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錦屏二級水電站引水隧洞工程TBM施工

2015-04-06 19:00:10李衛(wèi)國孔凡彬
四川水力發(fā)電 2015年2期
關鍵詞:錨桿混凝土設備

李衛(wèi)國,孔凡彬

(四川二灘國際工程咨詢有限責任公司,四川成都 611130)

1 工程概述

錦屏二級水電站位于四川省涼山彝族自治州木里、鹽源、冕寧三縣交界處的雅礱江干流錦屏大河彎上,是雅礱江干流上的重要梯級電站。其引水系統(tǒng)采用4洞8機布置形式,引水隧洞長16.67km,電站總裝機容量為4800MW,單機容量600MW。引水隧洞洞群沿線上覆巖體一般埋深為1500~2000m,最大埋深約為2525m,具有埋深大、洞線長、洞徑大的特點,為世界上規(guī)模最大的水工隧洞工程。隧洞區(qū)實測最大主應力值達到42.11MPa。全洞段有長達8km的高地應力區(qū),特別是在引水隧洞中部的地應力在60MPa以上。

東端1#、3#引水隧洞采用TBM法施工,其開挖直徑為12.4m,初期采用噴錨支護,系統(tǒng)布置中空注漿錨桿,混凝土襯砌厚度為60cm,襯后隧洞洞徑為 11.2m,洞內(nèi)流速為4.72m/s。

2 TBM設備選型及其主要性能

TBM設備由業(yè)主負責采購,承包商使用后負責進行恢復性修理,驗收合格后移交業(yè)主。在設備選型階段,經(jīng)過多方面的分析、比較和論證,最終選用開敞式TBM設備,其具體選型要求如下:

(1)掘進機設備是全新的、定制的大功率硬巖掘進機,主機部件在掘進中不出現(xiàn)影響正常施工的損傷,掘進機刀盤設計應充分考慮換刀時間、開挖效率、經(jīng)濟性、可靠性及耐久性。

(2)掘進機應對本工程的高壓大流量涌水、大變形、高地應力巖爆、斷層等地質(zhì)情況都具有良好的破巖開挖能力和防護功能,在各種工況下能保證人員和設備的安全。

(3)TBM設備須具備脫困能力,脫困扭矩應為正常掘進的2倍以上;另外,設備應具備擴挖功能。

(4)刀盤應有足夠的強度、剛度、耐磨性,刀盤和刀具設計應能夠使掘進機高效、安全地通過洞線上的各類地層。刀盤后部配置可調(diào)整開挖直徑的短護盾,以安裝剛性支撐構件。

(5)主機的潤滑系統(tǒng)和冷卻系統(tǒng)均采取閉式回路設計,能承受本工程所遇到的高壓水;掘進機上應有移動式防水棚,以遮擋突涌水噴淋并具有自動引排水裝置。

(6)后配套系統(tǒng)設計中主要有:供給設備、移動設備、圍巖支護設備、地質(zhì)勘探設備、排水處理設備、隧洞運輸設備、掘進機基本設備、用于工作人員的安全設備和應急救生設備等。后配套設計還應考慮在掘進機跨越斷層或其他特殊地質(zhì)情況需要采用常規(guī)法開挖旁洞的情況。

(7)后配套臺車軌道架高1.5m,以滿足洞內(nèi)大流量、突涌水的過水要求。

(8)TBM皮帶機的運輸能力至少要滿足掘進機最高掘進速度要求。

經(jīng)過招投標,1#、3#引水隧洞分別采購了由美國ROBBINS公司和德國海瑞克公司生產(chǎn)的敞開式硬巖掘進機(簡稱TBM)。

3 TBM組裝洞、出發(fā)洞、步進洞及拆卸洞的設計

3.1 1#引水隧洞TBNM組裝洞、出發(fā)洞、步進洞

及拆卸洞的設計

1#引水隧洞TBM主機組裝洞室斷面尺寸為17.6m ×25.2m(寬 × 高),長度為75m;TBM 后配套組裝洞室斷面尺寸為17.6m×21.8m(寬×高),長度為90m。

