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特高壓直流輸電系統逆變站換相失敗對整流站的影響及其保護配置策略優化建議

2015-01-18 06:26:14禹佳孫文李琨劉俊杰
四川電力技術 2015年6期
關鍵詞:交流故障系統

禹佳,孫文,李琨,劉俊杰

(國家電網公司運行分公司宜賓管理處,四川宜賓644000)

特高壓直流輸電系統逆變站換相失敗對整流站的影響及其保護配置策略優化建議

禹佳,孫文,李琨,劉俊杰

(國家電網公司運行分公司宜賓管理處,四川宜賓644000)

換相失敗是特高壓直流輸電系統最常見的動態故障之一。以賓(宜賓)—金(金華)特高壓直流發生的任一橋換相失敗造成的異常擾動為例,理論分析其成因,詳述換相失敗后整流側交流系統頻率、電壓、無功的暫態特性,進而研究對400 V負荷(主泵軟啟動器、外冷風機、換流變壓器冷卻器)的后續影響;并試著剖析了區域電網間多回特高壓直流系統同時換相失敗對同一送端電網系統穩定的影響。最后結合CFPREV(換相失敗預測)邏輯模塊分析了宜賓站換相失敗保護策略,并提出合理的優化建議。

特高壓直流輸電;暫態特性;多回直流;同時換相失敗;400 V負荷;CFPREV

0 引言

換相失敗是逆變器和交流系統故障發生后的物理過程。絕大多數換相失敗是由交流電壓擾動引起,并且在目前設備情況下是不可避免的,它因此成為區域性互聯直流輸電系統常見的故障現象之一。據全國換流站多年運行經驗,換相失敗多發生在逆變側。如果換相失敗后控制不當,會引發多次連續換相失敗,最終可能會導致直流傳輸功率的中斷。且在目前形勢下,特高壓直流系統大密度接入交流電網,直流輸電系統眾多,送出、流入的直流系統并存,交直流電網混聯,使得交直流系統間的影響應該更受關注,因此研究換相失敗對直流輸電影響具有重要的理論及現實意義。

1 換相失敗過程的理論分析

實際工程中,整流站和逆變站是12脈動換流閥,等效為兩個相位相差30°的6脈動橋。正常情況下觸發角與觸發越前角有如下關系[1]。

式中:β為觸發越前角;α為觸發角。

換相角μ的計算公式如式(2)。

式中:Id為直流電流;Xr為換相電抗;E為換相電壓;γ為熄弧角。換相角與觸發越前角和熄弧角的關系如式(3)所示。

在逆變器運行過程中,以閥V1對閥V3的換相過程為例,如圖1波形所示。

圖1 逆變器換相過程

如果閥V3觸發時刻P3的越前角β3不夠大,或換相角μ13較大,以致換相結束后閥V1的熄弧角γ1小于關斷所需要的角度(時間),則過了C6點后,由于閥V1元件內還有剩余載流子,因此在正向電壓作用下即使不加觸發也會重新開通,閥V3已取得的電流又將倒換相到閥V1,倒換相結束時刻,閥V3關斷。

倒換相結束后逆變器仍有閥V1和閥V2導通著,如果沒有故障控制,仍按原來的次序觸發以后各閥,則在P4時刻閥V2與閥V4開始換相,這時由于閥V1和閥V4同時導通,造成了直流側短路。直到閥V6導通后,直流短路才消失,逆變器直流電壓開始逐漸恢復正常。如果閥V1和閥V3再次換相時不發生換相失敗的故障,就能自行恢復正常運行,可以計算出發生換相失敗到自行恢復,持續約100 ms以上,故障過程中逆變器反電壓下降歷時240°[1]。

因此,逆變器運行中熄弧角γ非常重要,它的大小將影響閥是否可以成功關斷。由上述分析及公式(3),可以得知造成換相失敗的原因有:

