薛旭輝,張 劍
(霍州煤電集團 技術研究院,山西 霍州 031400)
干河煤礦一采區2 -1021 巷沿2#煤層頂板掘進,煤層平均埋深為500 m,煤層厚度4.2 m,煤層平均傾角4°,為近水平煤層。煤層綜合柱狀圖見圖1.

圖1 煤層綜合柱狀圖
2 -1021 巷位于井下+80 水平一采區的左翼,北側為+80 水平西翼3 條大巷,西側為實體煤,南側為2 -106 工作面采空區,2011 年3 月回采完畢。巷道布置見圖2.

圖2 2 -1021 巷布置示意圖
2 -1021 巷設計矩形斷面,寬× 高=5. 0 m ×3.8 m,采用錨網梁索支護,頂錨桿選用d22 mm、長度2 500 mm 的高強錨桿,間排距800 mm×800 mm;頂板錨索采用d21.6 mm、長度8 200 mm 的7 股低松弛鋼絞線,每排3 根或2 根,交替布置,排距為2.4 m,再輔助鋼筋托梁和菱形鐵絲網護頂。巷道兩幫支護材料、錨桿間排距與頂板相同,無錨索。設計錨桿預緊扭矩180 N·m,錨索預緊力為100 kN.原支護設計見圖3.

圖3 2 -1021 巷原支護設計圖
2 -1021 巷原支護設計存在的問題:
錨桿配套d130 mm ×8 mm 碟形托板,經實驗室檢測,該托板存在明顯的弊端,數據見圖4. 主要表現在以下方面:a)托板承載能力較低,與使用錨桿桿體強度不相匹配。b)托板結構存在設計缺陷,無法與調心球墊和減摩墊片相配套。c)托板的拱形高度設計偏低,與錨桿桿體的協調變形不一致。

圖4 錨桿托板實物及加載試驗圖
鋼筋托梁采用d12 mm 鋼筋焊接而成,寬度僅為54 mm,結合井下使用情況,存在以下缺陷:a)支護表面積過小,且鋼筋托梁與托板和圍巖均為線接觸,不利于錨桿預應力擴散;約束圍巖范圍有限。b)使用過程中受力后,容易被扭曲變形而減弱支護作用,且局部焊接不牢易導致焊點開裂。c)兩幫采用鋼筋托梁需先彎起,再放下,影響施工速度。
角度錨桿的缺點:a)通過霍州煤電干河礦、回坡底礦、團柏礦掘進工作面錨桿扭矩轉換實驗結果表明,相同預緊扭矩下角度錨桿會降低錨桿預緊扭矩轉換效率,見圖5. b)林建等[1]通過數值模擬及其對他各礦務局錨桿破斷現象研究發現,角度錨桿有使圍巖中壓應力區相互分離,減弱支護效果;使角錨桿受力偏小,甚至受壓;使錨桿尾部螺紋受力狀態惡化,增加尾部螺紋破斷機率的缺點。

圖5 不同角度錨桿扭矩轉換實驗示意圖
2 -1021 巷原設計錨桿預緊扭矩為180 N·m,錨索預緊力為100 kN. 通過實驗得出,d22 mm 的BHRB335 錨桿的屈服載荷為130 kN,d21.6 mm 的錨索索體破斷載荷為520 kN. 井下現場錨桿預緊力轉換實驗結果表明,預緊扭矩180 N·m 時所產生的預緊力均低于30 kN. 康紅普[2]在錨桿錨索預緊力初始值的選擇中提出,錨桿預緊力為桿體屈服強度的30% ~50%,錨索預緊力初始值應達到索體破斷載荷的40% ~70%. 因此,原設計錨桿錨索預應力偏低,影響了錨桿支護作用的發揮,通過分析,提出了高預應力錨網索聯合支護技術。
2 - 1021 巷設計斷面矩形,寬× 高= 5 m ×3.8 m,采用錨網索聯合支護方式。頂板布置6 根屈服強度為335 MPa、d22 mm、長度為2 500 mm 的左旋無縱肋螺紋鋼錨桿,選用1 支規格為CK2340,1 支規格為Z2360 樹脂錨固劑加長錨固,配套規格為150 mm×150 mm×8 mm,承載力≥206 kN 的拱形高強度托板,調心球墊和減摩墊圈及280 mm ×450 mm ×4 m鋼護板。錨桿間排距900 mm ×1 000 mm,垂直頂板安裝,要求初始預緊扭矩不低于400 N·m. 錨索采用d21.6 mm,7 股高強度低松弛預應力鋼絞線,長度5 300 mm,采用1 支CK2340 和2 支Z2360 樹脂錨固劑,間排距1 800 mm×2 000 mm,錨索安裝在2 排錨桿間頂板中部。用300 mm×300 mm×14 mm拱形高強錨索托板,配調心球墊,錨索張拉預緊力:250 ~300 kN. 兩幫支護材料與頂板相同,巷道兩幫支護參數相同,幫錨桿間排距為1 000 mm×1 000 mm,巷道錨網索聯合支護方式設計示意圖見圖6.

圖6 2 -1021 巷錨網索聯合支護設計示意圖
2 -1021 巷為沿空掘進巷道,掘進過程中受到2 -106 回采工作面影響頂板有明顯響聲,2 -1021巷掘進期間兩幫移近量觀測曲線見圖7.

圖7 2 -1021 巷掘進期間兩幫移近量觀測曲線圖
由圖7 可知,巷道開挖后前兩天內兩幫移近量變化較快,可達總變形量的60%,在巷道開挖10 天后兩幫移近量趨于穩定,巷道兩幫最大移近量為120 mm.
2 -1021 巷回采期間兩幫移近量觀測曲線見圖8,從距回采工作面150 m 起連續觀測至回采超前段30 m 處,兩幫最大收斂量為185 mm,滿足巷道在回采期間的正常使用,避免了回采期間的巷道返修。

圖8 2 -1021 巷回采期間兩幫移近量觀測曲線圖
統計試驗巷道掘進速度和支護成本,分析試驗巷道技術經濟效益。原巷道平均月進尺為180 m,新支護設計通過提高單根錨桿受力,放大錨桿間排距,平均月進尺為240 m,掘進時最高月進尺為303 m,平均月進尺提高33%. 新設計支護材料成本增加81 元/m,綜合計算進尺提高和回采期間維護費用,2 -1021巷累計創造效益110 余萬元。
1)干河煤礦2 -1021 巷原支護設計存在支護構件不匹配、角度錨桿、錨桿錨索預應力偏低、錨桿間排距設計不合理等問題,影響巷道掘進單進水平且不能滿足回采期間巷道正常使用。
2)新支護設計通過使支護材料構件間合理匹配,提高單根錨桿錨索支護強度,降低了錨桿錨索支護密度。使用W 鋼護板替代錨桿托梁,優化了錨桿施工工藝流程。
3)高預應力錨網索聯合支護技術,提高了掘進期間的單進水平及鄰空動壓巷道結構的整體性,巷道掘進期間的最大變形量為120 mm,回采期間的最大變形量為185 mm,滿足掘進、回采期間的正常使用,避免了回采期間的返修。
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