魏玉國
(哈爾濱電機廠有限責(zé)任公司,哈爾濱 150040)
松江河公司石龍水電站位于松花江流域松江河上游,是松江河公司梯級電站的第三級電站,石龍電站1、2號機組推力上導(dǎo)軸承自投產(chǎn)后一直存在甩油及上導(dǎo)、下導(dǎo)軸承間隙運行過程中逐漸增大并超標的問題。在機組大修中對其進行了處理,但效果不佳,并沒有徹底解決,這影響機組的安全穩(wěn)定運行,易造成定轉(zhuǎn)子污染。廣東長湖電廠[1],廣蓄電廠 6 號機[2],二灘電站由加拿大 Hydro GE公司設(shè)計的6臺550 MW水輪發(fā)電機[3],云峰電廠1號水輪發(fā)電機[4]都曾受到過發(fā)電機油霧問題的困擾。目前國內(nèi)沒有成型的案例可供參考,需要研究推力軸承甩油的原因,并對其提出相應(yīng)的解決方案。
目前石龍電站推力及上導(dǎo)組合軸承循環(huán)油路見圖1。石龍電站發(fā)電機為懸式半傘式機組,發(fā)電機設(shè)有上導(dǎo)軸承,下導(dǎo)軸承及推力軸承。上導(dǎo)軸承與推力軸承為組合軸承結(jié)構(gòu),共用一個油槽。組合軸承設(shè)置在上機架中心體中,通過油路循環(huán)將軸承損耗帶走。油槽內(nèi)設(shè)置有內(nèi)循環(huán)油水冷卻器,循環(huán)熱油通過冷卻器將軸承損耗傳遞給冷卻水。
推力頭與鏡板為一體式結(jié)構(gòu),同時推力頭還兼作為導(dǎo)軸承滑轉(zhuǎn)子(軸領(lǐng)),在推力頭導(dǎo)軸承位置加工有4個φ20導(dǎo)瓦潤滑油泵孔,在鏡板對著冷卻器的位置加工有4個φ20鏡板泵孔。在上導(dǎo)軸承支架上加工有16個φ30回油孔2。組合軸承油槽被分成3個相對獨立的油腔,一個由導(dǎo)軸承支架分隔開的導(dǎo)瓦油室1,一個由冷卻器及隔板分開的鏡板泵壓力油腔5及負壓力油腔6。
潤滑循環(huán)油路示意如圖1所示,冷卻后的潤滑油通過導(dǎo)瓦潤滑油泵孔3進入導(dǎo)瓦室,參與導(dǎo)軸承的潤滑,潤滑后的熱油通過回油孔2進入鏡板泵壓力油腔,經(jīng)過冷卻器,再進入導(dǎo)瓦潤滑油泵孔完成導(dǎo)瓦潤滑油路循環(huán)。

圖1 原機組組合軸承結(jié)構(gòu)
冷卻后的潤滑油除部分進入導(dǎo)瓦油室外,還有部分進入鏡板泵孔4及推力軸瓦之間,進入推力瓦之間的潤滑油參與推力軸承的潤滑后,在鏡板離心力的作用下進入鏡板泵壓力油腔,經(jīng)過冷卻器進行熱交換后,再次進入推力瓦間完成推力瓦的潤滑油路循環(huán)。
導(dǎo)瓦潤滑油量為67 L/min,導(dǎo)瓦潤滑油泵孔油量為137 L/min,回油孔油流速度0.2 m/s,回油孔處局部壓力損失為137 Pa。
推力瓦潤滑油量為244 L/min,鏡板泵孔油量為213 L/min,瓦間油流量按488 L/min估算,流經(jīng)冷卻器的油量為137+213+488=838 L/min,根據(jù)流經(jīng)固定平行平板間隙的流量計算公式[5]


圖2 翼片管冷卻器
估算流經(jīng)冷卻器的壓降。其中:b=6.8 m;δ=0.019 m;μ=0.043 Pa·s;l=0.14 m;估算壓差p=3Pa。冷卻器采用的是銅鋁復(fù)合管,基管外徑為φ16mm,翼片管外徑為φ35mm,片距為3.2mm,片厚 0.33 mm。實際冷卻阻力要大于上式計算壓力。冷卻器的照片見圖2。實際冷卻器的過流截面積要比模型計算小的多,按5倍系數(shù)估算該冷卻器實際壓降為15 Pa。
因此導(dǎo)瓦油室壓力為137+15=152 Pa,估算導(dǎo)瓦液面會升高17.5 mm,同時油槽油量為5 m3,按油溫度差20℃計算,油液體積從冷態(tài)到熱態(tài)過程中,潤滑油體積脹量為0.07 m3,導(dǎo)瓦油室液面升高為70 mm,油槽液位升高值為87.5 mm。從以上分析可以看出,引起導(dǎo)瓦液面上升的主要原因有:1)回油孔阻力,回油口越大,阻力越小,液位越低;2)導(dǎo)瓦油室截面積,面積越大,液位上升的高度越低;3)鏡板泵壓力油腔的背壓,該處壓力主要決定于冷卻器的壓差,壓差越大背壓越大,導(dǎo)瓦油室的液位也就相應(yīng)增高,該冷卻器為復(fù)合翅片管,比光管冷卻器循環(huán)阻力要大。
