
摘要:
扇形段是連鑄機的關鍵核心設備之一,對鑄坯質量有著重要的影響,濟鋼煉鋼廠經過幾年的技術攻關,針對扇形段暴漏出的開口度超差、輥子漏水等問題,采取有效措施,使扇形段的在線使用壽命大幅度的提高,提高了鑄坯質量,降低了生產成本。
前言
扇形段是連鑄機的核心設備之一,主要起到支撐、引導、冷卻等作用,其狀況的好壞不僅影響著連鑄機的生產運行,而且對鑄坯質量的好壞起到決定性作用。通過對近幾年扇形段發生的故障進行詳細的分析,查找影響扇形段使用壽命的因素,并采取有效措施予以解決,扇形段的在線使用周期達到了預期壽命,減少了事故的發生。
1.薄板坯連鑄機概況
濟鋼薄板坯連鑄機共有兩臺,于2005年9月投產,其主要設備和技術由鞍鋼引進,機型采用直結晶器連續彎曲連續矯直弧形,冶金半徑5米,共11個扇形段,1-3段為弧形段,4、5段為矯直段,6-11段為水平段,輥子采用分節輥技術。
2.板坯連鑄機扇形段使用情況
連鑄機設備在投產初期,由于設計、工況等條件的影響,扇形段更換頻繁,且多次發生因設備本身原因導致非計劃停機,被迫更換扇形段,2007-2009年共更換扇形段120臺,其中弧形段31臺、矯直段22臺、水平段67臺。更換扇形段的主要原因為計劃更換、輥縫開口度超公差、輥子不轉、驅動輥漏水、旋轉接頭漏水、輥子軸承座漏水等機械損壞以及漏鋼、臥坯等,其中計劃更換率僅占到31%。實際影響板坯扇形段在線使用壽命的主要原因為軸承座漏水、輥子不轉、輥縫偏差及報警,以上3種原因占總體百分比的66%。按照總結出的故障特點,逐一詳細查找故障原因,提出了解決和改進方案。
3.扇形段缺陷分析及改進措施
3.1輥縫超公差缺陷及控制措施
輥縫超公差主要是由三節輥軸承自身間隙、接弧不良、對中不好、扇形段內外弧連接拉桿松動、軸承損壞、夾緊缸故障等原因引起,經過多年的摸索,軸承問題成為影響輥縫超公差的主要因素,且人為控制比較困難,因此重點對軸承系統進行了改進。
3.1.1三節輥軸承間隙的補償
三節輥自身之間的間隙包含軸承的間隙和軸承與軸承座之間的間隙,由于軸承采用C4間隙且軸承與軸承座之間采用過渡配合,因此他們產生的間隙不可忽視。扇形段的輥縫調整是在冷態下進行,上框架的輥子由于自重而下垂,此時軸承間隙處于軸承上部且軸承也處在軸承座的上部,在使用過程中由于鑄坯的反壓下力使得上框架輥子被頂起,此時間隙就在下部,那么使用時的輥縫值就比調整時的輥縫值增大,針對這一問題,在冷態下測量輥縫時,制作了一個簡易的支撐物放在輥間,緩慢將上輥頂起,使兩種間隙處于軸承下部位置,模擬工作狀態,然后在測量、調整輥縫,這樣調整的輥縫就與工作時的輥縫相一致,通過不斷的摸索發現冷態和工作狀態下的間隙差值為0.5mm,因此在線調整輥縫時直接將輥縫值調到比理論值小0.3mm(另外0.2mm靠受熱膨脹消除)。
3.1.2軸承損壞的防護
軸承損壞主要原因為軸承冷卻不當和潤滑不足導致,根據季節的變化調整自動加注甘油的時間間隔,可以充分保證軸承的潤滑。
軸承的冷卻主要通過軸承座水箱的閉路循環冷卻水實現,原設計水箱萬位于軸承座上部,分布角度148°,為增強軸承的冷卻效果,對軸承座水箱進行了擴容,水箱的分布角度擴大到264°,水箱容積為原設計的1.78倍,大大增強了對軸承的冷卻效果。
3.2扇形段輥子漏水缺陷分析及控制措施
3.2.1旋轉接頭漏水
通過現場大量的觀察,發現旋轉接頭漏水主要不是旋轉接頭故障,而是輥子兩側的調心輥子軸承都是游動的,外圈兩側都沒有固定,因此輥子在受熱轉動過程中,主軸整體在輥身內部容易發生軸向竄動,導致漏水。針對以上問題,將三節輥的固定方式由兩側游動改為一側游動一側固定,在一側加上5.5mm的擋圈,避免芯軸整體的竄動,保證旋轉接頭、芯軸和芯軸內冷卻水管的相對穩定,大幅度降低了漏水的頻率。
3.2.2驅動輥軸端漏水
驅動側和萬向聯軸器連接的法蘭直接通過端蓋固定在三節輥芯軸上,這樣在轉動過程中軸向力全部集中在端蓋上,長時間的使用必然會使得固定端蓋的螺栓松動,導致芯軸內冷卻水泄露,由于固定端蓋的螺栓在法蘭內部無法在線進行緊固,情況嚴重時會將固定螺栓剪斷導致法蘭從驅動側脫離,無法正常使用。
根據螺栓松動的特點,對內部結構進行改造,如圖1所示,在芯軸端部端蓋內側增加一個M85X2固定螺母,用來對法蘭進行軸向定位,這樣軸向力就集中在螺母上,端蓋基本上不受力,從而可以避免端蓋固定螺栓發生松動,充分發揮端蓋的密封效果。
3.3扇形段接弧精度的缺陷及控制措施
扇形段對弧精度的控制對避免鑄坯缺陷具有至關重要的作用,重點采取以下措施確保精度。
3.3.1整備對中臺定期進行校驗,規定使用周期為10個月,到期后對整各臺重新進行測量調整,以保證整備時的精度,這樣可以很大程度上避免段間的偏差;
3.3.2在線同趨勢調整偏差,在調整取值1±0.3mm的合理數據中,若是前后段弧度為1-Xmm的數值,則該段調整弧度最終數據值也應為1-Xmm。
3.3.3采用清潔化整備,在整備的過程中,注重設備整備的工作細節,必須保證每臺扇形段的56個潤滑點潤滑良好、112個設備冷卻點冷卻到位、56組調整墊片組清潔精準,為設備運行提供較好的條件,消除整備產生的設備應力,達到設備清潔的標準。
4.改進后效果
通過對扇形段實施的改進,扇形段使用壽命得到了明顯的提高,對生產的穩定性、鋼種開發和降低維護費用起到了至關重要的作用,每年更換扇形段數量由原來的每臺連鑄機更換30臺降低到每年更換15臺,且大多數為計劃更換。