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大型汽輪機低壓內缸一體化技術應用研究

2014-12-23 08:50:58陳根衛徐百成
中國高新技術企業 2014年24期
關鍵詞:汽輪機設計

陳根衛 徐百成

摘要:文章針對早期引進型300MW機組汽輪機缸體剛度低的問題提出了全新一代的高剛度汽缸改造技術,通過改造可以有效降低機組煤耗,達到節能減排的目標,有重要的工程應用前景和推廣價值。

關鍵詞:300MW;汽輪機;雙層內缸;一體化內缸;漏汽;煤耗

中圖分類號:TK265 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)36-0059-03

1 概述

在國內電力工業格局中,除新投產的600MW、1000MW機組外,在運國產300MW汽輪機組仍為電網主力機組。這些機組主要投產于20世紀80~90年代。由于運行時間過長,大型汽輪機組的經濟性已經大大低于原設計水平;同時由于設計技術落后,機組的經濟性遠遠低于國際先進水平。

目前在役的300MW等級汽輪機經濟性較差,同時存在影響機組安全可靠性等問題。雖然各制造廠自20世紀90年代開始陸續推遲各類改進型或優化機型,但個別汽輪機組的熱耗率和設計值的偏差很大,影響機組供電煤耗15g/kWh以上,嚴重影響了機組的經濟性,因此必須進行現代化技術改造以提高汽輪機的通流效率,降低發、供電煤耗,消除汽輪機的安全隱患。針對引進型西屋技術的機組低壓缸缸體設計不合理導致漏汽量大、抽汽溫度偏高、熱耗較高等問題進行分析,結合各汽輪機廠家的改造技術方法,提出一體化高剛度汽缸改造技術方法。

2 技術介紹

2.1 調研情況

早期國產引進型300MW汽輪機組是20世紀80年代初引進美國西屋公司汽輪機制造技術制造的,從目前各電廠機組運行情況及部分機組試驗結果來看,由于設計、制造、安裝、運行與維護等方面的因素,不同程度地暴露出一些問題,影響到機組運行的安全性和經濟性。

國產引進型300MW機組和日本三菱公司引進西屋公司技術、經優化改進制造的350MW機組屬同類型機組。據1999、2000年度所公布的各項技術指標,國內進口已投運的日本三菱公司機組,平均負荷率74.7%,非計劃停運409h,等效強迫停運率0.08%,等效可用系數92.56%,廠用電率3.97%,補水率0.8%,凝汽器真空度95.0%,鍋爐效率92.31%,供電煤耗率320.75g/kWh。與其相比較,國產引進型300MW機紐平均負荷率74.0%,但等效可用系數低4.12個百分點,補水率高出2.4個百分點,廠用電率高出1.57個百分點,凝汽器真空度低1.55個百分點,鍋爐效率低2.73個百分點,供電煤耗率高出30.48g/kWh。由此可見,現運行的早期國產引進型300MW機組各項經濟性指標與同類型進口機組相差甚大,機組經濟效益不能得到充分發揮。

據調研,當前國內現役的300MW等級機組大約有500多臺,其中早期投運的300MW機組約有400多臺,主要由上汽、哈汽、東汽,其余是為進口機組。國內現役的300MW等級機組主要類型如下:(1)上汽生產的引進型153型、155型、156型,截至2006年底共投運123臺;(2)哈汽生產的引進型73系列,截至2006年共投產95臺;(3)東汽生產的D06型、D12型、D19型、D42型、D300型,截至2006年底共投產120臺。

2.2 各廠家改造技術

2.2.1 哈汽廠改造技術。典型的哈汽73B型機組型號為N300-16.7/537/537型亞臨界、一次中間再熱、單軸、兩缸兩排汽反動式汽輪機,該機型為引進西屋技術制造,并在考核機組的基礎上對通流部分做了優化設計,該機型保留了西屋技術特點。

引進西屋公司機組的低壓模塊普遍存在低壓缸#5、#6抽汽溫度偏離設計值較高的現象。這主要是由低壓#1內缸、低壓隔板持環水平中分面變形較大引起,由于#1內缸、隔板持環水平中分面張口,導致低壓進汽直接漏入5、6段夾層,使5、6段抽汽溫升高,進而偏離設計值。哈汽公司針對以上問題,近年提出新一代的低壓內缸改造技術,將原有的#1內缸和#2內缸合并為一個缸,提高缸體的剛度,減少因變形導致的漏汽。該技術在西柏坡、井岡山等電廠實施,效果明顯。

