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沖管滲碳設備及熱處理工藝的改進

2015-02-24 06:35:04崔建春
金屬加工(熱加工) 2015年13期
關鍵詞:工藝

■崔建春

沖管滲碳設備及熱處理工藝的改進

■崔建春

我公司熱處理車間所用RJJ-105井式氣體滲碳爐,采用電阻絲加熱,功率為105kW,最高使用溫度1200℃,主要用于沖管的滲碳、淬火處理,設備靠人工操作,精度難以保證。近期對傳統滲碳爐成功進行了改造,井式氣體滲碳爐改為可控氣氛爐,實現了生產過程的自動控制,并細化了沖管的滲碳、淬火工藝參數,使沖管的熱處理質量有了大幅提高。

1. 原工藝

沖管是石油機械產品的重要零部件,材質為20CrMnTi,要求表面進行滲碳處理,滲層深度1.8~2.1mm。使用RJJ-105井式氣體滲碳爐處理,滲碳劑采用煤油,靠人工每隔30min觀察爐子排出廢氣火焰的高度,判斷爐內碳勢的高低,若火焰高度低于80mm,說明爐內碳勢低,應加大煤油滴量,若火焰高度高于120mm,說明爐內碳勢高,應減少煤油滴量。由于設備落后,對爐內碳勢控制差,滲碳時間較長,需要13~14h。經此處理的沖管表面炭黑嚴重,容易形成粗大碳化物,淬火后有軟點、變形等缺陷,為了消除粗大碳化物,必須增加磨削余量以保證淬火熱處理質量。熱處理質量見表1,滲層深度是在零件截面方向任意取4點檢測的值,從表中看到最大層深差達到0.20mm,硬度值是在零件圓周方向檢測的結果,技術要求55~63HRC。

為了提高沖管的淬火質量,在淬火前必須增加粗磨工序,消除粗大碳化物,熱處理前余量為0.40~0.50mm,由于余量大需要多次磨削,并且需要再次加熱進行淬火處理,生產成本高,效率低。具體工藝曲線見圖1。

2. 改進后的工藝

(1)改進滲碳設備改變單一的煤油滴注,采用煤油作為富化劑,乙醇作為載體劑。碳勢控制系統采用HT30000智能數顯可編程碳勢控制儀,以進口高集成單片機為核心,PID調節技術,與HJT-Ⅱ型(柱狀整體型)氧探頭及進口電磁閥配套,對爐氣碳勢進行編程和PID調節控制,使碳勢自動控制精度達到±0.05%C。將舊式控溫方式改為固態繼電器控制,采用日本進口智能化儀表SR93,對每一區進行自整定、自適應溫度控制,控溫精度可以達到±1℃。以碳勢控制儀為主控儀表,SR93為下位儀表,在碳勢控制儀上設定溫度和碳勢,使操作更簡便。滴注系統氧探頭根據爐內CO2濃度情況形成一定的電勢,并將此數據傳遞給碳勢控制儀,控制儀與設定的工藝參數進行比對,利用電磁閥調節煤油和乙醇的滴量,直至碳勢達到最佳狀態。通過對設備的改造,減少人為操作的誤差。

圖1 原工藝曲線

表1 沖管滲碳及淬火后質量

(2)工藝試驗及結果分

析 20CrMnTi的化學成分如表2所示。

熱處理車間制訂了兩個工藝試驗方案。

方案一:將滲碳工藝進行了改進,由原來的一段式滲碳,改為三段式滲碳。當設備到達設定溫度930℃后,工件裝入爐內,再次到達930℃后,進入排氣階段,碳勢為0.4%,均溫30min,進入強滲階段,碳勢升為1.1%,加速工件的滲速,當滲層達到技術要求的2/3時,進入擴散期,碳勢為0.5%,到達技術要求值時進行降溫,碳勢為0.5%,冷卻至880℃出爐坑冷,整個過程的關鍵是控制好碳勢和滲碳溫度。結果發現滲碳速度明顯提高,在滲層深度不變的情況下,只需要10~11h,沖管冷卻后重新加熱進行淬火處理,嚴格控制保溫時間。具體工藝曲線見圖2。

方案二:滲碳過程與方案一相同,滲碳完成后采用降溫至850℃,保溫30min直接淬火,具體工藝曲線見圖3。

兩種方案的檢驗結果見表3,從表中可以看出兩種方案的結果差別不大,滲層最大偏差降低為0.05mm,粗大碳化物深度降低為0.08mm,硬度值均在56 ~57HRC之間,不存在軟點。

方案二嚴格控制碳勢,滲碳后在控制好淬火溫度的情況下直接淬火,金相組織均為1級。這樣熱處理次數,縮短了熱處理的工期,同時跟蹤幾批沖管,其變形量在技術要求范圍內,熱處理后粗大碳化物深度降低,可使沖管熱處理前的余量減少,壓縮為0.25~0.30mm,磨削的次數也減少了,既保證了質量,又節省了工時。

3. 結語

(1)改進后的井式滲碳爐采用了碳勢控制儀精確控制碳勢,減少了人工操作的誤差,實現了滲碳工藝過程自動化,設備具有結構簡單、操作方便、測量準確等優點,降低了工人的勞動強度,取得了良好的效果。

(2)在滲碳過程中控制好碳勢和淬火溫度,滲碳后直接淬火是完全可行的,即可縮短熱處理的工作周期;由于粗大碳化物深度降低,能使沖管熱處理前的余量減少,磨削次數減少,節約了工時,加快了產品生產進度。

圖2 方案一

圖3 方案二

表2 化學成分(質量分數) (%)

表3 沖管滲碳及淬火后質量

20150515

作者簡介:崔建春,南陽二機石油裝備(集團)有限公司,主要從事熱處理現場技術服務工作。

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