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處理含硫、凝析油天然氣三甘醇脫水橇工藝優(yōu)化探討

2014-12-24 03:59:54李亞萍劉子兵梁璇璣
石油化工應(yīng)用 2014年8期
關(guān)鍵詞:工藝

李亞萍,楊 鵬,劉子兵,梁璇璣

(1.西安長慶科技工程有限責(zé)任公司,陜西西安 710018;2.中國石油長慶油田分公司第五采氣廠,陜西西安 710018)

長慶氣田的天然氣氣井根據(jù)氣藏的層位、開采方式等分為上古氣井和下古氣井。其中下古氣井的天然氣中均含有H2S 和CO2等酸性氣體,部分下古氣井的天然氣中含有凝析油。為減少酸性氣體對輸氣管道的腐蝕,長慶氣田的下古氣井采用了“多井集氣+小站脫水”的開采模式,目前百余下古集氣站小站脫水均選用三甘醇脫水工藝,其良好的脫水性能滿足氣田的生產(chǎn)要求,有效保證了氣田集輸管網(wǎng)的安全高效運行。但是隨著氣田的進一步開發(fā),部分氣井的酸性氣體含量逐漸增高,并且產(chǎn)出高礦度地層水和凝析油,導(dǎo)致三甘醇脫水橇出現(xiàn)鹽結(jié)晶、換熱器腐蝕泄漏等問題。目前,氣田常用脫水橇的工藝流程圖(見圖1)。

圖1 常規(guī)三甘醇脫水橇的工藝流程圖

1 脫水橇運行中存在的問題及原因分析

1.1 鹽結(jié)晶堵塞

由于天然氣中攜帶由高礦化度游離水,并且天然氣進脫水橇前僅有一級重力分離器,導(dǎo)致游離水分離不徹底,大量高礦化度游離水進入脫水橇中,不僅增加了脫水負荷,而且高礦化度水?dāng)y帶的鹽離子隨三甘醇溶液的再生結(jié)晶析出,致使三甘醇后循環(huán)管路堵塞,影響了脫水橇脫水效果。重沸器鹽結(jié)晶堵塞的照片(見圖2、圖3)。

圖2 重沸器內(nèi)的鹽結(jié)晶

圖3 重沸器火筒壁上的鹽結(jié)晶

1.2 板式換熱器的腐蝕泄漏

高礦化度地層水和凝析油溶解在三甘醇溶液中,隨三甘醇溶液的循環(huán)進入板式換熱器,H2S 對換熱器的板片形成點蝕,地層水中的陽離子和陰離子對換熱器形成電化學(xué)腐蝕,同時凝析油會造成密封膠條的溶脹腐蝕,導(dǎo)致?lián)Q熱器出現(xiàn)泄漏,換熱器的壽命僅為6~12 個月。換熱器泄漏的照片(見圖4)。

圖4 換熱器的腐蝕泄漏

1.3 三甘醇溶液被污染后失效

圖5 過濾器濾芯的臟堵

由于原料氣中攜帶的高礦化度水和機械雜質(zhì)未得到有效分離而帶入三甘醇溶液中,導(dǎo)致三甘醇溶液被污染,其脫水性能變差,甚至失效,部分集氣站2~6 個月就需要更換一次溶液;并且三甘醇濾布過濾器和活性炭過濾器臟堵而頻繁更換(1~2 周/次)。過濾器濾芯臟堵的照片(見圖5)。

1.4 三甘醇再生尾氣、儀表風(fēng)排氣等環(huán)境污染

1.4.1 三甘醇再生尾氣 天然氣中的部分H2S 氣體會溶解在三甘醇溶液中,三甘醇再生過程中H2S 氣體隨著水蒸氣一起被解析出來,這些再生出來的尾氣直接排至大氣中,高含H2S 的廢氣導(dǎo)致集氣站及周邊環(huán)境嚴重污染。

