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冷卻水換熱器管束腐蝕穿孔失效原因分析

2014-12-26 06:21:48張世峰楊和平
科技視界 2014年29期
關(guān)鍵詞:分析檢測

張世峰 盛 健 楊和平

(烏魯木齊石化公司煉油廠,新疆 烏魯木齊830019)

0 引言

烏石化煉油廠焦化車間于2011年11月投用此臺冷卻水換熱器,換熱器設(shè)計為殼程走采暖水介質(zhì)(50-80℃)。但由于夏季裝置無采暖水,在三查四定中變更增加了循環(huán)水線,在冬季殼程投用采暖水,夏季投用循環(huán)水。在投用循環(huán)水期間,管束結(jié)垢嚴重,在2012年6月至8月,僅投用循環(huán)水2個月,管束就發(fā)生嚴重的結(jié)垢,并且管束穿孔泄漏堵管11根,隨后又于2012年11月7日和2013年3月11日各發(fā)生一次泄漏導(dǎo)致管束報廢。為尋找腐蝕穿孔原因以便采取有效對策,擬從管束表面腐蝕形貌、腐蝕產(chǎn)物分析、電渦流檢測分析、介質(zhì)性質(zhì)分析等方面對換熱器管束腐蝕穿孔失效原因進行分析,并在此基礎(chǔ)上提出預(yù)防換熱器失效的建議,估算防腐措施的潛在經(jīng)濟效益。

1 換熱器運行工況

烏石化煉油廠焦化車間換熱器殼程介質(zhì)為循環(huán)水/采暖水,操作溫度約為30℃,壓力為0.4MPa。管程介質(zhì)為柴油,操作溫度約為130℃,壓力為1.0MPa,管束規(guī)格Φ25mm×2.5mm。

2 換熱器失效分析

2.1 宏觀觀察

換熱器管束抽芯檢修時發(fā)現(xiàn)管束外表面腐蝕產(chǎn)物厚達3mm,腐蝕產(chǎn)物為黃褐色,質(zhì)地疏松不致密,且腐蝕產(chǎn)物不連續(xù),觸碰既落(如圖1a)。清洗后發(fā)現(xiàn)管束外表面無防腐層且有多處明顯蝕坑(如圖1b),且大多還未造成管束穿孔,而管束內(nèi)壁無明顯蝕坑(如圖1c),由此可見換熱器失效是由于管束外表面無防腐層,由外向內(nèi)腐蝕最終造成穿孔。

圖1

2.2 運行狀態(tài)分析

換熱器設(shè)計為殼程走采暖水介質(zhì)(50-80℃),流速為0.19m/s。但由于夏季裝置無采暖水,在新裝置投用前“三查四定”工作中變更增加了循環(huán)水線,在冬季殼程投用采暖水,夏季投用循環(huán)水。而循環(huán)水流速控制要求為0.5-1m/s,該換熱器設(shè)計不能滿足循環(huán)水的使用要求。因此在投用循環(huán)水期間,管束結(jié)垢嚴重,在2012年6月至8月,僅投用循環(huán)水2個月,管束就發(fā)生嚴重的結(jié)垢,并且管束泄漏堵管11根,2012年11月7日、2013年3月1日分別又發(fā)生兩次管束泄漏。

2.3 管束電渦流檢測結(jié)果分析

2013年3月1日發(fā)現(xiàn)該管束外壁腐蝕嚴重,并且堵管達到15%,聯(lián)系對該管束做電渦流檢測,檢測結(jié)果:該管束共316根,已堵管47根,檢測正常118根,有腐蝕減薄的108根,其它由于管子變形無法進行檢測。

根據(jù)檢測結(jié)果可以看出該管束腐蝕減薄嚴重,只有37%管子檢測正常,尤其是2、3、4、5管程檢測正常的管子不足20%,由此可以判定該管束無法再正常使用,需要更換新管束。

2.4 換熱器內(nèi)部介質(zhì)分析

1)介質(zhì)的pH值

管束內(nèi)介質(zhì)為柴油,殼程介質(zhì)為循環(huán)水/采暖水,經(jīng)測試,管束內(nèi)柴油pH值為6.2,為弱酸性環(huán)境。殼程介質(zhì)pH值為6.8,為中性環(huán)境。

2)介質(zhì)的CL-含量

循環(huán)水CL-含量經(jīng)測試為18mg/kg,符合生產(chǎn)用循環(huán)水CL-含量小于25mg/kg的要求。

2.5 腐蝕產(chǎn)物分析

對腐蝕產(chǎn)物干燥,進行成分分析,明顯減薄坑內(nèi)腐蝕產(chǎn)物為Fe

(OH)3產(chǎn)物FeOOH和FeO,還含有一定量的Ca、Mg離子的碳酸鹽,管外表沉積較厚的物質(zhì)為管束泄漏后介質(zhì)與銹層的復(fù)合物,物質(zhì)疏松,主要成分是結(jié)晶不完全的Fe(OH)3、FeOOH和FeO。總之,腐蝕產(chǎn)物的組成主要是管束鋼的氧化物、氫氧化物為主。

