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基于脫硫系統拆除旁路擋板的增壓風機試驗

2015-01-12 01:08:17黃衛軍
電站輔機 2015年4期
關鍵詞:煙氣

黃衛軍

(1.華北電力大學,北京102206;2.江蘇國華陳家港發電有限公司,江蘇鹽城224631;3.神華國華(北京)電力研究院有限公司,北京100025)

基于脫硫系統拆除旁路擋板的增壓風機試驗

黃衛軍1、2、3

(1.華北電力大學,北京102206;2.江蘇國華陳家港發電有限公司,江蘇鹽城224631;3.神華國華(北京)電力研究院有限公司,北京100025)

對燃煤機組的石灰石-石膏濕法脫硫系統進行改造,拆除了脫硫系統的煙氣旁路擋板,單臺增壓風機的運行,降低了機組運行可靠性。為了應對增壓風機跳閘后機組的快速減荷,經過熱控邏輯優化和風煙系統冷態試驗、風煙系統熱態試驗,對某型機組的增壓風機進行了系統測試,為同類機組的改造提供借鑒。

超超臨界機組;增壓風機;快速減負荷;保護邏輯;試驗

0 概 述

采用石灰石-石膏濕法脫硫燃煤發電廠的脫硫系統,原設計有旁路擋板,由2臺引風機抽出的煙氣合并后分成兩路,一路由增壓風機增壓,送入吸收塔反應后進入煙囪排至大氣,另一路經旁路擋板直接進入煙囪。國家環保部環辦2010年91號文“關于火電企業脫硫設施旁路煙道擋板實施鉛封的通知”下發后,燃煤發電廠逐漸取消了脫硫旁路擋板,因此在原熱控邏輯保護設置下,單臺增壓風機運行降低了機組的可靠性,一旦增壓風機跳閘,將導致鍋爐MFT。在最小的投資成本下,實現增壓風機跳閘快速減負荷(RB)功能,由引風機克服煙氣至脫硫系統沿程阻力[1],可以避免增壓風機跳閘后機組與電網解列。

1 設備簡況

某廠2×660MW機組鍋爐為超超臨界參數變壓直流爐,型號為SG-2037/26.15M626。送風機為動葉可調軸流風機,型號GU15238-01,全壓升3995Pa。引風機為靜葉可調軸流風機,型號YA16648-2F,全壓升6511Pa。增壓風機為動葉可調軸流式風機。脫硫及主機DCS系統均采用EDPF-NT分散控制系統。

2 實現增壓風機RB功能邏輯優化

2.1 脫硫側邏輯優化

(1)增加增壓風機停止后聯開增壓風機動葉至100%邏輯。

(2)取消增壓風機停止保護關閉原煙氣進口擋板。

(3)取消增壓風機停運延時30s聯關凈煙氣進口擋板。

(4)取消漿液循環泵全停聯跳增壓風機,漿液循環泵全停送至主機MFT。

(5)增加原煙氣進口擋板前溫度大于160℃延時20min或者大于180℃延時3s跳MFT(原保護跳閘增壓風機,由增壓風機跳閘觸發MFT)。

(6)增加增壓風機停止后,若3臺漿液循環泵均運行,則聯跳B漿液循環泵,保留2臺運行,以減少煙氣阻力。

(7)為了防止脫硫側煙氣被切斷,引起增壓風機前煙道超壓,造成煙道損壞,增加原煙氣擋板門關閉、凈煙氣擋板門關閉,且增壓風機入口壓力高時MFT,即增壓風機運行60s后,原煙氣擋板門關閉(原煙氣擋板門全關與上原煙氣擋板門全開取非)延時2s或增壓風機運行60s后,凈煙氣擋板門關閉(凈煙氣擋板門全關與上凈煙氣擋板門全開取非)延時2s,且增壓風機入口壓力大于1600Pa延時3s,MFT動作。

2.2 主機側邏輯優化

(1)取消增壓風機跳閘MFT;

(2)取消增壓風機跳閘聯跳A、B引風機;增加脫硫來跳主機聯跳A、B引風機;

