李秀峰
(1.太原理工大學礦業工程學院,太原 030024;2.呂梁市國土資源局離石分局,山西呂梁 033000)
朔州黨新煤礦4-2+5號煤層頂煤冒放性研究
李秀峰1,2
(1.太原理工大學礦業工程學院,太原 030024;2.呂梁市國土資源局離石分局,山西呂梁 033000)
以山西朔州平魯區西易黨新煤礦4-2+5號煤層為研究對象,運用RFPA數值模擬軟件分析合并煤層頂煤的冒放性。通過模擬初采工作面圍巖運移規律以及正規循環作業圍巖運移規律,研究頂煤冒放效果。研究結果表明,在黨新煤礦所處的地質條件下,采高3.0m,放煤高度2.68m且含有0.83m厚夾矸時,采用綜采放頂煤方法冒放效果良好。
夾矸;頂煤冒放性;數值模擬;頂煤運移規律;破壞程度
我國的綜合機械化放頂煤開采技術已發展成熟,并取得了廣泛應用。綜采放頂煤采煤法憑借其產量大、效率高、巷道掘進量和工作面搬家次數大大減少、噸煤成本顯著降低以及對復雜地質和煤層賦存狀況適應性強等優點已經成為了我國煤礦高產高效開采的主要方法之一。具有鮮明優點的同時,缺點也較為突出。因其上部煤炭由放煤漏斗放出,對含矸率、采出率影響較大,且放煤不完全時剩余的殘煤極有可能導致自然發火,是煤礦安全的一大隱患。因此頂煤良好的冒放性是綜采放頂煤采煤法的必要條件[1-3]。
本文以山西朔州平魯區西易黨新煤礦4-2+5號煤層為研究對象,4-2號煤層與5號煤層之間有一薄層夾矸。合并開采5號煤層及上部部分夾矸,放4-2號煤層及下部部分夾矸。通過RFPA數值模擬分析兩層煤合并開采,且每層之間有一層夾矸時,采用綜采放頂煤采煤法是否可行,分別模擬了初次開采放煤狀況以及正規循環作業時放煤情況[4-7]。
山西朔州平魯區西易黨新煤礦目前正在開采4-1號煤層,但4-1號煤層大部分已經采空,資源接近枯竭,生產重心將向下部轉移。因4-2與5號煤層層間距較小,計劃采用綜采放頂煤采煤方法合并開采4-2+5號煤層,該合并層平均厚度5.68m,采高3.0m(其中包括5號煤厚1.95m以及5號煤頂板巖層1.05m),放煤高度2.68m(其中包括5號煤頂板上部巖層0.83m以及4-2號煤層1.85m),采放比1∶0.89。4-2號煤層為穩定的全區可采煤層,煤層平均厚度1.85m,賦存結構相對簡單,含夾矸層減少為1層,且夾矸巖性多為軟弱的泥巖或炭質泥巖;頂板、底板均為泥巖或砂質泥巖。5號煤層為賦存穩定的全區可采煤層,平均厚度1.95m,煤層賦存結構簡單,含夾矸0-1層,夾矸巖性多為泥巖或炭質泥巖;頂板為泥巖、砂質泥巖。
根據黨新礦巖石力學參數如表1所示,數值模型尺寸寬為60m,高40m;網格劃分為300×200,根據煤層埋深,確定模型垂直應力為5 MPa,兩端位移固定,每步開挖0.6m,采用平面應變加載方式。數值模型見圖1。
圖2為初次開采頂煤垮落過程圖,由圖2可知,在開采到3.6m時,頂板中央發生小的破壞;開采到6m時,破壞加劇;開采到7.2m時,破壞進一步發展,并有向上發展的趨勢;開采達到9m時,破壞范圍急劇擴大,并擴展至4-2號煤層底板。同時,4-2號煤頂板也開始發生破壞,隨著破壞的發展,破壞程度及破壞范圍逐漸擴大,直至局部區域性破壞形成連通,并最終導致頂煤垮落。由此可見,當初次開采到9m時,采煤工作面后方頂煤第一次大面積垮落,由此推測頂煤的初次垮落步距為9m,通過測量初次垮落斷裂面的角度,測得頂煤垮落角約為90°。雖然垮落煤塊整體偏大,但煤塊內部裂隙發育在放煤過程容易破碎,其可放性較好。
通過RFPA軟件模擬初采工作面圍巖運動規律確定煤層頂板的破壞范圍和頂煤垮落角度,確定正規循環作業時采煤工作面與支架的圍巖范圍及幾何尺寸,即弱化的工作面前方一定距離內煤、巖體的強度,并據此建立正規循環計算模型。圖3為正規循環頂煤冒放數值模擬圖。
由圖3可以看出,回采至1.8m時,頂煤開始發生破壞,頂煤與頂板開始垮落。隨著垮落的發展,頂煤破碎范圍和程度逐漸擴大,并最終形成工作面支架上方及工作面前方3m范圍內的頂煤發生充分破碎。工作面上方及前方3m處頂煤全部破碎,而支架前探梁和主頂梁的長度大于1.8m,支架主頂梁后方的頂煤可以正常放出,因此在支架后方沒有懸頂,可以實現正規循環放煤,頂煤的冒放性較好。