1)逆變器的換相電壓下降。在觸發越前角β不變的情況下,換相電壓的降低增大了換相時間和換相角μ,從而使γ減小。

2)逆變器側交流系統不對稱故障。這種故障會引起作為換相電壓的交流線電壓的過零點移動;當過零點前移時,γ角就減小。

3)直流電流Id增大,使換相所需時間增加,也就是相應的換相角μ增大,所以γ也隨之減小。

4)觸發越前角β過小,整定的熄弧角γ過小,或者由于觸發脈沖異常(不觸發或誤觸發)導致閥不能按正常次序進行換相。

2 逆變站換相失敗導致整流站異常擾動實例

夏季等大負荷運行期間,交流電網因跳閘、雷擊等原因極易出現擾動,造成逆變站換相失敗。自2014年7月3日至2015年7月3日受華東交流系統擾動影響,金華換流站共發生30多次換相失敗。

2.1 逆變站換相失敗對整流站直流系統的影響

逆變站出現換相失敗擾動時,查看整流站故障錄波,擾動時整流站的直流系統波形如圖2所示。

圖2 7月15日金華站換相失敗時宜賓站直流系統波形

通過以上故障錄波以及前面分析可知,換相失敗對直流的影響主要表現為:換相失敗發生時整流側直流電壓急劇降低、直流電流增加,整流側α角增大至73.6°,波動持續100 ms左右。

一般而言,逆變側電網的交流擾動時間相對于換相時間是較長的,同時在直流落點較多的華東地區直流與直流、直流與交流之間的電磁耦合及線路參數的不平衡是復雜多變的。目前特高壓直流是同塔雙回直流線路,當一極發生擾動時,產生的暫態分量可能會影響到其他正常運行的另一極導線上。

一方面,同屬一回直流的一極直流線路故障,可能導致另一極發生換相失敗。比如:賓金直流極Ⅰ線路故障,可能會引發極Ⅱ換相失敗。

圖3 賓金直流極I發生故障導致極II發生雙橋換相失敗

另一方面,兩條直流受端落地點相距較近,電氣距離也近,若一條直流發生故障,可能會引發另一條直流發生換相失敗。比如:由于南橋站與奉賢站落地點較近,葛—南直流發生故障,可能會引發復—奉直流逆變側奉賢站發生換相失敗。

綜上所述,逆變側換相失敗會對整流側直流系統帶來如下影響:

1)逆變站發生換相失敗后,直流系統會出現電流過沖。整流側直流電壓急劇降低、直流電流增加,整流側α角增大,波動持續100 ms左右。

2)換相失敗后直流電壓下降嚴重、直流電流增加,造成的交流系統波動可能會引發雙橋換相失敗或連續換相失敗。

3)對于同塔雙回特高壓直流而言,因其復雜的電磁耦合及分布參數,若一極發生故障,可能會導致另一極發生換相失敗。

4)對于直流落點密集的東部地區,若受端電網發生較為嚴重的故障,容易引發同一區域多條直流逆變站同時發生換相失敗,進而影響跨區域電網間的聯絡。

2.2 逆變站換相失敗對整流站交流系統的影響

逆變側換相失敗時,整流站直流功率出現大范圍波動,受此影響整流站交流系統頻率和電壓也出現擾動。

2.2.1 換相失敗對整流站交流系統頻率的影響

換相失敗后,直流系統整流器吸收的有功功率會突然變化,這成為整流站交流系統頻率波動的擾動源。一般而言,整流側交流系統頻率波動大致可分為3個階段。

圖4 7月15日金華站換相失敗時宜賓站交流頻率特性

第1階段(T1-T2):直流系統換相失敗后,在整流器定電流控制器和VDCL等輔助控制器的作用下,直流系統功率逐漸降低,交流系統頻率上升;第2階段(T2-T3):換相失敗故障過程消失后,輸送功率迅速恢復,交流頻率逐漸降低;第3階段(T3以后):直流輸送功率逐漸穩定,系統頻率逐步由暫態恢復至穩態。

