許建榮 何錦華
(1.淮海工學院,江蘇 連云港 222005; 2.江蘇省建筑科學研究院,江蘇 南京 210000)
高流態混凝土在通榆河泵站中的性能研究與應用
許建榮1何錦華2
(1.淮海工學院,江蘇 連云港 222005; 2.江蘇省建筑科學研究院,江蘇 南京 210000)
以通榆河泵站工程為例,通過對高流態混凝土的試驗研究,確定了科學合理的高流態混凝土配合比,解決了通榆河泵站工程平直管底部混凝土澆筑施工難題,為高流態混凝土在今后工程施工中的推廣應用提供了很好的范例。
高流態混凝土,設計參數,配合比,試驗研究
通榆河北延送水工程是省委省政府為加快蘇北發展,促進沿海大開發的一項重大戰略性水源工程。工程自鹽城市濱海縣通榆河大套三站引水,利用已建通榆河及連云港疏港航道,增做部分工程,送水至連云港市贛榆縣,工程總投資14.53億元。其中灌河北泵站是整個北延送水工程中的核心工程,位于灌南縣長茂鎮境內,為2級水工建筑物,進出水流通道為4根直徑為3.5 m的鋼筋混凝土預制平直管,長度為120 m,平直管中心距為9 m,平直管中心高程為-16.8 m。平直管底部鋼筋密集,澆筑常規混凝土不易振搗,工作面窄,施工難度大,不能很好的保證平直管底部的混凝土的澆筑質量。高流態混凝土的顯著特點是不用或基本不用振搗而具有自流密實性,它是將混凝土配合比進行優化設計,通過添加泵送劑、增稠劑、引氣劑及骨料的配比等來改變混凝土的性能,使混凝土具有低屈服值、足夠粘聚性,達到和易性好、不泌水、不離析,并充分填充斷面狹窄、配筋密集、異形犄角的部位。本文通過對高流態混凝土的試驗研究,確定既經濟又滿足要求的最優高流態混凝土配合比。
2.1 水泥
根據有關合同文件及業主要求,本工程確定采用響水灌河牌525號中熱硅酸鹽水泥,水泥的各項性能檢驗見表1,化學成分檢驗結果見表2。

表1 水泥各項性能檢驗結果表

表2 水泥化學成分檢驗結果表 %
2.2 粉煤灰
粉煤灰選用新海電廠Ⅰ級灰,品質檢驗結果見表3。

表3 粉煤灰品質檢驗結果表 %
2.3 骨料
1)細骨料。
選用郯城細骨料砂,其質量檢驗結果見表4。

表4 細骨料質量檢驗結果表
2)粗骨料。
選用連云港大島山人工碎石,其質量檢驗結果見表5。

表5 粗骨料質量檢驗結果表
2.4 外加劑性能檢驗
外加劑經篩選選擇了江蘇省建筑科學研究院生產的JM-Ⅱ泵送劑和河北省石家莊的DH9引氣劑,其性能檢驗見表6。

表6 泵送劑及引氣劑性能檢驗結果表
2.5 高流態混凝土配合比設計參數選擇試驗
1)高流態混凝土設計指標。
按照《水工混凝土施工規范》規定及施工合同文件要求,高流態混凝土配合比設計指標如下:
a.高流態混凝土標號為R90300D250S10,坍落度為25 cm~27 cm。
b.強度保證率P=90%,保證率系數為1.28,離差系數為0.15。
2)骨料級配選擇試驗。
采用人工碎石最大粒徑為31.5 mm,二級配。為保證混凝土有較高的流動性、和易性,防止混凝土拌合物坍落度損失大、離析、泌水、填充性差等現象,減少粗骨料中粒徑碎石的比例,經試驗確定粗骨料按小粒徑碎石與中粒徑碎石的比為65∶35選用較適宜。為了減少骨料分離,經過試驗確定砂率從44.3%提高到46%。
3)外加劑摻量選擇試驗。
為滿足混凝土拌和物的流動性、和易性及泌水性,對泵送劑適宜摻量進行了選擇試驗,其試驗結果見表7。

表7 JM-Ⅱ泵送劑增量選擇試驗結果表
由表7試驗結果可以看出,JM-Ⅱ泵送劑摻量為0.6%,0.7%,0.75%時混凝土拌合物的和易性均能滿足要求,但JM-Ⅱ泵送劑摻量0.75%時后期強度高于0.6%,0.7%摻量,經分析比較,選用0.75%摻量效果最好。
為進一步保證混凝土拌合物和易性、粘聚性,防止混凝土離析現象的發生,再次摻用了增稠劑。摻入增稠劑后,為檢驗不同摻量下的混凝土和易性,對JM-Ⅱ泵送劑和增稠劑不同摻量的混凝土粘聚性、和易性進行了試驗,結果見表8。

