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華北石化60萬噸/年連續(xù)重整裝置四反跑劑分析與處理

2014-12-31 00:00:00劉志鋒許猛
文化產(chǎn)業(yè) 2014年8期

摘 要:華北石化公司60萬噸/年連續(xù)重整裝置自2013年12月26日開始,重整反應(yīng)器催化劑用量增加,通過對重整產(chǎn)物多個放空點采樣檢查,發(fā)現(xiàn)油樣中均有微量黑色懸浮物。綜合分析各料斗料位及各反應(yīng)器壓差變化,初步判斷四反催化劑出現(xiàn)泄漏。于是進行了臨時性停工搶修,檢修發(fā)現(xiàn)為四反中心管底部陶纖繩密封失效,經(jīng)過維修后解決了跑劑問題。本文主要對跑劑問題進行分析,并提出了有效的解決方案。

關(guān)鍵詞:連續(xù)重整;跑劑;四反;中心管;密封;

中圖分類號:TE48 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-3520(2014)-08-00-01

華北石化公司60萬噸/年連續(xù)重整裝置(以下簡稱重整裝置)是由華東院和西安長慶科技工程有限責(zé)任公司設(shè)計的,在原有30萬噸/年半再生重整裝置的基礎(chǔ)上于2007年7月異地改造而成,采用國產(chǎn)連續(xù)重整專利技術(shù)。

重整反應(yīng)器(R201-R204)為重整部分的重要設(shè)備,也是整個重整裝置的核心部分,該設(shè)備為徑向反應(yīng)器,在高溫臨氫環(huán)境下運行。反應(yīng)器內(nèi)裝有約翰遜網(wǎng)中心管、膨脹節(jié)及扇形筒,內(nèi)件材質(zhì)為321不銹鋼,膨脹節(jié)材質(zhì)為Incoloy800。

2013年12月26日開始重整進料板式換熱器E201殼程壓差開始增大,由87kpa漲至110kPa。隨后對重整產(chǎn)物多個放空點采樣檢查均有微量黑色懸浮物,通過對各料斗料位及各反應(yīng)器壓差變化,初步判斷重整第四反應(yīng)器(四反)催化劑出現(xiàn)泄漏。重整裝置于2014年1月1日開始搶修,歷時一周,順利解決了四反中心管漏劑問題。

一、跑劑危害

首先,重整催化劑含有“鉑”、“錫”,價格昂貴,跑損后補充新劑,產(chǎn)生巨額費用。以此次跑劑維修計算,光是臨時調(diào)劑采購催化劑,就花費幾千萬元資金。

其次,跑劑需要重整裝置停工處理,打破了全廠的物料平衡、氫氣平衡,上下游裝置也相應(yīng)進行停工和降量操作,經(jīng)濟效益受到明顯影響;同時,還導(dǎo)致重整催化劑消耗大幅度增加,出現(xiàn)工藝設(shè)備堵塞、系統(tǒng)壓降增加,粉塵帶到下游影響后續(xù)裝置的正常運行等一系列問題。這次檢修拆檢第四反應(yīng)器下游機泵、容器,發(fā)現(xiàn)了大量跑損的催化劑顆粒。重整進料泵P201B泵體和管線內(nèi)積滿粉塵,葉輪、軸承等運轉(zhuǎn)部件產(chǎn)生不同程度的磨損,進行了大修處理;重整產(chǎn)物分離罐D(zhuǎn)201底部管線也幾乎被催化劑堵死,頂部破沫網(wǎng)也破損嚴(yán)重。如果沒有及時停工檢修,設(shè)備運行面臨巨大安全風(fēng)險。

二、反應(yīng)器跑劑原因及整改措施

(一)跑劑部位的排查。第四反應(yīng)器進行卸劑完畢后,首先對扇形筒和中心管約翰遜網(wǎng)縱向間隙進行仔細(xì)比對檢查,未發(fā)現(xiàn)有明顯的間隙過大現(xiàn)象。經(jīng)過再次真空吸塵處理后,發(fā)現(xiàn)中心筒的底部與環(huán)形槽結(jié)合部位,存有不少催化劑顆粒,該處原有用于密封的陶纖繩看不到了。因中心筒本體無明顯缺陷,提升中心筒檢查底部密封施工工期較長(需動用大型吊車,工作量大),經(jīng)組織板塊專家會診,認(rèn)定為中心筒底部密封用陶纖繩缺損導(dǎo)致了跑劑,于是采取了補焊封堵措施。

