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空分裝置氬區(qū)上移故障分析與處理

2015-05-30 00:36:11王亞生陳和林
中國機械 2015年5期

王亞生 陳和林

摘 要:簡述了空分裝置氬區(qū)上移的故障現(xiàn)象和處理方法。

關(guān)鍵詞:空分裝置;精餾;氬富集區(qū)

1.概述

邯鋼氣體廠2#35000Nm3/h空分設(shè)備,由川空有限責(zé)任公司設(shè)計制造。在2013年4月3日,空分檢修啟動后,粗氬Ⅱ塔的含氬量較少,氬氣一直不能達(dá)產(chǎn)。經(jīng)過對空分裝置工藝參數(shù)分析和研究,發(fā)現(xiàn)氬餾分分析儀指示偏高,造成提餾段氬區(qū)上移,導(dǎo)致餾分中的氬含量減少,精氬產(chǎn)量不能達(dá)標(biāo)。通過校正氬餾分分析儀,重新調(diào)整空分塔工藝參數(shù),增加了氬氣產(chǎn)量,消除了氬氣產(chǎn)量不達(dá)標(biāo)的故障。

2.空分工藝流程簡介

空氣分離設(shè)備中,空氣經(jīng)過脈沖過濾器過濾壓縮后,在空氣預(yù)冷系統(tǒng)中洗滌冷卻,然后送入分子篩系統(tǒng)吸附水分、CO2等雜質(zhì),經(jīng)吸附器凈化后的空氣(水含量在-65℃露點以下,CO2≤1PPm)分成兩股:一股空氣直接進入空分裝置的主換熱器,被返流氣體冷卻后變成接近飽和低溫氣體,進入主塔精餾,實現(xiàn)氧、氮、氬等氣體的分離;另一股相當(dāng)于膨脹量的空氣進入透平膨脹機的增壓端增壓,增壓后經(jīng)(增壓后)冷卻器兩級冷卻后進入主換熱器,與返流氣體換熱,降溫至約-108℃左右,從換熱器的中部抽出,進入膨脹機的膨脹端膨脹做功,變成低壓低溫的氣體,送入主塔進行精餾。

3.故障現(xiàn)象

2#35000制氧機空分加溫后啟動,氧氣、氮氣正常后,氬氣一直不能達(dá)產(chǎn)。粗氬Ⅱ塔出口含氧量只能降到2~3PPm之間,提取的粗氬量只能維持在600~800NM3/h。為了氧、氬更好分離,增加粗氬塔上部冷凝器蒸發(fā)器的熱負(fù)荷,加大蒸發(fā)量和返回主塔的液空量,增加粗氬Ⅱ塔回流液,粗氬Ⅱ塔的工作阻力比正常時大1KPa,控制氬餾分的含氬量維持在11%,但是粗氬Ⅱ塔含氬量始終表現(xiàn)比較少,這可以從出粗氬Ⅰ塔含氧量高(40%O2左右)表現(xiàn)出來,也可以從粗氬Ⅱ塔底部氬循環(huán)泵的出口壓力(0.69MPa)比較低表現(xiàn)出來。

4.故障分析與處理

根據(jù)現(xiàn)象分析,如果氬餾分的含氬量控制在11%左右,粗氬塔的氬積累一般在20個小時。本次啟動空分粗氬塔工況穩(wěn)定后,氬積累時間超過48個小時,還不能達(dá)標(biāo)。從粗氬塔上部冷凝蒸發(fā)器的蒸發(fā)負(fù)荷看,蒸發(fā)量維持在48000 NM3/h,比正常時的蒸發(fā)量46000 NM3/h較大,粗氬塔上部冷凝蒸發(fā)器的液空回流量也增大了開度,粗氬塔下部的回流液也比正常時大,阻力為11.5KPa,正常時為10.0KPa。說明粗氬塔精餾工況正常,問題應(yīng)該出在主塔上。

在下塔污液氮和液氮節(jié)流閥開度基本上和以往一樣,下塔的液空純度控制在35%以下,檢查校驗液空純度分析儀,指示正常。說明下塔的工況基本正常。在上塔,氬富集區(qū)與上塔壓力、氧氣純度有關(guān)。液空進料口以下的提餾段,氬富集區(qū)隨氧氣純度的高低會變化,當(dāng)氧氣純度高時,會造成氧區(qū)上移,氬的富集區(qū)也上移,使氬餾分的含氬量減少。上塔的氧純度比較好,污氮純度波動,正常時能夠維持在0.6%左右,波動時瞬間能夠達(dá)到2.1%,上塔的氧區(qū)上移,造成污氮氣純度不正常的波動。但是在提餾段氬餾分的抽口處氬餾分含氬量指示(12%Ar)比較高,是氧區(qū)下移的表現(xiàn),這兩者是矛盾的。檢查污氮氣純度分析儀和氬餾分純度分析儀,發(fā)現(xiàn)氬餾分分析儀指示偏高,實際的含氬量僅為5%。即實際工況是氧區(qū)上移的表現(xiàn),這也是造成上述矛盾的主要原因。

校正后的氬餾分分析儀指示5%,提高氬餾分的含氬量,采取減少空氣量,增加膨脹量的常規(guī)調(diào)整方法,使氬的富集區(qū)下移。將氬餾分維持在9%~11%Ar,粗氬塔的氬積累在調(diào)整后的7個小時達(dá)到正常值。粗氬量達(dá)到1200 NM3/h以上,粗氬中含氧量也達(dá)到1PPm以下。上塔的污氮氣純度指示在0.3%左右,不在波動。

通過調(diào)整主塔氬餾分,空氣流量降低了約4000 NM3/h,下塔壓力也降低了6KPa。下表是故障處理前后的參數(shù)對比。

5.小結(jié)

在空分裝置內(nèi),餾分的含氬量與控制氬區(qū)分布密切相關(guān)。氬區(qū)分布與氧氣純度和上塔壓力緊密聯(lián)系。氧氣純度較好時(大于99.9%),上塔的氧區(qū)上移,餾分中的含氬量減少。上塔壓力低時,易于氧氬分離。但是僅采取增加污氮提取量來降低上塔壓力,易造成主冷負(fù)荷增加,氧區(qū)上移,餾分的含氬量反而降低。一般控制餾分的含氬量在9~11%。如果長期控制在12%時,對于35000Nm3/h制氧機,每小時可以增加氬產(chǎn)量約50Nm3/h。但是這樣會增加“氮塞”的發(fā)生機率,以及操作難度。

空分裝置工藝流程是一個長流程,當(dāng)出現(xiàn)問題時,應(yīng)該從全局考慮,不僅從工藝自身的前后關(guān)系考慮,還要從不同專業(yè)的角度考慮,去解決問題。尤其裝置停運檢修重新啟動后,要對各個工藝參數(shù)變化進行分析,參照以往正常的參數(shù)進行比較,綜合分析問題。

作者簡介:

陳和林(1971-),男,1991年畢業(yè)于河北冶金工業(yè)學(xué)校自動化系,高級工程師,學(xué)士學(xué)位。現(xiàn)從事制氧機工藝、儀表控制系統(tǒng)技術(shù)管理工作。

王亞生(1978-),男,1998年畢業(yè)于河北冶金工業(yè)學(xué)校自動化系,工程師,現(xiàn)從事儀表控制系統(tǒng)技術(shù)管理工作。

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