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HTX200數顯回轉工作臺伺服改造

2015-01-01 02:17:34金德華
設備管理與維修 2015年5期
關鍵詞:功能模塊指令功能

金德華

(上海鍋爐廠有限公司 上海)

一、問題

HTX200數顯回轉工作臺具有回轉(C軸)和軸向(X軸)兩個運動軸,兩軸配置1個兩軸數顯裝置,顯示X軸和C軸位置,C軸和X軸的位置反饋元件分別是角度編碼器和直線光柵尺。兩軸由1臺交流電機驅動,通過機械手柄切換不同的傳動鏈,選擇驅動X軸或C軸,機械傳動鏈由普通齒輪齒條構成。這種機械傳動結構和驅動方式,使設備存在很大問題,盡管數顯裝置可準確顯示兩軸當前位置,但異步交流電機驅動控制性能較差,操作者不能使兩軸快速準確定位在所需要的目標位置上,給使用帶來很大不便。特別是在需要多達上百個分度角度的應用場合,幾乎無法完成加工任務。為此改造HTX200數顯回轉工作臺驅動定位系統,使其具備伺服定位功能,可根據加工要求,準確快速進行定位,以滿足多分度角度使用場合的加工要求。根據實際加工要求和操作方式,改造后的數顯回轉工作臺應具有6項功能。

(1)可根據給定的位置指令值快速準確進行定位。

(2)具備人機界面,用于輸入位置指令及其他控制要求并反映當前設備狀態。

(3)可編制輸入簡易的多分度定位程序,并可根據定位指令定位到給定位置。

(4)系統具有點動、增量和程序等多種工作方式。

(5)系統具有基本的停電位置記憶功能,即在受控的正常停電情況下,能夠記憶當前位置,記憶誤差不超過位置傳感器的單位分辨率。

(6)系統具有簡單的手搖脈沖功能。

二、數顯回轉工作臺伺服系統配置

1.改造方案

整個控制系統以PLC為控制核心,觸摸屏為人機界面,用于輸入加工數據;C軸角度編碼器和X軸直線光柵尺的位置信號、手搖脈沖信號、操作按鈕和現場限位信號均輸入到PLC;PLC根據人機界面輸入的加工數據、操作指令以及位置反饋數據,通過控制程序運算輸出,控制伺服電機運動,實現所需要的定位操作。

圖1 系統框架

2.控制平臺PLC

PLC是系統的控制核心,改造后,PLC必須滿足下列條件:具有較高運算速度,保證較短PLC掃描周期,提高位置控制精度;具有強大浮點運算能力,以實現位置控制所需要的大量數據運算;應具有內置多軸定位功能,以實現定位控制;具有多通道高速計數器,實現X軸和C軸的位置反饋輸入;高速計數接口應具有差分輸入接口,以保證與原有角度編碼器和直線光柵尺輸出接口相匹配;定位脈沖輸出接口應為差分輸出接口,以保證良好抗干擾能力。為此選用臺達DVP-32EH00M3 PLC。

3.伺服系統及定位控制

伺服系統是實現精確位置控制的必要條件。綜合考慮驅動性能、可靠性和經濟性,選用臺達伺服系統。

4.角度編碼器、直線光柵尺與位置閉環控制

由于設備X軸和C軸機械傳動鏈精度較差,不能利用伺服電機內置脈沖編碼器采用半閉環的位置控制方案,必須采用全閉環的位置控制方式。本次改造,利用設備原有位置傳感器—直線光柵尺和角度編碼器,構建全閉環位置控制系統,為此必須考慮3個技術條件。

(1)位置傳感器的精度與分辨率。由于原數顯裝置的測量精度和分辨率能滿足加工要求,因此在本次改造中也能滿足要求。

(2)位置傳感器的輸出接口必須與PLC輸入接口相匹配。直線光柵尺和角度編碼器的信號輸出接口為5 V差分輸出,PLC提供了兩通道差分輸入的高速計數器輸入接口,兩者硬件接口匹配。

(3)位置傳感器脈沖輸出頻率必須與PLC高速計數器最高計數頻率相匹配。臺達DVP-32EH00M3 PLC內置的高速計數器HHSC0和HHSC1最高計數頻率為200 kHz。根據伺服電機最高速度、傳動鏈機械速比及位置傳感器的分辨率計算得出,直線光柵尺和角度傳感器在設備最高速時的反饋脈沖頻率均<50 kHz,遠<200 kHz。

5.手搖脈沖發生器與手搖脈沖移動功能

為方便操作人員定位操作,特別是在手動將工作臺移動至所需位置的應用場合,如移到第一個加工位置,設備需要具備手搖脈沖功能。本次改造,采用一個標準手搖脈沖發生器連接到PLC的高速計數器HHSC2的輸入端。由于HHSC2的輸入接口不支持差分輸入,因此選用集電極開路輸出的手搖脈沖發生器。另外,HHSC2的最高計數頻率為200 kHz,遠高于手搖脈沖發生器的實際最高輸出頻率,兩者可匹配。

6.開關量輸入輸出信號

操作指令、現場限位信號等開關量輸入信號連接到PLC的開關量輸入端。伺服驅動器的控制信號、工作臺潤滑電機和潤滑電磁閥等開關量輸出信號連接到PLC的開關量輸出端。

7.人機界面

人機界面用于輸入定位數據,顯示設備當前狀態。人機界面采用觸摸屏,通過RS485接口與控制器PLC相連接。為方便操作和調試,本次改造共設置監控畫面、分度設置、分度明細、設置幫助和調試設置等5個畫面,其中兩個畫面見圖 2、圖 3。

