馮海軍 王亞兵
摘要:有效降低廠用電率可使發電廠的經濟效益得到顯著提高。文章主要從運行生產管理、技術改造和用電管理等方面進行改造,有效降低了廠用電,提高了發電廠的經濟運行水平。
關鍵詞:廠用電;運行方式;生產管理;用電管理;技術改造;用電率 文獻標識碼:A
中圖分類號:TM614 文章編號:1009-2374(2015)16-0026-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.16.013
近年來隨著電力企業改革工作的不斷深入,大部分電力企業已經從生產型逐漸轉變為經營型,也通過該方式提升了企業的經濟效益,控制發電成本,提升長期經營目標的可行性。廠用電率是發電廠經濟考核的主要指標之一,必須在常規工作中加以關注。如果廠用電率不能得到有效的控制,那么必然會影響到發電企業自身經濟效益。本文從當前我國電力生產企業的運營特點入手,提出下述方式控制廠用電,提升企業經營效益。
1 運行生產管理
1.1 優化設備運行方式
1.1.1 合理選擇運行磨煤機組合方式。我廠機組通常情況下僅啟動四五臺磨煤機,但是這種運行方式在負荷比較低的時候經濟性比較差。機組如果處于220~140MW負荷下,可以啟用三臺相鄰磨煤機運行,通過該方式不僅可以節省廠用電,而且也可以從根本上提升燃燒的穩定性以及燃燒效率。
1.1.2 采用循環水泵三臺運行、一臺備用的運行方式。在環境溫度<30℃、負荷<250MW時,停一臺循環水泵作備用,以節省廠用電,同時對機組真空幾乎沒有影響。下面簡單計算此種運行方式一年可節省的
電量:
循泵正常運行電流取200A(一、二期循泵電流180A,三期循泵電流225A),電壓等級為6.3kV,根據一年負荷曲線、氣溫分析,一年有2/3的時間約4500小時可以停運一臺循環水泵,則兩臺機組每年可節省廠
用電:
UICOSθ×4500=×6.3×200×COSθ×4500=785.7萬kWh
全廠一年節省廠用電:785.7×3=2357萬kWh
產生的經濟價值:全廠每年可節省2357萬kWh×0.45=1060.7萬元
當機組平均負荷為200MW時,每臺機組節省廠用電率:UICOSθ/200=0.44%
顯然,在負荷或環境溫度不高時,循環水泵三臺運行、一臺備用,節省廠用電很明顯。可運行時間也長,在負荷不高的季節里完全可以采用這種運行方式。
1.1.3 鍋爐強制循環水泵兩臺運行一臺備用。按照設計要求鍋爐強制循環水泵正常運行方式就是兩臺運行、一臺備用,設計兩臺泵能滿足100%ECR負荷,一臺泵滿足63%ECR負荷,這種運行方式既安全又經濟。一臺爐水泵停下作備用,雖然泵運行電流只有20A左右,下面簡單計算一下停一臺爐水泵一年可節省的電量:
UICOSθ×7000=6.3×20×0.8×7000=122萬kWh
全廠六臺機組可節省廠用電:122×6=732萬kWh
按一度電0.45元算,一年可節省:732×0.45=329萬元
廠用電率可下降:6.3×20×0.8/230=0.076%
(注:爐水泵年運行時間約7000小時;平均負荷按230MW算)
1.1.4 廠用變壓器運行方式的合理運用。從當前供電廠的實際運行情況來看,一期布置400V的排水變壓器兩臺,在這種情況下,機組可以保持正常運行,并且在這一過程中,這兩臺變壓器是不帶負荷的。因為不帶負荷導致變壓器空載,空載會提升變壓器的損耗,同時也會從側面提升廠用電的消耗量。根據這一實際情況來看,可以從兩臺變壓器中選擇一臺停止運轉,使其保持冷備用的狀態,可以從根本上解決變壓器空載的電能損耗。按照我國常規標準,變壓器平均空載損耗在3%左右的實際情況來看,通過上述措施對其進行改善,單單是排水這一項,供電廠每年就可以節省電量:
800×3%×365×24=210240kWh
可產生經濟效率:210240×0.45=9.46萬元
