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一回典型的110 kV電纜接頭故障查找與分析

2015-01-20 17:19:03褚學(xué)來黃有義廖紫楠
科技與創(chuàng)新 2014年24期

褚學(xué)來+黃有義+廖紫楠

摘 要:對于發(fā)生跳閘的110 kV故障電纜,可通過多種故障查找方法確定故障點(diǎn)。通過分析線路故障的原因,提出了相應(yīng)的解決措施。

關(guān)鍵詞:電纜接頭;故障查找;預(yù)制絕緣件;電纜溝

中圖分類號:TM645 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)24-0089-02

1 案例

2014-07-04,深圳供電局某回110 kV電纜線路兩側(cè)開關(guān)跳閘,為盡快修復(fù),工作人員對電線路故障進(jìn)行了查找和分析,確定了搶修方案,并在最短的時間內(nèi)恢復(fù)了線路運(yùn)行。

2 線路概況

該110 kV電纜線路于2004-06投運(yùn),全長2.2 km,為純電纜線路,電纜截面為800 mm2。電纜本體生產(chǎn)廠家為日本三菱公司,中間接頭生產(chǎn)廠家為VISCAS,兩側(cè)終端接頭均為GIS,廠家為日本三菱。

3 故障查找

3.1 絕緣測量

用兆歐表來測量電纜線路的絕緣性能,測得A相6 500 MΩ,B相20 000 MΩ,C相為0,由此判斷故障為死接地。但根據(jù)運(yùn)行經(jīng)驗,實際電纜故障中的死接地故障情況非常罕見。為了進(jìn)一步確定故障情況,工作人員便用故障測試車來測試線路絕緣值,測得C相絕緣值為0.106 MΩ。由此可見,在實際測量線路絕緣值時,兆歐表存在很大的偏差。

3.2 故障預(yù)定位

3.2.1 擊穿電壓測量

對線路實施直流試驗,故障點(diǎn)的擊穿電壓為0.180 kV。在高阻故障下,用直流試驗來確認(rèn)故障點(diǎn)的擊穿電壓,為接下來高阻預(yù)定位和沖擊放電精確定點(diǎn)電壓量程選擇提供依據(jù)。

3.2.2 故障預(yù)定位

3.2.2.1 低壓脈沖法

低壓脈沖法利用的是信號的反射原理。當(dāng)信號沿著電纜傳播時,如果遇到與電纜波阻抗不匹配的點(diǎn),例如開路點(diǎn)、短路點(diǎn)、低阻故障點(diǎn)等,就會產(chǎn)生折反射。其與雷達(dá)測距原理相同,所以又稱雷達(dá)法。測得的故障波形如圖1所示。該故障波形在距離測試點(diǎn)1.302 km處發(fā)生了明顯了負(fù)反射,是典型的短路故障波形。

3.2.2.2 二次脈沖法和三次脈沖法

同低壓脈沖法相比較而言,二次脈沖法利用高壓信號發(fā)生器擊穿故障點(diǎn)使其產(chǎn)生電弧。在電弧期間,測試儀器發(fā)射了一個低壓測試脈沖。此時,故障性質(zhì)已經(jīng)變?yōu)榱硕搪饭收希瑴y試得到的故障波形與短路故障波形一樣。三次脈沖法與二次脈沖法的脈沖計數(shù)方法不同,但無本質(zhì)區(qū)別。利用二次脈沖法和三次脈沖法測得的波形如圖2所示。二次脈沖法測得的故障點(diǎn)距離為1.3 km,三次脈沖法為1.309 km,由此與低壓脈沖法相互驗證了故障點(diǎn)的大概位置就在距離測試點(diǎn)1.3 km處。

3.3 確定故障點(diǎn)