出發(fā)洞長度為20m,C25鋼筋混凝土底板厚30cm,預埋4根H250型鋼。出發(fā)洞邊頂拱范圍進行二次混凝土襯砌,厚度為34.3cm。

步進洞長度為195m。開挖斷面為馬蹄形,半徑為6.8m,高 ×寬 =13.3m ×13.6m,底部凈寬10m,C25鋼筋混凝土底板厚30cm,預埋4根H250型鋼。

拆卸洞斷面尺寸為15.6m×25.2m(寬 ×高),長度為53m。

3.2 3#引水隧洞TBM組裝洞、出發(fā)洞、步進洞及拆卸洞的設計

3#引水隧洞TBM主機組裝洞室斷面尺寸為17.6m×27(寬×高),長度為83m;TBM后配套組裝洞斷面尺寸為15.2m×(19.8~27)m(寬×高),長度為165m。該組裝洞是國內(nèi)開挖高度最大、長度最長、施工量最大的TBM組裝洞室,配置4臺橋機。

出發(fā)洞和步進洞合計總長度為49.5m。高×寬 =11.5m ×14.025m,C25 鋼筋混凝土底板厚60cm,預埋4根H300型鋼,邊頂拱范圍二次混凝土襯砌厚度為53cm。

拆卸洞斷面尺寸為(15~17.6)m ×(26.4~27)m(寬×高),長度為60cm。

4 施工進度情況

4.1 1#引水隧洞

1#引水隧洞TBM于2008年4月1日完成組裝前的準備工作(組裝洞施工及其橋機的安裝和驗收),具備組裝條件,2008年4月9日主軸承運抵現(xiàn)場,4月16日正式進入組裝,歷經(jīng)近5個半月的時間,至2008年9月18日TBM組裝工作完成,具備連續(xù)掘進的條件。

1#TBM于2008年11月16日開始試掘進,2009年12月11日完成2km試掘進。其中2009年8月11日至2009年9月27日為設備改造期。試掘進平均日進尺為5.17m(含設備改造時間,下同),平均月進尺為155m,最高日進尺為26m,最高月進尺為324m。

2009年12月12日TBM進入正常掘進段,至2010年12月11日1#TBM完成掘進里程3860 m,最高月進尺為537m。但2010年3月由于突發(fā)大涌水,導致月進尺只有118m。2010年5月,由于巖體破碎、塌方頻發(fā)造成刀牙大量損壞、超前噴混凝土頻繁,致使5月份的進尺只有79m,6月份的進尺只有168m外,其余各月平均進尺達388.33m。2012年12月11日掘進結束。

4.2 3#引水隧洞

3#引水隧洞TBM的現(xiàn)場組裝工作自2008年5月26日開始,至2008年11月15日結束。

TBM于2008年11月16日正式開始試掘進工作,至2009年9月27日掘進長度為2002.28 m,試掘進期最高日進尺為30.03m(2009年7月20日),平均月進尺為199.74m。

3#引水隧洞自2008年11月17日開始試掘進,至2011年2月21日掘進結束,共掘進進尺

6295.19m,平均月進尺為 228.10m。其中在2010年1月19日完成單日進尺33.67m,2010年1月完成進尺682.92m,均創(chuàng)造了國內(nèi)同等直徑TBM施工的最好成績。在掘進期間,屢屢遭受設備故障、巖爆、涌水、架高等因素的影響,其中293天日進尺小于3m(該時間段進尺151.14m),除此之外,平均日進尺為11.48m,在地質(zhì)條件允許的情況下,TBM可以達到相對較好的施工進度。

為加快引水隧洞施工進度,確保按期實現(xiàn)發(fā)電目標,在引水隧洞中部增設了輔引1#,2#,3#支洞及排引1#,2#,3#支洞,從而使得引水隧洞中段具備采用鉆爆法進行“長洞短打”的條件。

5 TBM支護施工

為確保施工人員和設備的安全,L1區(qū)需完成臨時錨桿(盡可能采用“永久+臨時”結合)和必要的噴混凝土、掛網(wǎng)以及鋼拱架安裝施工;L2區(qū)在完成掛網(wǎng)和噴混凝土施工后,優(yōu)先進行了邊墻系統(tǒng)錨桿施工,并盡可能地完成了其他部位系統(tǒng)錨桿。系統(tǒng)(長)錨桿則由后備臺車完成。

