999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

給FANUC CNC 集成FANUC ROBOT 的改造案例

2015-04-08 02:04:34王啟春繆嘉敏徐嘯順周偉明
制造技術與機床 2015年7期
關鍵詞:信號設計

王啟春 繆嘉敏 徐嘯順 周偉明

(上海通用汽車有限公司,上海 201206)

在工業(yè)產(chǎn)品換代升級日益頻繁、生產(chǎn)線自動化水平迅速提高的背景下,生產(chǎn)線設備升級改造的需求隨之而來。本文介紹的案例是一條汽車變速箱自動化生產(chǎn)線由于產(chǎn)品工藝升級,需要增加一個加工工位,能自動上下料。結合實際資源情況,決定改造一臺退役的德國GROB BZ400 型加工中心,配備一臺FACNUC ROBOT 實現(xiàn)自動上下料,構成一個新的工位MT5 集成到原來的生產(chǎn)線中。

1 硬件部分

1.1 項目應用系統(tǒng)

原生產(chǎn)線設備控制系統(tǒng)是SIEMENS 840D POWERLINE。新增的MT5 工位,其改造的加工中心使用的是FANUC 160M 系統(tǒng),機器人選用FANUC 710iC-70,控制器是R-30iA。

1.2 通訊方案

增加MT5 工位前,LD1 上料工位與各加工工位PLC 通訊,LD1 上料工位通過Asi 總線連接整線滾道上的傳感器和執(zhí)行元件,如圖1 中虛線所示。增加MT5 工位后,在LD1 工位組態(tài)新硬件FIELD I/O 模塊和FANUC ROBOT,通訊如圖1 中實線所示:(1)MT5CNC 的I/O 通過點對點接入FIELD I/O 模塊,與LD1 通過PROFIBUS DP 總線通訊;(2)MT5 ROBOT與LD1 通過PROFIBUS DP 總線通訊;(3)MT5 滾道附件(傳感器和氣缸等執(zhí)行元件)通過Asi 總線接入LD1。MT5CNC 與MT5 ROBOT 通訊通過LD1 中轉實現(xiàn)。

2 軟件設計

軟件部分主要包括:(1)MT5 CNC 與MT5 ROBOT的接口設計;(2)MT5 CNC 的PMC 設計;(3)MT5 CNC的HMI 設計;(4)LD1 PLC 的設計;(5)LD1 HMI修改。

2.1 MT5 CNC 與MT5 ROBOT 的接口設計

MT5 CNC 與MT5 ROBOT 的通訊是通過LD1 來中轉的,所以它們之間的接口由兩部分內(nèi)容構成:LD1與MT5 CNC 的接口,LD1 與MT5 ROBOT 的接口,傳遞關系如圖2 所示。

2.1.1 MT5 CNC 與LD1 的接口設計

MT5 CNC 到LD1 的接口部分信號如表1,主要分為以下幾類:(1)機床狀態(tài):有無報警,緊停;(2)機床運行方式選擇:手動,自動,空運轉;(3)上下料的狀態(tài):使能上下料狀態(tài),上下料請求,機床門打開,門光幕OK,工件夾具狀態(tài),機床內(nèi)有無工件的記憶狀態(tài);(4)機器人的手動操作,如回零、去維修位和機器人夾爪的手動操作;(5)工件類型選擇等。

表1 MT5 CNC 到LD1 的接口信號

LD1 到MT5 CNC 的接口信號如表2 所示,主要分為以下幾類:(1)機器人和滾道狀態(tài):無報警,運行狀態(tài)準備好;(2)運行模式,自動狀態(tài);(3)位置狀態(tài):機器人在HOME 位置,REPAIR 位置;(4)工作完成狀態(tài):上下料完成狀態(tài),機器人夾爪狀態(tài);(5)工件狀態(tài):滾道上下料位置有無工件,滾道上下料托盤位置狀態(tài),工件在機器人夾抓上等。

表2 LD1 到MT5 CNC 信號接口表

2.1.2 LD1 與MT5 ROBOT 的接口設計

LD1 到MT5 ROBOT 的接口信號主要分為以下幾類:(1)機器人標準輸入信號;(2)運行模式:空運轉、自動等;(3)上下料條件:機床工件托盤上有無工件,滾道上下料位置有無工件,滾道上下料托盤位置狀態(tài),CNC 上料門打開;(4)來自于CNC 的機器人手動操作,打開、關閉夾爪。ROBOT 標準輸入信號以外的接口信號如表3。

