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電廠燃煤鍋爐降低NOx排放運行調整探析

2014-12-22 07:29:58侯劍雄劉洋廣東珠海金灣發電有限公司
節能與環保 2014年12期

文 _ 侯劍雄 劉洋 廣東珠海金灣發電有限公司

電廠燃煤鍋爐降低NOx排放運行調整探析

文 _ 侯劍雄 劉洋 廣東珠海金灣發電有限公司

根據國家環保標準《火電廠大氣污染物排放標準 》限值要求以及《廣東省排污許可證管理辦法》規定:自2014年7月1日起,鍋爐排放的NOx濃度超過500mg/Nm3(小時平均值)或半年內兩次以上超標排放超過300mg/Nm3(小時平均值);月平均濃度超過100mg/Nm3,將吊銷排污許可證。

廣東珠海金灣發電公司3號機和4號機是600MW超臨界燃煤機組,鍋爐為螺旋管圈直流爐,單爐膛、四角切圓燃燒,采用低NOx同軸燃燒系統(LNCFS-III型)。配6層制粉系統及7層燃盡風(5層SOFA(分離燃盡風)+2層CCOFA(緊湊燃盡風))。脫硝裝置為高灰型選擇性催化還原煙氣脫硝(SCR)工藝,催化劑層數按2+1模式布置,初裝2層預留1層,結構為平板式。

1 鍋爐NOx排放現狀

脫硝系統投入運行時,SCR最低連續噴氨溫度為314℃,當機組負荷低于450MW時,SCR被迫停止噴氨。而目前機組調峰頻繁,負荷經常低至300MW,有時低至250MW。導致平均脫硝率低,僅不到40%,月平均排放濃度超標。此外,SCR入口NOx經常超過300mg/Nm3甚至500mg/Nm3,當脫硝不投入噴氨時,鍋爐NOx排放小時平均值超標(表1)。因此,如何降低NOx最高排放濃度及提高脫硝系統投入率成為緊迫任務。

表1 鍋爐NOx排放現狀

2 降低SCR連續噴氨溫度運行

從國內多個電廠經驗看,盲目降低SCR噴氨溫度至ABS(硫酸氫氨析出溫度)以下(即290℃以下)會迅速造成空預器嚴重堵塞,且影響催化劑壽命。根據廠家提供的信息,SCR正常最好在MOT(最低連續運行溫度)之上運行,最低噴氨溫度不能低于MIT(最低可噴氨溫度)。MIT方式運行時,需要定期提高負荷以恢復催化劑活性,否則催化劑活性仍會下降。同時,禁止在ABS溫度以下運行,否則會導致催化劑活性無法恢復并導致空預器嚴重堵塞。ABS是硫酸氫氨的特性,與催化劑無關,因此無論什么催化劑,失活的溫度是相同的。

表2 最低連續噴氨溫度定值

結合以上兩點,本公司SCR降溫運行以廠家提供的MIT為基礎,對SCR噴氨溫度控制曲線進行修改,表2所示為修改后的定值。該值是一個變值,SCR連續噴氨運行溫度根據煙氣中SO2與NOx的濃度不同在293~312℃之間變化。同時為確保催化劑活性及空預器運行安全,對脫硝噴氨量進行控制,如表3所示。

表3 最大噴氨量限制定值

通過控制燃煤硫分,可以減少硫酸氫銨生成,從而提高可噴氨溫度。降低噴氨溫度運行后,SCR投入負荷由450MW降低至380MW,提高了脫硝投入率。運行接近一年,SCR催化劑及空預器沒有發生堵塞跡象,SCR在MIT之上運行是可行的。

3 通過燃燒調整降低NOx

3.1 鍋爐燃燒調整可行性

3.1.1 氧量調整

鍋爐原摻燒煤種多為低熔點煤,存在結渣和再熱器減溫水大的問題,故主燃燒器區域氧量原設置較高。目前所燃煤種多數灰熔點高于設計及校核煤種。鍋爐受熱面較為干凈,爐底無大渣排出,排煙溫度較高,爐膛氧量有降低空間。

3.1.2 風門開度調整

鍋爐水冷壁表面溫度一般在50%以上負荷時均高于350℃,燃煤硫含量一般小于1.0%,且主燃燒區域的輔助偏轉風和主燃燒器有一定夾角,形成風包粉的燃燒模式,水冷壁貼壁為富氧燃燒,燃燒區域為缺氧燃燒,這樣既抑制NOx的生成又防止水冷壁高溫腐蝕,故水冷壁發生高溫腐蝕可能性小。為控制再熱器減溫水量,SOFA風上兩層(IV、V)開度較小,而目前鍋爐結渣少,不存在再熱器超溫,故SOFA風具有調整空間。

3.2 NOx生成及調整原理

煤粉在燃燒過程中生成的NOx有3種形成機理:熱力型、瞬間型和燃料型,主要來自于燃料型NOx。

在爐膛的不同高度布置CCOFA和SOFA噴咀,將爐膛分成3個相對獨立的部分實現空氣分級:主燃燒區、NOx還原區和盡區。通過調整總OFA風量、CCOFA和SOFA分配以及總過量空氣系數,從而調整每個區域的過量空氣系數,達到降低NOx排放作用。同時尋找出氧量、SOFA風、煤種、煤層等與NOx的關系。

3.3 省煤器出口氧量和NOx排放關系

通過降低氧量來降低NOx濃度的效果(表4)。600MW時NOx降低效果不明顯,說明該負荷下現行氧量可有效抑制NOx生成。隨著負荷降低,NOx的降低空間越大,尤其是250MW,NOx排放濃度可達232mg/Nm3。說明低負荷下NOx排放濃度較高和氧量偏高有關,亦表明氧量對鍋爐NOx排放濃度具有顯著影響。修正低負荷氧量應同時考慮燃燒穩定安全余量及提高再熱汽溫。降低氧量運行后各負荷段煙氣CO小于100mg/Nm3,一般小于30mg/Nm3,氧量足夠。

