范 健,楊廣福,王宗巖
(山東海化股份有限公司純堿廠,山東 濰坊 262737)
碳化塔是純堿生產的主要設備。純堿生產中,來自上游各道工序的氨鹽水、二氧化碳氣等物料,在碳化塔內混合,完成傳質、結晶和傳熱三種過程同時進行的物理、化學反應,同時存在著氣、液、固三相介質。由于介質的強腐蝕性、氣液混合時湍動沖擊等因素,造成鑄鐵塔塔圈內壁、笠帽等構件氧化腐蝕,易導致純堿產品含鐵量高(紅堿),產出次品。設備工作壽命較短。
目前我廠新線使用的碳化塔為笠帽式(索爾維碳化塔),塔徑φ3200/φ3400,塔高32.335m,共計25臺,設計生產能力1 400kt/a。自2004年投入生產,已運行近10年,大部分碳化塔因腐蝕、液體沖刷磨損、氣體沖擊等因素,相繼出現塔壁減薄、笠帽破損、塔體泄漏等設備故障,次品堿(鐵高堿)頻出。客戶對我廠的產品質量方面的投訴也越來越多,對海化純堿的品牌形象、市場銷售等帶來了極大的負面影響。
經過長期的生產實踐表明,系統鐵腐蝕主要來自碳化塔上部(四圈)汽液交界面處的沖刷腐蝕、中和水、氨鹽水、洗水等金屬管線的腐蝕,關鍵部位因閥門不能有效隔離,出現事故造成大的生產波動加劇系統的腐蝕層的剝落。特別是上部塔圈由于碳化液位波動和出氣常年沖刷,內腐蝕加快,硫膜容易脫落是鐵高堿形成的重要因素。
上部塔圈詳細的狀況:碳化塔頂蓋連接出氣總管(內涂乳膠水泥處理),正常出氣總管壓力一般控制0.07MPa(試驗壓力0.1MPa),第33圈、34圈為空圈,第32圈為進液圈,兩側有DN250氨鹽水和備用口各一個,因碳化塔為典型的大型靜設備,笨重、高大,所以,我們考慮從碳化塔上部進行局部改造和優化。
根據以上碳化塔的狀況,為了降低安全隱患,提高產品質量,降低設備基礎承重,我們建議對上部部分塔圈進行玻璃鋼更換改造,34圈、33圈考慮到空圈,腐蝕較嚴重,且受氣刷嚴重,容易掉鐵銹,建議改玻璃鋼,32圈為進液圈,也是氣、液分離圈,容易腐蝕,建議也改玻璃鋼,32圈笠帽同時由鑄鐵笠帽改為玻璃鋼笠帽,為了減少玻璃鋼法蘭數量,可考慮上部三圈做成整體一個玻璃鋼塔圈。塔圈原厚度35 mm,玻璃鋼塔圈因耐腐蝕、抗沖刷,設計厚度必須滿足承受0.12MPa強度,內附件凸臺可以適當增加厚度,并設加強筋,提高支撐強度。
玻璃鋼材質有以下優點:
1)材質重量輕,減少設備承重負荷,能延長設備的使用壽命。
2)玻璃鋼材質耐沖刷、耐腐蝕且容易制造成型。
3)玻璃鋼材質施工方便,檢修更換費用低。
因此,我們認為,碳化塔上部塔圈由鑄鐵改成玻璃鋼是可行的。
借鑒其他堿廠的改造及使用情況,將25臺碳化塔圈最上部汽液交界面處的四圈鑄鐵塔圈去掉,更換為兩圈玻璃鋼塔圈,尺寸不變,其他管線改為尼龍材質。
新線碳化塔在2006年對碳化塔增加4圈,由原來的30圈增加到34圈,通過近幾年的運行來看,由于壓縮機能力有限,效果不是很理想,通過這次改造,建議去掉原增加的4圈塔圈(29圈~32圈)剩余上部3圈進行玻璃鋼塔圈整體更換。
新線碳化塔上部兩圈(原33圈、34圈)分別為空圈和進液圈(原32圈、頂蓋),總重約8t,總高2.9 m,可以將上述部分制作成玻璃鋼桶狀塔圈,下部和笠帽、28圈法蘭連接。玻璃鋼塔圈下帶法蘭,與原碳化28圈實行法蘭連接,原32圈鑄鐵笠帽改在玻璃鋼塔圈內部固定,材質改為玻璃鋼,31圈與32圈之間原鑄鐵笠帽改為玻璃鋼笠帽,與原笠帽尺寸不變,安裝位置改為玻璃鋼塔圈法蘭與28圈上法蘭之間。上部原鑄鐵塔改為玻璃鋼塔圈后,塔圈上部需設φ600人孔蓋。其余所有管口及人孔尺寸都保持不變,且管口及人孔方位保持不變,便于與原管線安裝方便。另外改為玻璃鋼塔后,出氣管線加軟連接,以保護碳化塔管口不受破壞。
5#碳化塔于2014年1月8日進行改造安裝,試壓合格,18日投入試運行試驗,效果良好。
[1] 大連化工研究設計院.純堿工學[M].北京:化學工業出版社,2004
[2] 潘鴻恩,孫錫吾.純堿生產設備檢修與防腐[M].沈陽:遼寧科學技術出版社,1991