有測試故障車測得故障點(diǎn)位于測試點(diǎn)1.3 km處,查看線路資料故障點(diǎn),與#2接頭位置吻合,利用聲磁同步法在#2通過電磁脈沖探測儀發(fā)現(xiàn)了每隔5 s一次的脈沖信號,而聲波探測儀未發(fā)現(xiàn)信號。經(jīng)討論,基本確定故障點(diǎn)在#2接頭位置。由于現(xiàn)場工井條件情況,判斷聲波探測儀是由于接頭埋在沙水里,隔著多層蓋板而未能探測到。在清理完#2工井,并將C相中間接頭吊起后,再次連續(xù)施加脈沖,可在#2中間接頭處聽到清晰的放電信號。此時,確定110 kV經(jīng)廣Ⅱ線C相#2中間接頭故障。

4 故障接頭解剖分析

4.1 故障接頭解剖

C相#2中間接頭從外觀上看并無損壞,但拆除防腐罩,防水膠(AB膠)未完全硬化,呈松散渣狀,無法起到防水密封的效果,如圖3所示。

將防水膠剝除,并清洗沒有完全硬化的防水膠,發(fā)現(xiàn)銅殼上有一個直徑約為1 cm的擊穿孔。銅殼連接部分用于防水的玻璃絲帶呈分層狀,并沒有完全硬化。拆除密封尾管,接頭尾管端部與電纜波紋鋁護(hù)套的連接處采用環(huán)氧玻璃絲帶密封。將接頭尾管與電纜連接處繞包帶剝除,可見連接電纜鋁套和終端尾管的銅編織帶與金屬護(hù)套接觸良好,尾管和絕緣環(huán)氧套未見異常,如圖4所示。

拆除銅殼,銅殼內(nèi)部防水膠未凝固,呈黏稠液體狀,無法起到防水密封效果。同時,整體預(yù)制絕緣件有一條43 cm長的貫穿性裂痕,銅殼擊穿孔對應(yīng)的整體預(yù)制絕緣件正下方處有一直徑約為4 cm的擊穿孔,如圖5所示。

整個預(yù)制絕緣件受損嚴(yán)重,切開整體預(yù)制絕緣件,在線芯壓接管繞包半導(dǎo)電帶上有一不規(guī)則的擊穿孔。將半導(dǎo)電帶切除后,可以清晰地看到位于線芯壓接管上的擊穿點(diǎn)。故障擊穿孔位于電纜線芯壓接管距離邊緣35 mm處,擊穿孔處的金屬已熔融成一個小尖刺。在擊穿孔側(cè)電流線芯上也有放電痕跡。

壓接管兩端的主絕緣有擊穿瞬間電弧放電灼燒造成的燒蝕痕跡,在擊穿孔側(cè)電流本體外半導(dǎo)電屏蔽邊緣發(fā)現(xiàn)一些放電后形成的小坑,應(yīng)為擊穿前局放電時形成的,如圖6所示。

4.2 故障原因分析

此次故障擊穿點(diǎn)位于電纜線芯壓接管距離邊緣35 mm處,擊穿通道大概為圓形。擊穿時的強(qiáng)大沖擊力將壓接管半導(dǎo)電屏蔽帶以外的整體預(yù)制絕緣件撕裂。此次故障發(fā)生的原因是:①施工時沒有嚴(yán)格按比例混合或攪拌防水膠,造成A膠和B膠沒有充分混合;②銅殼連接縫處繞包玻璃絲帶時,未按工藝要求逐層涂抹環(huán)氧樹脂和固化劑,導(dǎo)致玻璃絲帶未固化而呈分層狀;③故障時,電纜接頭已運(yùn)行近11年,長期浸泡在1 m深的水中,導(dǎo)致接頭進(jìn)水發(fā)生局部放電。

