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330MW機組RB控制邏輯分析及優(yōu)化

2015-05-30 10:48:04楊作棟
中國新通信 2015年2期
關(guān)鍵詞:優(yōu)化

楊作棟

【摘要】 結(jié)合大唐寶雞熱電廠機組運行情況,對RB邏輯進行分析、試驗和優(yōu)化提高了機組運行安全性和經(jīng)濟性,為同類型電廠的設(shè)計調(diào)試提供參考。

【關(guān)鍵詞】 RB 邏輯 試驗 優(yōu)化

一、引言

機組輔機故障減負荷RB(RUN BACK)的基本功能是當機組在較高負荷運行狀態(tài)由于某種原因造成部分重要輔機跳閘,導(dǎo)致鍋爐及相關(guān)設(shè)備不能維持高負荷運行時,根據(jù)跳閘輔機的類型和鍋爐的運行狀況,自動計算出當前機組所能保證安全穩(wěn)定運行的最大負荷,將此作為目標負荷協(xié)調(diào)各控制系統(tǒng)快速降低機組負荷,并保證機組運行參數(shù)在安全范圍內(nèi)變化,避免造成設(shè)備損壞或不必要的停機、停爐,保證機組的安全經(jīng)濟穩(wěn)定運行,減少對電網(wǎng)的負荷沖擊。RB 功能是一種機組工況劇烈變化的控制功能,其是否投運、或投運好壞直接影響機組的安全經(jīng)濟運行。因此,對其邏輯確定、參數(shù)設(shè)置以及MCS 各控制系統(tǒng)的要求都很高 。

二、主輔設(shè)備及系統(tǒng)簡介

大唐寶雞熱電廠2×330MW燃煤機組,鍋爐為上海鍋爐廠制造的壓臨界、四角切圓燃燒方式、一次中間再熱、單爐膛、全燃煤或煤油混燒、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼懸吊結(jié)構(gòu)汽包鍋爐。汽機主機設(shè)備由北重汽輪機廠提供,單軸、三缸、兩排汽、一次中間再熱、凝汽式汽輪機。

機組主要輔機配置:兩臺一次風(fēng)機、兩臺空預(yù)器、兩臺引風(fēng)機、兩臺送風(fēng)機、五臺中速輥式磨煤機、兩臺55%容量的汽動給水泵和一臺30%的電動給水泵。

三、控制系統(tǒng)及RB控制邏輯

3.1 分散控制系統(tǒng)

大唐寶雞熱電廠用北京和利時公司生產(chǎn)的 MACSV 分散控制系統(tǒng)。實現(xiàn)基本控制功能,包括有:DAS(數(shù)據(jù)采集系統(tǒng))、MCS(模擬量控制系統(tǒng))、FSSS(爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng))、SCS(順序控制系統(tǒng)),DEH(汽輪機數(shù)字電液控制系統(tǒng))采用由上海新華控制工程有限公司生產(chǎn)的XDPS-400。

3.2 RB控制系統(tǒng)的組成

RB控制方式實際是機組CCS(協(xié)調(diào)控制方式)的一部分,CCS是RB控制的管理層,實現(xiàn)機組RB的動作判定、機組的減負荷速率計算、機組的目標負荷計算、機組運行方式切換等功能;MCS、BMS(燃燒管理系統(tǒng))、DEH(數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng))是RB控制的執(zhí)行層,實現(xiàn)快減負荷、切燃燒器、投油助燃等功能。

四、RB控制邏輯試驗

4.1磨煤機RB試驗

1、五臺磨煤機運行,任意跳一臺磨煤機機組不會觸發(fā)RUNBACK。四臺磨煤機運行,機組負荷穩(wěn)定在200~330MW之間。2、機、爐主控、燃燒、給水、汽溫和其它輔助控制系統(tǒng)自動全部投入。3、任意一臺磨煤機跳閘。機組從協(xié)調(diào)方式變?yōu)槠麢C跟隨,在機跟隨方式下機組處于定壓運行,汽機主控維持當前壓力,鍋爐主控目標負荷指令自動下降到250MW可以帶的負荷對應(yīng)的燃料量(根據(jù)3臺磨煤機最大允許出力估算),鍋爐降負荷速率為50%/min。

