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臨海市污水處理廠二期工程MSBR工藝的設計與運行

2015-01-08 02:22:01鮑震宇劉濤
中國科技縱橫 2014年12期
關鍵詞:水質工藝設計

鮑震宇++劉濤

【摘 要】 結合臨海市污水處理廠二期工程MSBR工藝實際運行情況,總結設計、運行上存在的問題,提出解決方法,為該工藝在其他污水處理廠的應用提供借鑒。

【關鍵詞】 MSBR工藝 總結設計

1 工程概況

近年來臨海市城市發展迅速,城區不斷往東擴展,隨著經濟的發展和城市建設進程的加快,環境治理也越來越受到關注和重視,臨海市政府通過BOT招商的模式于2004年建成了城市污水處理廠一期4萬m3/d工程,采用CAST工藝。隨著城東片區不斷發展,污水處理廠污水水量已超出一期工程的設計負荷,需要擴建二期一階段2萬m3/d污水處理廠。結合原有工程的運行經驗,二期項目選用集約化、脫氮除磷效率高的MSBR工藝,目前二期整體工程已進入商業運行。

2 工程設計

2.1 設計進出水水質

根據該污水處理廠2005年~2008年實際進水情況,設計進出水水質見表1。

2.2 工藝設計

二期工程進水引自原有污水處理廠一級提升泵房,經旋流沉砂池后進入主體生化處理單元——MSBR生化反應系統。

MSBR系統原理圖如下圖1。

二期一階段實施1座MSBR池,處理規模為2萬m3/d, MSBR工藝設計參數見表2。

3 運行記錄

MSBR工藝運轉周期是4h一周期,序批段曝氣1h,沉淀1h,出水2h。經過將近一年的系統運行,處理水質見下表3。

從表3中的運行結果可以看出MSBR池出水效果比較好,完全滿足達標排放。對比一期、二期的運行數據,MSBR工藝處理中特別是氨氮降解以及脫氮效果明顯優于一期CAST池。

4 運行中存在的問題與解決措施

雖然目前二期MSBR工藝運行處理出水指標化驗結果比較好,但是在實際運行中依然發現一些問題,對以后穩定運行存在安全隱患。污水廠采取一些解決措施,取得較好的效果。

4.1 曝氣不均勻,不得不增加一臺風機專門對SBR區域單獨曝氣

因為臨海污水處理廠進水無機物和砂含量較大,而沉砂池又未正常運行導致大量無機物和泥沙進入生化系統,該類物質移動性差、容易沉積并逐步沉積于池底。從而導致不同位置的曝氣管氣阻有明顯差異,出現了曝氣不暢的現象。特別是SBR段由于是間歇曝氣,其位置與常曝氣區之間風阻差距較大,導致SBR段曝氣效果非常差,另外空氣出水堰位置積泥非常嚴重,時間長了之后污泥在此處反硝化產生大量氣泡,導致沉積污泥上浮,嚴重影響出水水質。最后設計院出具變更聯系單另行增設一臺風機專門對SBR段單獨曝氣。

4.2 風機選型不對,重新更換風機

二期建成試生產時,發現鼓風機房噪音很大,MSBR池上風管震動幅度大噪音很大。根據現場試驗情況結合鼓風機廠家提供的特性曲線,注意到鼓風機選型存在一定問題。廠家提供的鼓風機將設計院設計的風機參數置于特性曲線的上限,一旦運行工況發生變化時鼓風機很可能超出特性曲線范圍,使鼓風機運行不穩定。重新對鼓風機選型,選擇SSR-250HB型,設計參數置于特性曲線居中位置。2012年3月新風機安裝后投入運行,風管振動及噪聲異常問題得到徹底改觀,有效避免了鼓風機運行工況波動時造成運行不穩定,產生強烈的振動和噪音。

4.3 MSBR池飄泥

由于SBR段間歇曝氣、沉淀、出水,存在反硝化現象,有較多氣泡出現,有時會有大塊的泥塊上浮,導致出現MSBR池飄泥現象。另外由于SBR段沉淀時間不長、從主曝氣區進入的水流容易將污泥沖起,也會導致飄泥現象。目前廠內運行時通過采用控制污泥濃度的辦法有效減少了飄泥現象。由于進水中無機物含量過高,需要將排泥時間控制在較長的范圍,污泥濃度根據實際情況宜控制在2000~3500mg/L。

