
【摘要】介紹了吹霧裝置在高線三條生產線的應用,解決了生產線因霧氣對檢測機構的影響.不僅提高了活套掃描器的檢測精度,而且更加有效的利用了風能,節約了電能,起到了節能降耗的作用,值得推廣。
【關鍵詞】節能降耗;吹霧裝置
1、前言
宣龍高速線材生產線采用全連續無扭高速軋制新工藝,設計最高速度為105m/s,生產線配備了工業電視、工控機及PLC全自動控制系統,從原料到成品入庫對全過程跟蹤,設備全部自動化操作控制,生產管理水平較高。
宣龍高速線材生產線中,通常在連續式軋鋼生產線上使用立式活套器以避免軋制過程中的堆、拉鋼現象,從而對各機架的軋輥轉速進行動態調節,使軋制過程盡可能良好地實現金屬秒流量相等。為滿足中軋、預精軋、精軋機架間的無張力軋制分別在12D-13D、13D-14D、14D-15D、15D-16D、16D-17D、17D-18D、18D-19D之間設置了七個活套,用實際檢測紅鋼的位置轉換成套量,調整上游各機架的轉速,實現機組間的無張力軋制。活套掃描器的準確檢測套量起著至關重要的作用,信號控制直接關系到整卷成品線材的產品質量和合格率。冬季由于霧氣大對活套掃描器干擾嚴重,多年以來一直采用多臺軸流風機進行吹霧,效果不但不明顯而且電量消耗較大并對高線現場治理帶來很多不利。為了大力推進節能降耗工作,將主軋線活套吹霧裝置進行改造。
2、現狀分析及解決措施
每年的冬季生產都是設備維護的重點難點,在外界氣溫低的情況下,軋……