2.2.2 上汽廠改造技術。20世紀80年代初,上海汽輪機廠引進美國西屋公司專利技術,研制生產了國產引進型和引進優化型300MW機組,該機組是亞臨界、中間再熱、單軸雙缸兩排汽凝汽式汽輪機,具有運行效率高、調峰性能好的特點。自從1986年制造出第一臺引進型300MW機組以來,到1999年年底已經有50余臺引進型和引進優化型汽輪機投入運行,機組型號為156。

引進優化型156機組高中壓缸結構基本保持原西屋技術,通過不斷改進,K156機型取消了中壓內缸結構,對高壓內缸、高壓靜葉持環、高壓平衡活塞環汽封結構進行了一定的優化。低壓缸基本已經優化成單層低壓內缸結構。近年來,針對高壓缸的問題,上汽廠提出了新一代Q156型機組,將原西屋機組中的高壓內缸、高壓靜葉持環、高壓進汽側平衡活塞汽封三個部件整合為一個整體的高壓內缸,以提高缸體的剛度。另外上汽廠早期155機型(C300-16.67/0.8/538/538)基本沿用西屋技術特點,和哈汽73型機組類似,低壓缸為三層缸結構,內缸分為#1、#2內缸,高中壓缸采用雙層缸結構,內缸設計有蒸汽冷卻系統。

2.3 一體化高剛度低壓汽缸改造技術

2.3.1 理論分析。建立汽缸氣密性分析的三維熱彈性接觸有限元模型,進行熱固、流固耦合仿真,對低壓內缸剛度強度及其中分面汽密性分析。

分析方法有:用ANSA(模型軟件)對低壓內缸、低壓隔板套進行高質量的網格劃分;采用CFX(內部流動分析的數值模擬軟件)計算得到對流換熱系數及溫度場分布;采用ABAQUS(工程模擬的有限元軟件),真實模擬螺栓預緊力的基礎上,考慮高溫水蒸汽壓力,實現熱邊界對結構分析的熱作用,進行熱固耦合分析。表1為項目分析內容表,圖1為分析流程圖。

3 改進技術研究

經過各方面調研,以解決國產引進型西屋技術亞臨界機組低壓缸缸體模塊剛度低、漏汽嚴重、缸效率低等問題。本技術主要研究內容包括:(1)深入了解各廠家對早期引進型機組的改造方法及技術特點;(2)掌握此類機組改造過程及注意事項;(3)對改造的機組進行全面的熱力性能試驗,掌握機組改造前的特性,對改造過程進行全面的技術監督工作;(4)對改造后的機組做考核試驗,驗證改造后機組的性能;(5)提供該項改造技術的經濟性分析,分析說明此類改造對降低機組煤耗有著一定的理論研究價值和工程應用前景。

3.1 N330-16.67/538/538機型低壓缸改造項目

國內某電廠#7號機組汽輪機組為國產引進型330MW亞臨界汽輪機組,汽輪機由哈爾濱汽輪機廠有限責任公司制造,型號為N330-16.67/538/538。改造前#5抽汽溫度為267.12℃(設計234.6℃),#6段抽汽溫度為193℃(設計為137.1℃),5WVO工況下低壓缸效率約85.2%(設計值90.24%)。

低壓內缸由原來的雙層結構改為單層內缸結構,低壓內缸中分面加密封鍵,分析了中分面裝配接觸載荷的變化規律,得出了中分面螺栓預緊力的定值分布,同時改善中分面螺栓的密封性能,減少內漏。該工程于2011年10月開工,在參建各方的共同努力下,完成了機組改造目標,2012年2月對機組做了考核鑒定試驗。

通過對機組低壓缸改造,原來#5抽汽溫度由原來的267.12℃降低為233.6℃(設計234.6℃),#6段抽汽溫度由原來的193℃降低為153.7℃(設計為137.1℃),5WVO工況下低壓缸效率由原來的約85.2%提高到92.5%(設計值90.24%),不考慮汽封改造等因素的影響,可降低煤耗約6g/kWh,節能效果顯著。

