高 坤
(大化集團大連化工股份有限公司,遼寧 大連 116308)
我公司于2009年年末試車投產一套60萬t/a聯堿裝置。該套裝置采用大量新技術、新設備、新工藝。其中引進了意大利進口真空水平帶式濾堿機,應用于重堿過濾,取得了良好的經濟效益和社會效益。但在實際運行中,該設備出現了部分結構設計不合理所用材料不符合工況等現象,滿足不了實際生產需要。故對其進行了部分結構改造,更新了部分材料,延長了帶式濾堿機的運轉周期,保證生產平穩運行。
意大利進口帶式濾堿機的布料器采用的材料為PP。此種材料在40℃左右易產生變形,保證不了布料器整體結構,在跨距3.5m的機架上產生彎曲。運轉時間久了,布料器底面于濾布之間間隙縮小,容易將濾布撕裂,造成浪費。改造后,將其布料箱體改為316L材料。改造后的布料器無論在強度、耐腐蝕性等方面都大大強于原布料器。原布料系統采用是垂直進料形式:由一垂直DN450管進料,然后分為三路進入布料箱,再通過布料箱底部進行布料。此種布料系統設計水平溢流槽的結構,使堿餅干燥后厚度不均勻。影響重堿的洗滌及重堿鹽分的控制。改造后的布料系統的結構形式為水平式垂直均勻分布。采用DN450水平不銹鋼管于DN250/DN200不銹鋼管垂直連接。這種結構使其物料能能在進入布料器前進行第一次緩沖與分料。當物料進入布料箱后再進行第二次緩沖。在布料箱溢流槽外加折流板,使其進行第三次緩沖與布料。這種結構形式能使其物料均勻分布在濾布上,且物料能充分得到洗滌,保證了工藝指標和產品質量。
進口帶式濾布清洗裝置采用的是刮刀式清洗濾布上的積堿。由于刮刀不能零距離與濾布接觸,所以濾布上的重堿不能及時清理干凈。導致洗滌后進入二段洗滌泵及出入口管線。積堿造成管線、泵腔堵塞。改造后的清洗裝置為清掃滾刷子裝置。其結構為:濾布清掃滾子、濾布支撐輥及相應的傳動裝置。通過其清掃滾子的旋轉與其濾布運轉方向逆向接觸,清掃濾布剩余重堿,從而減少二段洗水中的堿液含量,保證洗水泵的正常運轉,也使重堿的鹽分指標容易控制減少了洗水量。
進口帶濾機氣囊糾偏裝置采用單氣囊左右換向,換向閥的材料為鑄鋁。鑄鋁不宜在酸堿環境中使用,極易腐蝕,使用壽命短。氣囊糾偏裝置的軸承密封形式為半封閉式。因現場工況環境不好,軸承易腐蝕、進水等,使軸承運轉周期大為縮短。改造后的氣囊糾偏裝置采用的是雙氣囊左右換向。因由單氣囊改為雙氣囊,通過對換向氣源管徑加大,增加換向形成,保證濾布在最大幅度下運轉。
換向閥的材料由鑄鋁改為316L,增加抗腐蝕性,延長換向閥的使用壽命。換向閥的換向氣道由單氣道改為雙氣道,增加換氣量,使換向更為靈活。氣囊糾偏裝置軸承的密封形式也由半封閉改為全封閉結構,延長軸承的使用壽命。糾偏氣囊的整體結構更趨于合理。
進口帶濾機脫水皮帶及支撐輥軸承采用OC208開放軸承座。在運轉中,軸承兩側極易滲進堿水,從而腐蝕軸承。使得軸承頻繁的更換,造成軸承的極大浪費。改進后的軸承座采用全封閉軸承座。軸承座兩端安裝兩唇骨架密封,保證軸承正常運轉,延長了軸承的使用周期。進口帶濾機的濾布搭接形式采用扣式連接,此種連接使得連接鋼絲容易折斷,且在搭接處漏堿、漏母液。改進后的濾布搭接方式為扣式連接,但增加搭接面積,使搭接方式由一道搭接改為二道搭接。第二道搭接采用子母扣連接方法。增加濾布的拉力,保證濾布在搭接處不漏堿、不漏堿液。此種濾布搭接方式的改進。避免了因連接鋼絲的斷裂而頻頻停車檢修,保證生產的連續性和平穩性。
水平帶式濾堿機在我廠已經使用近5年。通過對部分結構的改進及新材料、新技術的應用,無論技術指標還是生產能力,都表現出良好的技術性能。與老式轉鼓濾堿機相比,具有性價比高、操作穩定、工藝先進、技術性能優越、產品質量高等特點,具有良好的經濟效益和社會效益。