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某亞臨界鍋爐水冷壁泄漏失效分析

2015-04-10 09:52:14楊權(quán)
機械工程師 2015年8期
關(guān)鍵詞:焊縫分析

楊權(quán)

(哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司,哈爾濱 150046)

某亞臨界鍋爐水冷壁泄漏失效分析

楊權(quán)

(哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司,哈爾濱 150046)

通過宏觀形貌觀察、化學(xué)成分分析、力學(xué)性能分析、顯微組織分析等方法,結(jié)合鍋爐的實際運行情況,確定此次水冷壁管發(fā)生泄漏是管子對接焊縫上存在焊接缺陷造成的。焊接缺陷導(dǎo)致對接焊縫與MPM焊縫交叉處發(fā)生泄漏,高壓蒸汽沖刷兩側(cè)管子導(dǎo)致MPM焊縫兩側(cè)的管子發(fā)生大面積泄漏。

水冷壁;泄漏;失效分析

1 水冷壁管泄漏

某300 MW亞臨界燃煤電站鍋爐,開始運行時間為2011年4月14日,在鍋爐30 d可靠性運行期間底部灰斗處鍋爐水冷壁管(標(biāo)高8000 mm,管子材質(zhì)SA-210C,管子規(guī)格φ63.5 mm×7 mm)發(fā)生泄漏。樣管宏觀形貌見圖1。經(jīng)觀察,從現(xiàn)場樣管上共發(fā)現(xiàn)5個漏點,5個漏點位置均在管排一側(cè)。5個漏點的分布情況分別為:管段A與管段B之間的環(huán)向焊縫與MPM焊縫交叉處有一個漏點,標(biāo)識為漏點1,見圖2;管段B上有一個漏點,標(biāo)識為漏點2,見圖2;管段C上有三個漏點,分別標(biāo)識為漏點3、漏點4和漏點5,見圖3。另外從圖1也可以看出有補焊痕跡。

圖1 發(fā)生泄漏樣管的整體形貌

圖2 漏點1和漏點2宏觀形貌

宏觀檢查發(fā)現(xiàn),漏點2至漏點5的形狀均近似圓形,漏點附近有明顯沖刷的痕跡,并且沖刷的方向是由外向內(nèi)(相對管子而言)。剖開管段B后發(fā)現(xiàn)漏點1正好位于管段A和管段B管子對接環(huán)向焊縫上,并且焊縫成形質(zhì)量不好,漏點1為明顯的焊接缺陷導(dǎo)致的漏點。漏點1的方向正對著管段C上漏點3至漏點5。

通過宏觀形貌觀察,對漏點1及其內(nèi)部的宏觀形貌進行放大,如圖4和圖5所示。

圖3 漏點3至漏點5宏觀形貌

圖4 漏點1放大形貌

圖5 漏點1內(nèi)部放大形貌

本文主要通過化學(xué)成分分析、力學(xué)性能分析、顯微組織分析等方法,結(jié)合鍋爐的實際運行情況,確定管子發(fā)生泄漏的原因。

2 樣管理化性能分析

2.1 化學(xué)成分分析

采用SPECTRO M8型直讀光譜儀,對管段A、管段B和管段C分別進行化學(xué)成分分析,分析結(jié)果如表1所示。由表1可知,管段A、管段B和管段C的磷、硫含量較低,說明其控制在較高的水平,三根管段的化學(xué)成分均符合ASMESA-210中C級的要求。

表1 樣管化學(xué)成分質(zhì)量分?jǐn)?shù) %

2.2 力學(xué)性能分析

受長度限制,管段A和管段B無法取出拉伸試樣進行試驗,因此,僅對管段C進行室溫拉伸試驗,對管段A和管段B進行硬度試驗。在管段C上取縱向條形試樣,采用WAW-1000D微機控制電液伺服萬能試驗機進行試驗,分別測量抗拉強度、屈服強度和斷后伸長率。在管段A和管段B上取硬度試樣,采用TH300洛氏硬度計進行洛氏硬度試驗。拉伸試驗和硬度試驗結(jié)果見表2所示。

表2 樣管力學(xué)性能試驗結(jié)果

由表2可知,管段C的室溫抗拉強度、屈服強度和斷后伸長率,管段A和管段B的洛氏硬度均符合ASMESA-210中C級的要求。

2.3 顯微組織分析

分別在管段A未吹損部位、漏點2、管段B未吹損部位、管段C的端部和漏點3取了5個金相試樣進行金相檢驗,采用AXIOVERT200MAT金相顯微鏡進行顯微組織分析。五個試樣的金相組織如圖6~圖10所示。

從圖6~圖10可以看出,管段未吹損位置及漏點處的金相組織均為鐵素體+珠光體,屬于正常組織,晶粒度均為8級,控制得較好。

3 原因分析與討論

通過觀察樣管的外部宏觀形貌和管子內(nèi)壁宏觀形貌,共發(fā)現(xiàn)5個漏點,其中漏點2至漏點5均是從外壁向內(nèi)壁減薄,且漏點以光滑圓弧向表面過渡,是典型的外部沖刷導(dǎo)致的漏點;從圖4和圖5中漏點1處內(nèi)外部放大后的形貌可以看出,漏點1內(nèi)外部均未出現(xiàn)圓弧,無沖刷痕跡,是典型的焊接缺陷導(dǎo)致的漏點。

通過對母材進行理化性能分析,管段A和管段B母材的化學(xué)成分和洛氏硬度以及管段C母材的化學(xué)成分、抗拉強度、屈服強度和伸長率均滿足ASME SA-210中C級的要求。顯微組織和晶粒度均控制在較好的水平。

圖6 管段A未吹損部位

圖7 漏點2處

圖8 管段B未吹損部位

圖9 管段C端部

圖10 漏點3處

分析認(rèn)為,漏點1是導(dǎo)致漏點2至漏點5發(fā)生泄漏的主要原因。漏點1發(fā)生泄漏后,內(nèi)部高溫高壓蒸汽沖刷管段C,導(dǎo)致管段C發(fā)生泄漏,管段C泄漏后內(nèi)部的蒸汽又沖刷管段A和管段B,同時沖刷MPM焊縫,導(dǎo)致管段B發(fā)生泄漏,管段B泄漏后又反過來沖刷管段C和MPM焊縫。MPM焊縫經(jīng)過5個漏點反復(fù)沖刷,最終形成了坑狀形貌。

4 結(jié)語

此次泄漏是由于管子對接焊縫上存在焊接缺陷,導(dǎo)致對接焊縫與MPM焊縫交叉處發(fā)生泄漏,沖刷兩側(cè)管子導(dǎo)致MPM焊縫兩側(cè)的管子發(fā)生大面積泄漏。

(編輯 黃 荻)

X933.2

B

1002-2333(2015)08-0222-02

楊權(quán)(1981—),男,工程師,從事鍋爐、壓力容器、核電材料的應(yīng)用研究工作。

2015-06-24

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