綜上分析,該機組甩油主要是以上原因,導(dǎo)致導(dǎo)瓦油室液面升高,飛濺的油液從推力頭上的均壓孔甩出,越過擋油管發(fā)生內(nèi)甩油問題。
預(yù)期目的:解決機組目前擋油管內(nèi)甩油問題。
改造方案:增大上機架導(dǎo)軸承支撐板上方的上腔空間,增大存油、油霧空間,在支撐板上開孔,使向下回油方便,從而降低擋油管腔的油位;適當(dāng)加高擋油管的高度,減少內(nèi)甩;更換油冷卻器,改善軸承冷卻效果。
方案實施:1)加工推力頭內(nèi)徑與軸配合段,為擋油管增高提供空間;2)加工一個支撐套,將加工后的推力頭撐起,保證導(dǎo)軸承中心線不變,推力軸承支撐高度不變;3)將原油槽進行改造,重新加工油槽壁在原位置處后移增大油槽上部空間;4)在導(dǎo)軸承支架上重新加工多處回油孔,增大上腔存油向下流動的通道;5)重新加工一個油冷卻器,改善冷卻效果,對冷熱油循環(huán)油路重新分割;6)重新加工一個短鍵置于推力頭與軸之間,利用短鍵傳遞轉(zhuǎn)軸到推力頭的扭矩。
預(yù)期目的:1)解決機組目前擋油管內(nèi)甩油問題;2)解決導(dǎo)軸承擺度不穩(wěn)定問題;3)增大組合軸承的檢修空間;4)提高上機架的徑向及軸承剛度。
根據(jù)電廠反饋,目前現(xiàn)結(jié)構(gòu)還存在如下一些問題:1)導(dǎo)軸承擺度不穩(wěn)定,隨著運行時間的增長,導(dǎo)軸承擺度不斷增大,超過規(guī)定值,分析原因為導(dǎo)軸承支撐件加工精度不夠,存在配合間隙。2)推力軸承檢修空間太小,改造后增大了油槽,同時將中環(huán)板下移,增大了組合軸承的檢修空間。3)將油槽整體下移,導(dǎo)軸承中心高程及推力支撐高程下移,增加了軸系的穩(wěn)定性,同時可以降低液面,解決內(nèi)甩油問題。4)上機架為負荷機架,承受機組的推力負荷,然而原上機架中心體與支臂采用大合縫板把和結(jié)構(gòu),徑向及軸向剛度相對改造后的焊接結(jié)構(gòu)較小,改造后的機架較原結(jié)構(gòu)可以降低上機架振動。5)改造后的組合軸承油路更加合理,消除了原冷卻器油流循環(huán)阻力過大,導(dǎo)致導(dǎo)瓦腔液面升高問題,從而避免了甩油的可能。同時冷卻器采用落地安裝方式,便于冷卻器檢修維護。6)導(dǎo)軸承支架與小改造一樣,將導(dǎo)軸承支架上的油槽壁直徑加大,同時開設(shè)多個回油孔,避免導(dǎo)瓦腔液面升高而出現(xiàn)的甩油現(xiàn)象。7)改造后的導(dǎo)軸承為楔板支撐結(jié)構(gòu),便于軸承間隙調(diào)整,同時增大了油槽,改善了油路。改造后增加了導(dǎo)瓦面積,降低了導(dǎo)瓦單位壓力,可以降低導(dǎo)瓦溫度。
實施方案:1)重新設(shè)計全新的上機架,取消原上機架大合縫板結(jié)構(gòu),改為工地焊接結(jié)構(gòu);2)組合軸承改為哈電機廠的傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)。
本文分析了石龍電站甩油問題的原因,提出了解決方案,目前該方案已經(jīng)通過了國網(wǎng)新源公司的審批。石龍電站甩油原因具有普遍性,解決方案可供其它具有甩油問題的電站參考。
[1] 何光超,王勝五,張俊江.廣東省長湖水電廠2號機組推力軸承油槽安裝油擋裝置的技術(shù)改造[J].大電機技術(shù),2002(增刊1):45-46.
[2] 黃曉東.廣州蓄能水電廠Ⅱ期機組軸承甩有問題處理及改進設(shè)想[J].大電機技術(shù),2002(增刊 1):35-38.
[3] 賀蘊谷.立軸式水輪發(fā)電機軸承油槽甩油的治理[J].大電機技術(shù),2002(增刊 1):43.
[4] 徐剛.云峰發(fā)電廠1號水輪發(fā)電機推力軸承甩油處理[J].大電機技術(shù),2002(增刊 1):44.
[5] 周士昌.機械設(shè)計手冊:第4卷:液壓傳動與控制[M].北京:機械工業(yè)出版社,2004