表8 增稠劑摻量試驗結果表
由表8結果說明增稠劑與JM-Ⅱ泵送劑和DH9引氣劑三者共同摻用無不良反應,增稠劑的摻用使混凝土的和易性、粘聚性進一步得到提高。試驗結果還說明當摻入0.75%減水劑和1.2%增稠劑及0.007%引氣劑時混凝土和易性好、粘聚性好,無析水現象。能夠帶動較大粒徑碎石,使混凝土擴散度能達到設計要求。
4)混凝土拌合物坍落度試驗。
為滿足施工要求,必須保證混凝土拌合物的坍落度損失小,為此進行了坍落度損失試驗,結果見表9。

表9 高流態混凝土拌合物坍落度損失試驗結果表
從表9結果可看出在0.75%摻量下,混凝土拌合物的坍落度和擴散度損失都很小,完全可以滿足施工的需要。
2.6 高流態混凝土自流密實度試驗
為驗證混凝土的性能是否滿足現場施工要求,進行了自流密實度試驗。試驗采用尺寸為長×寬×高=10 cm×10 cm×10 cm;長×寬×高=15 cm×15 cm×15 cm;長×寬×高=75 cm×60 cm×15 cm三組模具,并分別放置鋼筋、平直管、異形鋼架在模具內,在模具上方連接一個高于模具高度的灌注口,模具混凝土的試件成型過程模擬了施工現場的特點,即混凝土充填到模具過程,首先靠自重作用向下流淌、擴散,混凝土的排水方式為自由泌水,當模具充填飽滿后,自由泌水轉變為自身重力有壓排水,使混凝土中多余的水分進一步地排出,逐步減小拌合物的流動性,并且通過通氣孔觀察混凝土的流動狀況。揭開模具觀察,發現高流態混凝土通過自流,完全充滿了模具,密實度很好,無骨料分離、離析等現象。
2.7 高流態混凝土配合比試驗結果
高流態混凝土對0.75%摻量的配合比采用150 L的自落式攪拌機進行拌和,翻拌均勻成型,檢驗高流態混凝土的設計力學強度指標、耐久性和變形性能、抗凍和抗滲等設計指標,進行了成型、養護和試驗,其試驗結果見表10~表12。

表10 高流態混凝土強度試驗結果

表11 高流態混凝土彈拉模量和極限拉伸試驗結果

表12 高流態混凝土抗凍和抗滲試驗結果
從表10~表12試驗結果分析,小粒徑碎石與中粒徑碎石的比為65∶35,JM-Ⅱ泵送劑摻量采用0.75%,1.2%的增稠劑時混凝土拌和物的流動性、和易性、充填性較好,能有效減少并防止高流態混凝土離析、骨料分離的發生,同時抗壓強度、抗凍性、抗滲性均達到設計要求。
1.8 高流態混凝土配合比選用
根據以上試驗結果,高流態混凝土配合比的主要參數,如水膠比、坍落度、擴散度、粉煤灰摻量、外加劑的摻量及小石與中石的比例等指標,經技術、經濟分析比較,表13能夠滿足高流態混凝土的各項性能指標。

表13 高流態混凝土施工配合比
1)高流態混凝土澆筑工藝很好的解決了施工面窄,鋼筋密集,不易振搗部位的工程施工。
2)高流態混凝土通過對配合比的優化,解決了混凝土在澆筑過程中骨料分離、離析等現象,工程質量得到很好的控制。
3)高流態混凝土替代常態混凝土澆筑,施工工藝簡單,減少人工投入,澆筑速度快,有利于縮短工期。
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Study on high fluidity concrete performance and its application in Tongyu river pump station
Xu Jianrong1He Jinhua2
(1.HuaihaiCollegeofIndustry,Lianyungang222005,China;2.JiangsuAcademyofBuildingScience,Nanjing210000,China)
Taking Tongyu river pump station engineering as an example, through experimentally studying the high fluidity concrete, the paper determines scientific and rational high fluidity concrete mixing proportion, and solves smooth-fined pipe bottom concrete grouting difficulties of Tongyu river pump station engineering, which has provided a good example for promoting high fluidity concrete into engineering construction.
high fluidity concrete, design parameter, mixing proportion, experimental research
1009-6825(2015)32-0107-03
2015-08-31
許建榮(1972- ),男,高級工程師
TU528
A