【摘要】針對電力集團油田熱電廠#3機組凝結水系統溶解氧在實際運行中存在超標問題,分析造成凝結水溶解氧超標的原因,提出改進方案并實施,取得了預期的效果,為機組的安全經濟運行提供可靠保證。
【關鍵詞】凝結水;溶解氧;超標;原因分析;改進
1、前言
大慶油田熱電廠#3機組為哈爾濱汽輪機廠1992年生產的一次中間再熱三缸二排汽雙抽汽冷凝式200MW機組。自1993年投產以來,凝結水溶解氧含量一直超過40μg/L的國家標準,凝結水溶解氧最高時達到200μg/L。
機組正常運行中,凝汽器在正常真空狀態下,凝結水溶解氧應該是合格的,由于凝汽器真空負壓系統、疏水系統存在泄漏、機組補水系統及疏水系統設計等多方面原因,國內投運的200MW、300MW機組,尤其是國產機組,普遍存在凝結水溶解氧超標且長期不合格的問題。
2、凝結水溶解氧超標的原因分析
影響凝結水溶解氧的因素很多,針對不同的機組應具體問題具體分析。由于機組的補水和低加的疏水進入凝汽器,沒有進行深度的除氧,加之負壓系統空氣的漏入,使得凝結水的溶解氧增加;其次凝結水泵無論運行還是備用,其內部都處于負壓狀態,都有可能造成空氣從凝結水泵的密封處漏入,使凝結水的溶解氧增大,同時負壓系統各截閥盤根泄漏也是凝結水溶解氧不合格的重要因素。系統中的每個不嚴密處都有可能漏入空氣而影響凝結水的溶解氧含量。根據我廠#3機組凝結水系統的實際情況,歸結……