圖4是工作面頂煤中的應力分布圖,可以明顯地看出:工作面處于減壓區,工作面前方煤壁30m處為增壓區,遠離30m處為穩壓區,其規律符合工作面前方支撐壓力的分布規律。分析移動規律可以發現最大主應力出現于在工作面前方4m處,其值為11.4 MPa,為原巖應力的2.2倍,因此應力集中系數2.2,而煤體的強度僅4.76 MPa,夾矸的強度最大7.9 MPa,可見最大主應力遠遠大于煤體本身和夾矸的強度。因此工作面前方的頂煤及夾矸在集中應力的作用下,呈破碎狀態,后期頂煤及夾矸的垮落是前方集中應力壓碎后的塑性流動。
1)初次開采時,頂煤初次垮落步距9m,工作面推進到9m時頂煤全部垮落。考慮到已受上層煤采動影響,垮落步距應以7m為宜。雖然垮落煤塊整體偏大,但煤塊內部裂隙發育,在放煤過程容易破碎,其可放性較好。
2)頂板初次來壓后的常規開采工作面支架上方及工作面前方3m范圍內的頂煤發生充分破碎,支架主頂梁后方的頂煤可以正常放出,在支架后方沒有懸頂,可以實現正規循環放煤。
3)工作面處為減壓區,工作面前方煤壁30m處為增壓區、遠離30m處為穩壓區,其規律符合工作面前方支撐壓力的分布規律。最大主應力出現在工作面前方4m處,其值為11.4 MPa,應力集中系數2.2,而煤體的強度4.76 MPa,夾矸的強度7.9 MPa,集中應力遠遠大于煤體本身和夾矸的強度,頂煤的破碎性和冒放性較好,可以實現正規循環放煤。
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Study on Top Coal Caving of No.4-2+5 Coal Seam in Dangxin Mine of Shuozhou
LI Xiufeng1,2
(1.College of Mining Engineering,Taiyuan University of Technology,Taiyuan 030024,China; (2.Lishi Branch,Bureau of Land and Resources of Lvliang,Lvliang 033000,China)
Taking No.4-2+5 coal seam in Xiyi Dangxin Mine in Shuozhou as the research object, numerical simulation software RFPA was used tostudytop coal cavingofmerged seams.The top cal caving was studied by simulating themovement of surrounding rock of the firstmining face and of normal cycle operation.The results show that,in the geological condition of Dangxinmine,whenmining height is 3.0meters and caving height is 2.68meters with 0.83meters rock parting,the top coal caving has the better effect.
rock parting;top coal caving;numerical simulation;top coalmovement rule;destruction degree
TD823
A
1672-5050(2015)05-0061-03
10.3969/j.cnki.issn1672-5050sxmt.2015.05.020
(編輯:薄小玲)
2015-07-01
李秀峰(1970-),女,山西呂梁人,在讀工程碩士,工程師,從事礦山壓力數值模擬及分析的研究。