5 結語

(1)MSBR工藝作為一種SBR改進型水處理工藝,結合了傳統A2/O工藝和SBR工藝的優點,同時在污泥回流中增設了污泥預濃縮環節,在脫氮除磷上有較大地優勢,但是在選擇工藝時需要詳細考慮進水水質特點,對于一些泥沙等無機顆粒含量過高的污水不建議選擇MSBR工藝,或者采用MSBR的前端需增設初沉池等預處理設施,降低無機顆粒堆積對常曝氣區與SBR段曝氣均衡效果的影響。

(2)風機選型時需要注意曝氣壓力與鼓風機供氣壓力相匹配,盡可能將設計參數置于特性曲線居中位置,以有效避免曝氣池液位、曝氣器(管)等運行工況波動時造成運行不穩定的情況,考慮到曝氣系統末端曝氣器(管)隨著使用年限的延長普遍存在橡膠膜老化、微孔堵塞等原因導致的曝氣系統阻損呈現逐年上升的趨勢,鼓風機選型時應當考慮最不利工況條件下的可運行能力,風機可運行的最大風壓應高于設計參數5~10KPa。

參考文獻:

[1]羅萬申.新型污水處理工藝-MSBR中國給水排水.1999.15(6);22-24.

[2]楊殿海,顧國維.改進型MSBR工藝特點與運行效果[J].中國給水排水,2004,20(1);62-65.endprint

【摘 要】 結合臨海市污水處理廠二期工程MSBR工藝實際運行情況,總結設計、運行上存在的問題,提出解決方法,為該工藝在其他污水處理廠的應用提供借鑒。

【關鍵詞】 MSBR工藝 總結設計

1 工程概況

近年來臨海市城市發展迅速,城區不斷往東擴展,隨著經濟的發展和城市建設進程的加快,環境治理也越來越受到關注和重視,臨海市政府通過BOT招商的模式于2004年建成了城市污水處理廠一期4萬m3/d工程,采用CAST工藝。隨著城東片區不斷發展,污水處理廠污水水量已超出一期工程的設計負荷,需要擴建二期一階段2萬m3/d污水處理廠。結合原有工程的運行經驗,二期項目選用集約化、脫氮除磷效率高的MSBR工藝,目前二期整體工程已進入商業運行。

2 工程設計

2.1 設計進出水水質

根據該污水處理廠2005年~2008年實際進水情況,設計進出水水質見表1。

2.2 工藝設計

二期工程進水引自原有污水處理廠一級提升泵房,經旋流沉砂池后進入主體生化處理單元——MSBR生化反應系統。

MSBR系統原理圖如下圖1。

二期一階段實施1座MSBR池,處理規模為2萬m3/d, MSBR工藝設計參數見表2。

3 運行記錄

MSBR工藝運轉周期是4h一周期,序批段曝氣1h,沉淀1h,出水2h。經過將近一年的系統運行,處理水質見下表3。

從表3中的運行結果可以看出MSBR池出水效果比較好,完全滿足達標排放。對比一期、二期的運行數據,MSBR工藝處理中特別是氨氮降解以及脫氮效果明顯優于一期CAST池。

4 運行中存在的問題與解決措施

雖然目前二期MSBR工藝運行處理出水指標化驗結果比較好,但是在實際運行中依然發現一些問題,對以后穩定運行存在安全隱患。污水廠采取一些解決措施,取得較好的效果。

4.1 曝氣不均勻,不得不增加一臺風機專門對SBR區域單獨曝氣

因為臨海污水處理廠進水無機物和砂含量較大,而沉砂池又未正常運行導致大量無機物和泥沙進入生化系統,該類物質移動性差、容易沉積并逐步沉積于池底。從而導致不同位置的曝氣管氣阻有明顯差異,出現了曝氣不暢的現象。特別是SBR段由于是間歇曝氣,其位置與常曝氣區之間風阻差距較大,導致SBR段曝氣效果非常差,另外空氣出水堰位置積泥非常嚴重,時間長了之后污泥在此處反硝化產生大量氣泡,導致沉積污泥上浮,嚴重影響出水水質。最后設計院出具變更聯系單另行增設一臺風機專門對SBR段單獨曝氣。