3.2 N315-16.7/537/537機型低壓缸改造項目

國內某電廠#3號機組汽輪機組是哈爾濱汽輪機廠有限責任公司生產的N315-16.7/537/537型亞臨界、一次中間再熱、雙缸雙排汽、凝汽式機組。改造前#5抽汽溫度為272.35℃,#6段抽汽溫度為190.66℃,額定負荷工況下低壓缸效率為87.10%,比設計值低2.54%。

設計新一代低壓內缸,將原低壓Ⅰ、Ⅱ內缸合并為一個新的低壓內缸,設計并更換低壓正反向1~6級低壓隔板,減少內漏。更換并調整低壓正反向1~7級隔板汽封及葉頂汽封,末級動葉片葉頂增加阻汽片;分析了中分面裝配接觸載荷的變化規律,得出了中分面螺栓預緊力的定值分布,同時改善中分面螺栓的密封性能,調整螺栓的預緊力及螺栓分布。2012年2月確定了低壓缸通流改造技術方案,2012年底完成低壓缸通流改造。

通過該項改造,#5段抽汽溫度由原來的272.35℃降低到現在的256.8℃,降低了15.55℃;#6段抽汽溫度由原來的190.66℃降低到現在的168℃,降低了22.66℃,低壓缸效率提高2%~3%,改造效果明顯。

3.3 改造技術特點

設計新一代低壓內缸和整體高壓內缸結構,增強內缸剛度,減少缸體變形。改進后整體水平中分面的接觸距離減少。結合面漏汽可由原來的大面積變形漏汽減低為小面積漏汽,可以解決引進型西屋技術亞臨界機組抽汽溫度嚴重超標問題。改進后隔板套水平中分面已經基本不漏汽。改進后隔板套密封鍵處密封效果提高近400%,此處漏汽量大大減少。

建立了汽缸氣密性三維熱彈性接觸有限元模型,進行了低壓內缸剛度、強度及中分面氣密性分析,得出了汽缸變形量變化規律,為低壓內缸一體化優化設計提供了技術依據。針對新型一體化低壓內缸,分析了中分面裝配接觸載荷的變化規律,得出了中分面螺栓預緊力的定值分布,重新調整螺栓緊力及分布。低壓外缸保持不變,保持原低壓#2內缸的支撐方式,在缸體支撐上不用改動。

4 技術經濟性分析

項目最直接的效果主要是提高了機組的經濟性,減少低壓缸漏汽量,提高低壓缸效率,降低機組熱耗及煤耗。以300MW機組為例:

通過對機組低壓缸改造,比如上述某電廠#7機組,原來#5抽汽溫度由原來的267.12℃降低為233.6℃(設計234.6℃),#6段抽汽溫度由原來的193℃降低為153.7℃(設計為137.1℃),5WVO工況下低壓缸效率由原來的約85.2%提高到92.5%(設計值90.24%),不考慮汽封改造等因素的影響,預計降低煤耗6g/kWh,節能效果顯著。按機組年發電5500h,年發電16.5量億度計算,標煤單價845元/噸計算,可以節約標煤9900噸,節約費用836.55萬元。項目總投資約2000萬元,投資回收期為2.39年。

5 結語

引進西屋300MW汽輪機低壓缸采用三層缸結構,低壓內缸由#1和#2內缸組成,其剛度差,容易引起內缸及靜葉持環變形。借鑒各汽輪機廠家的改造經驗,提出一體化高剛度汽缸改造技術,對于低壓缸,使用新一代的內缸改造技術,將原來低壓內缸的#1和#2內缸合為一個缸,即將原來的三層缸結構改造為雙層缸結構。通過改造實踐,經一體化高剛度汽缸技術的改造,可以有效提高缸體的剛度,減少汽缸變形,減少漏汽,降低抽汽溫度和提高缸效率,改造效果顯著,達到節能減排的目標。

參考文獻

[1] 石亦平,周玉蓉.Abaqus有限元分析實例詳解[M].北京:機械工業出版社,2006.

[2] 鄧慶松,周世平.300WM火電機組調試技術[M].北京:中國電力出版社,2003.

[3] 沈士一,莊賀慶,康松,等.汽輪機原理[M].北京:水利電力出版社,1992.