5 結(jié)束語

深圳地處沿海地區(qū),地勢較低,降雨量豐富。雨季時,雨水流入電纜溝,電纜溝內(nèi)難免會產(chǎn)生積水。此次故障完全是因施工時未完全按照工藝要求制作而導(dǎo)致的。可以看出,中間接頭制作時的現(xiàn)場管控存在一些問題,側(cè)面反映了附件廠家未能有效監(jiān)督現(xiàn)場的安裝工藝是否滿足技術(shù)要求。為此,甲方必須派專人在現(xiàn)場對施工過程進(jìn)行全程質(zhì)量管控,監(jiān)理必須對廠家和現(xiàn)場施工人員進(jìn)行全程跟蹤,施工監(jiān)要理拍照取證,并向甲方及時、詳細(xì)匯報施工過程,確保各關(guān)鍵尺寸和環(huán)節(jié)滿足工藝要求。此外,還要加強(qiáng)對電纜線路的日常運(yùn)維,加強(qiáng)巡視,及時處理積水嚴(yán)重的電纜溝井。

此次事故是電纜接頭長期浸水導(dǎo)致的局部放電,因此,可以通過安裝在線監(jiān)測系統(tǒng)加以解決,例如安裝在線局放監(jiān)測系統(tǒng)、接地環(huán)流在線監(jiān)測系統(tǒng)等。對于因線路缺陷造成的停電,要及早發(fā)現(xiàn)并停電消缺,實時監(jiān)控線路運(yùn)行情況,保證線路運(yùn)行安全。

參考文獻(xiàn)

[1]王傳旭.高壓電纜故障分析及其狀態(tài)檢測技術(shù)[J].電氣技術(shù),2014(09).

[2]朱啟林.電力電纜故障測試方法與案例分析[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2013.

〔編輯:王霞〕

摘 要:對于發(fā)生跳閘的110 kV故障電纜,可通過多種故障查找方法確定故障點(diǎn)。通過分析線路故障的原因,提出了相應(yīng)的解決措施。

關(guān)鍵詞:電纜接頭;故障查找;預(yù)制絕緣件;電纜溝

中圖分類號:TM645 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)24-0089-02

1 案例

2014-07-04,深圳供電局某回110 kV電纜線路兩側(cè)開關(guān)跳閘,為盡快修復(fù),工作人員對電線路故障進(jìn)行了查找和分析,確定了搶修方案,并在最短的時間內(nèi)恢復(fù)了線路運(yùn)行。

2 線路概況

該110 kV電纜線路于2004-06投運(yùn),全長2.2 km,為純電纜線路,電纜截面為800 mm2。電纜本體生產(chǎn)廠家為日本三菱公司,中間接頭生產(chǎn)廠家為VISCAS,兩側(cè)終端接頭均為GIS,廠家為日本三菱。

3 故障查找

3.1 絕緣測量

用兆歐表來測量電纜線路的絕緣性能,測得A相6 500 MΩ,B相20 000 MΩ,C相為0,由此判斷故障為死接地。但根據(jù)運(yùn)行經(jīng)驗,實際電纜故障中的死接地故障情況非常罕見。為了進(jìn)一步確定故障情況,工作人員便用故障測試車來測試線路絕緣值,測得C相絕緣值為0.106 MΩ。由此可見,在實際測量線路絕緣值時,兆歐表存在很大的偏差。

3.2 故障預(yù)定位

3.2.1 擊穿電壓測量

對線路實施直流試驗,故障點(diǎn)的擊穿電壓為0.180 kV。在高阻故障下,用直流試驗來確認(rèn)故障點(diǎn)的擊穿電壓,為接下來高阻預(yù)定位和沖擊放電精確定點(diǎn)電壓量程選擇提供依據(jù)。

3.2.2 故障預(yù)定位

3.2.2.1 低壓脈沖法

低壓脈沖法利用的是信號的反射原理。當(dāng)信號沿著電纜傳播時,如果遇到與電纜波阻抗不匹配的點(diǎn),例如開路點(diǎn)、短路點(diǎn)、低阻故障點(diǎn)等,就會產(chǎn)生折反射。其與雷達(dá)測距原理相同,所以又稱雷達(dá)法。測得的故障波形如圖1所示。該故障波形在距離測試點(diǎn)1.302 km處發(fā)生了明顯了負(fù)反射,是典型的短路故障波形。

