
摘 要:文章對(duì)河口電站機(jī)組風(fēng)機(jī)導(dǎo)風(fēng)筒安裝檢修孔及泡頭內(nèi)部分油、水管路的改造進(jìn)行了簡(jiǎn)要的分析,并提出了相應(yīng)的改造方案,希望為相關(guān)工作者提供幫助。
關(guān)鍵詞:風(fēng)機(jī)導(dǎo)風(fēng)筒;泡頭內(nèi)部分油;改造方案
1 機(jī)組概況
河口水電站是黃河龍-青河段沿梯級(jí)第十七座水電站。電站總裝機(jī)容量74MW(4×18.5MW),為日調(diào)節(jié)水電站,其主要任務(wù)是發(fā)電。電站為三等中型工程,整個(gè)樞紐工程由左岸副壩、電站廠房、沖沙閘、右岸副壩等建筑物組成。
2 原因分析
河口水電站4臺(tái)機(jī)組運(yùn)行并網(wǎng)發(fā)電之后,由于加工制造等原因,檢修發(fā)電機(jī)泡頭內(nèi)風(fēng)機(jī)時(shí)十分不便,從機(jī)組近期運(yùn)行情況來看河口電站4臺(tái)機(jī)組風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀況十分不穩(wěn)定。主要發(fā)生缺陷有:(1)易發(fā)生風(fēng)機(jī)葉片破損;(2)風(fēng)扇電機(jī)故障;(3)風(fēng)扇電機(jī)固定支架出現(xiàn)裂紋甚至斷裂等故障;給機(jī)組的正常運(yùn)行帶來了許多阻力。(建議:統(tǒng)計(jì)風(fēng)機(jī)出現(xiàn)缺陷月統(tǒng)計(jì)發(fā)生頻次表)雖然之前對(duì)于風(fēng)機(jī)葉片和導(dǎo)風(fēng)筒做了一些處理:改造了風(fēng)機(jī)葉片的結(jié)構(gòu)、材料強(qiáng)度以及加裝了連接法蘭,這十分有利于檢查風(fēng)機(jī)葉片以及風(fēng)機(jī)本體內(nèi)部結(jié)構(gòu),但新增連接法蘭厚度約為100mm,這只能局限于方便更換風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)輪葉片,如果出現(xiàn)電機(jī)故障、風(fēng)機(jī)與其導(dǎo)風(fēng)筒之間的基礎(chǔ)出現(xiàn)了故障等,需要取出電機(jī)本體時(shí)我們河口電站的風(fēng)機(jī)檢修一班現(xiàn)在的方法為:先將風(fēng)機(jī)導(dǎo)風(fēng)筒與前機(jī)架的底角把合螺栓拆除,再使用倒鏈把電機(jī)與導(dǎo)風(fēng)筒一起從前機(jī)架上吊裝下來檢修。由于每個(gè)風(fēng)機(jī)的位置不相同,其吊裝難度也不盡相同,有的風(fēng)機(jī)連同導(dǎo)風(fēng)筒拆卸、吊裝比較方便,有的則十分麻煩和危險(xiǎn)。這樣的檢修方法不僅非常耗時(shí),同時(shí)也浪費(fèi)了人力,平均而言通常拆卸、檢修、回裝一臺(tái)風(fēng)機(jī)需要至少兩個(gè)工作日才能完成。
3 改造方案
造成此不便的原因即是在風(fēng)機(jī)導(dǎo)風(fēng)筒上沒有足夠大的可以取出風(fēng)機(jī)本體的檢修孔,經(jīng)分析、研究做出以下改進(jìn)方案。
(1)在風(fēng)機(jī)擋風(fēng)板正對(duì)風(fēng)機(jī)葉片處制作一個(gè)檢修孔,四周用M10×20的螺栓固定,考慮到復(fù)合震動(dòng)、工作溫度、阻風(fēng)、方便安裝、檢修以及更換等諸多因素,檢修孔四周用厚10mm(3mm)的羊毛氈,用螺栓把合時(shí),其壓縮量為1.5mm,既可以很好的消除震動(dòng)又有很好的阻風(fēng)效果而不影響其風(fēng)機(jī)工作。在較高溫度、濕度的工作環(huán)境下,羊毛氈的抗老化特性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于平板密封,綜合考慮后選用羊毛氈作為導(dǎo)風(fēng)筒的檢修孔密封墊之用。
(2)在于導(dǎo)風(fēng)筒鏈接的直線切割部分邊緣加裝一條厚5mm寬20mm的扁鐵,在扁鐵邊緣與直線切割部分的連接處安裝自攻螺絲,根據(jù)實(shí)際測(cè)量直線切割部分長(zhǎng)度為1000mm,“n”形部分長(zhǎng)度約為2000mm,在“n”形部分的邊緣設(shè)計(jì)安裝法蘭連接并用厚5mm的橡膠墊做密封。“n”形部分每隔200mm設(shè)計(jì)安裝一個(gè)固定螺栓并在開孔部分的面板上加裝厚5mm的扁鋼作為加強(qiáng)筋,以提高檢修孔的平行、抗震強(qiáng)度。檢修孔上焊接一個(gè)直徑5mm的螺紋鋼把手。