2.2.2 換相失敗對整流站無功電壓的影響

同時,對直流系統而言,交流系統相當于一個恒定的功率源,不僅要進行有功的傳遞,還要獲取足夠的無功來支撐換流閥的工作。正常情況下直流系統吸收的無功為

發生換相失敗后,隨著直流系統有功的突變,在相關控制器的作用下,整流站吸收的無功也會相應發生邊變化。逆變站發生換相失敗后,整流站交流系統無功平衡遭到破壞,一般會經過5個階段才能再次達到平衡。

圖5 7月15日金華站換相失敗時系統無功特性

第1階段(T1之前):由于換相失敗,系統有功短時間內突變,整流站交流濾波器投切有個過程,導致系統無功來不及變化;第2階段(T1-T2):隨著交流濾波器的投切,整流站系統吸收的無功隨著有功的增大而增大;第3階段(T2-T3):在定電流控制器作用下,整流站吸收的無功隨著有功的減小而增大;第4個階段(T3-T4):在控制器及VDCL的作用下,整流站吸收的無功隨著有功的增大而減小;第5階段(T3以后):直流恢復過程中,整流站吸收的無功隨著有功的增大而增大,并恢復至正常水平。

由以上分析可知,換相失敗后,隨著直流系統有功的突變,整流站交流系統的無功也會發生相應變化,導致整流站交流系統無功平衡遭到破壞,進而會引起交流系統電壓波動。如7月15日錄波顯示宜賓站交流500 kV系統電壓最低至435 kV,最高至617 kV,擾動幅度在-13%~23.4%。

7月15日金華站發生換相失敗后整流站受500 kV系統影響,站用電系統也受到了明顯擾動,400 V母線電壓最低至314 V,最高至476 V,擾動幅度在-22%~19%,如圖7所示。

圖6 7月15日宜賓站500 kV母線電壓波形

圖7 7月15日宜賓站400 V母線電壓波形

其實換相失敗引起的交流擾動會影響到整流站400 V母線電壓并非偶然。表1匯總了數次換相失敗對整流站400 V電壓擾動。

表1 金華站換相失敗時宜賓站400 V母線電壓波動范圍

通過表1可以發現,換相失敗對400 V電壓的擾動是客觀真實存在的;而400 V母線所帶的一些負荷,雖然屬于低壓設備,但卻與高壓直流輸電的安全穩定運行息息相關。如若內水冷主泵軟啟動器故障,可能會導致直流閉鎖的后果,因此,換相失敗對整流站400 V電壓的影響也是不容忽視的。表2是對宜賓站重要400 V負荷的定值梳理。

內水冷系統主泵軟啟動器有直流過壓保護和欠壓保護,從表2可以看出內水冷主泵軟啟動器設置有一段過壓定值438 V、延時2 s,設置有兩段欠壓定值分別為338 V、延時2 s;298 V、延時100 ms。當換相失敗過程中,若400 V母線電壓擾動異常,將會造成軟啟動器過壓保護或欠壓保護正確動作。

表2 宜賓站重要400 V負荷定值保護單

極I外水冷風機變頻器直流過壓保護定值為756 V,欠壓保護定值為320 V,換算成交流電壓,分別為560 V和237 V;即使考慮變頻器電壓測量誤差10%的情況,定值雖然可以躲過電壓波動,但也應該加強監視。極II外水冷風機變頻器直流過壓保護定值為770 V,欠壓保護定值為405 V,換算成交流電壓,分別為570 V和300 V;若變頻器電壓測量有5%的誤差,在逆變站發生交流擾動時存在欠壓導致風機變頻器故障的隱患。

換流變壓器冷卻器電源切換裝置電壓監視繼電器過壓保護動作值440 V、返回值為418 V,欠壓動作值340 V、返回值357 V,保護延時均為100 ms。逆變站換相失敗引起交流電壓擾動時,換流變壓器兩路交流電源可能會出現故障,導致換流變壓器冷卻器全停。

綜上所述,換相失敗對整流側交流系統的影響如下:

1)逆變站換相失敗時間長度、時間點不同,對整流站交流系統的影響程度也不一樣,但受端電網交流擾動影響送端換流站的情況沒有改變;