(3)取消增壓風機停止聯鎖關引風機入口擋板;

(4)取消增壓風機停止超馳關A、B引風機靜葉;

(5)取消增壓風機停止聯關A、B引風機出口擋板;

(6)取消增壓風機停止聯跳A、B送風機;

(7)取消增壓風機停止超馳開A、B送風機動葉;

(8)取消增壓風機停止聯開送風機出口擋板;

(9)增加增壓風機RB邏輯:RB觸發機組負荷大于350MW,目標負荷300MW,負荷速率為1320.0MW/min,RB切磨時間為0s,RB目標壓力值為17MPa,滑壓速率為1.7MPa/min,RB時投CD層油槍;

(10)增加增壓風機RB動作時,引風機靜葉調節指令增加15%的前饋量,60s后,以每秒0.02%的速度恢復,引風機指令最大上限90%。

3 增壓風機跳閘RB試驗

3.1 風煙系統冷態試驗

3.1.1 增壓風機動葉全行程時間測試

增壓風機在停運狀態,全開、全關動葉,測試動葉全行程時間。目的在于掌握增壓風機跳閘時,動葉全開時間對引風機出力的影響。測試結果:增壓風機動葉全開時間33.3s,全關時間31.3s。當機組負荷大于60%時,增壓風機動葉開度一般在60%以上。當增壓風機跳閘時,動葉至全開時間不超過15s,滿足引風機克服系統阻力的條件,可避免鍋爐滅火。

3.1.2 增壓風機停運,動葉全開,引、送風機最大出力試驗

該試驗主要測試增壓風機停運時,脫硫系統阻力及引風機最大出力。

增壓風機停運狀態,其動葉開度100%。引、送風機運行,逐漸增加引、送風機出力,提高鍋爐總風量,當增壓風機入口壓力逐漸升至980Pa時,鍋爐總風量達1482t/h。試驗數據,如表1所示,引風機額定電流為442A。

表1增壓風機停運工況下引風機最大出力試驗

由于冷態試驗時的環境溫度較低,引風機出口風溫為12.8℃,實際運行時排煙溫度一般為125~150℃。增壓風機在最大體積流量工況下,鍋爐總風量將有所降低。此時,漿液循泵不具備啟動條件。當漿液循泵被啟動后,系統阻力將進一步增加,一定程度上制約了引風機的出力。查詢該電廠二號機組300MW負荷所對應鍋爐風量歷史曲線,約為1100 t/h。分析認為,增壓風機動葉全開的煙氣流通能力,可滿足300MW負荷下的機組運行。

此工況下,就地觀察增壓風機轉速,約為200~350r/min,方向為正向。

3.1.3 50%額定負荷風量下,增壓風機RB冷態試驗

該試驗主要測試運行中增壓風機跳閘時,系統參數擾動情況,掌握熱控調節品質。

模擬機組的運行狀態,鍋爐風量為917t/h,增壓風機動葉開度為35%,A、B引風機電流均為171 A,爐膛壓力-90Pa,增壓風機入口壓力-159Pa,就地手按增壓風機事故按鈕,測試所得的運行曲線,如圖1所示。

圖1增壓風機RB冷態試驗

增壓風機跳閘后,由于受增壓風機轉子惰走影響,此時增壓風機仍有出力。所以全開增壓風機動葉時,增壓風機出力增加,入口壓力由-159Pa下降至-454Pa;但增壓風機RB動作時,引風機靜葉調節指令增加15%的前饋量,故隨后增壓風機入口壓力呈上升趨勢,最大至23Pa。分析爐膛壓力曲線變化,引風機靜葉開度增加15%開度后,一直呈下降趨勢,最大下降至-1467Pa,1min后,引風機靜葉以每秒0.02%的速度恢復,爐膛負壓恢復正常。此過程中,增壓風機動葉開大至65%~88%時,增壓風機惰走出力增加,增壓風機入口下降至-774Pa,之后逐漸變為正壓,至527Pa,此壓力下脫硫系統可以承受。脫硫系統阻力增加后,引風機出口壓力升高,在總風量為953t/h的工況下,未造成引風機搶風。