3.2.2.2 二次脈沖法和三次脈沖法

同低壓脈沖法相比較而言,二次脈沖法利用高壓信號發(fā)生器擊穿故障點(diǎn)使其產(chǎn)生電弧。在電弧期間,測試儀器發(fā)射了一個低壓測試脈沖。此時,故障性質(zhì)已經(jīng)變?yōu)榱硕搪饭收希瑴y試得到的故障波形與短路故障波形一樣。三次脈沖法與二次脈沖法的脈沖計數(shù)方法不同,但無本質(zhì)區(qū)別。利用二次脈沖法和三次脈沖法測得的波形如圖2所示。二次脈沖法測得的故障點(diǎn)距離為1.3 km,三次脈沖法為1.309 km,由此與低壓脈沖法相互驗證了故障點(diǎn)的大概位置就在距離測試點(diǎn)1.3 km處。

3.3 確定故障點(diǎn)

有測試故障車測得故障點(diǎn)位于測試點(diǎn)1.3 km處,查看線路資料故障點(diǎn),與#2接頭位置吻合,利用聲磁同步法在#2通過電磁脈沖探測儀發(fā)現(xiàn)了每隔5 s一次的脈沖信號,而聲波探測儀未發(fā)現(xiàn)信號。經(jīng)討論,基本確定故障點(diǎn)在#2接頭位置。由于現(xiàn)場工井條件情況,判斷聲波探測儀是由于接頭埋在沙水里,隔著多層蓋板而未能探測到。在清理完#2工井,并將C相中間接頭吊起后,再次連續(xù)施加脈沖,可在#2中間接頭處聽到清晰的放電信號。此時,確定110 kV經(jīng)廣Ⅱ線C相#2中間接頭故障。

4 故障接頭解剖分析

4.1 故障接頭解剖

C相#2中間接頭從外觀上看并無損壞,但拆除防腐罩,防水膠(AB膠)未完全硬化,呈松散渣狀,無法起到防水密封的效果,如圖3所示。

將防水膠剝除,并清洗沒有完全硬化的防水膠,發(fā)現(xiàn)銅殼上有一個直徑約為1 cm的擊穿孔。銅殼連接部分用于防水的玻璃絲帶呈分層狀,并沒有完全硬化。拆除密封尾管,接頭尾管端部與電纜波紋鋁護(hù)套的連接處采用環(huán)氧玻璃絲帶密封。將接頭尾管與電纜連接處繞包帶剝除,可見連接電纜鋁套和終端尾管的銅編織帶與金屬護(hù)套接觸良好,尾管和絕緣環(huán)氧套未見異常,如圖4所示。

拆除銅殼,銅殼內(nèi)部防水膠未凝固,呈黏稠液體狀,無法起到防水密封效果。同時,整體預(yù)制絕緣件有一條43 cm長的貫穿性裂痕,銅殼擊穿孔對應(yīng)的整體預(yù)制絕緣件正下方處有一直徑約為4 cm的擊穿孔,如圖5所示。

整個預(yù)制絕緣件受損嚴(yán)重,切開整體預(yù)制絕緣件,在線芯壓接管繞包半導(dǎo)電帶上有一不規(guī)則的擊穿孔。將半導(dǎo)電帶切除后,可以清晰地看到位于線芯壓接管上的擊穿點(diǎn)。故障擊穿孔位于電纜線芯壓接管距離邊緣35 mm處,擊穿孔處的金屬已熔融成一個小尖刺。在擊穿孔側(cè)電流線芯上也有放電痕跡。

壓接管兩端的主絕緣有擊穿瞬間電弧放電灼燒造成的燒蝕痕跡,在擊穿孔側(cè)電流本體外半導(dǎo)電屏蔽邊緣發(fā)現(xiàn)一些放電后形成的小坑,應(yīng)為擊穿前局放電時形成的,如圖6所示。