L1區(qū)錨桿鉆機縱向行程取決于推進油缸,掘進時推進油缸全張開,錨桿鉆機最大行程為1.8 m。一般可施工邊頂拱220°范圍內(nèi)的系統(tǒng)錨桿。考慮到撐靴通過時可能會壓壞錨桿,故在實際施工時,一般施工頂拱110°左右范圍的系統(tǒng)錨桿。

L2區(qū)錨桿鉆機距離掌子面40~46m,理論縱向行程為6m,實際為5m。可施工錨桿范圍為頂拱110°~邊頂拱270°范圍的系統(tǒng)錨桿,實際施工時,L2區(qū)域的鉆機不能進行頂拱部位的錨桿孔施工(鉆機距頂拱有一定的距離),其鉆孔有效深度達不到3.8m,因此,將撐靴頂部以下的所有錨桿孔均放在L2區(qū)進行,其施工角度為頂拱110°至270°范圍。

L1區(qū)左右兩側各配備一臺手動噴混凝土機,環(huán)向噴護范圍可覆蓋頂拱270°,實際工作能力一般為6~9m3/h,縱向覆蓋范圍為撐靴以前的頂拱和拱腰部位。

L2區(qū)配備2臺機械噴混凝土機,混凝土噴射范圍為邊頂拱270°,理論行程為12m,實際縱向行程為10m,噴射混凝土能力控制在14~16 m3/h,同時,在后配套臺車上備用一臺同樣的混凝土泵。

根據(jù)設計要求,引水隧洞需要施工長度為6 m/9m的系統(tǒng)錨桿。而TBM設備自身所配置的鉆機不具備施工長錨桿的能力。為了不影響TBM的掘進速度,在增加的臺車上施工長度為6 m/9m的系統(tǒng)錨桿。

6 TBM通過不良地質(zhì)洞段的處理及應對措施

6.1 大流量突涌水洞段

TBM掘進過程中,突發(fā)大涌水對施工產(chǎn)生了較大影響。涌水壓力過大會造成TBM潤滑系統(tǒng)進水,因此,需多次更換潤滑油以避免主軸承受損。同時,大涌水會導致排水系統(tǒng)無法滿足排水要求,掘進需緩慢進行。所采用的相應的涌水處理措施為:

(1)出水點孔徑較小的情況下,使用導引管將水引至洞底排出;

(2)出水點較大、不規(guī)則、水壓大的情況下,可使用注漿封堵或化學封堵,但這兩種方式均與TBM掘進相互干擾,封堵期間,掘進施工將停止。合理的處理方式是在后配套尾部鋪設擋水墻,在主機區(qū)增加抽水泵,將水抽至后配套尾部排出,降低主機區(qū)的水位,以保證軌道延伸正常進行;

(3)保證底拱水路通暢是最為關鍵的措施。由于1#引水隧洞為反坡掘進,在坡度的影響下,水流自流將極大地緩解抽排水的工作量,從而有效降低了主機區(qū)水位;

(4)大涌水在刀盤前方和主機區(qū)域時,對TBM掘進施工影響最大。當出水點到達連接橋后部時,立即在鋼枕設置圍堰,以減少返流水量,再配合大功率水泵抽排水,即可進行正常的掘進施工。軌道鋪設區(qū)域使用沙袋砌筑水壩,鋼枕鋪設分為左右兩部分分別進行。

6.2 高地應力及巖爆洞段

錦屏二級水電站引水隧洞的典型巖爆主要發(fā)生在隧洞的兩側邊墻部位,在局部洞段掌子面也會發(fā)生巖爆或大面積的應力型坍塌。

6.2.1 巖爆或大面積應力型坍塌造成的后果

(1)大量的巖石坍塌并堆積在護盾至主梁之間,且部分巖石塊體較大,坍塌的巖石占據(jù)了后配套軌道的敷設空間。受制于TBM設備空間的限制,大塊石解小及石渣清理只能采用人工和小型機械進行,清理效率低,花費的時間長,使得TBM不得不因清渣而停止掘進。

