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應用創新技術,延長抽提裝置熱載體系統的運行周期

2014-12-31 00:00:00周勇張興智許兆春
消費電子·下半月 2014年7期

摘 要:本文介紹了芳烴抽提裝置在熱載體使用上的一些成功經驗,通過新工藝、新材料的運用,使裝置的運行周期延長、裝置運行的安全性提高。

關鍵詞:熱載體;芳烴抽提

中圖分類號:TQ205 文獻標識碼:A 文章編號:1674-7712 (2014) 14-0000-01

一、概述

目前國內抽提裝置常用熱源為中壓蒸汽和熱載體。中壓蒸汽設備投資較大,同時對凝結水的處理需要配套設施,總體能耗較高。在熱載體的選用上,各廠也有區別,目前主要是用常壓直餾柴油,但由于常壓直餾柴油含水較高,在開工時脫水時間過長,危險性較高,同時熱穩定性較差,結焦情況較為嚴重。

二、存在的問題及處理

(一)存在的問題

芳烴抽提裝置使用的熱載體,為我廠常減壓裝置生產的餾程為280-350℃的直餾柴油。2008年以前存在熱載體開工時脫水時間過長,老化結焦速度快,熱載體跑損嚴重等問題,已無法滿足裝置長周期運行的要求。困擾熱載體長周期運行的主要有三大問題,分別是:(1)熱載體開工脫水困難,脫水時間長,易發生突沸危險性較大;(2)熱載體跑損情況嚴重;(3)熱載體老化結焦情況嚴重。

(二)解決方案

1.熱載體脫水

根據裝置生產需要,熱載體系統在正常生產時,需要將溫度控制在230℃-270℃,如果熱載體系統中含水過高,在高溫運行時會產生突沸“下油雨”,嚴重影響裝置的安全生產。所以在開工時需要對熱載體進行升溫脫水。

從上表可以看出:基本每次熱載體升溫過程都會伴隨突沸現象的發生,而且升溫速度越快,突沸發生越早,情況越嚴重。熱載體系統升溫脫水時間長、風險大這一問題,已嚴重影響了抽提裝置的安全開工,也嚴重制約了抽提裝置開工時間。

導致熱載體升溫脫水期間,控制難度大的主要原因是:熱載體系統含水過高。而從化驗數據看,原料中含水并不是很高。通過分析確認:熱載體長期使用后,會導致熱載體氧化結焦。為除去系統結焦物,每年裝置大檢修停工和開工期間,都必須用蒸汽對熱載體系統進行吹掃。吹掃結束后在換熱器等低點的存水,正常情況下均可以自然排出,但是在熱載體加熱爐爐管和熱載體總管中聚集的蒸汽凝水,卻無法排出,由此會導致熱載體系統留下大量凝水。

通過對熱載體系統流程分析,決定在熱載體泵出口閥后加設氮氣吹掃線,將熱載體加熱爐爐管中和熱載體系統主管線中的存水頂凈。在對熱載體系統進行氮氣吹掃時,要嚴格遵循以下幾條:(1)在蒸汽吹掃結束立即向系統通入氮氣;(2)系統吹掃采取緩慢充壓、快速泄壓的爆破吹掃方式;(3)氮氣吹掃時必須從各設備、管線低點和熱載體罐底將存水排盡。

2.熱載體跑損

在前期運行期間熱載體跑損情況較為嚴重,運行10個月,系統熱載體儲罐藏量減少一半,通過現場檢查確認,導致熱載體跑損的主要原因是由于:熱載體在返回熱載體罐時,是從罐體上部進罐,離放空口較近,同時罐體壓力高于外界壓力,部分熱載體隨外排氣體一同排至大氣,由此導致熱載體出現跑損。通過論證,車間對熱載體罐實施改造:(1)在罐頂增加氮氣吹掃線,人為增加一個外部壓力,使放空線壓力與罐內壓力基本保持一致,熱載體在重力作用下,再回落至罐內,從而減少跑損;(2)將原熱載體罐頂浮球式液位計拆除,更換為密封性更好的差壓液位計。

3.熱載體老化

2008年以前熱載體系統結焦情況非常嚴重,具體表現為:(1)熱載體循環泵密封每2-3個月需要更換一次,主要是由于結焦物劃傷密封面,導致泄漏;(2)熱載體流量控制閥,投用2-3個月后由于結焦堵塞嚴重無法正常投用;(3)熱載體換熱器在運行6個月后,換熱效率大幅下降,裝置運行末期必須降負荷運行;(4)停工檢修時,熱載體罐內有將近罐體容量1/5的結焦物。

以上情況已嚴重影響了裝置長周期安全運行。必須采取有效措施解決熱載體結焦問題。通過分析確認能夠導致熱載體結焦的主要原因有:(1)系統中存在“氧”,由此才能出現氧化結焦;(2)熱載體系統操作溫度過高,導致結焦;(3)熱載體的熱穩定性較差,導致結焦。

根據分析結果,車間有針對性的開展工作:

首先是根除系統中的“氧”:一是在開工時對系統進行氮氣置換,取樣分析合格后,再引入熱載體;二是投用熱載體罐的氮封,防止空氣進入熱載體罐,氧化高溫熱載體。

針對熱載體系統操作溫度較高,可能導致熱載體結焦這一問題,車間在核算熱載體循環泵功率后,將熱載體循環量由300t/h提高至400-450t/h,將各熱載體換熱器進行逐步更換增大換熱面積,將熱載體流量控制閥逐步更換為溫度控制閥,通過以上措施實施,熱載體操作溫度由275℃,逐步降至240℃。

在提高熱載體的抗氧化性上,車間通過多方查找資料,最終選用了HW-61型導熱油劑,使用此劑可以延緩導熱載體的結焦、結垢時間、延長熱載體使用壽命,氧化安定性提高80%。而且使用較為簡便。

三、效果評價

(1)2028年裝置開工,熱載體系統蒸汽吹掃結束后,立即通氮氣吹掃,氮氣用量在400m3/h,在對系統氮氣吹掃3小時后引熱載體升溫,用19個小時,熱載體溫度就達到200℃,較以前縮短脫水時間15-20小時;(2)通過增加熱載體罐氮封以及罐體漏點消除,2008年2月至2008年12月熱載體罐位下降僅為5%,完全可以確保長周期運行;(3)在投用熱載體系統氮封后,熱載體結焦情況明顯好轉,2008年停工檢修熱載體系統結焦物共清出150kg,平均不到前幾年的1/10;(4)在使用HW-61型導熱油劑后,系統熱載體膠質含量明顯下降。

參考文獻:

[1]袁忠勛.芳烴抽提及分離裝置的設計[J].煉油設計,1994(05).

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