作者簡介:陳根衛(1966-),浙江杭州人,浙江省火電建設公司高級工程師,研究方向:電廠熱能動力技術;徐百成(1959-),男,浙江省火電建設公司高級工程師,研究方向:火電汽輪發電機技術。

3 改進技術研究

經過各方面調研,以解決國產引進型西屋技術亞臨界機組低壓缸缸體模塊剛度低、漏汽嚴重、缸效率低等問題。本技術主要研究內容包括:(1)深入了解各廠家對早期引進型機組的改造方法及技術特點;(2)掌握此類機組改造過程及注意事項;(3)對改造的機組進行全面的熱力性能試驗,掌握機組改造前的特性,對改造過程進行全面的技術監督工作;(4)對改造后的機組做考核試驗,驗證改造后機組的性能;(5)提供該項改造技術的經濟性分析,分析說明此類改造對降低機組煤耗有著一定的理論研究價值和工程應用前景。

3.1 N330-16.67/538/538機型低壓缸改造項目

國內某電廠#7號機組汽輪機組為國產引進型330MW亞臨界汽輪機組,汽輪機由哈爾濱汽輪機廠有限責任公司制造,型號為N330-16.67/538/538。改造前#5抽汽溫度為267.12℃(設計234.6℃),#6段抽汽溫度為193℃(設計為137.1℃),5WVO工況下低壓缸效率約85.2%(設計值90.24%)。

低壓內缸由原來的雙層結構改為單層內缸結構,低壓內缸中分面加密封鍵,分析了中分面裝配接觸載荷的變化規律,得出了中分面螺栓預緊力的定值分布,同時改善中分面螺栓的密封性能,減少內漏。該工程于2011年10月開工,在參建各方的共同努力下,完成了機組改造目標,2012年2月對機組做了考核鑒定試驗。

通過對機組低壓缸改造,原來#5抽汽溫度由原來的267.12℃降低為233.6℃(設計234.6℃),#6段抽汽溫度由原來的193℃降低為153.7℃(設計為137.1℃),5WVO工況下低壓缸效率由原來的約85.2%提高到92.5%(設計值90.24%),不考慮汽封改造等因素的影響,可降低煤耗約6g/kWh,節能效果顯著。

3.2 N315-16.7/537/537機型低壓缸改造項目

國內某電廠#3號機組汽輪機組是哈爾濱汽輪機廠有限責任公司生產的N315-16.7/537/537型亞臨界、一次中間再熱、雙缸雙排汽、凝汽式機組。改造前#5抽汽溫度為272.35℃,#6段抽汽溫度為190.66℃,額定負荷工況下低壓缸效率為87.10%,比設計值低2.54%。

設計新一代低壓內缸,將原低壓Ⅰ、Ⅱ內缸合并為一個新的低壓內缸,設計并更換低壓正反向1~6級低壓隔板,減少內漏。更換并調整低壓正反向1~7級隔板汽封及葉頂汽封,末級動葉片葉頂增加阻汽片;分析了中分面裝配接觸載荷的變化規律,得出了中分面螺栓預緊力的定值分布,同時改善中分面螺栓的密封性能,調整螺栓的預緊力及螺栓分布。2012年2月確定了低壓缸通流改造技術方案,2012年底完成低壓缸通流改造。

通過該項改造,#5段抽汽溫度由原來的272.35℃降低到現在的256.8℃,降低了15.55℃;#6段抽汽溫度由原來的190.66℃降低到現在的168℃,降低了22.66℃,低壓缸效率提高2%~3%,改造效果明顯。

3.3 改造技術特點

設計新一代低壓內缸和整體高壓內缸結構,增強內缸剛度,減少缸體變形。改進后整體水平中分面的接觸距離減少。結合面漏汽可由原來的大面積變形漏汽減低為小面積漏汽,可以解決引進型西屋技術亞臨界機組抽汽溫度嚴重超標問題。改進后隔板套水平中分面已經基本不漏汽。改進后隔板套密封鍵處密封效果提高近400%,此處漏汽量大大減少。

建立了汽缸氣密性三維熱彈性接觸有限元模型,進行了低壓內缸剛度、強度及中分面氣密性分析,得出了汽缸變形量變化規律,為低壓內缸一體化優化設計提供了技術依據。針對新型一體化低壓內缸,分析了中分面裝配接觸載荷的變化規律,得出了中分面螺栓預緊力的定值分布,重新調整螺栓緊力及分布。低壓外缸保持不變,保持原低壓#2內缸的支撐方式,在缸體支撐上不用改動。