3 換熱器失效原因分析

從管束的腐蝕情況來看,管束的外表腐蝕嚴重,而內(nèi)部腐蝕較輕,這是由于管束外壁走循環(huán)水,水中有溶解氧的存在以及腐蝕陰離子(CL-)造成的腐蝕。根據(jù)鈍化膜破壞理論,當金屬和水溶液接觸時,水分子是偶極子,定向地吸附在金屬表面,使金屬表面形成一層氧化物,此氧化物便是金屬表面的鈍化膜[1]。但是腐蝕性陰離子(CL-)能穿過氧化膜的極小縫隙,這是由于CL-半徑較小,穿透力較強[2],CL-與金屬相互作用,形成可溶性化合物并不斷發(fā)生溶解(既氯化鐵的溶解),最終形成孔蝕。同時氯化物也發(fā)生水解生成氫氧化物。當循環(huán)水的流速不夠高時,氫氧化物發(fā)生沉淀,為垢下腐蝕提供了條件。

從成分分析結(jié)果來看,減薄坑內(nèi)腐蝕產(chǎn)物為Fe(OH)3產(chǎn)物FeOOH和FeO,還含有一定量的Ca、Mg離子的碳酸鹽。該點蝕坑外表形貌具有典型的氧化鐵垢下腐蝕[3-5]的形態(tài)——水滴狀。

通過觀察管束外表面,換熱器管束外表面存在氧化鐵垢層,由于垢層下的金屬基體處于活性狀態(tài),電位較負,而垢層周圍的金屬處于鈍化狀態(tài),電位校正,于是就形成了活態(tài)—鈍態(tài)電偶腐蝕電池[1]。此電池是一個大陰極小陽極的的結(jié)構(gòu),陽極的電流密度較大,因此垢層下的金屬腐蝕較快,而垢層周圍金屬則受到陰極保護。由于循環(huán)水程中性(pH值6.8),所以其陰極、陽極反應(yīng)如下:

垢層外的反應(yīng):O2+H2O+4e→4OH-(陰極)

垢層下金屬發(fā)生溶解反應(yīng):Fe→Fe2++2e(陽極)

由反應(yīng)過程可以看出,垢層外處于富氧狀態(tài),介質(zhì)約為中性,發(fā)生氧的還原[6-8],而垢層下的鐵不斷失去電子,使Fe2+離子不斷增多,為了維持電中性CL-不斷遷入,使得FeCl2不斷增多,并且發(fā)生水解反應(yīng):Fe2++2 H2O→Fe(OH)2(白色沉淀)+2H+

水解反應(yīng)生成的H+與水中的CL-混合,使得垢層下的金屬處于HCl介質(zhì)中,形成了一個自催化的酸性條件,因此基體金屬不斷處于活化溶解狀態(tài)。而Fe吸附配合物Fe(OH)ad(Fe和H2O反應(yīng)生成的中間不穩(wěn)定物)放電而成為溶液中的FeOH+[6]。

在垢層處發(fā)生沉淀:FeOH++2OH-→FeOOH+H2O垢層還原:3FeOOH+e→Fe3O4+H2O+OH-

隨著孔蝕和垢層下的pH不斷下降,水中溶有的Ca(HCO3)2和Ma(HCO3)2轉(zhuǎn)換CaCO3和MaCO3為沉積在垢層中,使垢層的面積不斷增大導(dǎo)致垢下腐蝕加劇。隨著垢層的加厚,垢層內(nèi)應(yīng)力也隨之增大,垢層開裂傾向增大,垢層會出現(xiàn)開裂和鼓包情況。

4 結(jié)語

1)通過觀察管束內(nèi)外壁可發(fā)知:換熱器管束是由外向內(nèi)發(fā)生穿孔,并存在深度不等的蝕孔、蝕坑。

2)管束穿孔失效的最大原因是由垢下腐蝕引起的。在循環(huán)水作用下,垢層周圍金屬和垢層下金屬形成了大陰極-小陽極的氧濃差腐蝕電池。

3)管束外表面未涂防腐層也是造成垢下腐蝕穿孔的重要原因。

建議盡可能多投用采暖水,減少投用循環(huán)水換熱器;在投用循環(huán)水運行期間嚴格控制循環(huán)水的pH值和含氧量,并盡可能的提高循環(huán)水的流速,以使循環(huán)水內(nèi)的沉淀物不會再管束外壁沉淀;嚴格控制循環(huán)水中各離子的含量,尤其是CL-的含量;換熱器在安裝、試運行期間要進行試壓、酸洗除銹等措施,盡可能確保沒有銹層的存在;對新制作管束外壁進行固化防腐,降低結(jié)垢、垢下腐蝕速率。

[1]林玉珍,楊德鈞.腐蝕和腐蝕控制原來[M].北京:中國石化出版社,2007.

[2]曹楚南.腐蝕電化學(xué)原理[M].3版.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2008.

[3]高麗巖.換熱器管束失效分析[J].化學(xué)設(shè)備技術(shù),2005,26(4):54-56.

[4]朱世懂,白真權(quán),劉會,等.Ca2+,Mg2+對N80鋼腐蝕速率的影響[J].腐蝕與防護,2008,29(12):724-726.

[5]李俊俊,劉峰.換熱器管束腐蝕穿孔失效原因分析[J].遼寧石油化工大學(xué)學(xué)報,2012,32(3):55-60.

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