4.2 故障原因分析

此次故障擊穿點(diǎn)位于電纜線芯壓接管距離邊緣35 mm處,擊穿通道大概為圓形。擊穿時的強(qiáng)大沖擊力將壓接管半導(dǎo)電屏蔽帶以外的整體預(yù)制絕緣件撕裂。此次故障發(fā)生的原因是:①施工時沒有嚴(yán)格按比例混合或攪拌防水膠,造成A膠和B膠沒有充分混合;②銅殼連接縫處繞包玻璃絲帶時,未按工藝要求逐層涂抹環(huán)氧樹脂和固化劑,導(dǎo)致玻璃絲帶未固化而呈分層狀;③故障時,電纜接頭已運(yùn)行近11年,長期浸泡在1 m深的水中,導(dǎo)致接頭進(jìn)水發(fā)生局部放電。

5 結(jié)束語

深圳地處沿海地區(qū),地勢較低,降雨量豐富。雨季時,雨水流入電纜溝,電纜溝內(nèi)難免會產(chǎn)生積水。此次故障完全是因施工時未完全按照工藝要求制作而導(dǎo)致的。可以看出,中間接頭制作時的現(xiàn)場管控存在一些問題,側(cè)面反映了附件廠家未能有效監(jiān)督現(xiàn)場的安裝工藝是否滿足技術(shù)要求。為此,甲方必須派專人在現(xiàn)場對施工過程進(jìn)行全程質(zhì)量管控,監(jiān)理必須對廠家和現(xiàn)場施工人員進(jìn)行全程跟蹤,施工監(jiān)要理拍照取證,并向甲方及時、詳細(xì)匯報施工過程,確保各關(guān)鍵尺寸和環(huán)節(jié)滿足工藝要求。此外,還要加強(qiáng)對電纜線路的日常運(yùn)維,加強(qiáng)巡視,及時處理積水嚴(yán)重的電纜溝井。

此次事故是電纜接頭長期浸水導(dǎo)致的局部放電,因此,可以通過安裝在線監(jiān)測系統(tǒng)加以解決,例如安裝在線局放監(jiān)測系統(tǒng)、接地環(huán)流在線監(jiān)測系統(tǒng)等。對于因線路缺陷造成的停電,要及早發(fā)現(xiàn)并停電消缺,實時監(jiān)控線路運(yùn)行情況,保證線路運(yùn)行安全。

參考文獻(xiàn)

[1]王傳旭.高壓電纜故障分析及其狀態(tài)檢測技術(shù)[J].電氣技術(shù),2014(09).

[2]朱啟林.電力電纜故障測試方法與案例分析[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2013.

〔編輯:王霞〕

摘 要:對于發(fā)生跳閘的110 kV故障電纜,可通過多種故障查找方法確定故障點(diǎn)。通過分析線路故障的原因,提出了相應(yīng)的解決措施。

關(guān)鍵詞:電纜接頭;故障查找;預(yù)制絕緣件;電纜溝

中圖分類號:TM645 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)24-0089-02

1 案例

2014-07-04,深圳供電局某回110 kV電纜線路兩側(cè)開關(guān)跳閘,為盡快修復(fù),工作人員對電線路故障進(jìn)行了查找和分析,確定了搶修方案,并在最短的時間內(nèi)恢復(fù)了線路運(yùn)行。

2 線路概況

該110 kV電纜線路于2004-06投運(yùn),全長2.2 km,為純電纜線路,電纜截面為800 mm2。電纜本體生產(chǎn)廠家為日本三菱公司,中間接頭生產(chǎn)廠家為VISCAS,兩側(cè)終端接頭均為GIS,廠家為日本三菱。

