徐希萍 尹曉宇
(泰安市利德容器制造有限公司,山東 泰安271000)
0 前言
隨著工業的發展,渣水除氧器已廣泛應用到化工行業,相應的對除氧器的技術性能和對其特殊的技術向能的要求越來越高,為使除氧水中的溶氧量趨于零,提高其運行的經濟性和安全性,我公司對除氧塔的內部關鍵部件進行的優化改造,這樣不僅大大節省了更新設備的費用,而且除氧效果完全能滿足運行要求。螺帽組成,噴嘴接頭與噴嘴螺帽通過螺紋組合在一起,噴嘴芯子置于噴嘴接頭與噴嘴螺帽之間,噴嘴芯子周邊設有螺旋槽,噴嘴螺帽上設有噴霧孔。并已申請國家專利,該噴嘴的芯子采用工程塑料材質,外殼采用不銹鋼材質,其結構使得灰水流動不會出現堵塞現象,對芯子的沖刷不會對噴霧效果產生任何影響,再加上下部的不銹鋼鮑爾環填料,能夠有效的保證整臺除氧器的除氧效果。
利用蒸汽將里面的水加熱,達到沸點,這樣就會有大量的水汽溢出,水面上氧分子的分壓就會降低,根據平衡分壓的原理,溶解在水里面的氧分子就會溢出,這樣就達到了除去水中氧分子的目的,即亨利定律。
給水脫氧及傳熱傳質過程全部在脫氧塔內完成,給水經過兩個階段脫氧:
第一階段,灰水從灰水進管進入除氧塔上部的灰水分布器內,靠灰水自有的壓力經旋流噴嘴噴出,呈霧狀。呈霧狀的灰水與上升的蒸汽充分接觸,經傳熱傳質后一同向下流動。在向下流動的過程中繼續與上升的蒸汽傳熱傳質直至落入布水器,完成第一階段的除氧。氧氣、二氧化碳等非凝結氣體經汽水分離器分離排入大氣,水被阻止落下,繼續上述的傳熱傳質過程。
第二階段,灰水落入布水器后與填料層中的填料接觸,帶有灰水的填料被上升的蒸汽吹動在填料空間自由浮動,與落水大面積接觸,完成第二階段的除氧。蒸汽從水箱蒸汽進口進入,先與填料層中的灰水換熱,完成第二階段除氧后經布水器進入汽水交換空間,除氧后的水經落水管進入水箱,水經過擋灰板的過濾從出水管流入洗滌塔,一些雜質、沉淀等污物經連續排污口排到指定場所。
旋流噴霧室的結構是:灰水布水器以環形或魚刺固定在除氧塔頂部,旋流噴嘴安裝在灰水布水器上。
除氧器殼體、水箱滿足設計設計強度要求,僅對除氧器和水箱的內部進行局部改造。
2.1.1 更換旋流噴嘴
對噴淋效果欠佳的老式彈簧噴嘴進行更換,更換新材料、結構的旋流噴嘴。針對渣水處理工段灰水的特殊性質,我方研制生產了專門用于灰水的噴霧除氧器,該種除氧器采用噴霧式,噴嘴為我方專門研制的用于灰水的旋流噴霧式噴嘴,該噴嘴由噴嘴接頭、噴嘴芯子、噴嘴

圖1 噴嘴結構圖
2.1.2 更換填料
將Ω型散裝填料更換為鮑爾環填料,增加填料支撐,防止鮑爾環掉入水箱,影響水質;
2.1.3 增加擋灰板和連續排污口
在水箱出水口前面的位置增加一塊擋灰板,除氧后的灰水經過擋灰板的沉淀、過濾,保證除氧水的水質;在水箱的底部的末端增加一個連續排污口,防止大量的積灰沉淀在水箱底部,難于清理,設置此口后,積灰連續的大量的排出,減少了清理工作。

圖2 改造后的除氧器的內部結構圖
2010年我公司對久泰能源400t/h低壓灰水除氧器進行改造,通過長期的運行試驗,用戶返回的信息證表明經改造后的除氧器達到了改造設計要求,能夠在滿足各種工況下保證除氧水品質,安全運行。
改造后的除氧器除氧效果良好,在額定工況運行時除氧器出水含氧量可達到≤5ug/L。
改造后的除氧器適應性能好,適應入口溶氧量高,入口溫度低,壓力變化大,補水率大。
當負荷突變25%、瞬間增補給水10%、當改用低溫氣源、當入口水溫大幅度下降,除氧器仍能達到合格指標,且除氧器不會發生振動、異常噪聲和變形。
當機組甩負荷時,水箱內水流分配管能將低溫水直接送至出水口處,完全防止給水泵入口汽化。
當設計負荷范圍內正常運行時,除氧器系統的噪聲完全符合我國現行標準要求,離除氧器1米,噪聲小于85分貝。
除氧器排汽量僅為出力的1‰,節能環保。
除氧器內部改造的費用僅為新設備的10%~20%,節約了大量的資金,改造后的除氧器能保證除氧水的水質,延長了化工設備的使用壽命,其經濟效益尤為突出。
[1]龐麓鳴,等.工程熱力學[M].2版.北京:高等教育出版社,2009.
[2]肖增弘,等.汽輪機設備及系統[M].北京:中國電力出版社,2008.