唐彬 (新疆天業(集團)有限公司, 新疆 石河子 832000)
關于電石法VCM合成中循環水工藝的改進探索
唐彬 (新疆天業(集團)有限公司, 新疆 石河子 832000)
本文首先對國內電石法VCM的生產情況進行總結,對電石法VCM合成改進方案進行研究,結合實例對VCM合成中反應熱計算及存在的問題進行分析,提出解決方案,并對改進后效益進行評估。
電石法;VCM合成;循環水;工藝;改進
本文結合真實案例,對有關電石法VCM合成中循環水工藝的改進方法進行分析和探討。
由于國際社會的石油價格居高不下,石油法生產VCM的相關原料,包括EDC及乙烯的價格也隨之升高。2003年EDC的價格大約是120~150美元/t,2013年初大約550美元/t。乙烯與下游產品PVC的價格都有漲幅,又由于PVC價格相對滯后,導致許多石油法VCM生產公司基本上沒有利潤。在國內,主要是以原鹽和電石等為主要生產原料的電石法VCM生產企業卻尤其突出。我國電石資源相對豐富,盡管由于環境污染及高能耗等問題,我國曾關停許多生產能力較小的小電石企業,導致電石產量驟減,然而隨著電石生產企業不斷擴產、大型電石爐的投用,以及采用密閉生產工藝,導致電石產量逐漸提高,電石供應趨于平穩,價格波動變小。一些生產規模大的企業生產的電石質量好而且穩定,電石法VCM生產單位因此而減小電石消耗,因此導致PVC獲利空間較大,企業利潤也隨之增加。2010年生產能力為10萬t/a的電石法PVC生產單位獲利潤至少3億元以上。這個數據勢必也刺激國內電石法PVC生產項目會加大投入。數據調查顯示,2010年新建及擴產的電石法PVC設備生產能力將突破100萬t/a的大關。
在電石法VCM合成過程中,采用的是高溫沸騰給熱循環水的生產工藝,共兩組轉化器是共同使用一套循環熱水系統,共由多臺熱水泵組成。目前而言,設備由于轉化熱水系統水溫度比較高,導致轉化反應溫度不容易被控制,產生極為嚴重的循環熱水氣阻現象,對于設備轉化能力的提高從而產生不利的影響,轉化環節已經成為電石法VCM合成中的瓶頸。
2.1 VCM合成中反應熱存在的問題
由于反應熱比較多,除了一部分熱量利用轉化器從設備的器壁處散失,大部分熱量仍然是利用循環水這一途徑被帶走。如果從轉化率方面進行綜合考慮,水溫要適當,一般是處于95~98℃的范圍,如此以來熱水循環量大約可以估算為2000m3/ h。然而,即使是存在如此大的循環量,也無法避免一定的熱量在轉化器內及管道內以蒸汽的形式出現,從而導致氣阻的出現,循環熱水被堵住,通不進去,轉化器反應溫度逐漸升高,從而形成了一種惡性循環,對于生產負荷的提升產生重要的影響。
2.2 改進理論
常規工藝由于沒有固堿干燥器,會造成比較嚴重的設備腐蝕的情況,尤其是塔內自聚現象較為嚴重,使得設備運行周期變短,對生產產生嚴重影響。實際上最為有效的辦法是把粗氯乙烯利用固堿干燥,脫酸脫水。低沸塔用泡罩塔板,板效率不高,而且容易導致自聚堵塞情況的發生,而且由河北工業大學杜佩衡教授等人研發的新型垂直篩板塔技術,在電石法VCM精餾工序中得以應用,可以大大提高塔處理的能力,有效減少自聚阻塞,從而促進塔板效率的提高,單體中低、高沸物含量接近零。現階段,國內電石法VCM工藝低沸塔回流比是0.3,然而從理論計算及實際生產方面都證明這不符合科學道理,主要在于增加熱耗及冷耗。由于一般生產廠家都設計尾氣吸附器,低沸塔回流比甚至可以取零值,也就是低沸塔僅僅設計提餾段而忽略精餾段,低沸塔出來的尾氣用冷凍鹽水進行冷卻,然后直接去尾氣吸附。如此以來可以大大降低低沸塔高度及塔頂冷凝器;減少再沸器及塔因自聚堵塞而清理的次數。
