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電動單梁起重機墜落事故分析

2014-12-31 00:00:00陳愛青
中國機械 2014年12期

摘要:

2013年在浙江連續發生幾起電動單梁起重機啃軌、爬軌繼而下墜的事故,這里對其中兩起事故進行分析解剖,并總結經驗教訓。

2013年在浙江連續發生幾起電動單梁起重機啃軌、爬軌繼而下墜的事故,雖沒造成人員傷亡,但都砸壞了車間內的設備,起重機也已基本報廢,這里對其中兩起事故進行分析解剖,以便大家吸取教訓。

1.第一起事故

1.1事故概況

2013年1月某日8時左右,某公司一汽車維修車間,工人在操作一臺電動單梁起重機(LD10t-13.96m)(以下簡稱起重機)從南向北空載運行時,發生起重機單側墜落事故。

1.2現場勘驗及分析

1.2.1起重機大車軌道踏面寬45mm,車輪踏面寬75mm。根據JB/T6392-2008起重機車輪第4.1條規定,要求雙輪緣車輪踏面寬度比軌道寬度大2c(c為車輪輪緣與軌道側面的間隙),查表得到該規格軌道要求的間隙為7.5mm≤c≤9.5mm。實際c值為(75-45)/2=15mm,大于規定要求。這一間隙偏大,會導致起重機偏斜運行時的偏斜值增大,更容易造成爬軌。

1.2.2對驅動大車兩電機進行試驗:大車兩驅動電機完好,起重機左右兩側正常運行時速度一致,但由于制動器調整不均勻(東側緊,西側松),起重機大車兩側在多次的同方向啟動、運行和停車后會產生不同步而出現偏斜運行現象,西側由于制動器較松靠前偏斜,其車輪輪緣與軌道外側相擦,而東側則是車輪輪緣與軌道內側相擦。反復幾次后,偏斜量增大,并使西側車輪輪緣先爬上軌道。

1.2.3爬軌后由于車輪輪緣直徑大于車輪踏面直徑,西側運行速度大于東側,偏斜量進一步加大,造成東側兩車輪輪緣擠壓軌道(擠壓力方向為驅動輪向外,從動輪向內),導致從動輪附近的軌道外側固定螺栓壓斷,驅動輪附近軌道局部向外彎折變形。

1.2.4隨后東側主動車輪輪緣也爬上軌道,運行到一定距離后,西側驅動車輪輪緣脫出軌道,端梁側面鋼板擱置在軌道上,驅動輪空轉(動力失效),西側慣性滑行減速并停止運行,在軌道上擦出劃痕。

1.2.5東側驅動車輪輪緣隨即也脫離軌道,驅動齒輪在軌道上繼續運行,在軌道上表面上壓出齒印,附近掃軌板撞擊軌道、變形。

1.2.6隨后西側從動車輪外側輪緣滑離軌道,東側驅動輪齒輪繼續帶動起重機前行,東側從動輪脫離軌道,旁邊的掃軌板撞擊軌道,出現凹坑。

1.2.7東側驅動輪繼續前行,從動輪旁的掃軌板凹坑對軌道施加向東作用力,造成軌道內側部分固定螺栓斷裂,從動輪附近軌道向外移位,帶動起重機整機向東移動,使西側端梁滑離軌道,撞擊內側軌道固定螺栓,起重機端梁油漆粘附其上。整機繼續向東移動,最終起重機西側墜落造成事故。

1.3事故結論

根據以上分析得出結論如下:

1.3.1起重機大車運行機構制動器制動力矩調整不均勻、大車車輪與其軌道規格不匹配,是造成事故的主要原因。

1.3.2起重機大車軌道安裝不規范,使軌道容易變形是造成事故的次要原因。

1.3.3操作者缺乏經驗,當發現起重機啃軌有異常聲音時,應立即停止運行,待查明原因消除隱患后再運行,可以避免脫軌墜落事故的發生。

2.第二起事故

2.1事故概況

2013年11月某日夜班,一公司鑄造車間落砂工作區,甲乙兩名工人使用一臺5噸電動單梁起重機(以下簡稱起重機)在進行吊裝砂箱的作業時覺得有異常,大車行走聲音很大,于是甲讓乙把起重機向東開,準備停到車間最東頭。在開的過程中起重機突然整機意外墜落,砸壞了其下的設備。幸好沒有人員傷亡。

2.2現場勘驗及分析

(1)起重機在2011年11月制造出廠使用至今約有2年時間。2013年6月由當地特種設備檢測院定期檢驗合格。(2)起重機北邊軌道南側面和上表面有輪齒的刻痕,南邊軌道北側面有輪緣長距離磨擦的痕跡(見照片);北邊軌道M16鉤釘大部分已斷裂,斷口十分之九面積是新斷面,說明兩軌道之間的間距不符合要求,該機已存在嚴重的啃軌現象。(3)大車輪緣內寬80mm,軌道踏面寬46m,輪緣與軌道之間的間隙c=(80-46)mm/2=17mm,c值偏大,容易使四只大車輪子與軌道發生偏轉,導致啃軌、脫軌。(4)查看2013年9月某天兩位維修工的維修保養記錄,記著a、小車剎車磨損;b、電動葫蘆有異響;c、大車馬達頭部齒輪磨損;d、大車剎車系統磨損;e、集電器磨損;f、大車限位開關失靈。建議:a、更換電動葫蘆;b、更換大車馬達;c、更換接觸器。但實際上根本沒有更換。起重機帶“病”作業,大車行走和制動存在問題,使起重機兩端行走不同步,進一步加劇啃軌現象。(5)鑄造車間落砂工作區砂塵污染嚴重,高密度的砂塵使兩端運行阻力不一致造成起重機偏斜進而啃軌。(6)操作者缺乏經驗,當發現起重機啃軌有異常聲音時,應立即停止運行,待查明原因消除隱患后再運行,可以避免脫軌墜落事故的發生。

3.應吸取的教訓

以上兩起事故都存在以下共同特點:軌道與車輪不匹配、軌道安裝偏差超過規定值、維護保養不到位、作業人員缺少起重機基本常識野蠻操作等。總結教訓應吸取以下幾點:(1)安裝單位在有相關安裝資質的前提下,還應組織有強烈責任感的安裝隊伍。安裝前首先要仔細閱讀由制造單位提供的產品使用說明書,按照說明書的要求,結合安裝現場的實際情況來編制安裝方案。(2)使用單位要建立制度、加強管理,落實《起重機械使用管理規則》中的相關規定,做好日常維護保養、自行檢查、全面檢查等工作,堅決杜絕起重機帶“病”作業。(3)作業人員要加強起重機理論知識的學習,提高自身安全意識、責任意識。操作人員還應注重提高操作技能,注意積累經驗,使用前要對起重機進行有效檢查,使用過程中要注意異常情況的觀察,更不能野蠻操作,碰到異常情況及時報告、處理。

4.結束語

在以上兩起事故中,如果操作人員能再多點責任心或起重機操作的常識,如果使用單位能落實管理責任,加強相關技能和安全意識的教育培訓,該事故不致于發生直至墜落。但事實上這樣的事故還是一再發生,可見使用單位在起重機使用管理和培訓教育方面的漏洞之大!

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