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淺談壓榨機間隙調整

2015-04-30 21:36:47金楊
中國高新技術企業(yè) 2015年16期

摘要:為降低成本、緩解利潤壓力,大比例使用低質低價漿已成為國內化纖行業(yè)的趨勢。增加單臺壓榨機的生產能力迫在眉睫,在保證堿纖組成的情況下,單臺壓榨機的生產能力越大,形成的低成本優(yōu)勢就越明顯。文章結合以往生產經驗,對壓榨機壓輥間隙進行了調整改進,滿足了生產需要,降低了生產成本。

關鍵詞:壓輥間隙;壓榨機功率;槳粥泵轉速;堿纖組成;化纖行業(yè) 文獻標識碼:A

中圖分類號:TS255 文章編號:1009-2374(2015)16-0056-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.16.027

1 壓榨機概述

壓榨機是粘膠纖維原液制備中粘膠生產工藝的第三道工序,電機功率11kW,工作能力33t/d,轉速0.5~2.8rpm,有效過濾面積6.16m3,它由機體底座、兩個平行的壓輥及相應的噴淋、密封、排風裝置組裝而成。其中兩個平行的壓輥,一個帶有法蘭邊,命名為法蘭輥;一個不帶法蘭邊,命名為平輥。兩輥上圓周方向有凸起的襯板,表面包有帶細小孔的網皮,網皮經過焊接包在輥表面。漿粥經由底座上入料孔經過加壓打入,經過兩個旋向相反的壓輥擠壓,將漿粥內多余的堿液擠出,使?jié){粥變成堿纖,控制堿纖組成,擠壓出的堿液經過壓輥表面的網皮孔滲透到輥內部,經由底座孔回流。擠壓出的堿纖再經由帶絞龍的粉碎裝置經過初步預粉而進入到后續(xù)制備粘膠的工序。

2 壓輥間隙調整的必要性

壓榨系統(tǒng)即化纖生產工藝中去除漿粥中多余堿液的工藝過程,壓榨機是其中的重要組成部分,而壓榨機壓輥間隙則是控制壓榨機產量的核心,壓榨機壓輥間隙的大小相對于整個浸壓粉系統(tǒng)的生產能力而言,所產生的經濟效益非常明顯。由于國產壓榨機壓輥網皮焊接質量上存在一定缺陷,壓輥間隙的大小與壓榨機使用過程中壓輥網皮的損害有直接關系。如何在提升產量的同時保持設備穩(wěn)定運行,就顯得尤為重要。隨著國內短纖產量急劇增加,利潤空間越來越小,為降低噸絲成本,使公司在激烈的市場競爭中站穩(wěn)腳跟,大產量下的成本優(yōu)勢起著不可忽視的作用。我公司壓榨系統(tǒng)分為一壓壓榨機(12臺)和二壓壓榨機(12臺)。二壓壓榨機是保證堿纖組成的重要關口,為此從二壓壓榨機入手解決此問題。我們積極與壓榨機生產廠家溝通,對壓輥網皮耐壓性能分析,找出壓輥間隙調整后壓榨機漿槽壓力和壓輥轉速的合理控制,結合我廠實際生產經驗,把壓輥間隙由14mm縮小到9.5~11.5mm之間,改進相關的生產工藝,使其能滿足壓榨組成。

3 壓榨機間隙調整步驟

3.1 二壓壓榨機間隙調整的試驗

通過對兩臺二壓壓榨機拆解調整,減少兩壓輥墻板墊片厚度,將壓輥間隙由原來的14.5mm調整到11.5mm,并檢修壓榨機其他部件,保證壓榨機的正常運轉,分析壓榨機運行參數了解間隙調整后壓榨機的使用效果。調整前,在相對穩(wěn)定的壓榨機功率和漿槽壓力下,壓榨機壓輥轉速和漿粥泵轉速均較低,堿纖組成偏低。通過調整兩壓輥間隙后,在同比調整前的壓榨機功率和漿槽壓力下,漿粥泵轉速提升明顯,大約提高了40%左右,壓輥轉速提升也較為明顯,提升為之前的2倍左右,而壓榨機整機功率卻沒有明顯的改變,在此改變之下,不僅沒有造成壓榨機功率的大幅提升,同時堿纖組成還有小幅提升,既滿足了工藝需求,又提高了產量。