3.2 風煙系統熱態試驗

3.2.1 風煙系統定值擾動試驗

(1)增壓風機入口壓力擾動試驗

該試驗測試增壓風機調節特性,測試增壓風機調節對爐膛負壓的傳遞函數。負荷為500MW時,引風機靜葉自動控制,送風機動葉自動控制,增壓風機動葉自動控制,增壓風機入口壓力設定值為-157 Pa,實際值-169Pa。再將增壓風機入口壓力分別設定為-257Pa、-107Pa,在穩定工況下,進行增壓風機入口壓力擾動試驗。試驗數據,如表2所示。

(2)引風機靜葉擾動試驗

該試驗測試爐膛負壓及增壓風機入口壓力的變化趨勢,得到引風機靜葉開度對爐膛負壓和增壓風機入口壓力的傳遞函數。負荷為500MW時,增壓風機動葉手動控制,送風機動葉手動控制,引風機靜葉手動控制。在穩定工況下,手動調控比較迅速,減少引風機靜葉開度5%。試驗數據,如表3、表4所示。

表2增壓風機入口壓力擾動試驗數據

表3引風機靜葉擾動試驗數據(1)

表4引風機靜葉擾動試驗數據(2)

(3)送風機動葉擾動試驗

該試驗中,根據送風機動葉開度的變化,得到爐膛負壓和增壓風機入口壓力的傳遞函數。負荷為500MW時,增壓風機動葉手動控制,引風機靜葉手動控制,送風機動葉手動控制。在穩定工況下,增加手動送風機動葉3%、手動階躍關小5%。試驗數據,如表5所示。

(4)增壓風機動葉擾動試驗

測試爐膛負壓及增壓風機入口壓力的變化趨勢,得到增壓風機動葉對爐膛壓力和增壓風機入口壓力的傳遞函數,得出爐膛壓力和增壓風機入口壓力產生變化的時間(即純遲延)。負荷為500MW時,引風機靜葉手動控制,送風機動葉手動控制,增壓風機動葉手動控制。在穩定工況下,分別手動、迅速階躍增加、減少增壓風機動葉開度5%。試驗數據,如表6所示。

(5)爐膛負壓擾動試驗

測試引風機、增壓風機的調節特性。負荷為500 MW時,引風機靜葉為自動控制,送風機動葉為自動控制,增壓風機動葉為自動控制。爐膛壓力設定值為-100Pa,改為-200Pa;穩定后,將爐膛負壓由-200 Pa再改為-20Pa。擾動試驗數據,如表7所示。

(6)爐膛氧量擾動試驗

測試爐膛負壓及增壓風機入口壓力的變化趨勢,得到送風機動葉開度對爐膛壓力和增壓風機入口壓力的傳遞函數,得到爐膛壓力和增壓風機入口壓力產生變化的時間(即純遲延)。負荷為500MW時,引風機靜葉自動控制,送風機動葉自動控制,增壓風機動葉自動控制,氧量設定值為3.17%,實際值為3.17%。保持引風機靜葉、增壓風機動葉開度不變,將氧量設定手動階躍提高0.05%。氧量擾動試驗數據,如表8所示。

表5送風機動葉擾動試驗數據

表6增壓風機動葉擾動試驗數據

表7爐膛負壓擾動試驗數據

表8爐膛氧量擾動試驗數據

將測試數據導入MATLAB中進行最小二乘法擬合,獲取動態模型。對風煙系統調節耦合關系進行優化。

3.2.2 風煙系統熱態阻力試驗

測試機組在RB目標負荷下,增壓風機停運時脫硫系統的阻力情況,測試增壓風機跳閘過程中系統的擾動情況;通過調整送風量,測試風煙系統帶負荷能力;測試增壓風機動葉最低啟動開度,以及啟動時對系統參數的擾動。熱態阻力試驗數據,如表9所示。