3 故障查找

3.1 絕緣測量

用兆歐表來測量電纜線路的絕緣性能,測得A相6 500 MΩ,B相20 000 MΩ,C相為0,由此判斷故障為死接地。但根據(jù)運(yùn)行經(jīng)驗,實際電纜故障中的死接地故障情況非常罕見。為了進(jìn)一步確定故障情況,工作人員便用故障測試車來測試線路絕緣值,測得C相絕緣值為0.106 MΩ。由此可見,在實際測量線路絕緣值時,兆歐表存在很大的偏差。

3.2 故障預(yù)定位

3.2.1 擊穿電壓測量

對線路實施直流試驗,故障點(diǎn)的擊穿電壓為0.180 kV。在高阻故障下,用直流試驗來確認(rèn)故障點(diǎn)的擊穿電壓,為接下來高阻預(yù)定位和沖擊放電精確定點(diǎn)電壓量程選擇提供依據(jù)。

3.2.2 故障預(yù)定位

3.2.2.1 低壓脈沖法

低壓脈沖法利用的是信號的反射原理。當(dāng)信號沿著電纜傳播時,如果遇到與電纜波阻抗不匹配的點(diǎn),例如開路點(diǎn)、短路點(diǎn)、低阻故障點(diǎn)等,就會產(chǎn)生折反射。其與雷達(dá)測距原理相同,所以又稱雷達(dá)法。測得的故障波形如圖1所示。該故障波形在距離測試點(diǎn)1.302 km處發(fā)生了明顯了負(fù)反射,是典型的短路故障波形。

3.2.2.2 二次脈沖法和三次脈沖法

同低壓脈沖法相比較而言,二次脈沖法利用高壓信號發(fā)生器擊穿故障點(diǎn)使其產(chǎn)生電弧。在電弧期間,測試儀器發(fā)射了一個低壓測試脈沖。此時,故障性質(zhì)已經(jīng)變?yōu)榱硕搪饭收希瑴y試得到的故障波形與短路故障波形一樣。三次脈沖法與二次脈沖法的脈沖計數(shù)方法不同,但無本質(zhì)區(qū)別。利用二次脈沖法和三次脈沖法測得的波形如圖2所示。二次脈沖法測得的故障點(diǎn)距離為1.3 km,三次脈沖法為1.309 km,由此與低壓脈沖法相互驗證了故障點(diǎn)的大概位置就在距離測試點(diǎn)1.3 km處。

3.3 確定故障點(diǎn)

有測試故障車測得故障點(diǎn)位于測試點(diǎn)1.3 km處,查看線路資料故障點(diǎn),與#2接頭位置吻合,利用聲磁同步法在#2通過電磁脈沖探測儀發(fā)現(xiàn)了每隔5 s一次的脈沖信號,而聲波探測儀未發(fā)現(xiàn)信號。經(jīng)討論,基本確定故障點(diǎn)在#2接頭位置。由于現(xiàn)場工井條件情況,判斷聲波探測儀是由于接頭埋在沙水里,隔著多層蓋板而未能探測到。在清理完#2工井,并將C相中間接頭吊起后,再次連續(xù)施加脈沖,可在#2中間接頭處聽到清晰的放電信號。此時,確定110 kV經(jīng)廣Ⅱ線C相#2中間接頭故障。

4 故障接頭解剖分析

4.1 故障接頭解剖

C相#2中間接頭從外觀上看并無損壞,但拆除防腐罩,防水膠(AB膠)未完全硬化,呈松散渣狀,無法起到防水密封的效果,如圖3所示。

將防水膠剝除,并清洗沒有完全硬化的防水膠,發(fā)現(xiàn)銅殼上有一個直徑約為1 cm的擊穿孔。銅殼連接部分用于防水的玻璃絲帶呈分層狀,并沒有完全硬化。拆除密封尾管,接頭尾管端部與電纜波紋鋁護(hù)套的連接處采用環(huán)氧玻璃絲帶密封。將接頭尾管與電纜連接處繞包帶剝除,可見連接電纜鋁套和終端尾管的銅編織帶與金屬護(hù)套接觸良好,尾管和絕緣環(huán)氧套未見異常,如圖4所示。