4.2 風機選型不對,重新更換風機

二期建成試生產時,發現鼓風機房噪音很大,MSBR池上風管震動幅度大噪音很大。根據現場試驗情況結合鼓風機廠家提供的特性曲線,注意到鼓風機選型存在一定問題。廠家提供的鼓風機將設計院設計的風機參數置于特性曲線的上限,一旦運行工況發生變化時鼓風機很可能超出特性曲線范圍,使鼓風機運行不穩定。重新對鼓風機選型,選擇SSR-250HB型,設計參數置于特性曲線居中位置。2012年3月新風機安裝后投入運行,風管振動及噪聲異常問題得到徹底改觀,有效避免了鼓風機運行工況波動時造成運行不穩定,產生強烈的振動和噪音。

4.3 MSBR池飄泥

由于SBR段間歇曝氣、沉淀、出水,存在反硝化現象,有較多氣泡出現,有時會有大塊的泥塊上浮,導致出現MSBR池飄泥現象。另外由于SBR段沉淀時間不長、從主曝氣區進入的水流容易將污泥沖起,也會導致飄泥現象。目前廠內運行時通過采用控制污泥濃度的辦法有效減少了飄泥現象。由于進水中無機物含量過高,需要將排泥時間控制在較長的范圍,污泥濃度根據實際情況宜控制在2000~3500mg/L。

5 結語

(1)MSBR工藝作為一種SBR改進型水處理工藝,結合了傳統A2/O工藝和SBR工藝的優點,同時在污泥回流中增設了污泥預濃縮環節,在脫氮除磷上有較大地優勢,但是在選擇工藝時需要詳細考慮進水水質特點,對于一些泥沙等無機顆粒含量過高的污水不建議選擇MSBR工藝,或者采用MSBR的前端需增設初沉池等預處理設施,降低無機顆粒堆積對常曝氣區與SBR段曝氣均衡效果的影響。

(2)風機選型時需要注意曝氣壓力與鼓風機供氣壓力相匹配,盡可能將設計參數置于特性曲線居中位置,以有效避免曝氣池液位、曝氣器(管)等運行工況波動時造成運行不穩定的情況,考慮到曝氣系統末端曝氣器(管)隨著使用年限的延長普遍存在橡膠膜老化、微孔堵塞等原因導致的曝氣系統阻損呈現逐年上升的趨勢,鼓風機選型時應當考慮最不利工況條件下的可運行能力,風機可運行的最大風壓應高于設計參數5~10KPa。

參考文獻:

[1]羅萬申.新型污水處理工藝-MSBR中國給水排水.1999.15(6);22-24.

[2]楊殿海,顧國維.改進型MSBR工藝特點與運行效果[J].中國給水排水,2004,20(1);62-65.endprint

【摘 要】 結合臨海市污水處理廠二期工程MSBR工藝實際運行情況,總結設計、運行上存在的問題,提出解決方法,為該工藝在其他污水處理廠的應用提供借鑒。

【關鍵詞】 MSBR工藝 總結設計

1 工程概況

近年來臨海市城市發展迅速,城區不斷往東擴展,隨著經濟的發展和城市建設進程的加快,環境治理也越來越受到關注和重視,臨海市政府通過BOT招商的模式于2004年建成了城市污水處理廠一期4萬m3/d工程,采用CAST工藝。隨著城東片區不斷發展,污水處理廠污水水量已超出一期工程的設計負荷,需要擴建二期一階段2萬m3/d污水處理廠。結合原有工程的運行經驗,二期項目選用集約化、脫氮除磷效率高的MSBR工藝,目前二期整體工程已進入商業運行。

2 工程設計

2.1 設計進出水水質

根據該污水處理廠2005年~2008年實際進水情況,設計進出水水質見表1。

2.2 工藝設計

二期工程進水引自原有污水處理廠一級提升泵房,經旋流沉砂池后進入主體生化處理單元——MSBR生化反應系統。

MSBR系統原理圖如下圖1。

二期一階段實施1座MSBR池,處理規模為2萬m3/d, MSBR工藝設計參數見表2。

3 運行記錄

MSBR工藝運轉周期是4h一周期,序批段曝氣1h,沉淀1h,出水2h。經過將近一年的系統運行,處理水質見下表3。

從表3中的運行結果可以看出MSBR池出水效果比較好,完全滿足達標排放。對比一期、二期的運行數據,MSBR工藝處理中特別是氨氮降解以及脫氮效果明顯優于一期CAST池。