3.2 一壓壓榨機間隙調整的試驗

通過對兩臺一壓壓壓榨機拆解調整,將壓輥間隙由原來的14mm調整到10mm,并檢修壓榨機其他部件,保證壓榨機的正常運轉,分析壓榨機運行參數,了解間隙調整后壓榨機的使用效果,得到和二壓壓榨機調整后相似的數據。

3.3 壓榨機、漿粥泵的現場檢查

(1)在2臺壓榨機間隙調整后運行期間,小組成員定期對壓榨機壓輥軸承、壓輥網皮和減速機的部件跟蹤檢測,通過耳聽、目測、敲擊監(jiān)測等手段,確定壓榨機壓輥間隙調整后,各部件運轉情況良好,未發(fā)現故障;(2)針對壓榨機壓輥調整后漿粥泵泵速提升的情況,小組成員對2臺漿粥泵定期拆檢,檢測漿粥泵轉子間隙、轉子磨損情況和機械密封泄漏情況,未發(fā)現明顯異常,漿粥泵運轉良好。

3.4 對多臺壓榨機的間隙調整

在綜合分析4臺調整后壓榨機的使用情況后,小組決定針對車間內其余壓榨機進行調節(jié)試驗,目前已完成后續(xù)4臺壓榨機(一壓壓榨機2臺,二壓壓榨機2臺)的壓輥間隙調整工作,實測數據與試驗壓榨機提升情況相似,綜上所述,壓榨機間隙調整后,完全滿足我公司生產需要。

4 取得的經濟效益

進行壓榨機間隙相關改動后,在漿粕質量不佳時可保證產量,在正常生產中每臺壓榨機可提高能力1/10,投料量增加3噸/天。按照投料量每增加1噸增效1000元計算,年增效108.9萬元。

5 鞏固措施

(1)繼續(xù)深化研究壓榨機壓輥最佳間隙,提升投料量;(2)試驗數據,材料整理存檔,對以后生產提供理論依據;(3)對關鍵步驟,做好職工的教育,執(zhí)行保密。

6 可能存在的問題

此舉措實施后,預計可能會對兩壓輥的網皮有直接的影響,隨著投料量的增大,在相同的受力面積下,壓輥的網皮承受力將有所增加。而壓榨機的網皮均為焊接連接,焊口處為受力不均衡點,預計此處將有開裂現象。而漿粥泵的轉速提高,單位時間內流過的漿粥量增加,會使兩轉子受力增大,此處的受力預計會反饋到漿粥泵的轉子和軸承上,轉子和軸承可能會有輕微磨損。調整后,通過一段時間的使用觀察,壓榨機未發(fā)現網皮開裂現象,壓輥軸承及減速機運轉也正常。漿粥泵通過拆卸轉子和軸承,也沒有發(fā)現磨損的痕跡。以上可能出現的問題只是我們的推測,而是否壓力會達設備承受上限,我們會在今后的設備運轉過程中持續(xù)觀察。

7 結語

我公司通過對兩臺壓榨機調整間隙實驗,設備與工藝高度結合,摸索數據,總結經驗,從而對所有壓榨機進行改造,達到了提產增效的作用,提高了設備利用率,降低了生產成本,增強了企業(yè)競爭力。此課題的成功,對我們解決其他相關方面的課題幫助很大,同時這個團隊在相互的配合、探索過程當中得到了鍛煉,激發(fā)了每位成員的思想火花和創(chuàng)新意識。

參考文獻

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作者簡介:金楊(1987-),男(回族),河北唐山人,唐山三友遠達纖維有限公司遠達制膠一車間助理工程師,研究方向:機械自動化。

(責任編輯:秦遜玉)

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