(二)反應(yīng)器中心管密封損壞原因及整改措施。重整裝置自2011年5月大檢修后,至2013年12月,連續(xù)運行2年半,期間曾出現(xiàn)幾次因動、靜設(shè)備故障導(dǎo)致的非計劃短暫性停工,緊急停工及開工過程出現(xiàn)了工藝介質(zhì)流量、床層溫度等的大幅度變化。因反應(yīng)器中心管抵御劇烈變化的能力弱,較大力度的沖擊導(dǎo)致反應(yīng)器中心管在開工后的動態(tài)晃動過程中,底部陶纖繩密封出現(xiàn)缺損,失去密封的中心管底部出現(xiàn)縫隙就會導(dǎo)致催化劑的跑損。

針對中心管密封損壞情況,提出以下整改措施:首先在中心筒與環(huán)形槽的內(nèi)外間隙中塞堵與中心管同樣材質(zhì)的1mm、1.5mm的不銹鋼絲,再塞堵與中心管同樣材質(zhì)的2mm、2.5mm的不銹鋼絲后進行滿焊和點焊處理,確保密封嚴(yán)密。施工過程中制作環(huán)形抱卡,固定好中心筒,防止因施工對中心筒部件造成二次傷害。

裝置在采取措施恢復(fù)生產(chǎn)后,催化劑的消耗量恢復(fù)到了正常范圍。

三、反應(yīng)器跑劑檢修建議及跑劑預(yù)防措施

(一)反應(yīng)器跑劑檢修建議

1、在反應(yīng)器搶修作業(yè)中,使用物理分劑,分離出低碳劑回裝。在此次重整裝置檢修中,公司首次對四反卸出的催化劑進行了物理分劑回裝處理,實踐證明該措施有效提高了反應(yīng)器提溫速率,縮短了再生燒炭時間,裝置提前數(shù)個小時開工正常。同時該措施節(jié)約了部分催化劑采購成本,有較高的經(jīng)濟性。2、反應(yīng)器內(nèi)部料腿螺栓更換。卸劑檢查發(fā)現(xiàn),四反頂部緩沖區(qū)至四反料腿法蘭螺栓咬合且脆化嚴(yán)重,盡管螺栓材質(zhì)為0Cr18Ni10Ti,但該部位在500℃以上高溫臨氫工況下,螺栓老化嚴(yán)重,在一個檢修周期后需更換全部內(nèi)件料腿法蘭螺栓。

(二)跑劑預(yù)防措施

1、加強對重整反應(yīng)苛刻度的控制。生產(chǎn)過程中,企業(yè)為追求利潤目標(biāo),往往加工量維持在滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài),設(shè)備運行工況的平穩(wěn)性要求很高,因此反應(yīng)溫度控制要根據(jù)裝置實際情況和反應(yīng)器內(nèi)構(gòu)件材質(zhì)選用情況,適當(dāng)留有余量,避免操作波動引起超溫導(dǎo)致內(nèi)構(gòu)件的損壞;生產(chǎn)安排應(yīng)減少裝置處理量和反應(yīng)溫度調(diào)整次數(shù),避免人為的波動引發(fā)設(shè)備故障。

2、提高應(yīng)急管理水平

(1)加強對循環(huán)氫壓縮機等核心設(shè)備的監(jiān)控和維護,避免緊急停機事故的發(fā)生,同時要提高操作人員處理停機切進料事故的能力,對緊急停工過程升降溫度速度的控制盡可能緩和,防止次生事故的出現(xiàn)。(2)對出現(xiàn)跑劑問題的裝置,在確認(rèn)跑劑部位后應(yīng)及早處理,避免泄漏部位進一步擴大以及跑損的催化劑粉塵對裝置下游設(shè)備的影響,減少后續(xù)檢修工作的被動。

3、改進內(nèi)構(gòu)件材質(zhì),提高設(shè)備抗變能力。重整反應(yīng)器采用的是國產(chǎn)專利技術(shù),設(shè)備選型設(shè)計一直在持續(xù)優(yōu)化,通過此次工業(yè)生產(chǎn)運用中出現(xiàn)的問題,對中心筒底部陶纖繩密封采取加固防漏設(shè)計可以減少泄漏的發(fā)生。注意聯(lián)系設(shè)計及時更新材質(zhì)等級偏低的內(nèi)構(gòu)件,滿足裝置長周期運行要求。

四、結(jié)語

通過對四反跑劑原因分析,對中心筒采取加固防漏措施,重整裝置的跑劑問題得到了圓滿的解決,為其他裝置處理類似問題積累了經(jīng)驗。

參考文獻:

[1]邢衛(wèi)東.連續(xù)重整裝置跑損催化劑的原因及對策[J].煉油技術(shù)與工程,2010,11(40):28-30

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