摘要:本文主要介紹了F項目 ETC電子油門特點,生產過程中的問題及解決方法
關鍵詞:ETC電子油門;模具;端子針
前言
F車型是2012剛上市的一款新車型,市場對整車配置、操控性能等評價較高,在A級車中有很大的市場銷售前景。我司是該車型電子油門唯一直接供應商,前期測試良好,已經正式進入量產階段。本文就前期開發階段,進入量產前的良率較低、產能不高的問題,展開分析研究,最終提升的過程說明。
1.汽車ETC電子油門系統
汽車ETC電子油門系統是英文Electronic Throttle Control的縮寫,中文全稱叫做智能電控加速系統。ETC控制系統是一款近年來在歐洲市場運用廣泛的油門控制系統,在國內合資企業中也正在逐漸被運用。該系統采用了目前最先進可靠的數字電子控制技術,傳統的普通油門是通過鋼絲連接,兩端分別與油門踏板和節氣門相連,設計傳動比是1:1,簡單說用腳踩多少行程,節氣門對應打開角度就是多少,但節氣閥并不一定需打開這個角度,所以不一定得到最合理的節氣閥打開角度,所以此種簡易的方式對應的控制精度相對會比較差。電子油門是通過電纜或電路切割磁力線來控制節氣門的開度,達到精確控制的效果。另外,在一些新手或駕駛不熟練的人操作不當,會將油門踏板突然踩到底情況,這種操作是不科學的,不僅不利于燃油經濟性,而且會損壞發動機。節氣門突然打開,此時是發動機的最大負荷狀態,全負荷會造成發動機燃燒不充分,同時噴油器也會加大噴油,造成燃油的浪費,此點對ETC電子油門精確控制來說就相對簡單多了。ETC電子油門系統最大的優勢,就是給車輛提供了經濟、環保、舒適、可靠的動力源,同時節省能耗,是節能減排的典型新技術之一。
2. 分析及改善方案分類總結
下面就我司生產的F343 ETC電子油門,生產過程展開簡述,同時對生產產能低,測試良品差等問題,對就作出分析及改善方案分類總結。
ETC生產流程包括,包括注塑成型、PIN針感應針沖壓、埋入射出,ETC組裝、測試。
注塑成型流程,一個完整周期如下:
周期開始,端子針沖壓成型 ==>員工取針,擺放針入B模==>滑塊回位==>A模旋轉180度,B模到位==>B模與上模合模==>A模滑塊退出,頂出產品,取件==>頂針回位,員工取針,擺放針入A模,周期結束,如此循環。
備注:A、B模指的是此立式注塑成型特有模具結構,此模具有一組定模,兩組公模,采用轉盤旋轉節省產能,即一個定模與動模A合模注塑時,另一個動模B處于空閑狀態,可同時作擺放端子針、取件等動作,提高產能。
注塑過程中,員工在擺放端子針的環節,生產良率較低,由于端子針需逐一按順序擺放到位,每個動模有四個穴位,每一穴有六根端子針,所以共24根。由于針本身的材質厚度、電鍍鍍層品質、折彎角度等累積公差,修模前,此過程注塑生產良率約為50~70%,產有低,且浪費嚴重。
經過分析,相關重點因素及改善措施如下。
(1)端子針長、寬尺寸穩定性及鍍層確認
注塑前不放入鑲針,然后成型后將一模八穴產品剖開,分開量測滑塊孔位的尺寸及檢查滑塊孔內側壁磨損情況。
(2)注塑模具滑塊配合間隙. 檢查A、B兩組動模,分別拆開滑塊主體、液壓缸、連接桿等結構,確認規格與設計值一致.
(3)注塑模具滑塊尺寸:端子針孔內尺寸
(4)沖壓模折彎行程調整
根據實際配合狀況,圖紙規格是90度折彎,經過驗證,實際過程中將此部位折彎調整為89.5度,89.7度,89.9度,90.1度,90.2度分別取樣20件,裝入模具注塑,經過測試89.7度穩定性最好。鑲針用手擺放后,滑塊合模到位,此時鑲針會有-0.2度的干涉包緊力,確保鑲針緊緊固定在模仁與滑塊上,不會產生翹起與變形。
(5)操作工作業手法
經過觀察比對,員工作業時,需在鑲針擺放完成后,用銅塊將針輕輕完全敲到底,避免因空氣阻力產生浮針等個別現象。
(6)機器穩定性及其他改善方案
注塑機本身穩定性,需要定期保養與維護支持。此項已由工程部門另行擬定機器保養與點檢手冊執行,將其他變動因素降到最低。
經過近兩個月的生產觀察及不斷調整改善,產品良率已經由50%上升到95%,有效提高了產能及生產良率。相關技術事項,已經納入公司內部技術規范,作為類似產品開發及生產階段的重要參照資料。
參考文獻:
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[4]曲喜新.電子元件材料手冊[M].北京:電子工業出版社,1989.
作者簡介:
管正躍(1981-),男,籍貫:江蘇鹽城,職稱:工程師,學歷:本科,主要研究方向:機械設計及制造。
李唯霞(1979-),女,籍貫:江蘇蘇州,職稱:工程師,學歷:本科,主要研究方向:機械制造及質量控制。