圖2 主監控畫面

圖3 分度設置畫面

三、關鍵技術

1.全閉環位置控制

圖4 PLC位置伺服原理框圖

(1)PLC位置伺服控制原理(圖4)。PLC根據定位參數(包括目標位置值和定位速度),發出給定數量的指令脈沖,控制器同時接收來自運動部件位置傳感器的反饋脈沖,兩者相比較得到跟蹤誤差ΔS,ΔS送入位置調節器。位置調節器實際是1個比例放大器,由乘法指令實現,其作用是根據指令脈沖與反饋脈沖的差值,通過比例運算,輸出1個速度指令Ps,Ps=ΔS×Kp。Kp(位置環增益)值在調試時確定,在確保運行平穩無振蕩前提下,盡量調大一些,以使定位時間縮短。Ps是伺服驅動器的速度指令,可通過可變速脈沖指令DPLSV在Y0/Y1上以脈沖串/方向的形式輸出到伺服驅動器,驅動伺服電機及運動部件運動。當指令脈沖總量與反饋脈沖總量相等時,ΔS=0、Ps=0,伺服系統速度指令也為0,定位完成。

(2)位置伺服的實現。臺達DVP-32EH00M3 PLC在定位控制和高速脈沖輸出方面具有強大功能。本次改造,采用其內置的絕對定位指令DDRVA和相對定位指令DDRVI作為脈沖指令的發生指令。高速計數器C251和C252分別作為X軸和C軸的位置反饋計數器。比較環節由減法指令實現,DDRVA(I)指令對應的脈沖指令當前值與C251或C252當前值之差即為ΔS。

2.手搖脈沖定位控制

PLC手搖脈沖功能控制模型見圖5,可變頻率脈沖發生指令DPLSV用于在Y0/Y1端輸出定位脈沖,PLC內置的高速計數器Cx讀入來自手搖脈沖發生器MPG的脈沖增量信號。Cx的計數值經過倍率運算后作為后續控制環節的指令值。該指令值與Y0進行比較形成跟蹤誤差,經比例放大后作為DPLSV指令的速度頻率給定值。DPLSV指令根據該頻率值發出定位脈沖,驅動伺服系統。當手搖脈沖發生器的位置指令與脈沖當前值一致時,速度頻率值D4=0,Y0脈沖停止,X軸也停止運動。若手搖脈沖發生器轉動速度較高,則位置指令與當前位置值差值較大,D4也較大,輸出脈沖的頻率和運動軸速度也較高。軸運動距離取決于手搖脈沖發生器發出的脈沖數,軸運動速度取決于手搖脈沖發生器輸出脈沖的頻率,即其轉動速度。

圖5 PLC手搖脈沖功能控制模型

四、控制軟件編制

根據改造目標、操作方式及相關要求,設備有JOG(手動)、INC(增量)、單一定位、程序定位和手搖脈沖移動等5種工作模式。與此對應,整個控制程序大致分為7個功能模塊,其中5個功能模塊分別對應于5種工作模式,另外2個功能模塊為分度角度計算功能模塊及伺服定位功能模塊。伺服定位模塊是核心關鍵模塊,除了JOG(手動)模式之外,其他4種工作模式均需要調用該模塊來實現操作功能。

1.伺服定位功能模塊

該模塊用于實現對于給定位置目標值的定位,根據前面所述全閉環伺服位置控制原理及其實現方法,以指令形式體現出來,涉及DDRVI、DDRVA、DPLSV和四則運算等功能指令。限于篇幅,不作詳細介紹,僅給出功能框圖(圖6),當該程序塊輸入目標位置值、運動速度值并接收到激活指令后,執行該程序塊指令。程序塊輸出脈沖指令Y0/Y1,驅動伺服系統和運動部件,同時接收位置反饋值,判別定位是否完成。

圖6 伺服定位功能模塊功能框圖

2.手搖脈沖移動功能模塊(圖7)

圖7 手搖脈沖移動模塊功能框圖

手搖脈沖功能用于手動準確移動工件到目標位置,與JOG模式的點動動作相比,該操作功能可通過控制搖脈沖發生器發出的脈沖數來控制移動距離,操作更為方便。當該程序塊激活后,接收來自手搖脈沖發生器的脈沖,經過運算處理,在Y0/Y1上送出與輸入頻率和輸入脈沖數成線性關系的定位脈沖及定位方向。倍率信號用于設置每個手搖脈沖對應的實際移動距離,本次改造有X1、X10和X100等3擋。在本程序塊中,涉及高速計數器、DPLSV和四則運算等功能指令。

手搖脈沖定位功能不是全閉環控制定位,加之設備機械傳動精度較差,因此每個手搖脈沖的移動距離與實際的移動距離有一定誤差。此處是利用手搖脈沖功能的移動可控性,實際的定位操作需要依靠人機界面上顯示的實際位置來幫助定位。

3.分度角度計算功能模塊(圖8)

圖8 分度角度計算功能模塊框圖

本次改造主要目的是多角度情況下實現自動分度定位。一般地,有多個不同等分角度區域,在一個等分區域,其角度分布是等分的。在多角度情況下,為方便操作者輸入分度數據,對于每個等分區域,系統只需要操作者輸入起始角度值、結束角度值及等分數。本功能模塊用于計算每個分度角度值,并將每個分度值存入指定寄存器區域。

4.主程序模塊( 圖 9)

圖9 主程序模塊結構

在主程序模塊中,系統將根據操作者選擇的操作模式,調用各對應子程序(功能模塊),為節約篇幅,這里采用類梯形圖的表示方式。

五、應用效果

HTX200數顯回轉工作臺改造后,極大提高了精確定位方面的設備性能,X軸和C軸的定位精度均能滿足產品制造要求。系統提供了多種操作模式,方便操作。在分度數為200°的實際工件加工中,設備定位精度和可操作性得到驗證。

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