氣田某集氣站100 萬立方米/天三甘醇脫水橇的含硫尾氣的氣量、氣質(zhì)情況(天然氣中H2S 含量為3 000 g/m3)(見表1)。

表1 100 萬立方米/天三甘醇脫水橇的含硫尾氣的氣量、氣質(zhì)

《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB3095-1996)及《惡臭污染物排放標準》(GB14554-1993)要求,氣田生產(chǎn)區(qū)域污染物排放應(yīng)當(dāng)執(zhí)行“三類區(qū)域三級標準”;《惡臭污染物排放標準》(GB14554-1993)要求排放H2S 的排氣筒高度最低不得低于15 m,排氣筒高度為15 m 時的H2S最大排放量為0.33 kg/h。實際運行中尾氣的排放高度僅為8 m,并且H2S 排放速率嚴重超標。

目前對于高含硫集氣站通過增加尾氣焚燒的方式來拒絕惡臭問題,但是H2S 轉(zhuǎn)化為SO2排放,依然存在環(huán)境污染問題。

1.4.2 儀表風(fēng)排氣、閃蒸氣放空 脫水橇的儀表風(fēng)為裝置脫水后的干天然氣,由于其中溶解了部分H2S 氣體,調(diào)節(jié)閥周期性排空儀表風(fēng)時,站場有惡臭味,并且天然氣直接排放有一定的安全隱患。

裝置產(chǎn)生的閃蒸氣進入燃料氣緩沖罐與調(diào)壓后的干氣混合后作為燃料氣,由于閃蒸氣為濕氣,在高含H2S 時會加劇燃料氣系統(tǒng)的腐蝕,因此,部分集氣站將閃蒸氣直接接入放空系統(tǒng),造成了能源的浪費,100 萬立方米/天脫水裝置閃蒸氣的放空量大約為16×104m3/a。

2 三甘醇脫水橇的工藝優(yōu)化探討

2.1 加強濕天然氣進吸收塔前的過濾

《天然氣脫水設(shè)計規(guī)范》SY/T0076-2008,4.5 中規(guī)定“原料氣進脫水橇前應(yīng)設(shè)置進口分離器,除去直徑10 μm 以上的液滴……含有瀝青膠紙顆粒、粉塵或其他固體雜質(zhì)的天然氣,應(yīng)設(shè)置過濾分離器”。

而長慶氣田的原料氣進脫水橇前一般安裝的是重力式過濾分離器,該種類型過濾器僅能除去100 μm以上的雜質(zhì)和液滴,導(dǎo)致100 μm 以下的雜質(zhì)和高礦化度液滴進入到脫水橇中,造成三甘醇溶液污染和鹽結(jié)晶,嚴重影響脫水橇的正常運行。

圖6 富液汽提工藝的三甘醇脫水橇工藝自控流程

表2 模擬計算參考氣質(zhì)情況(40 ℃,5.0 MPa)

表3 模擬計算參考氣質(zhì)情況(40 ℃,5.0 MPa)

因此,建議增加高效原料氣過濾分離器,分離掉原料氣中攜帶的游離態(tài)液滴及固體雜質(zhì),減輕脫水橇的脫水負荷,防止大顆粒雜質(zhì)和游離水帶入造成溶液污染、鹽結(jié)晶等問題。

2.2 采用富液汽提工藝

在三甘醇進入板式換熱器前增加一個三甘醇富液汽提塔。采用干天然氣節(jié)流降壓后作為汽提氣,通入富液汽提塔中,在富液進入換熱器前脫除溶解在溶液中的酸性氣體和凝析油,將汽提產(chǎn)生的氣體采用固體脫硫后作為裝置的燃料氣和貧液汽提氣。采用富液汽提工藝的三甘醇脫水橇工藝自控流程(見圖6)。

采用UNISIM R390 軟件對富液汽提工藝進行了模擬計算,其中原料氣的氣質(zhì)取氣田的最惡略工況,詳細氣質(zhì)情況(見表2)。富液汽提工藝的模擬計算結(jié)果(見表3)。