另外,化水變、制冷變同樣實現一臺運行一臺備用,定期切換,達到變壓器冷備用、降低空載損耗的
目的。
1.1.5 脫硫系統曝氣風機、吸收泵一臺運行一臺備用。脫硫系統是電廠耗電大戶,在不影響脫硫效果的情況下,可以把曝氣風機、吸收泵各停運一臺作備用。正常運行時曝氣風機電流為42A,吸收泵電流為24A,電壓等級均為6.3kV,停運一臺曝氣風機一臺吸收泵全年可節省廠用電:
UICOSθ*7000=×6.3×(42+24)×0.8×7000=4033046kW
(注:全年運行時間按7000小時計算)
我廠目前有四臺機組裝有脫硫系統,如果采用一臺曝氣風機一臺吸收泵的運行方式全年可省電:4033046×4=1613萬kWh
產生經濟效率:1613×0.45=726萬元
1.2 合理調整空預器密封裝置,加強空預器的檢修維護,降低其漏風率
機組日常運行過程中,必須要將空預器密封裝置進行妥善處理,調整間隙,利用檢修期的時間更換產生腐蝕的蓄熱片,通過該模式來減少空預器的漏風概率,控制風煙阻力。提升空預器蒸汽高壓氣源,優化傳統的吹灰方式,減少空預器的積灰,控制煙側壓差,使其始終在1.2kPa以下,降低風機的電能消耗。
1.3 合理安排機組啟停方式、時間,統籌好機組啟停操作步驟
(1)機組啟動上水初期、水系統沖洗盡量用鍋爐上水泵;(2)機組啟動前鍋爐上水溫度高于汽包壁溫;(3)機組啟動過程中,盡早采用輔助蒸汽沖小機,讓小機盡快帶負荷,減少電泵的耗電;(4)設備啟動后,應盡快帶上負荷,盡量減少空載運行時間;(5)停機前,應及時了解本次停機的目的、要求,如果不需要滑停就采取定壓停機,縮短停機時間,減少設備運行時間,節省大量的廠用電,同時也為檢修工作爭取到較多的時間,還能保持機組熱備用,縮短啟機
時間。
2 技術改造
2.1 對大功率輔機設備進行變頻技術改造
通常情況下,電廠常用的電機的主要消耗均在連續工作鍋爐和汽機系統當中,經實際調查顯示,風煙、制粉、循環水、脫硫四大輔助系統內部設備用電量大約占全電廠用電量的80%以上,所以必須深度挖掘高壓輔機節點的潛力,控制設備耗電量,進而保證機組常用電率最小化。
引風機、送風機、一次風機、脫硫增壓風機為恒速運行軸流式風機,機組帶滿負荷時,風機靜葉開度僅為60%左右,對于電網調峰機組來說,風機效率低,電耗大,尤其在低負荷時,電耗損失更大,因此,可以考慮將風機傳動裝置改用高壓變頻電機,以節約廠用電。同樣,凝結水泵、循環水泵等也可以改為變頻電機。
2.2 對循環水泵進行了雙速改造
可以將循環泵改造成雙速電機,如果冬天天氣比較冷,可以使用低速電機進行生產,因為低速電機較為省電,而夏天可以換成高速電機,到了春秋兩季使用高速和低速搭配使用的電機運行方式,可以起到較為明顯的省電效果,投資和效益的性價比較高。經過雙速改造后,循環水泵不用頻繁啟停就能節省廠用電,而且不會降低安全性。
3 用電管理及節能宣傳
對于生產人員應進一步加強節能降耗的宣傳,提高每一位員工的節能意識,讓全廠每一位員工都加入到節能降耗的活動中來。另外,制定《辦公用電考核管理細則》,加強對辦公樓照明、空調、電腦等電氣設備的用電管理,規定辦公場所空調要求不能低于26℃;辦公時間盡量采用自然光,減少辦公設備電耗和待機能耗,并推廣使用節能燈具;房間的照明、電器及樓道里的照明,要求下班隨手關燈停電;廠區、生活區的照明嚴格控制,做到盡量晚開早關等,從一點一滴來進行節約能源的工作。把節約用電變成自覺行動,形成“人人愛節約,個個懂節能”的風尚。
4 結語
綜上所述,本文結合本廠機組設備的實際情況,通過優化設備運行方式、對廠用設備進行技術改造以及用電管理,有效地降低了廠用電率,大大提高了我廠的經濟效益。
參考文獻
[1] 高過斌,楊知社,李金林.國華準電降低廠用電率的措施分析[J].內蒙古科技與經濟,2012,(12).
(責任編輯:周 瓊)