尚瓊 王欣 蔣開鋒

摘要:分析離心式鼓風(fēng)機的振動原因,并根據(jù)其主要原因從工藝、結(jié)構(gòu)、檢修質(zhì)量、日常維護等方面提出相應(yīng)改進措施,實現(xiàn)了設(shè)備長周期的運轉(zhuǎn)。
關(guān)鍵詞:離心式鼓風(fēng)機;轉(zhuǎn)子;振動;醋酸;
1 前言
鼓風(fēng)機是PTA裝置的關(guān)鍵設(shè)備之一,作為TA干燥機載氣系統(tǒng)的輸送設(shè)備,輸送介質(zhì)為含高濃度醋酸的酸性氣體,具有很強的腐蝕性。鼓風(fēng)機運行不穩(wěn)定、振動高,極大的影響了裝置的安、穩(wěn)、優(yōu)運行。本文對離心式鼓風(fēng)機運轉(zhuǎn)過程中經(jīng)常出現(xiàn)的問題進行總結(jié)和分析原因,制定對策。
2 離心式鼓風(fēng)機原理結(jié)構(gòu)及故障統(tǒng)計
離心式鼓風(fēng)機原理為:電機帶動葉輪旋轉(zhuǎn),葉輪中葉片之間的氣體在離心力的作用下甩出,氣體流速增大,使氣體在流動中把動能轉(zhuǎn)換為靜壓能,壓力逐漸升高,使靜壓能又轉(zhuǎn)換為速度能,通過排氣口排出氣體,而在葉輪中間形成了一定的負壓,使外界氣體在大氣壓的作用下立即補入,在葉輪連續(xù)旋轉(zhuǎn)作用下不斷排出和補入氣體,從而達到連續(xù)鼓風(fēng)的目的。
例舉洛陽石化PTA裝置,鼓風(fēng)機故障頻頻,八個月時間,兩臺鼓風(fēng)機累計故障高達九,主要表現(xiàn)為振動超標(biāo)。如表1
3 離心式鼓風(fēng)機振動主要原因分析
3.1 轉(zhuǎn)子故障
3.3.1轉(zhuǎn)子不平衡
鼓風(fēng)機轉(zhuǎn)速2980r/min,葉輪作為做功元件,對其結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、加工要求較高,尤其是葉輪自身的平衡,對其平穩(wěn)運行較為重要。在工藝上,介質(zhì)經(jīng)洗滌塔后含有少量粉料無法去除干凈,粘附于葉輪上,在流道和葉輪表面結(jié)垢。較臟的介質(zhì)對葉輪表面持續(xù)的高速的沖刷,造成葉輪的磨損,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子失衡。當(dāng)葉輪外緣增加1g失衡重量,整個轉(zhuǎn)子所受的附加力將達數(shù)千牛頓。轉(zhuǎn)子的慣性力發(fā)生偏離,出現(xiàn)振動。可見葉輪結(jié)垢、磨損、腐蝕都會造成葉輪失衡,進而引起機組的振動。因此,轉(zhuǎn)子整體動平衡校驗至關(guān)重要。
3.3.2 轉(zhuǎn)子不對中
轉(zhuǎn)子的軸線中心與安裝在軸上的軸承中心線有一定的傾斜角度,轉(zhuǎn)子與驅(qū)動機主軸中心線存在一定的偏差。產(chǎn)生這種情況的主要原因是實際生產(chǎn)出來的軸承座位置與設(shè)計的位置有偏差,聯(lián)軸器安裝時驅(qū)動機與機組的位置有偏差,這種偏差基本靠安裝人員對中找正來消除。轉(zhuǎn)子的不對中會把振動傳遞給軸承座,對軸承座造成損傷,影響其壽命。
3.3.3 轉(zhuǎn)子碰磨
轉(zhuǎn)子與殼體發(fā)生摩擦,主要與轉(zhuǎn)子竄量有關(guān),竄量過大導(dǎo)致轉(zhuǎn)子與殼體偏摩,調(diào)整定位軸承在軸承箱內(nèi)的安裝位置可調(diào)整轉(zhuǎn)子的竄量。
3.2 軸承故障
3.2.1 軸承溫度高
軸承在裝配時存在誤差,軸承與軸承箱頂部之間的間隙不在合理的公差范圍內(nèi),過緊會致使軸承運轉(zhuǎn)摩擦較大,導(dǎo)致溫度高于正常值。
部分鼓風(fēng)機采用潤滑脂潤滑,為了防止軸封泄漏的酸氣竄入軸承箱,通常設(shè)有氮氣反吹結(jié)構(gòu),根據(jù)以往經(jīng)驗,氮氣壓力過高會導(dǎo)致軸承箱內(nèi)潤滑脂被吹散,造成無油潤滑,軸承摩擦力過大,軸承溫度突升。
3.2.2 軸承振動超標(biāo)
轉(zhuǎn)子軸向密封采用迷宮密封,氣封外側(cè)為軸承箱,迷宮密封屬于非接觸式密封,即使采取抽氣輔助密封手段或增加迷宮級數(shù)等措施,要做到完全不泄漏是非常困難的。介質(zhì)通過氣封進入軸承箱,潤滑脂變臟變質(zhì),影響潤滑效果。介質(zhì)具有強酸性,長時間與軸承接觸,必定腐蝕軸承鋼架,軸承支撐效果變差,引起機組振動。軸承磨損嚴(yán)重還會造成軸承與軸和軸承箱配合面磨損,致使軸承跑外套,損壞軸承箱。
4 對策
通過對離心式鼓風(fēng)機的故障原因分析,可以得出結(jié)論:鼓風(fēng)機故障頻頻主要與介質(zhì)本身性質(zhì)、軸承損壞、檢修質(zhì)量有關(guān)。針對其主要原因制定出以下對策:
從工藝上,定期停機對鼓風(fēng)機進行堿洗,以便清理葉輪結(jié)垢或殼體內(nèi)含有的雜質(zhì),避免造成轉(zhuǎn)子的不平衡。檢查工藝操作減少介質(zhì)中雜質(zhì)的含量。
從結(jié)構(gòu)上,軸承箱軸封外側(cè)增設(shè)擋氣環(huán),擋氣環(huán)與軸之間加一道密封圈,緊貼軸承箱,該環(huán)固定在軸上,避免由軸封泄漏出的酸氣竄入軸承箱。在軸承箱下鉆孔,作為泄漏外排之用,以便泄漏的酸氣及時排出而不至于軸承與酸氣長時間接觸,延長軸承的使用壽命。或者從新設(shè)計制造軸承箱,將軸承箱與機體分離,并單獨固定在臺板上。在軸承箱上增設(shè)氮氣,使軸承箱內(nèi)為微正壓。
從檢修上,嚴(yán)格控制汽封間隙,保證為0.2+0.6D/1000。提高轉(zhuǎn)子動平衡精度,確保機組與驅(qū)動機對中精度,調(diào)整轉(zhuǎn)子竄量,提高檢維修質(zhì)量。
從日常維護保養(yǎng)上,定期監(jiān)測其運行狀況,更換潤滑脂以保證軸承潤滑效果。
5 結(jié)語
經(jīng)過工藝流程的控制、設(shè)備結(jié)構(gòu)的改進、日常保養(yǎng)的加強,該鼓風(fēng)機機組振動基本控制在0.02mm以內(nèi),鼓風(fēng)機運行周期明顯延長,由原來的一個月左右,延長到半年左右,轉(zhuǎn)子做動平衡、零配件更換等的費用大幅降低。
參考文獻
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