大慶油田采油九廠
油田加熱爐空穴水力射流除垢技術
劉洪花
大慶油田采油九廠
由于水質等因素的影響,幾乎所有工質為水的加熱爐都會出現不同程度的結垢現象。盤管管壁結垢降低了加熱爐的傳熱能力和系統效率,同時大量的熱損失也造成了能源的浪費。針對以上問題,開展了空穴水力射流除垢技術研究。該技術是運用流體力學中的空穴效應原理,將清洗器投放在盤管中,在水流和壓縮空氣的推動下其快速向前移動,清洗器上的葉片高頻率、劇烈振顫,產生的急速旋轉渦流將清洗器包圍形成了連續移動的低壓區,這個區域的水流始終呈汽化狀態,產生的細微汽泡又迅速被壓縮直至崩裂,瞬間激射出強力的微射流,無數的微射流匯聚成沖擊波,徹底粉碎了物體表面的沉積物。對大慶油田采油七廠葡四聯3#、4#真空加熱爐進行了空穴水力射流除垢,2臺真空加熱爐在除垢后的半年時間里,加熱爐效率得到了明顯的提升。
加熱爐;空穴射流;除垢;沖擊壓力;結構改造
由于水質等因素的影響,幾乎所有工質為水的加熱爐都會出現不同程度的結垢現象。盤管管壁結垢降低了加熱爐的傳熱能力和系統效率,同時大量的熱損失也造成了能源的浪費。若垢層厚度達到4 mm,耗氣至少要增加26.6%,全油田每年將有1.05×108m3氣被垢質消耗掉,并且結垢還會造成加熱爐燒損。近3年,因燒損大修的加熱爐占全油田加熱爐總數的1/4,大修改造費用近1.2億元。加強加熱爐的防垢、清垢工作迫在眉睫。
加熱爐空穴水力射流除垢技術[1-2]是運用流體力學中的空穴效應原理,將清洗器投放在盤管中,在水流和壓縮空氣的推動下其快速向前移動,清洗器上的葉片高頻率、劇烈振顫,產生的急速旋轉渦流將清洗器包圍形成了連續移動的低壓區,這個區域的水流始終呈汽化狀態,產生的細微汽泡又迅速被壓縮直至崩裂,瞬間激射出強力的微射流,無數的微射流匯聚成沖擊波,徹底粉碎了物體表面的沉積物。該技術清洗效果好,工作效率高,能順利通過“U”型彎與蛇形彎;清洗器運行速度為1.6 km/h,清洗行程長;動力水流從清洗器的縫隙中激射而出,掃清了前面被清洗下來的污垢;通過能力強,彈性變形大,直徑收縮比可達30%以上。
葉片可張型清洗器工作原理:射流在其內部誘使生成充滿水蒸汽的空穴泡,適當調節與沖擊物體表面距離,使這些空穴泡有長大、壓縮的過程。當射流沖擊到物體表面時,空穴泡破裂產生超聲波、微射流和激波沖擊,在物體表面或其附近形成高壓區,由于空穴泡破裂時產生的巨大能量集中作用在許多非常小的面積內,從而在許多局部區域產生極高的應力集中,破壞被沖擊物體的表面。
射流所產生的空穴泡每次潰滅時,近壁處微射流速度可達70~180 m/s,在物體表面產生的沖擊壓力高達140~170 MPa。微射流直徑約為2~3μm,物體表面受到微射流沖擊次數約為100~1000次/ (s·cm2),沖擊脈沖作用時間每次只有幾微秒。空泡潰滅的沖擊壓力不斷作用到物體表面,微射流的沖擊作用將像錘擊一樣連續打擊著固體壁面,且短時空穴射流不會對基體產生破壞,達到清洗除垢的目的。
真空相變加熱爐內盤管長,結構復雜,有多處“U”型彎,結垢嚴重,采用簡單的化學除垢方法(如酸洗)難以達到理想效果,且對盤管腐蝕較大。因此對該加熱爐結構進行了改造[3],具體改造內容如下:
(1)將封頭后面板割開,將盤管進、出口匯集器割斷,把盤管接長引出爐體外部。預制后封頭,根據單根盤管位置情況,在后封頭開孔,將盤管進、出口伸出筒體外部。
(2)預制盤管匯集器和清洗接頭,并組裝成整體。
(3)根據現場進、出口管線位置確定匯集器的尺寸和彎頭位置;根據現場情況適當調節匯集器的長度;由于進、出口位置的改變,相應改造進出口工藝管線位置。進、出口集箱示意圖見圖1。

圖1 進、出口集箱示意圖
(4)當筒體后封頭與盤管進、出口匯集器清洗接頭焊接完成后,分別對殼程和管程進行水壓試驗,試驗無任何異常時進行管線進、出口連接。
(5)如果需要清洗,打開進、出口清洗接頭,接上清洗設備管線即可對單組盤管進行清洗。清洗接頭改造見圖2。

圖2 清洗接頭改造
2013年12月3日,對大慶油田采油七廠葡四聯3#、4#真空加熱爐進行了空穴水力射流除垢,具體操作如下:
(1)在加熱爐摻水進口集箱處投入清管器,集箱接管與水泥車相連接,水泥車與水罐車連接。
(2)在加熱爐摻水出口集箱處連接清管器接收裝置;連接排污管線至空罐車內;啟動水泥車推動清管器在盤管中前進。
(3)當清管器進入接收裝置后,水泥車停止工作,取出清管器,至此單根管線清洗完成。
本次除垢盤管彎頭多,垢質最厚達2 cm,垢質堅硬。除垢后管壁無損傷及腐蝕現象發生,垢質清除徹底。
清洗后,每月對葡四聯3#、4#加熱爐熱效率、排煙溫度、空氣系數進行跟蹤測試(結果見表1),并對錄取數據進行分析總結。

表1 真空加熱爐節能監測評價
由表1可以看出,2臺真空加熱爐在空穴水力射流除垢后的半年時間里,加熱爐效率得到了明顯的提升。其主要原因是加熱爐結垢得到有效抑制,受熱面的熱傳導率有所提升[4],從而提高了系統效率。
(1)應用空穴射流除垢技術避免了化學除垢等技術對管線的腐蝕和損傷,保證了管線的使用壽命。
(2)射流除垢效率高,用時短,垢質被擊成粉末狀,直接被水帶走,不會發生堵管現象,生產恢復快。
(3)安全環保。空穴射流除垢屬于純物理清洗技術,對管道無損傷;污垢收集后定點排放,減少環境污染,無任何安全隱患。
[1]何治武,楊全安,李應軍,等.水力空穴射流在油田輸油管線清垢中的應用[J].當代化工,2011,40(10):1 051-1 053.
[2]張振東,張偉哲.空穴射流清洗技術在加熱爐上的應用[J].油氣田地面工程,2011,30(12):80-81.
[3]左景欒,任韶然,于洪敏.油田防垢技術研究與應用進展[J].試油工程建設,2000,3(2):7-17.
[4]李濤,張莉.項目管理[M].北京:中國人民大學出版社,2005:90-106.
(欄目主持 樊韶華)
10.3969/j.issn.1006-6896.2015.11.030
劉洪花:大學本科,工程師,從事油田生產管理工作。
2015-04-03
18945976368、Liuhonghua@petrochina.com.cn