拆除銅殼,銅殼內(nèi)部防水膠未凝固,呈黏稠液體狀,無法起到防水密封效果。同時,整體預(yù)制絕緣件有一條43 cm長的貫穿性裂痕,銅殼擊穿孔對應(yīng)的整體預(yù)制絕緣件正下方處有一直徑約為4 cm的擊穿孔,如圖5所示。

整個預(yù)制絕緣件受損嚴(yán)重,切開整體預(yù)制絕緣件,在線芯壓接管繞包半導(dǎo)電帶上有一不規(guī)則的擊穿孔。將半導(dǎo)電帶切除后,可以清晰地看到位于線芯壓接管上的擊穿點(diǎn)。故障擊穿孔位于電纜線芯壓接管距離邊緣35 mm處,擊穿孔處的金屬已熔融成一個小尖刺。在擊穿孔側(cè)電流線芯上也有放電痕跡。

壓接管兩端的主絕緣有擊穿瞬間電弧放電灼燒造成的燒蝕痕跡,在擊穿孔側(cè)電流本體外半導(dǎo)電屏蔽邊緣發(fā)現(xiàn)一些放電后形成的小坑,應(yīng)為擊穿前局放電時形成的,如圖6所示。

4.2 故障原因分析

此次故障擊穿點(diǎn)位于電纜線芯壓接管距離邊緣35 mm處,擊穿通道大概為圓形。擊穿時的強(qiáng)大沖擊力將壓接管半導(dǎo)電屏蔽帶以外的整體預(yù)制絕緣件撕裂。此次故障發(fā)生的原因是:①施工時沒有嚴(yán)格按比例混合或攪拌防水膠,造成A膠和B膠沒有充分混合;②銅殼連接縫處繞包玻璃絲帶時,未按工藝要求逐層涂抹環(huán)氧樹脂和固化劑,導(dǎo)致玻璃絲帶未固化而呈分層狀;③故障時,電纜接頭已運(yùn)行近11年,長期浸泡在1 m深的水中,導(dǎo)致接頭進(jìn)水發(fā)生局部放電。

5 結(jié)束語

深圳地處沿海地區(qū),地勢較低,降雨量豐富。雨季時,雨水流入電纜溝,電纜溝內(nèi)難免會產(chǎn)生積水。此次故障完全是因施工時未完全按照工藝要求制作而導(dǎo)致的。可以看出,中間接頭制作時的現(xiàn)場管控存在一些問題,側(cè)面反映了附件廠家未能有效監(jiān)督現(xiàn)場的安裝工藝是否滿足技術(shù)要求。為此,甲方必須派專人在現(xiàn)場對施工過程進(jìn)行全程質(zhì)量管控,監(jiān)理必須對廠家和現(xiàn)場施工人員進(jìn)行全程跟蹤,施工監(jiān)要理拍照取證,并向甲方及時、詳細(xì)匯報施工過程,確保各關(guān)鍵尺寸和環(huán)節(jié)滿足工藝要求。此外,還要加強(qiáng)對電纜線路的日常運(yùn)維,加強(qiáng)巡視,及時處理積水嚴(yán)重的電纜溝井。

此次事故是電纜接頭長期浸水導(dǎo)致的局部放電,因此,可以通過安裝在線監(jiān)測系統(tǒng)加以解決,例如安裝在線局放監(jiān)測系統(tǒng)、接地環(huán)流在線監(jiān)測系統(tǒng)等。對于因線路缺陷造成的停電,要及早發(fā)現(xiàn)并停電消缺,實時監(jiān)控線路運(yùn)行情況,保證線路運(yùn)行安全。

參考文獻(xiàn)

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〔編輯:王霞〕

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