武艷利,朱大麗
(安徽三星化工有限責任公司,安徽 渦陽 233610)
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優化造氣工藝降低蒸汽及原料煤消耗的應用實踐
武艷利,朱大麗
(安徽三星化工有限責任公司,安徽 渦陽233610)

摘要:通過多種措施優化了造氣工藝,提高了煤氣爐運行周期,煤氣爐裝置水平得到充分的發揮,噸氨耗煤<1.093t,噸氨耗蒸汽<1.8t,灰渣殘炭低于12%,各項指標進入全國先進行列。
關鍵詞:優化;工藝;降低;消耗
安徽三星化工有限責任公司(以下簡稱“三星化工”)現有氨(醇)生產能力30萬t,尿素生產能力32萬t,造氣分廠現有¢3.6m 4臺,¢2.65m 8臺,¢2.8m 6臺,共計不同型號造氣爐18臺。造氣工段原料煤的消耗占生產成本的70%,原料煤的消耗還有一定的下降空間。為進一步節能降耗,降低生產成本,對造氣系統的工藝進行分析優化,從而達到降低蒸汽及原料煤消耗的目的。具體做法如下:
1制定三合理、三穩定操作法,穩定爐況
節能降耗首先要穩定爐況,公司為此制定了合理的工藝指標和操作方案,采取三合理、三穩定的操作法。三合理是指合理分配百分比、合理調節上下吹入爐蒸汽、合理調整入爐風量;三穩定是指穩定入爐蒸汽用量、穩定上下行溫度、穩定爐條機轉速。根據季節變化,在三合理三穩定基礎上進行微調,逐步改善操作環境,減輕操作工勞動強度。在工作中以精心操作為前提,節能降耗為大局,使煤氣發生爐在2012年至今實現了無結疤無反常,煤耗進一步降低。
2降低入爐蒸汽用量
蒸汽和空氣是煤氣發生爐不可缺少的兩種氣化劑,空氣入爐風量穩定和蒸汽用量穩定,是煤氣發生爐安全生產保障缺一不可。我公司造氣分廠蒸汽用量指標,雖控制在國標之內,但跟全國先進企業相比,還有一定差距。為降低蒸汽消耗,我們積極進行一些新的操作方法嘗試,分四步進行調整優化:(1)降低入爐蒸汽總壓力,由原來的0.065MPa降低到0.048MPa;(2)調整上下蒸汽手輪閥節約入爐用量,上吹蒸汽閥開啟度由原來的32絲扣關到20絲扣,下吹蒸汽閥開啟度由原來的25絲扣關到18絲扣;(3)控制好三個溫度(上行溫度、下行溫度、灰倉溫度)。(4)縮短總循環時間由原來的130s減到120s。在原來基礎上降低入爐蒸汽,節約了蒸汽用量,噸氨節約蒸汽200kg。最高噸氨消耗蒸汽控制在1.7—1.8t之間,提高了蒸汽分解率,減少了蒸汽因未分解進入污水循環水系統,從而減輕了環保壓力。通過以上措施落實,解決了以上存在多年的問題,不僅消除了安全環保隱患,每年還可節約蒸汽費用720萬左右。
3降低原料煤消耗
原料煤消耗是衡量企業管理水平高低的重要指標,消耗大的企業無法在大環境中生存。先進企業要以科技發展,小改小革,節約降耗為突破口,采取多種方式降耗挖潛,使企業有生存發展空間。在降低原料消耗方面我們采取以下措施:(1)及時消除跑冒滴漏;(2)降低爐下溫度及灰倉溫度,使大盤長期處于恒溫狀態,減少落爐次數,延長使用周期長達三年之多,提高煤氣發生爐生產能力;(3)由于操作穩定使煤氣爐安全運行系數大大提高;(4)經過精細管理,提高原料煤入爐率,減少床層阻力;(5)三點溫度控制合理,灰渣殘炭低于10%,處于全國領先的水平;(6)減少上下吹帶出物,減少熱量損失。
4調整入爐風壓、風量
入爐風壓、風量變化直接影響煤氣爐發氣量,汽化劑與赤熱炭反應生產出氣體。質量高低,決定有效氣體成分含量。由于風壓在季節變化時變化很大,從而對爐況影響也很大,嚴重時會造成翻爐,爐況惡化。針對風壓風量控制不合理,會造成氣量緊張,氣質差,給生產帶來波動的問題。
針對此問題采取以下措施:①調整風機閥門控制,由出口閥控制改為進口閥控制,全開風機出口伐;②微調加氮,閥開起圈數;③安裝測風壓裝置,顯示在微機上,方便參考方便調整;④在降低風壓時控制26.5kPa左右,提高入爐風量,同時提高吹風效率。通過一度時間的調整、摸索應用,效果明顯,減少了煤氣爐翻爐次數,使爐況在原來基礎上更加穩定。
5調整Φ2.8m總循環時間,提高氣化層溫度
氣化層溫度的高低,取決于氣體成分含量的高低。有效氣體提高,有利于后工段反應,減少系統阻力,有效提高生產能力。為此決定更改循環時間,有130s高位120s,調整循環時間,重新分配百分比時間。吹風22s,上吹34s,下吹5s,一次上吹10s,吹凈3s。經過一段時間應用,取得比較好的效果。目前CO2含量比以前未調整時下降1%。這就說明,根據原理推算,噸氨可以下降5kg。另外爐況比調整前更加穩定,操作彈性增大,給操作工帶來寬松的操作環境。
6技改自動加焦機,增加爐底潤滑裝置
①根據分廠實際情況,將Φ2.8m爐半自動加焦機改為自動加焦機,通過皮帶輸送機,直接通過料倉入爐。同時使每班減少兩名操作工,現場操作環境也得到了改善。②為解決爐底設備運轉時間短,黃油通過爐條機一個油孔,無法達到爐底設備潤滑效果的問題,從大盤爐底滑道下部,在原有基礎上開3個新油孔,配備0.3kW電機,一次工作0.5h,可以把滑道和滾球之間黃油注滿,只需每天(白班)注油一次,就可滿足24h工作。通過此次技改,原來滑道周期不滿1.5a,延長到3a以上。
通過以上多種措施使煤氣爐的裝置系統的安全運行得到保障。煤氣爐裝置水平得到充分的發揮,全年煤氣發生爐未出現結疤現象,并沒有因調整不當造成落爐現象,提高煤氣爐運行周期,達到國內先進水平。噸氨耗煤<1.093t。噸氨耗煤蒸汽<1.8t。灰渣殘炭低于12%。通過裝置調優運行,各項指標已走在全國先進行列。
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Gas-making process Optimization
WUYan-li,ZHUDa-li
(Anhui Sanxing Chemical Co.,Ltd,Woyang,233610)
Abstract:This article introduces several measures to optimize gas-making process. As a result,service life of coal gas oven is prolonged and energy consumption is greatly decreased.
Key words:optimization;process;decrease;consumption
中圖分類號:TQ223
文獻標志碼:B
文章編號:1003-6490(2015)01-0013-02
作者簡介:武艷利(1986-),女,漢族,河南洛陽人,中國礦業大學畢業,助理工程師,主要從事化工項目技術開發工作。
收稿日期:2015-01-16