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八鋼C高爐低硅冶煉實踐

2015-04-29 00:00:00王宗樂
山東工業技術 2015年22期

摘 要:本次通過對C高爐生產指標分析,在現有條件下通過優化爐料結構、調整操作制度等措施減少入爐焦炭、從而降低SiO2入爐量,實現C高爐低硅冶煉的生產實踐。

關鍵詞:低硅冶煉;操作制度;成本

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2015.22.039

1 概述

降低生鐵含硅量高爐不僅能降低焦比,提高產量,而且煉鋼也可減少造渣量,縮短冶煉時間。八鋼C高爐于2011年7月29日點火投產,2012年七、八、九月份各項指標達到開爐以來最好水平(見表1),分析此階段原燃料條件、操作管理等為八鋼2500級高爐提高利用系數、降低燃料比提供重要依據。

2 硅還原機理

根據以往的經驗,高爐內硅的還原反應主要發生在1500℃以上的高溫區,即滴落帶,硅進入鐵水中的反應過程為: SiO2在高溫下(> 1500℃)被碳還原,先生成SiO氣體,SiO再被[C]還原生成[Si]而進入生鐵, SiO+[C]=[Si]+CO。由此可以看出,從軟熔帶頂部開始至風口區, [Si]量逐步增加。在此區域,焦炭燃燒,溫度高,原料中的SiO2活度大,與碳的接觸條件好,被還原成大量的SiO氣體,滴落帶含有飽和碳的鐵由SiO氣體吸收被還原成[Si]進入生鐵。從風口區到鐵口區[Si]量逐步減少,一是由于鼓風中的氧將[Si]氧化,二是渣中MnO、FeO等與[Si]發生偶合反應,將鐵水中的[Si]氧化。

3 C高爐低硅冶煉實踐

降低生鐵[Si]量總的思路是通過適當的冶煉條件和操作制度,抑制Si的還原反應。

3.1 穩定爐況,控制適宜熱制度

高爐的穩定順行是冶煉低硅低硫生鐵的必要條件,表現在下料及料速均勻、風量及風壓平穩、爐缸工作狀態良好爐溫波動不大等。降【Si】不等于降爐溫,C高爐按照PT:1500±10℃為操作方針基礎的,圖1為C高爐2012年4-9份高爐下料情況:

3.2 改善原燃料條件

鐵水中的硅主要來源于燃料中的灰分,降低燃料比必然會降低鐵水含硅量,圖二所示是2012年八鋼焦炭及煤粉灰分的指標,另一方面提高焦炭強度,可以改善高爐透氣性,增強其料柱骨架作用,減少爐缸焦沫堆積,也有利于冶煉低硅生鐵。

C高爐爐料結構:燒結礦(70-75%)+球團礦(30-25%)。提高了燒結礦品位,降低燒結礦中SiO2含量,加寬槽下篩條寬度至10mm,整粒過篩,減小粒度偏析,改善透氣性從而降低軟熔帶的高度,發展間接還原,降低焦比,有利于低硅冶煉。

3.3 降低焦比、提高煤比

降焦比意味著由焦炭帶入的硅會減少很多;因為高爐80%的硅是通過焦炭灰分帶進爐子的。八鋼C高爐2012年8月中旬到9月中旬噴煤比達到160Kg,焦比僅為340kg歷史最佳水平,當時生鐵平均含硅量僅在0.32%左右。

高煤比的優點:

(1)隨著煤比的提高,入爐焦比逐步降低,從而減少了焦炭灰分帶入的SiO2有利于低硅冶煉;

(2)提高噴煤量可以降低Tf值,從而抑制SiO2的還原和SiO氣體的產生;

(3)控制合適的爐溫,C高爐全年鐵水溫度控制在1500℃左右,操作上施行“降硅不降溫”措施。

3.4 提高頂壓

高頂壓是高爐強化冶煉和低硅冶煉的主要手段,C高爐2012年頂壓使用水平如表2所示。

高頂壓對低硅冶煉的影響可以從以下方面:

(1)提高爐頂壓力可以降低高爐內煤氣流速,增加煤氣在爐內停留時間,改善煤氣流分布,提高煤氣利用率,降低焦比,減少焦炭灰分的人爐量。

(2)提高爐頂壓力可以抑制SiO2+C=SiO氣↑+CO反應的發展,減少SiO氣體的產生,降低硅Si的還原率。

(3)提高爐頂壓力可以抑制爐內的焦炭的直接還原,減少高爐高溫區域焦炭的反應消耗,鞏固焦炭對其灰分中SiO2的束縛,降低SiO2被還原的概率。

(4)提高爐頂壓力可以加快冶煉進程,減少SiO2在爐內的滯留時間。

3.5 穩定高風溫,提高富氧

2012年1-6月C高爐風溫一直使用1070℃,在提高風溫及富氧率的同時提高煤比,可以降低生鐵硅素,根據目前八鋼生產條件,風溫在1140℃、富氧率在2%%,煤比應在150kg/t左右,時候的風口前的理論燃燒溫度,能保持爐缸充沛的物理熱進行低硅冶煉, 又保障了渣鐵流動性。2012年7月-9月C高爐提高風溫業績:風溫1164℃,富氧2%,煤比160150kg/t,高爐日產5732t, 【Si】:0.34%。

3.6 適當控制爐渣堿度

C高爐爐渣堿度2012年6月由1.05-1.10倍提高至1.08-1.14倍。適當提高爐渣堿度好處:

(1)可以有效提高礦的熔化溫度,從而降低軟熔帶的位置,減少滴落帶厚度,減少渣鐵在滴落帶的滯留時間,減少硅的還原;

(2)可以促進[Si]被重新氧化成為(SiO2)的耦合反應;

(3)有利于提高爐渣的脫硫能力和爐缸的熱量貯備。

4 結語

(1)維護高爐穩定順行,施行“降硅不降溫”是高爐進行低硅冶煉的基礎保障。

(2)提高爐頂壓力,從縮短SiO2反應時間看是實現低硅冶煉的有效途徑。

(3)高爐進行低硅冶煉,可以降低焦比,提高產量,減輕爐前工人勞動強度。

參考文獻:

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[2]張壽榮.鋼鐵工業過去、現在和未來.張壽榮文選下卷[M].武漢:湖北科學技術出版社,2008:537-543.

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