4 技術經濟性分析

項目最直接的效果主要是提高了機組的經濟性,減少低壓缸漏汽量,提高低壓缸效率,降低機組熱耗及煤耗。以300MW機組為例:

通過對機組低壓缸改造,比如上述某電廠#7機組,原來#5抽汽溫度由原來的267.12℃降低為233.6℃(設計234.6℃),#6段抽汽溫度由原來的193℃降低為153.7℃(設計為137.1℃),5WVO工況下低壓缸效率由原來的約85.2%提高到92.5%(設計值90.24%),不考慮汽封改造等因素的影響,預計降低煤耗6g/kWh,節能效果顯著。按機組年發電5500h,年發電16.5量億度計算,標煤單價845元/噸計算,可以節約標煤9900噸,節約費用836.55萬元。項目總投資約2000萬元,投資回收期為2.39年。

5 結語

引進西屋300MW汽輪機低壓缸采用三層缸結構,低壓內缸由#1和#2內缸組成,其剛度差,容易引起內缸及靜葉持環變形。借鑒各汽輪機廠家的改造經驗,提出一體化高剛度汽缸改造技術,對于低壓缸,使用新一代的內缸改造技術,將原來低壓內缸的#1和#2內缸合為一個缸,即將原來的三層缸結構改造為雙層缸結構。通過改造實踐,經一體化高剛度汽缸技術的改造,可以有效提高缸體的剛度,減少汽缸變形,減少漏汽,降低抽汽溫度和提高缸效率,改造效果顯著,達到節能減排的目標。

參考文獻

[1] 石亦平,周玉蓉.Abaqus有限元分析實例詳解[M].北京:機械工業出版社,2006.

[2] 鄧慶松,周世平.300WM火電機組調試技術[M].北京:中國電力出版社,2003.

[3] 沈士一,莊賀慶,康松,等.汽輪機原理[M].北京:水利電力出版社,1992.

作者簡介:陳根衛(1966-),浙江杭州人,浙江省火電建設公司高級工程師,研究方向:電廠熱能動力技術;徐百成(1959-),男,浙江省火電建設公司高級工程師,研究方向:火電汽輪發電機技術。

3 改進技術研究

經過各方面調研,以解決國產引進型西屋技術亞臨界機組低壓缸缸體模塊剛度低、漏汽嚴重、缸效率低等問題。本技術主要研究內容包括:(1)深入了解各廠家對早期引進型機組的改造方法及技術特點;(2)掌握此類機組改造過程及注意事項;(3)對改造的機組進行全面的熱力性能試驗,掌握機組改造前的特性,對改造過程進行全面的技術監督工作;(4)對改造后的機組做考核試驗,驗證改造后機組的性能;(5)提供該項改造技術的經濟性分析,分析說明此類改造對降低機組煤耗有著一定的理論研究價值和工程應用前景。

3.1 N330-16.67/538/538機型低壓缸改造項目

國內某電廠#7號機組汽輪機組為國產引進型330MW亞臨界汽輪機組,汽輪機由哈爾濱汽輪機廠有限責任公司制造,型號為N330-16.67/538/538。改造前#5抽汽溫度為267.12℃(設計234.6℃),#6段抽汽溫度為193℃(設計為137.1℃),5WVO工況下低壓缸效率約85.2%(設計值90.24%)。

低壓內缸由原來的雙層結構改為單層內缸結構,低壓內缸中分面加密封鍵,分析了中分面裝配接觸載荷的變化規律,得出了中分面螺栓預緊力的定值分布,同時改善中分面螺栓的密封性能,減少內漏。該工程于2011年10月開工,在參建各方的共同努力下,完成了機組改造目標,2012年2月對機組做了考核鑒定試驗。

通過對機組低壓缸改造,原來#5抽汽溫度由原來的267.12℃降低為233.6℃(設計234.6℃),#6段抽汽溫度由原來的193℃降低為153.7℃(設計為137.1℃),5WVO工況下低壓缸效率由原來的約85.2%提高到92.5%(設計值90.24%),不考慮汽封改造等因素的影響,可降低煤耗約6g/kWh,節能效果顯著。