(3)由于每臺(tái)機(jī)組的風(fēng)機(jī)位置不盡相同,在加裝(+x,+y)方向0°風(fēng)機(jī)導(dǎo)風(fēng)筒檢修孔時(shí)需要將受油器的三根供油管和泡頭藍(lán)、綠供水管路做出相應(yīng)的位置調(diào)整:在距離新增檢修孔上方100mm處向右改道繞開檢修孔并與之保持右向100mm的安全距離。在油、水管路改道時(shí),可統(tǒng)一將水管路中連接處的法蘭全部更換為不銹鋼法蘭。因?yàn)楹涌陔娬緳C(jī)組泡頭供水管上所使用的法蘭均為45號(hào)鋼的碳鋼法蘭,在機(jī)組的使用過程中部分地區(qū)已被銹蝕為死區(qū),雖然暫時(shí)不會(huì)影響風(fēng)機(jī)冷卻用水的供給,但部分法蘭連接處已經(jīng)開始漏水。從滴漏水的水質(zhì)來看,風(fēng)機(jī)供、回水管路內(nèi)部已有了非常嚴(yán)重的銹蝕情況,暫時(shí)不處理固然可以,但隨著日后機(jī)組的運(yùn)行供水管路銹蝕死區(qū)越來越多又無法修理必為隱患。所以我建議不僅將擋住新增風(fēng)機(jī)檢修孔的供水管路之銹蝕嚴(yán)重的鏈接法蘭全部更換為不銹鋼法蘭,而且在條件允許的情況下更換全部風(fēng)機(jī)空冷供、回水管的鏈接法蘭。
(4)以下將各機(jī)組泡頭內(nèi)(+x,+y)90°方向的風(fēng)機(jī)導(dǎo)風(fēng)筒加裝檢修孔時(shí)需要改道的油、水供給管路列出如下:1#機(jī)需要改動(dòng)3根受油器供油管路的走向以及綠色回水管路的彎頭位置。具體為,將3根受油器供油管在新增檢修孔上邊緣100mm處統(tǒng)一向右延伸400mm,向下延伸至繞開檢修孔時(shí)再用彎頭回接至受油器,綠色回水管彎頭位置向上改造提高100mm即可。2#機(jī)需要改動(dòng)3根受油器供油管路的走向。具體為,將3根受油器供油管在新增檢修孔上邊緣100mm統(tǒng)一向右延伸400mm,向下延伸至繞開檢修孔時(shí)再用彎頭回連至受油器。3#機(jī)需要改動(dòng)2根受油器管路的走向(槳葉開、關(guān)腔供油管)。具體為,將2根受油器供油管在新增檢修孔上邊緣100mm統(tǒng)一向右延伸400mm,向下延伸至繞開檢修孔時(shí)再用彎頭回連至受油器。4#機(jī)需要改動(dòng)空冷回水管位置。具體為,將綠色回水管彎頭位置向上提升400mm即可。
(5)各機(jī)組的處理方法均一樣:把擋住(+x,-y)方向0°風(fēng)機(jī)導(dǎo)風(fēng)筒的x向支撐板切除一塊方便新增檢修孔拆卸以及拆卸后電機(jī)可以順暢進(jìn)出的活動(dòng)支架。其尺寸為650mm*1000mm。并在面朝下游新增檢修孔活動(dòng)支架左側(cè)短邊加裝承重槽鋼,長(zhǎng)度為750mm。在兩側(cè)短邊和下底邊的槽鋼上加裝一圈寬50的扁鐵,其焊接處的重合距離為25mm,向外伸出的25mm的扁鐵面即作為活動(dòng)支架的支撐面,為了安全考慮,我們?cè)诨顒?dòng)支架的下平板上加裝兩條立筋,材料為40mm的角鋼,目的則為加強(qiáng)其承重強(qiáng)度。在活動(dòng)支架和扁鐵的焊接重疊處設(shè)計(jì)11個(gè)螺栓固定孔(每隔200mm一個(gè)),鉆7.2mm的孔攻絲之后配M8的沉孔螺絲,作為固定之用。
4 改造所需材料投入
5 改進(jìn)后帶來的效益
實(shí)現(xiàn)在不拆卸風(fēng)機(jī)底座固定導(dǎo)風(fēng)筒螺栓的情況下來檢修風(fēng)機(jī)葉片以及風(fēng)機(jī)本體。不論是換葉片還是取風(fēng)機(jī)均十分方便操作,大量節(jié)省了工作時(shí)間從而提高了機(jī)組的運(yùn)行時(shí)間,進(jìn)而為我電站提升了檢修維護(hù)效率。
由于結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)等方面的原因,幾乎每個(gè)燈泡式灌流機(jī)組電站的風(fēng)冷系統(tǒng)在風(fēng)機(jī)檢修時(shí)都存在著檢修困難等問題。上述方案可能不是最完善的,但依然可以為我們河口電站的風(fēng)機(jī)檢修工作節(jié)省大量的時(shí)間。