國內一些生產廠家對于高沸塔回流比均取值是0.6,這種技術觀點相對來說是比較落后。目前采用的是自控系統,自控泵回流技術能夠使得泡罩塔在回流比為不超過0.3生產的VCM質量符合技術要求,比如在新型垂直篩板塔上更是如此。再沸器熱負荷控制最為理想的方案就是將入口流量、靈敏板溫度以及加熱蒸汽流量利用串級控制法從而形成反餾回路環,能夠讓塔運行的更加平穩,分離效率更高,而且節約加熱蒸汽,減少塔釜再沸器自聚堵塞機會。國內的一些電石法廠家所設計的冷凝器大部分是立式,如果換成臥式,一方面設備換熱面積得以縮小,裝置制造成本也下降,便于清理及修理,換熱效果相同,更加有利于塔的穩定性操作。
2.3 解決方案
2.3.1 增加汽水分離器
因為轉化器熱水系統進行改造,使其受到非常大的影響,因此需要對改進方案進行反復論證,決定在轉化器熱水回水管路上是不是有必要進行汽水分離器的設置,以此達到蒸汽分離和熱水降溫的目的。當熱水進入轉化器內部時,熱水被吸走一部分反應熱之后,少許蒸汽在轉化器上部呈現出沸騰的狀態,并且釋放出一定的壓力,能夠考慮把這些蒸汽,高溫熱水借助于此壓力在汽水分離器內進行降壓并且釋放,高溫熱水帶走部分熱量;同時始終讓熱水維持溫度在一定的范圍之內,熱水再回到轉化器,并且循環往復。
2.3.2 汽水分離器的安裝要求
汽水分離器的作用不僅于此,同時也要發揮出蒸發室的作用,轉化器泄壓之后的沸騰的熱水在分離器內釋放出大量蒸汽,蒸汽帶走熱量。同時由于受到汽液分離所產生的不利(文章題目:關于電石法VCM合成中循環水工藝的改進探索)影響,汽液分離器里的循環速度始終不大于1m/h。汽液分離器的高度必須確保轉化器里的水處于一個允許的、可控的范圍之內時不會發生沸騰的現象,換言之也就是要處于傳熱面液面下。汽液分離器安裝高度進行計算,可按照以下條件進行:循環水溫差可以取3℃,由飽和蒸汽表查閱后得知,水的沸點在102℃時所對應的壓力是110kPa,這一部分所涉及到的壓力由汽液分離器液面高出的水柱進行施加。水在1.013×105Pa時的沸點是100℃,則汽液分離器的安裝高度h=ΔP/ρg=(1.1-1.013)×105÷(1×103×9.8)=0.89(m)。換言之,汽水分離器的安裝高度應不小于0.89m。
2.3.3 補償水量核算
由于轉化器發生反應,因此其釋放的熱量是利用熱水沸騰蒸發所帶走,同時水量也會因此而大大減少。為了確保熱水循環往復進行,在移走熱量的同時,應當要及時補加熱水。水的蒸發潛熱是ΔHv=40735.323kJ/kmol,總的反應熱為2.51×107kJ/h,因此計算得知,蒸發的水量Q補=2.51×107×18×10-3÷40735.323=11.1(m3/h)。如此以來,原本需要7臺熱水泵才可以完成,改進后僅需要1臺即能夠滿足生產需要。
2.4 效益評估
(1)改進之后,生產負荷在一定程度上有所提高,C2H2流量從4200m3/h提高到4700m3/h,轉化器反應溫度的控制曲線趨于平穩,有效解決反應溫度偏高的問題。
(2)減少由于降溫所需要補加的軟水量,從而大大降低軟水的消耗。
(3)改進前需要開7臺熱水泵,改進后僅需要1臺熱水泵即可完成生產工作,按照某趨于電價0.5元/(kWh),熱水泵電機功率是55kW,每年運行時間超過8000h進行計算,可以節省電費大約為(7-1)×55×8000×0.5=132萬(元/a)。
綜上所述,經過對VCM合成循環水工藝進行整體改進,轉化器的生產能力得到明顯改善,而且幅度有較大的提高。而且VCM合成控制起來趨于平穩,同時又節約了水及電等資源,從而實現了生產效益的最大化。
[1]王滿慶,孫劍飛.最大限度降低生產成本是電石法生產PVC企業的唯一出路[J].聚氯乙烯,2002,(04).
[2]竇道華,杜建銀.電石法PVC優化設計及清潔生產[J].聚氯乙烯,2004,(02).
[3]薛之化.實現電石法PVC可持續發展的思考[J].聚氯乙烯,2004,(04).
[4]蔡榮.電石法生產PVC需要注意的問題[J].中國氯堿,2004,(11).