4.2 送風(fēng)機RB試驗

1、機組負荷穩(wěn)定在200~330MW之間。2、機、爐主控、燃燒、給水、汽溫和其它輔助控制系統(tǒng)自動全部投入。3、任意一臺送風(fēng)機跳閘。機組從協(xié)調(diào)方式變?yōu)槠麢C跟隨,在機跟隨方式下機組處于定壓運行,汽機主控維持當前壓力,鍋爐主控目標負荷指令自動下降到170MW可以帶的負荷對應(yīng)的燃料量(根據(jù)單臺送風(fēng)機最大允許出力估算),鍋爐主控降負荷速率為75%/min。

4.3 引風(fēng)機RB試驗

1、機組負荷穩(wěn)定在200~330MW之間。2、機、爐主控、燃燒、給水、汽溫和其它輔助控制系統(tǒng)自動全部投入。3、任意一臺引風(fēng)機跳閘。機組從協(xié)調(diào)方式變?yōu)槠麢C跟隨,在機跟隨方式下機組處于定壓運行,汽機主控維持當前壓力,鍋爐主控目標負荷指令自動下降到170MW可以帶的負荷對應(yīng)的燃料量(根據(jù)單臺送風(fēng)機最大允許出力估算),鍋爐主控降負荷速率為75%/min。

4.4 一次風(fēng)機RB試驗

1、機組負荷穩(wěn)定在200~330MW之間。2、機、爐主控、燃燒、給水、汽溫和其它輔助控制系統(tǒng)自動全部投入。3、任意一臺一次風(fēng)機跳閘。機組從協(xié)調(diào)方式變?yōu)槠麢C跟隨,在機跟隨方式下機組處于定壓運行,汽機主控維持當前壓力,鍋爐主控目標負荷指令自動下降到180MW可以帶的負荷對應(yīng)的燃料量(根據(jù)單臺一次風(fēng)機最大允許出力估算),鍋爐主控降負荷速率為150%/min。

4.5 給水泵RB試驗

1、機組負荷穩(wěn)定在200~330MW之間。2、機、爐主控、燃燒、給水、汽溫和其它輔助控制系統(tǒng)自動全部投入。3、 任意一臺汽泵跳閘時,8秒內(nèi)電泵未啟,即觸發(fā)汽動給水泵RUNBACK, 機組從協(xié)調(diào)方式變?yōu)槠麢C跟隨,在機跟隨方式下機組處于定壓運行,汽機主控維持當前壓力,鍋爐主控目標負荷指令自動下降到180MW可以帶的負荷對應(yīng)的燃料量(根據(jù)單臺汽泵最大允許出力估算),鍋爐主控降負荷速率為150%/min。 4、任意一臺汽泵跳閘時,8秒內(nèi)電泵聯(lián)啟,即觸發(fā)汽動給水泵RUNBACK(電泵勺管開到跳閘汽泵指令的1.05倍,最大到90%), 機組從協(xié)調(diào)方式變?yōu)槠麢C跟隨,在機跟隨方式下機組處于定壓運行,汽機主控維持當前壓力,鍋爐主控目標負荷指令自動下降到280MW可以帶的負荷對應(yīng)的燃料量(根據(jù)單臺汽泵加電泵的最大允許出力估算),鍋爐主控降負荷速率為50%/min。

五、RB工況特性分析及優(yōu)化

當機組的 RB 動作時,運行工況惡化,重要參數(shù)波動較大,如爐膛壓力、蒸汽溫度、主汽壓力、汽包水位等的變化幅度比較大。如果這些參數(shù)大幅度超限,有可能引起機組保護動作使機組停運,嚴重時有可能影響機組的壽命。因此,在機組RB 動作過程中保證機組的主要參數(shù)不越限,是設(shè)計RB 控制策略的首要考慮因素。

5.1 爐膛壓力

磨煤機RB和給水泵RB, 由于磨的切除,鍋爐燃燒大大減弱,爐膛煙氣體積縮小,使爐膛產(chǎn)生較大的負壓;一次風(fēng)機RB ,由于一次風(fēng)機跳閘,使一次風(fēng)母管壓力和運行磨的一次風(fēng)量在一段時間內(nèi)遠遠低于正常運行值,鍋爐燃燒大大減弱,爐膛負壓的負向變化較明顯。送風(fēng)機RB后由于不聯(lián)動引風(fēng)機,爐膛負壓負向變化較其他RB更為明顯。

5.2 主汽壓力

在 RB 動作過程中,主汽壓力同時受到兩方面的作用影響。一是鍋爐燃料量在RB 控制下迅速減少,從而使主汽壓力顯著下降。二是汽輪機調(diào)門在RB 控制下快速關(guān)小,從而減少汽輪機的進汽量,使主汽壓上升。關(guān)小汽輪機調(diào)門和減少鍋爐燃料量對主汽壓力的影響正好相反,如果控制好兩者的關(guān)系就可以使主汽壓力在RB 動作過程中平穩(wěn)變化。由于在RB 的情況下,投切燃燒器的邏輯是固定的,因此主要應(yīng)控制好降負荷速率。如果降負荷速率選擇合適,主汽壓力是不會越限的。