2)逆變側發生換相失敗后,直流系統吸收的有功功率先減小后增大,整流側交流系統頻率經歷一個先增大后減小的波動過程;

3)大負荷情況下若逆變站發生連續換相失敗,導致整流站交流電網異常波動,可能會使逆變和整流側雙雙發生換相失敗,這樣就有可能使逆變和整流側陷入互相擾動的惡性循環中;

4)對站內400 V重要負荷電源定值整定時,除考慮備自投及過壓、欠壓保護外,還應考慮換相失敗時對400 V母線電壓的交流擾動因素。

3 CFPREV邏輯介紹及保護策略優化建議

3.1 換相失敗預測功能

通過第2節的分析可知,換相失敗故障對交、直流及站用電系統造成的影響是深遠而惡劣的,也是不可避免的過程;即便如此仍希望有一種控制功能極早預測到換相失敗,以便服務于后續保護策略。換相失敗預測邏輯是專門針對交流電網故障的一種預防性控制功能,其主要目的是在交流系統輕微故障時避免換流器出現換相失敗等異常情況。預測器在檢測到扭曲的換相電壓時會立即命令增加熄弧角。在持續的換相失敗時,則會由換相失敗保護在預設的延時后啟動換流器跳閘。換相失敗預測邏輯如圖8所示[3]。

圖8 換相失敗預測邏輯

邏輯提供了3種檢測手段來進行換相失敗功能的預測,取3種檢測手段的最大值作為角的增量,具體說明如下:

1)將三相電壓相加求取零序電壓,如果零序電壓超過設定值則增加一定角度,該手段主要用于判別單相電壓故障。檢測A/B/C三相交流電壓,計算出零序電壓;當零序電壓的絕對值大于電壓參考值時,認為檢測到交流系統故障,并在之后的一段時間窗口內,將零序電壓絕對值的最大值經過增益系數計算輸出。

2)通過變換來檢測三相電壓故障。當三相電壓均故障的情況下,變換輸出值小于穩態情況下的變換輸出值。

當矢量模變化時,經過一定時間低通濾波后的矢量模與矢量模的差值大于參考值時,認為檢測到交流系統故障,并在之后的一段時間窗口內,將矢量模差值的最大值經過增益系數計算輸出。其中,矢量檢測作為換相失敗預測的啟動檢測邏輯,只有在矢量檢測到交流電壓的波動(僅電壓跌落時不會啟動)后,才會開放換相失敗預測邏輯出口。

最后,將零序電壓檢測和矢量檢測的輸出取最大值,做進一步計算轉換為需增加的熄弧角,通過增加熄弧角來延長可控硅恢復正向電壓阻斷能力的時間,達到避免換相失敗的目的。

3)通過交、直流電流的比較來預測換相失敗。

3.2 換相失敗保護

以下分析均以賓金直流為例。賓金直流換流器保護配置圖如圖9所示。

圖9 賓金直流換流器保護配置圖

3.2.1 換相失敗保護判據

I_Dnom=5 000 A

I_Dmax=max(I_DCIP、I_DC2P、I_DCIN、I_DC2N)I_ Dmax-(I_VY max,I_VD max)>[0.1×I_D max+ 0.07×I_Dnom]且0.65×I_D max>(I_VY max,I_VD max)延時2 ms,展寬30 ms,任一橋換相失敗告警。

3.2.2 目前換相失敗保護配置策略

單橋換相失敗配置策略:Y橋或者D橋滿足判據,且二者不同時發生,并且沒有交流低電壓閉鎖時,延時660 ms,S閉鎖,即發生單橋換相失敗;延時40 ms或者檢測到換相失敗仍繼續,跳交流斷路器,延時410 ms,S閉鎖,即發生單橋換相失敗。

任一橋換相失敗保護配置策略:慢速段檢測展寬時間2.53 s,延時7.002 s,切換控制系統;延時10.002 s,Y閉鎖,跳交流斷路器;快速段檢測展寬時間530 ms,延時1.802 s,切換控制系統;延時2.602 s,Y閉鎖,跳交流斷路器。

