路彥立
(廣東大唐國際潮州發電有限責任公司,廣東 潮州515723)
煙氣深度冷卻系統通過煙氣余熱加熱凝結水,其目的是降低排煙溫度,節約機組能耗,提高機組綜合效率。
大唐潮州電廠#4爐煙氣冷卻器布置在空預器之后、除塵器之前的水平煙道上,共6臺,額定工況下可將排煙溫度由125.4℃降至95℃。采用H型翅片管,雙管圈、順列、逆流布置,每臺煙氣冷卻器分8組換熱面,每組換熱面設進出口分聯箱,通過截止閥與總聯箱連接,方便單組換熱面泄漏時進行切除。分聯箱及總聯箱設排氣閥及放水閥。
煙氣冷卻器工質取自#7低加出口,取水溫度79.6℃(THA),水量1 972.72t/h,回水至#6低加入口,回水溫度96.5℃。為保證煙氣冷卻器進口水溫為設計的79.6℃,防止直接進入煙氣冷卻器的凝結水溫度偏低,使管束壁溫過低,造成嚴重的低溫結露,在進出口管路間設置熱水再循環系統。再循環系統設2臺水泵,運行方式一用一備,水泵為變頻控制。機組低負荷工況運行時,取煙氣冷卻器出口部分高溫水與入口冷水混合,以提高煙氣冷卻器入口水溫,保證設備不會因為水溫過低而嚴重腐蝕和積灰,進而維持系統的安全工作和正常運行。
在煙氣冷卻器進出口母管間設計分流旁路電動調節閥,用來調節省煤器系統入水口的流量。當出口煙氣溫度低于95℃時,分流旁路調節閥打開,通過調節該閥開度,控制省煤器進水流量,進而保持煙氣側出口溫度始終不低于95℃,確保煙溫降在合理范圍內。
在#8低加入口設計一路引水支路管路,接至煙氣冷卻器進口閥后,由于#8低加入口水溫較低,可以通過引水支路調節閥調節煙氣冷卻器入口混水溫度,該調節閥在正常運行中不啟用,僅在做實驗時啟用,也可用來在煙氣冷卻系統投入時在煙氣冷卻器水側注水。
每臺煙氣冷卻器設計有3臺吹灰器,利用壓縮空氣吹灰,吹灰氣源取自除灰用壓縮空氣系統。設計煤種計算煙氣酸露點為89.6℃,設計煙氣冷卻器入口混水溫度為79.6℃,運行時,煙氣冷卻系統將全部取自凝結水,完全與凝結水系統串聯。額定工況下僅從#7低加出口取水,低負荷工況下,煙氣冷卻器入口混水溫度低于79.6℃時,開啟熱水再循環泵,煙氣冷卻器出口的熱水與#7低加出口的冷水混合,確保進入煙氣冷卻器的進水溫度不低于79.6℃,煙氣冷卻器入口混水溫度設定值可更改。
注水時為防止水溫過低,導致壁溫過低結露,煙氣深度冷卻器注滿水后應開啟熱水再循環泵,或將引水支路切至煙氣冷卻器正常進口管路供水。值得注意的是,每臺煙氣冷卻器均應充分注水排氣。判斷煙氣冷卻器注滿水的標志:(1)DCS畫面中,煙氣冷卻器入口、出口水溫出現明顯溫升,煙溫出現相應溫降。(2)就地各放氣閥水汽由大變小。每臺煙氣冷卻器9.6m3,管道容積88m3,整個煙氣冷卻器水容積約150m3,以此確定注水時間約4h(流量40t/h)。
自管道酸洗結束以來,煙氣深度冷卻器經多次大流量沖洗出口水質仍然不合格(煙氣深度冷卻系統水質要求:YD≈0μmol/L,SiO2≤30μg/L,Fe≤50μg/L)。因煙氣深度冷卻水中鐵離子含量持續偏高,停止#4爐凝結水加氧,pH值維持在8.7左右,水質仍不合格。后來把凝結水pH值提高至9.2左右,水質逐漸合格,煙氣深度冷卻裝置才投入運行。經分析,#4爐煙氣冷卻器在沖洗過程中,由于大量補水,凝結水溶氧偏高,另外,加氧工況下管壁腐蝕速度也會加快,停止凝結水加氧和提高凝結水pH值,被證明是降低鐵離子含量的有效手段。
1 000MW負荷投入前后相關參數對比如表1所示。

表1 1 000 MW負荷投入前后相關參數對比
對比以上數據,總體來說,煙氣深度冷卻系統投入后,空預器出口煙溫、氧量不會變化,鍋爐效率變化不大。由于進入電除塵的煙溫下降30℃左右,排煙容積下降,引風機加上增壓風機電流降低約150A,#6低加出口水溫上升3℃左右,#5低加出口水溫基本無變化。電除塵入口粉塵濃度下降80mg/m3左右,相關實驗結果表明,電除塵效率提高約0.06%。脫硫耗水量理論上應有所下降,這一點有待實驗確定。
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