5.3、蒸汽溫度

在 RB 動作過程中,蒸汽溫度同時受到幾個因素的影響。一方面鍋爐燃料量在RB 控制下迅速減少,使蒸汽溫度顯著下降。另一方面鍋爐的上層燃燒器在RB控制下被快速切除,從而引起爐膛火焰中心下移,導(dǎo)致蒸汽溫度下降。再一方面汽輪機調(diào)門在RB控制下快速關(guān)小,蒸汽流量下降,從而使單位重量蒸汽吸收的熱量增加,導(dǎo)致蒸汽溫度上升。綜合各方面的因素對蒸汽溫度的影響,在 RB 動作過程中使蒸汽溫度下降的因素多于使蒸汽溫度上升的因素。所以,只有控制好機組負荷的下降速率,才能將蒸汽溫度控制在安全范圍內(nèi)。

5.4、汽包水位

在 RB 動作過程中,汽包水位要分兩種情況進行分析,一種是給水泵跳閘引起的RB,另一種是其它重要輔機跳閘引起的RB。在給水泵跳閘后的 RB 動作過程中,由于汽包的進水量和蒸汽量嚴重不平衡,汽包水位會快速下降,如果稍微調(diào)整不當,就有可能導(dǎo)致汽包水位保護動作。在這種情況下只有快速地關(guān)小汽輪機調(diào)門和快速地減少鍋爐的燃料量,才有可能維持汽包水位在安全范圍內(nèi)。在其它重要輔機跳閘后的 RB 動作過程中,與正常運行時一樣,通過汽包控制系統(tǒng)就可以克服這種擾動,維持汽包水位在正常范圍內(nèi)變化。

六、機組運行后RB 控制策略暴露的問題

1、RB動作時,主汽壓力設(shè)定值置為16Mpa。發(fā)生時RB 前主汽壓力低于16Mpa時,為提高主汽壓力調(diào)節(jié)門會不斷關(guān)小甚至?xí)鹫{(diào)門全關(guān);若在主汽壓力和16Mpa ,調(diào)節(jié)器動作加快,汽壓上升率超過定值時旁路動作,造成主汽壓劇烈波動

2、機組各輔機實際出力與設(shè)計出力存在偏差,造成機組在重要輔機故障情況出力達不到設(shè)計值下不能及時調(diào)整運行工況,延誤事故處理速度并可能造成MFT,導(dǎo)致惡性事故發(fā)生;

3、一次風(fēng)、送引風(fēng)機RB后,爐膛負壓波動大。

4、燃料量RB 發(fā)生后,磨煤機的出力和給煤機的出力不匹配。

七、RB 邏輯優(yōu)化控制方案

1、針對RB 發(fā)生前后壓力波動的情況,對原控制方案中主汽壓力設(shè)定值進行修改,發(fā)生RB 前若主汽壓力大于16Mpa,則設(shè)定為當RB 發(fā)生后主汽壓為16Mpa;若發(fā)生RB 前主汽壓小于16Mpa,則將當時工況下主汽壓力值減1 后作為RB 后的主汽壓力設(shè)定值。避免負荷大幅下降的情況發(fā)生。

2、將重要輔機發(fā)生RB 的最低負荷(除給水泵外)根據(jù)實際輔機出力適當?shù)臏p低了目標負荷,以提高輔機負荷適應(yīng)性。

3、一次風(fēng)機RB后,確認一次風(fēng)機出口門和磨煤機出口門關(guān)嚴;減少一次風(fēng)機跳磨煤機的時間,延遲發(fā)送一次風(fēng)機RB時的送風(fēng)量指令,使爐膛總風(fēng)量下降變慢,保證爐膛負壓穩(wěn)定控制。

4、 限制給煤機出力,使磨煤機和給煤機出力相匹配。

八、結(jié)論

通過RB邏輯的分析、試驗和優(yōu)化,我廠1、2號機組發(fā)生RB 后機組負荷下降幅度明顯降低,主汽壓力、爐膛燃燒穩(wěn)定,我廠機組安全性、經(jīng)濟性得以提高,也為同類型電廠調(diào)試和技術(shù)改進提供了參考經(jīng)驗。

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