3.2 N315-16.7/537/537機型低壓缸改造項目

國內某電廠#3號機組汽輪機組是哈爾濱汽輪機廠有限責任公司生產的N315-16.7/537/537型亞臨界、一次中間再熱、雙缸雙排汽、凝汽式機組。改造前#5抽汽溫度為272.35℃,#6段抽汽溫度為190.66℃,額定負荷工況下低壓缸效率為87.10%,比設計值低2.54%。

設計新一代低壓內缸,將原低壓Ⅰ、Ⅱ內缸合并為一個新的低壓內缸,設計并更換低壓正反向1~6級低壓隔板,減少內漏。更換并調整低壓正反向1~7級隔板汽封及葉頂汽封,末級動葉片葉頂增加阻汽片;分析了中分面裝配接觸載荷的變化規律,得出了中分面螺栓預緊力的定值分布,同時改善中分面螺栓的密封性能,調整螺栓的預緊力及螺栓分布。2012年2月確定了低壓缸通流改造技術方案,2012年底完成低壓缸通流改造。

通過該項改造,#5段抽汽溫度由原來的272.35℃降低到現在的256.8℃,降低了15.55℃;#6段抽汽溫度由原來的190.66℃降低到現在的168℃,降低了22.66℃,低壓缸效率提高2%~3%,改造效果明顯。

3.3 改造技術特點

設計新一代低壓內缸和整體高壓內缸結構,增強內缸剛度,減少缸體變形。改進后整體水平中分面的接觸距離減少。結合面漏汽可由原來的大面積變形漏汽減低為小面積漏汽,可以解決引進型西屋技術亞臨界機組抽汽溫度嚴重超標問題。改進后隔板套水平中分面已經基本不漏汽。改進后隔板套密封鍵處密封效果提高近400%,此處漏汽量大大減少。

建立了汽缸氣密性三維熱彈性接觸有限元模型,進行了低壓內缸剛度、強度及中分面氣密性分析,得出了汽缸變形量變化規律,為低壓內缸一體化優化設計提供了技術依據。針對新型一體化低壓內缸,分析了中分面裝配接觸載荷的變化規律,得出了中分面螺栓預緊力的定值分布,重新調整螺栓緊力及分布。低壓外缸保持不變,保持原低壓#2內缸的支撐方式,在缸體支撐上不用改動。

4 技術經濟性分析

項目最直接的效果主要是提高了機組的經濟性,減少低壓缸漏汽量,提高低壓缸效率,降低機組熱耗及煤耗。以300MW機組為例:

通過對機組低壓缸改造,比如上述某電廠#7機組,原來#5抽汽溫度由原來的267.12℃降低為233.6℃(設計234.6℃),#6段抽汽溫度由原來的193℃降低為153.7℃(設計為137.1℃),5WVO工況下低壓缸效率由原來的約85.2%提高到92.5%(設計值90.24%),不考慮汽封改造等因素的影響,預計降低煤耗6g/kWh,節能效果顯著。按機組年發電5500h,年發電16.5量億度計算,標煤單價845元/噸計算,可以節約標煤9900噸,節約費用836.55萬元。項目總投資約2000萬元,投資回收期為2.39年。

5 結語

引進西屋300MW汽輪機低壓缸采用三層缸結構,低壓內缸由#1和#2內缸組成,其剛度差,容易引起內缸及靜葉持環變形。借鑒各汽輪機廠家的改造經驗,提出一體化高剛度汽缸改造技術,對于低壓缸,使用新一代的內缸改造技術,將原來低壓內缸的#1和#2內缸合為一個缸,即將原來的三層缸結構改造為雙層缸結構。通過改造實踐,經一體化高剛度汽缸技術的改造,可以有效提高缸體的剛度,減少汽缸變形,減少漏汽,降低抽汽溫度和提高缸效率,改造效果顯著,達到節能減排的目標。

參考文獻

[1] 石亦平,周玉蓉.Abaqus有限元分析實例詳解[M].北京:機械工業出版社,2006.

[2] 鄧慶松,周世平.300WM火電機組調試技術[M].北京:中國電力出版社,2003.

[3] 沈士一,莊賀慶,康松,等.汽輪機原理[M].北京:水利電力出版社,1992.

作者簡介:陳根衛(1966-),浙江杭州人,浙江省火電建設公司高級工程師,研究方向:電廠熱能動力技術;徐百成(1959-),男,浙江省火電建設公司高級工程師,研究方向:火電汽輪發電機技術。

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