系統(tǒng)的長周期穩(wěn)定運行。由此保護設備,減緩和降低氯化銨結晶對生產系統(tǒng)造成的影響是不容忽視的問題。

1 氯化銨的性質和形成機理

氯化銨純品為白色粉末,味咸涼而微苦,從表面看與食鹽非常相似。相對密度1.527。易溶于水,也溶于液氨和甘油,微溶于醇,不溶于丙酮和乙醚。加熱至100 ℃時開始顯著揮發(fā),337.8℃時離解為氨和氯化氫,遇冷后又重新化合生成顆粒極小的氯化銨而呈白色濃霧。加熱至350 ℃升華,沸點520 ℃。水溶液呈弱酸性,加熱時酸性增強。對黑色金屬和其它金屬有腐蝕性[1],特別對銅腐蝕更大,對生鐵無腐蝕作用。氯化銨形成機理如下:HCl+NH3→NH4Cl此反應無論氣相與液相都能進行。

2 氯化銨結晶對Shell煤氣化的影響

2.1 氯化銨結晶原理

Shell煤氣化技術是目前世界上最先進的煤氣化技術之一,以煤粉為原料,采用氣流床加壓氣化,工藝流程圖,如圖1所示。通過元素分析煤氣化中的氮和氯的來源主要來自原料煤粉,少部分來自外界的補水,幾種常用煤種氮和氯含量的元素分析,見表1。在氣化爐高溫高壓的反應條件下,煤中的氮化物會轉化為NH3,氯在加氫作用后會轉化成HCl。固態(tài)氯化銨鹽能由氣態(tài)的NH3和HCl直接生成,當合成氣溫度低于氯化氨鹽的結晶溫度,熱的沒洗過的合成氣就會有氯化氨鹽結晶。Shell煤氣化工藝流程中不同位置(圖1中 A、B、C位置)如圖1所示。不同氯離子濃度下NH4Cl凝華溫度對照表,見表2,具體數值取決于氣化爐壓力與外界補水的氨氮含量等。

2.2 氯化銨鹽腐蝕對Shell煤氣化的影響

氯化氨鹽具有很強的吸濕性、吸霧性,通過吸收粗合成氣中濕氣,吸濕的氯化銨鹽從氣態(tài)結晶,形成高腐蝕性的濃縮酸,如圖2所示。在這種強酸腐蝕的環(huán)境下,氯化銨沉積物的下面發(fā)生點蝕,并引起局部腐蝕。造成金屬局部減薄或斑蝕,對碳鋼的腐蝕率可達到25 mm/a。其腐蝕機理如下:

2.3 氯化銨結晶對激冷氣量的影響

循環(huán)氣壓縮機組屬于Shell煤氣化的重要設備,為氣化爐提供激冷氣,將氣化爐出口的合成氣激冷至900 ℃以下。開車初期,滿負荷運行情況下,循環(huán)氣壓縮機激冷氣量大于110 000 NM3/H。隨著運行時間的延長,激冷氣量逐漸下降,降到100 000 NM3/H左右,進出口壓差降低0.05 MPa左右,開大循環(huán)氣壓縮機進口閥門對激冷氣沒有明顯影響。為了滿足必要的激冷比,只能降低氣化爐負荷。

在大修期間對循環(huán)氣壓縮機及其進出口管線進行檢查分析發(fā)現,壓縮機葉輪與進口錐形過濾器上存在大量的灰白色結垢物,造成過濾器嚴重堵塞,如圖3所示。通過XRF分析表明,灰白色結垢物主要為氯化銨鹽,也就是說氯化銨結晶沉積在循環(huán)氣壓縮機的過濾器、葉輪及其進出口管線上,造成堵塞,降低了循環(huán)氣壓縮機的工作效率,見表3。

2.4 氯化銨結晶對變換的影響

煤氣化帶過來的NH3在甲醇變換不斷濃縮,在變換C1塔內不斷沉積,氨氮濃度高達10 000 ppm以上,高濃度的氨氮在經E4換熱降溫后,不斷在E4內發(fā)生氯化銨結晶沉積,最后造成E4發(fā)生堵塞。變換進出口壓差升高,整個系統(tǒng)被迫降負荷或停車處理。

3 應對措施

3.1 減少進料中氮和氯含量

煤氣化中氮和氯的來源主要來自于原料煤,盡量減少原料煤中的氮和氯含量就可以有效降低系統(tǒng)中氯化銨鹽的含量。在煤種滿足入爐煤質特性的情況下,對煤種進行元素分析,選擇氮和氯含量較少的煤種作為原料煤使用。

3.2 降低補水氨氮含量

避免補水帶入過多的氨氮,應對補水的品質加以控制。Shell煤氣化除渣系統(tǒng)的補水采用的是除渣、濕洗系統(tǒng)的排污廢水,經壓濾機過濾后進行循環(huán)利用。通過對補水品質的分析,發(fā)現濕洗系統(tǒng)的排污廢水氨氮含量過高,導致系統(tǒng)補水氨氮含量較高,氨氮含量大于500 mg/L。為了降低其氨氮含量,利用大修期間對濕洗系統(tǒng)的排污廢水增加了脫氨設施,系統(tǒng)補水的氨氮含量降到30 Mg/L左右。

3.3 加強工藝管理

加強生產工藝管理,也可以有效的降低生產系統(tǒng)中氯化銨鹽的結晶。Shell煤氣化屬于熔渣、氣流床氣化,為保證氣化爐順利排渣,操作溫度要高于灰溶點100~150 ℃,爐溫控制在1 400~1 600 ℃。通過對濕洗系統(tǒng)排污廢水監(jiān)測分析發(fā)現,爐溫控制越低,系統(tǒng)中氨氮含量越高。加強爐溫控制,使溫度控制在相對較高的位置,對降低系統(tǒng)中氨氮含量有較好的效果。加強設備管線伴熱的監(jiān)控、維護與管理,保證伴熱溫度維持在氯化銨鹽結晶溫度以上,能夠有效降低氯化銨鹽結晶造成的堵塞與腐蝕。

3.4 合適的選材

Shell煤氣化體系大部分使用的是普碳鋼和低合金鋼,抗氯化銨鹽腐蝕的能力較差,為應對氯化銨鹽結晶對生產系統(tǒng)的影響,可在腐蝕嚴重的部位采用鎳質合金,如Incoloy825就可以很好地阻止這種腐蝕。

4 結 語

在甲醇生產工藝系統(tǒng)中,氯化銨鹽結晶對設備造成的腐蝕與堵塞管道,嚴重影響了生產系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、長周期運行,并給企業(yè)造成了較大的經濟損失。通過對氯化銨鹽的研究與相應措施的制定,降低了生產系統(tǒng)中氯化銨鹽的含量,改變了生產運行環(huán)境,有效的降低了氯化銨鹽對煤制甲醇工藝的影響。

參考文獻:

[1] 天津化工研究院.無機鹽工業(yè)手冊[M].北京:化學工業(yè)出版社,1996.

[2] 陳國平,張軍.氯化銨鹽對連續(xù)重整裝置的影響與對策[J].廣州化工,

2010,(11).

[3] 劉建容.煤化工的腐蝕與防護[J].武鋼技術,2004,(4).

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