4 運行中存在的問題與解決措施

雖然目前二期MSBR工藝運行處理出水指標化驗結果比較好,但是在實際運行中依然發現一些問題,對以后穩定運行存在安全隱患。污水廠采取一些解決措施,取得較好的效果。

4.1 曝氣不均勻,不得不增加一臺風機專門對SBR區域單獨曝氣

因為臨海污水處理廠進水無機物和砂含量較大,而沉砂池又未正常運行導致大量無機物和泥沙進入生化系統,該類物質移動性差、容易沉積并逐步沉積于池底。從而導致不同位置的曝氣管氣阻有明顯差異,出現了曝氣不暢的現象。特別是SBR段由于是間歇曝氣,其位置與常曝氣區之間風阻差距較大,導致SBR段曝氣效果非常差,另外空氣出水堰位置積泥非常嚴重,時間長了之后污泥在此處反硝化產生大量氣泡,導致沉積污泥上浮,嚴重影響出水水質。最后設計院出具變更聯系單另行增設一臺風機專門對SBR段單獨曝氣。

4.2 風機選型不對,重新更換風機

二期建成試生產時,發現鼓風機房噪音很大,MSBR池上風管震動幅度大噪音很大。根據現場試驗情況結合鼓風機廠家提供的特性曲線,注意到鼓風機選型存在一定問題。廠家提供的鼓風機將設計院設計的風機參數置于特性曲線的上限,一旦運行工況發生變化時鼓風機很可能超出特性曲線范圍,使鼓風機運行不穩定。重新對鼓風機選型,選擇SSR-250HB型,設計參數置于特性曲線居中位置。2012年3月新風機安裝后投入運行,風管振動及噪聲異常問題得到徹底改觀,有效避免了鼓風機運行工況波動時造成運行不穩定,產生強烈的振動和噪音。

4.3 MSBR池飄泥

由于SBR段間歇曝氣、沉淀、出水,存在反硝化現象,有較多氣泡出現,有時會有大塊的泥塊上浮,導致出現MSBR池飄泥現象。另外由于SBR段沉淀時間不長、從主曝氣區進入的水流容易將污泥沖起,也會導致飄泥現象。目前廠內運行時通過采用控制污泥濃度的辦法有效減少了飄泥現象。由于進水中無機物含量過高,需要將排泥時間控制在較長的范圍,污泥濃度根據實際情況宜控制在2000~3500mg/L。

5 結語

(1)MSBR工藝作為一種SBR改進型水處理工藝,結合了傳統A2/O工藝和SBR工藝的優點,同時在污泥回流中增設了污泥預濃縮環節,在脫氮除磷上有較大地優勢,但是在選擇工藝時需要詳細考慮進水水質特點,對于一些泥沙等無機顆粒含量過高的污水不建議選擇MSBR工藝,或者采用MSBR的前端需增設初沉池等預處理設施,降低無機顆粒堆積對常曝氣區與SBR段曝氣均衡效果的影響。

(2)風機選型時需要注意曝氣壓力與鼓風機供氣壓力相匹配,盡可能將設計參數置于特性曲線居中位置,以有效避免曝氣池液位、曝氣器(管)等運行工況波動時造成運行不穩定的情況,考慮到曝氣系統末端曝氣器(管)隨著使用年限的延長普遍存在橡膠膜老化、微孔堵塞等原因導致的曝氣系統阻損呈現逐年上升的趨勢,鼓風機選型時應當考慮最不利工況條件下的可運行能力,風機可運行的最大風壓應高于設計參數5~10KPa。

參考文獻:

[1]羅萬申.新型污水處理工藝-MSBR中國給水排水.1999.15(6);22-24.

[2]楊殿海,顧國維.改進型MSBR工藝特點與運行效果[J].中國給水排水,2004,20(1);62-65.endprint

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