3.3 換相失敗保護策略優化建議

在目前策略下,結合特高壓直流實際運行情況可知,特高壓直流在4 000 MW功率以上時,若發生換相失敗引起2次功率波動后,系統可以保持穩定;但如果發生3次及以上類似功率波動過程后,電網有可能穩定破壞。建議對換相失敗保護進行優化。

1)建議直流運行在4 000 MW以上增加雙極換相失敗加速段。

2)建議極控檢測本極在運閥組均發生連續任一橋換相失敗,將本極動作信號置位并發給對極。極控檢測本極動作信號和對極動作信號同時滿足,閉鎖本極。

3)在增加雙極換相失敗加速段后,建議直流雙極功率高于4 100 MW,開放雙極換相失敗加速段跳閘功能;直流雙極功率低于4 000 MW,閉鎖雙極換相失敗加速段跳閘功能。

4 結語

以賓金直流換相失敗為例,分析了逆變側換相失敗對整流側交、直流系統的影響,提出以下建議:

1)任一橋發生換相失敗的保護策略及安穩裝置的配合隨著電網的發展還有進一步研究優化的空間。若閥組中任一橋發生換相失敗,為防止陷入互相擾動的惡性循環中,建議換相失敗保護定值加快閉鎖該閥組時間。

2)在目前的保護配置策略及安穩裝置的配置策略下,若復奉、賓金、錦蘇特高壓直流同時換相失敗,直流系統被退回的有功功率會在同一送端電網(四川電網)產生較大的擾動,影響安全穩定運行。鑒于此,若檢測到多條特高壓直流同時發生換相失敗,建議對處于在同一送端的多條直流啟動安控裝置的同時進行遠方切機。

3)直流系統在4 000 MW以上時,建議保護邏輯增加雙極換相失敗加速段程序。

4)建議直流系統中對400 V負荷(主泵軟啟動器、風機變頻器、換流變壓器冷卻器)保護整定值考慮換相失敗導致的擾動因素。

5)在發生換相失敗后,建議送端電網降低系統的電氣量(頻率、電壓)的暫態波動幅度,這樣有利于直流系統快速恢復。

[1]趙畹君.高壓直流輸電工程技術[M].北京:中國電力出版社,2011.

[2]劉振亞.特高壓電網(第1版)[M].北京:中國經濟出版社,2005.

[3]國網運行分公司編組特高壓直流換流站崗位培訓教材:二次系統[M].北京:中國電力出版社,2012.

禹佳(1983),本科,工程師,研究方向為特高壓直流輸電技術;

孫文(1980),本科,工程師,研究方向為特高壓直流輸電技術;

李琨(1985),本科,助理工程師,研究方向為特高壓直流輸電技術;

劉俊杰(1989),本科,助理工程師,研究方向為特高壓直流輸電技術。

Commutation failure is one of the most common dynamic faults in ultra-high voltage direct current(UHVDC) transmission system.Taking the abnormal disturbance caused by commutation failure on any bridge of Bin(Yibin)-Jin(Jinhua)UHVDC transmission system for example,the reasons are analyzed in theory,and the transient characteristics of frequency,voltage and reactive power of AC system in rectifier side after commutation failure are described in detail.Furthermore,the subsequent impact on 400 V load(soft starter for main pump,air cooling machine,cooler of converter transformer) is studied.And the influence of simultaneous commutation failure in multi-circuit UHVDC transmission system interconnecting regional power grids on the stability of the same power supply system is explored.Finally,combined with the logic module of CFPREV(commutation failure prediction),the protection policy for commutation failure of Yibin station is analyzed and the reasonable optimization suggestions are proposed.

UHVDC transmission system;transient characteristic;multi-circuit UHVDC transmission system;simultaneous commutation failure;400 V load;CFPREV

TM72

A

1003-6954(2015)06-12-06

2015-08-21)

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