負荷為300MW時,增壓風機停運,動葉超弛全開,增壓風機入口壓力最低下降至-1086Pa,然后開始上升,上升至724Pa,并穩定。鑒于增壓風機RB冷態試驗時引風機靜葉調節指令增加15%的前饋量,導致爐膛負壓下降過多,因此取消該前饋量,引風機靜葉自動調節,爐膛負壓最低下降至-351 Pa,然后開始上升,最大上升至357Pa,逐漸調節穩定在-98Pa。試驗時間至13:55,引風機失速,2臺風機無法并入運行,停運B側引風機。

在準備啟動增壓風機的過程中,當其動葉關至64%時,增壓風機入口壓力上升至1208Pa,雖然設計耐壓4kPa以上,考慮到設備長時間運行存在一定的腐蝕現象,為防止進一步關小增壓風機動葉可能導致其入口風道的損壞,需要降低鍋爐總風量,以降低煙氣量。另外,2臺送風機的設計出力偏大,動葉開度分別為13%和6%,再關小動葉無法降低送風機出力,將B側送風機停運,鍋爐總風量由900 t/h降低至800t/h。試驗時間至15:29,增壓風機動葉由45%關至35%,啟動增壓風機,再將增壓風機動葉開至44%,增壓風機啟動電流3000A,返回時間4s,增壓風機入口壓力最大上升至1830Pa,最后穩定在467Pa,爐膛負壓由-46Pa波動到-166 Pa,啟動成功。

3.2.3 增壓風機RB熱態試驗

負荷為500MW時,機組為CCS運行方式,A、B、C、E磨煤機運行,總煤量182.6t/h,鍋爐總風量為1417t/h,爐膛負壓-69Pa,主汽壓為21.3MPa,主汽溫度568℃,再熱汽溫度562℃(由于準備停機,故汽溫偏低),增壓風機動葉開度70.5%。就地停運增壓風機,觸發RB動作,增壓風機動葉自動全開,機組由CCS方式切至TF方式,目標負荷300 MW,降負荷率1320MW/min,目標汽壓17MPa,滑壓速率1.7MPa/min,A磨煤機跳閘,保留3臺磨煤機運行,投CD層油槍,燃料主指令為135t/h,總風量降至1049t/h,負荷降至379MW,爐膛負壓最低降至-910Pa,增壓風機入口壓力最大至880Pa,主汽溫度降至564℃,再熱汽溫降至551℃。增加風機RB試驗曲線,如圖2所示。

試驗過程中,送風機自動、引風機自動、一次風機自動、給水自動調節狀態良好。

表9風煙系統熱態阻力試驗數據

圖2增壓風機RB試驗曲線

4 結 語

燃煤發電廠煙氣脫硫系統取消旁路煙氣擋板后,在原熱控保護邏輯設置下,單臺增壓風機運行降低了機組運行的可靠性。通過優化熱控邏輯,對設備運行特性、熱控調節品質進行一系列摸索試驗,實

TestoftheBoosterAirBlowerBasedontheRemovaloftheBypass DamperontheDesulfurizationSystem

HUANGWei-jun1、2、3
(1.NorthChinaElectricPowerUniversity,Beijing102206,China;2.JiangsuGuohuaChenjiagangPowerGenerationCo.,Ltd,Yancheng224631,JiangsuProvince,China;3.ShenhuaGuohua(Beijing)ElectricPowerResearchInstituteCo.,Ltd,Beijing,100025,China)

ThelimestonegypsumwetFGDsystemofcoalfiredunitisreformed,andthefluegasbypassdamperis removed,butthereliabilityoftheunitisreduced.Inordertodealwiththeturbineboosterfantripquicklyafter unloading,afterthermalcontrollogicoptimizationandcoldairsystemairsystemtest,thermaltest,boosterfanofa unitofsystemtesting,andprovidereferencefortransformationofsimilarunits.

ultra-supercriticalunit;boosterfan;fastrunback;protectionlogic;test

TK223.27

A

1672-0210(2015)04-0011-06

2015-03-11

姓名:黃衛軍(1980-),男,東北電力大學,工程師,華北電力大學在讀工程碩士,鍋爐運行工程師。

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