【摘要】針對某次陰極電泳生產線發生的車身裙邊電泳針孔問題,分析了陰極電泳膜層針孔發生的原因,并通過添加溶劑,調整側循環壓力等措施使針孔問題得到解決。
【關鍵詞】涂裝;陰極電泳;針孔
1、引言
自1963年福特公司首次在車身涂裝上應用電泳涂裝技術以來,歷經50多年的發展,已由最初的陽極電泳發展為陰極電泳。由于陰極電泳在實際應用中展現出的涂料利用率高,被涂物涂膜均勻,耐腐蝕性強,適用于批量生產,環保,安全等優勢,陰極電泳技術得到迅速普及,已成為當今汽車車身涂裝工程中必不可少的一個重要步驟。
電泳涂層作為提高汽車防腐性能的主要涂層,是整個涂層的基礎,其質量優劣直接影響著汽車的使用壽命。一旦電泳涂層出現質量問題,將使中涂、面漆層得不到良好的基底,對整個涂層的防腐能力及外觀質量都會產生不良影響。因此,加強生產工藝的管控,消除和避免各種涂裝質量弊病和異常情況的發生尤為重要。但是,在生產現場還是會出現電泳漆膜針孔、縮孔等弊病,陰極電泳涂裝屬于連續性生產,如果不快速有效的解決問題,對產品質量及生產都會產生重大影響。本文結合某次車身裙邊電泳針孔案例,對產生電泳針孔的原因進行了分析與探討,并提出相應的解決措施,以達到減弱并消除電泳針孔的目的。
2、現場生產工藝及問題描述
2.1現場生產工藝
該陰極電泳生產線采用三元磷化+陰極電泳的涂裝工藝;……