表3 LD1 到MT5 ROBOT 信號接口表

MT5 ROBOT 到LD1 的接口信號主要分為以下幾類:(1)機器人標準輸出信號;(2)機器人位置狀態(tài):機器人在HOME 位置,REPAIR 位置;(3)工作完成狀態(tài):上下料完成狀態(tài),機器人夾爪狀態(tài);(4)機器人報警狀態(tài)等。ROBOT 標準輸出信號以外的其他信號如表4 所示。

表4 MT5 ROBOT 到LD1 信號接口表

2.2 MT5 CNC 的PMC 設計

夾具自動循環(huán)的控制沿用了GROB PMC D 表的特點,其優(yōu)勢在于設計和診斷處理比較清晰,詳細如下。

圖3 是機床自動運行時夾具的順序動作步驟,共11 步,依次是:

STEP0:NC 加工(夾具等待NC 切削完成);

STEP1:夾具放松;

STEP2:托盤上升;

STEP3:打開上料門;

STEP4:請求機器人下料;

STEP5:請求機器人上料;

STEP6:關閉上料門;

STEP7:托盤下降;

STEP8:夾具夾緊;

STEP9:定位面氣檢(OK 跳到STEP0,NC 加工);

STEP10:夾爪放松(跳到STEP7)。

自動運行過程中,夾具順序動作如此循環(huán)和NC切削交替進行,是借助圖4 的D 表來實現(xiàn)的:每一個步驟都包含“條件”列和“完成”列;在“控制地址”列中列舉出所有動作相關的外部狀態(tài);將每一個動作相關的外部狀態(tài)分別在“條件”和“完成”中標“1”,將其16 進制值寫到頂部的D 地址中。在夾具控制子程序P80 中調(diào)用P2 子程序處理D 表數(shù)據(jù):每一步“條件”列滿足,執(zhí)行輸出,“完成”列滿足,步驟遞推,實現(xiàn)自動循環(huán)控制,每一步都有一個R 標志位,便于診斷。

這樣,機器人的控制就集成到夾具順序動作中,即保持了GROB PMC 的優(yōu)勢,也實現(xiàn)了ROBOT 從滾道給CNC 自動上下料,改變了原始設備人工上下料的情況。

另外,設計夾具手動控制,機器人手動操作,和LD1 工位接口等子程序等。

2.3 MT5 CNC HMI 設計

MT5 CNC 的HMI 存儲在MMC IV 擴展板卡中。通過修改配置文件,設計夾具手動操作,機器人手動操作等畫面。

夾具手動操作畫面,如圖5 所示,包括上料門打開/關閉,工件托架上升/下降,夾具夾緊/放松,定位面氣檢通過與否,斷銷檢測,工件在位等項目。

機器人操作畫面如圖6,包括:機器人夾爪夾緊/放松手動操作;機器人回零或者機器人去維修位置的手動操作;機器人在HOME 位置或在維修位置的現(xiàn)實;機床空運行時帶或者不帶機器人運動選項;機床內(nèi)有沒有工件的記憶狀態(tài),當出現(xiàn)故障時,用來判斷機器人上料/下料完成情況。

2.4 LD1 主要PLC 設計

上料工位LD1 工位是SIEMENS 840D POWERLINE 系統(tǒng),在PLC 中增加幾個子程序,分別完成以下幾個功能:與MT5 CNC 的接口子程序處理收、發(fā)表1和表2 中的接口信號;與MT5 ROBOT 的接口子程序,處理收、發(fā)表3 和表4 中的接口信號,完成機器人啟停控制,軌跡程序選擇等功能,設計1 號程序為下料程序,2 號程序為上料程序;控制MT5 工位的滾道附件,如托架、擋料器的工作;控制MOBY 讀入來料工件信息,然后寫入MT5 工位完成后的工件信息,如工位號,工件狀態(tài)等。

2.5 LD1 主要HMI 設計

增加MT5 工位滾道部分的附件包括擋料器、托架的手動操作,在HMI PRO CS V7.3 中設計手動操作畫面,如圖7。

3 FANUC ROBOT 設計內(nèi)容

3.1 硬件相關

MT5 ROBOT 與LD1 是PROFIBUS DP 總線 通訊,機器人側啟用PROFIBUS 通訊方式和設定DP 地址。

ROBOT I/O 使用MODEL A,接入機器人夾爪,機器人圍欄安全門等信號,MT5 ROBOT 與LD1 接口信號如表3 和表4 所示,在ROBOT 側分別指定對應地址并命名。

3.2 軟件部分

ROBOT 自動運行通過程序號碼選擇信號(PNS1—PNS8 和PNSTROBE)來選擇程序。根據(jù)生產(chǎn)實際編輯上下料軌跡程序,下料程序號1,上料程序號2,去維修位置程序號3,與LD1 中的程序號選擇對應起來。