由模擬結(jié)果可以看出,采用富液汽提工藝后:

(1)富液中的大部分酸性氣體被汽提氣帶走,三甘醇富液中的H2S 僅為0.24 kg/h,可大幅度減少H2S 進入再生尾氣,造成環(huán)境污染。針對再生尾氣的排放問題通過加高現(xiàn)有再生尾氣排氣筒的高度就可滿足排放要求。

(2)富液中的大部分凝析油均被汽提氣帶走,采用富液汽提工藝可大幅度減少腐蝕性介質(zhì)進入板式換熱器、再生塔等再生設(shè)備中而引起的設(shè)備腐蝕。

同時燃料氣和汽提氣采用脫硫后的凈化氣,可以防止燃料氣系統(tǒng)的腐蝕。因此,采用富液汽提工藝可以同時解決環(huán)境污染、設(shè)備腐蝕等問題。

2.3 儀表風(fēng)采用壓縮空氣

建議在集氣站增加一套儀表風(fēng)壓縮機橇,脫水橇的儀表風(fēng)改用壓縮空氣。以解決干天然氣作為儀表風(fēng)引起的安全隱患和惡臭問題。

3 投資及經(jīng)濟性分析

3.1 現(xiàn)有脫水橇的改造投資估算

對氣田常用的100 萬立方米/天的脫水橇實施上述改造,其主要工作量是:增加一臺高效原料氣過濾分離器、將富液閃蒸罐更換為富液汽提塔、增加一臺脫硫罐、增加一臺儀表風(fēng)壓縮機橇等,改造投資估算(見表4)。

3.2 經(jīng)濟性分析

100 萬立方米/天脫水橇非正常運行的經(jīng)濟損失詳情(見表5)。采用上述工藝優(yōu)化后,可解決裝置目前存在的問題,每年新增的運行費用主要為脫硫劑的費用,脫硫劑年耗量最大為62 t(脫硫劑硫容按照0.30 kg/kg計算,該類脫硫劑的市場價大約為1.5 萬元/噸),脫硫劑的購置費為93 萬元。

表4 100 萬立方米/天的脫水橇改造的主要設(shè)備及投資估算表

表5 100 萬立方米/天脫水橇非正常運行的經(jīng)濟損失表

因此,采用上述工藝優(yōu)化后,不但可以保證脫水橇的安全、平穩(wěn)、連續(xù)運行,而且一年節(jié)約的經(jīng)濟損失即可收回裝置的工藝改造費用。

4 結(jié)論

針對長慶氣田高含硫、凝析油和礦化度地層水的下古氣藏,在天然氣三甘醇脫水時,應(yīng)對常規(guī)脫水工藝進行以下優(yōu)化改進:

(1)增加高效原料氣過濾分離器,確保無游離水和10 μm 以上的固體雜質(zhì)帶入到溶液中造成溶液污染的問題。

(2)三甘醇富液采用富液汽提工藝,在富液進入換熱器前脫除溶解在溶液中的酸性氣體和凝析油,減少腐蝕性介質(zhì)進入再生設(shè)備中而引起的設(shè)備腐蝕。

(3)將汽提產(chǎn)生的氣體采用固體脫硫后作為裝置的燃料氣和貧液汽提氣。

(4)脫水橇的儀表風(fēng)改用壓縮空氣。

[1] 王遇冬主編.天然氣處理原理與工藝[M].北京:中國石化出版社,2007.

[2] 王開岳主編.天然氣凈化工藝[M].北京:石油工業(yè)出版社,2005.

[3] 中華人民共和國石油天然氣行業(yè)標準[S].SYT0076-2003天然氣脫水設(shè)計規(guī)范,2003.

[4] 中華人民共和國石油天然氣行業(yè)標準[S].SYT0602-2005甘醇型天然氣脫水裝置規(guī)范,2005.

[5] 謝軍雄,等.三甘醇脫水裝置尾氣達標排放措施研究[J].石油與天然氣化工,2011,40(1):32-36.

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