(2)TBM的護盾被卡,撐靴油缸被砸壞。

(3)護盾油缸因護盾受到巖爆的沖擊而遭受損壞。

(4)撐靴部位塌方嚴重,撐靴無法直接撐到巖壁。

(5)掌子面的巖石直接剝落,使得刀盤與掌子面部分接觸,刀盤荷載不均,若所設置的掘進參數(shù)不合適,滾刀的軸承將會受到損壞,嚴重時甚至可能會使主軸承受到損壞。

(6)刀具因掌子面巖石的剝落而被大量砸壞。

(7)撐靴撐過后,引起巖石的二次坍塌。

6.2.2 巖爆洞段實現(xiàn)順利掘進所采取的措施

(1)充分利用微震監(jiān)測手段提前預測并及時將監(jiān)測結果進行溝通,根據(jù)監(jiān)測結果指導現(xiàn)場施工,按照“安全第一、防治結合、科學操作”的原則組織施工。

(2)TBM采取短循環(huán)掘進,充分利用現(xiàn)有設備,加強支護,巖石在護盾出露后,立即對頂拱范圍采取早強、快速的錨網(wǎng)支護和噴射混凝土支護。錨桿采用能夠立即發(fā)揮作用的中空漲殼式預應力錨桿,掘進一個循環(huán),支護一個循環(huán)。

(3)為減少撐靴撐過后引起的巖石二次坍塌,利用L1區(qū)的錨桿鉆機和平臺在撐靴部位施工水漲式錨桿進行臨時支護。

(4)錦屏二級水電站引水隧洞巖爆洞段開挖采取的具體處理方法見表1。

(5)巖爆后采取的主要處理措施。

對于巖爆產(chǎn)生的大量石渣,主要采取人工和小型機械出渣。石渣清理完成后再采取支護措施。巖爆的整體處理原則為:排險→清渣→再排險→再清渣→初噴混凝土→支護(以回填混凝土、錨桿、掛網(wǎng)為主)。

(6)巖爆造成卡機后采取的處理措施。

在TBM通過強巖爆洞段難免會發(fā)生刀盤和護盾被卡的情況。因巖爆大多發(fā)生在刀盤前部并隨之誘發(fā)護盾附近圍巖塌方或巖爆。但根據(jù)導洞開挖試驗,若發(fā)生掌子面巖爆情況,可適當調(diào)整掘進參數(shù),先將前部塌方的石渣清除后再恢復掘進。

(7)對于長距離潛在的強和極強巖爆洞段,直接利用相鄰洞室先進行的導洞開挖釋放應力,然后采用TBM部分斷面掘進的方式予以通過。錦屏二級水電站現(xiàn)場在強巖爆洞段選取了3個導洞試驗段,先采用鉆爆法半導洞開挖進行預處理,然后采用TBM設備擴挖下半斷面,整個施工過程利用微震監(jiān)測手段實時監(jiān)測圍巖體能量的釋放規(guī)律,最后與TBM全斷面開挖圍巖能量釋放與巖爆情況進行對比,其結果顯示微震事件數(shù)量明顯減少,震級和能量明顯降低,巖爆風險明顯降低。鉆爆法開挖過程中,曾產(chǎn)生多次輕微、中等甚至強烈?guī)r爆,而TBM開挖通過此段時主要表現(xiàn)為邊墻局部塌方,對TBM的正常掘進影響較小。

(8)掘進過程中,應加強對石渣塊度大小及均勻程度的觀察,同時,利用換步的時間加強對掌子面的觀察,及時掌握掌子面的坍塌范圍并結合刀盤抖動情況適當?shù)恼{(diào)整掘進參數(shù)。

(9)對于巖爆洞段,應勤檢查刀具、刀盤、鏟齒,如有損壞或磨損立即進行更換。每個行程檢查一次,掘進超過10m后,每三個行程檢查一次。

7 結語

筆者對TBM在錦屏二級水電站引水隧洞中的施工經(jīng)驗進行了總結和梳理,介紹了TBM設備選型要求、TBM組裝洞及其拆卸洞的設計、TBM施工進尺、TBM在巖爆、突涌水不良地質(zhì)洞段的施工掘進技術,希望能對今后開敞式掘進機的選型和使用提供一些有益的參考。

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