啟用DCS 中笛卡爾位置監(jiān)控功能,劃定安全工作區(qū)域,保證人員和設備安全。

設計子程序響應CNC 機器人操作畫面的手動操作,如夾爪動作和機器人回零等。

4 結語

本文通過介紹一個改造案例達到以下幾點目的:(1)介紹FANUC CNC 集成ROBOT 的主要接口信號;(2)介紹了給GROB 的FANUC BZ 系列CNC 中集成ROBOT 的一個方法;(3)說明設備改造的經(jīng)濟性和靈活性,如將退役的設備改造到自動化水平高,系統(tǒng)集成復雜度高的生產(chǎn)現(xiàn)場,同時比新設備采購成本低,周期短;(4)給行業(yè)內(nèi)類似應用提供一個參考案例。

[1]劉艷華.柔性車削中心上下料機構設計和控制[J].組合機床與自動化加工技術,2012(7):96-102.

[2]鄭澤鈿.工業(yè)機器人上下料技術及數(shù)控車床加工技術組合應用研究[J].組合機床與自動化加工技術,2013(7):107-110.

[3]劉丹陽.FANUC OiD 數(shù)控系統(tǒng)在自動生產(chǎn)線中與桁架機器人通訊[J].機床電氣,2011(5):16-19.

猜你喜歡
信號設計
信號
鴨綠江(2021年35期)2021-04-19 12:24:18
完形填空二則
何為設計的守護之道?
《豐收的喜悅展示設計》
流行色(2020年1期)2020-04-28 11:16:38
孩子停止長個的信號
瞞天過海——仿生設計萌到家
藝術啟蒙(2018年7期)2018-08-23 09:14:18
設計秀
海峽姐妹(2017年7期)2017-07-31 19:08:17
有種設計叫而專
Coco薇(2017年5期)2017-06-05 08:53:16
基于LabVIEW的力加載信號采集與PID控制
一種基于極大似然估計的信號盲抽取算法
主站蜘蛛池模板: 97视频精品全国免费观看| 亚洲精品男人天堂| 综合社区亚洲熟妇p| 欧洲一区二区三区无码| 亚洲男人天堂久久| 丝袜国产一区| 国产精品永久不卡免费视频| 亚洲第一视频区| 极品国产在线| 最新国产高清在线| 无码日韩精品91超碰| 免费人成黄页在线观看国产| 中文字幕 欧美日韩| 日本一本在线视频| 免费看a毛片| 九九线精品视频在线观看| 午夜毛片福利| 久久婷婷六月| 日韩无码黄色| 麻豆AV网站免费进入| 99资源在线| 99热国产这里只有精品无卡顿"| 亚洲中文久久精品无玛| 中文字幕天无码久久精品视频免费| 中文字幕av无码不卡免费| 亚洲日韩精品伊甸| 天堂在线www网亚洲| 日韩成人在线视频| 最新日韩AV网址在线观看| 欧美午夜一区| 亚洲高清中文字幕在线看不卡| 婷婷丁香色| 午夜激情婷婷| 一本大道东京热无码av| 九九久久99精品| 欧美三級片黃色三級片黃色1| 国产无码高清视频不卡| 欧美日本在线| 久久天天躁狠狠躁夜夜2020一| 亚洲国产亚洲综合在线尤物| 91欧美亚洲国产五月天| 日韩欧美中文字幕一本| 日韩一区精品视频一区二区| 色悠久久综合| 亚洲av色吊丝无码| 久久久精品国产亚洲AV日韩| 欧美黄网站免费观看| 日本国产精品| 国产欧美在线| 亚洲一道AV无码午夜福利| 人妻丰满熟妇av五码区| 熟妇人妻无乱码中文字幕真矢织江 | 亚洲黄色网站视频| 狠狠色丁香婷婷| 18禁黄无遮挡网站| 久久永久视频| 久久精品这里只有国产中文精品| 青青青草国产| 久久国产热| 国产超薄肉色丝袜网站| 成人精品视频一区二区在线| 国产在线视频自拍| 午夜高清国产拍精品| 美女无遮挡拍拍拍免费视频| 亚洲V日韩V无码一区二区| 久久精品视频一| 香蕉精品在线| 在线亚洲小视频| 久无码久无码av无码| 国产一区二区三区免费观看| 欧洲精品视频在线观看| 婷婷亚洲最大| 5555国产在线观看| 日本午夜精品一本在线观看| 国产福利在线观看精品| 黄色一级视频欧美| 中文国产成人精品久久一| 国产精品太粉嫩高中在线观看| 青青草原国产一区二区| 免费一级α片在线观看| 被公侵犯人妻少妇一区二区三区| 久久人搡人人玩人妻精品一|