表4 氧量設定值及NOx下降值

表5 SOFA風開度與NOx變化試驗數據

表6 燃盡風控制函數修改前后對比

3.4 SOFA風開度和NOx排放關系

通過調整SOFA風門開度來降低NOx濃度的效果如表5中數據所示。增加CCOFA1、CCOFA2、SOFA1、SOFA2和SOFA3開度對降低NOx排放濃度不明顯,而通過增大SOFA4和SOFA5開度則效果較好,且隨著負荷的降低,其降低NOx排放效果越明顯。這是由于原下三層SOFA風門度已較大,而SOFA4和SOFA5原開度較小且在最頂部的原因。SOFA4、5風量的增大,降低了主燃燒器區域燃燒份額,有利于高度方向的燃燒分級,故可明顯降低NOx的生成。低負荷下通過同時降低氧量和增大上層SOFA風開度可更有效降低NOx排放濃度。

500MW時通過控制SOFA風門開度,其NOx排放濃度可比600MW更低,這是由于該負荷段下爐膛溫度水平較600MW低,且該負荷段氧量與600MW比變化不大,燃燒較為充分。對于燃燒平朔煤:伊泰煤:石炭煤=1:3:1煤種,NOx可以降至200mg/Nm3以下。同時對于燃燒伊泰煤,若氧量降至4.6%,NOx排濃度亦可降至200mg/Nm3以內。300~600MW時SOFA1~3開度基本在50%~75%、CCOFA開度基本在10%~50%,調整后的SOFA4、5風門開度如表6所示。

3.5 爐膛風箱差壓和NOx排放關系

爐膛與風箱壓差的變化引起的NOx的變化幅度在5%以內,影響較小。在SOFA、CCOFA及周界風開度不變的情況下,爐膛與風箱壓差變化,直接改變了輔助風風門開度,影響了主燃燒區域二次風風量和上部燃盡風區域的風量分配,但影響有限。降低氧量及開大SOFA風量運行后,低負荷時輔助風風門開度會低至5%,甚至全關。故降低該壓差主要從穩燃角度考慮,如表7所示。

表7 爐膛風箱差壓函數表

3.6 煤種和NOx排放關系

金灣公司來煤較雜,主要煤種有神混、伊泰、菲律賓、平朔、內蒙古、石炭、澳洲、俄羅斯、印尼煤等。總的來說,來煤熱值偏低、水份偏高、揮發份偏高,但和設計及校核煤比偏差不大,從運行參數看,燃煤較為適宜,實際運行中經常摻燒兩種或三種煤。

燃料型NOx的生成和控制規律十分復雜,影響NOx生成的因素很多。煤質因素主要包括煤的軟化溫度、揮發份、灰分、氮含量及水份等。實際情況下,煤種變化對NOx影響較大(表8)。

各煤種NOx排放濃度從高到低分別為:煤種1>煤種2>煤種6>煤種5>伊泰煤及其他只摻燒伊泰、平朔或石炭煤的混煤。

表8 混煤煤質特性

3.7 煤層與NOx排放關系

燃燒下層制粉系統時,NOx排放略低<30mg/Nm3,這是因為燃燒分級更明顯的緣故。以2014年6月4日,負荷600MW,由ABCDE切至ABCDF磨運行時,NOx下降3mg/Nm3;6月5日,負荷300MW,由CDEF切至BDEF磨運行時,NOx下降30mg/Nm3;由BDEF切至ABDF磨運行時,NOx下降18mg/Nm3;7月12日,負荷300MW,由BCDE切至ABDE磨時,NOx下降27mg/Nm3。實際運行中,煤層的選擇首先從穩燃性考慮而非控制NOx排放。摻燒類似于菲律賓、印尼煤時,可放在C、D或E層,高熔點煤放在A或B層。高負荷時,保持一臺高熔點煤,低負荷時把高熔點煤停運,盡量保持高水分低熔點煤的摻燒比例。這主要考慮到高負荷防結焦及低負荷提高再熱器汽溫。

3.8 燃燒調整效果

3.8.1 灰渣含碳量及效率

燃燒調整后鍋爐爐渣含碳量在1.0%左右,飛灰含碳量在0.24%~0.3%(燃燒調整前分別為0.34%~5.9%、0.16%~0.31%)。說明鍋爐仍保持充分燃燒,由于氧量調低,煙氣流量及排煙溫度有所降低,故鍋爐效率提高,尤其低負荷下提升較為明顯。利用反平衡法實測600MW時鍋爐效率為94.04%(原設計93.87%)。

3.8.2 NOx降低量及其它影響

燃燒調整前后NOx排放對比如表9所示。

表9 燃燒調整前后NOx變化表 單位:mg/m3

通過燃燒調整降低省煤器入口NOx含量,可明顯減少噴氨量,有效防止空預器堵塞。降低氧量的同時開大了SOFA風,因此再熱汽溫基本不受影響;由于氧量降低,鍋爐排煙溫度降低約10℃。

4 燃煤摻燒措施

由于燃煤對鍋爐NOx排放具有明顯影響,負荷在300~450MW時,如SCR入口NOx或SO2的濃度較高,也會超出允許連續噴氨的溫度范圍,使脫硝系統自動退出,為此必須減少高灰份、低水份煤種摻燒力度,防止NOx嚴重超標。實際中發現摻燒印尼煤或神華煤時,鍋爐NOx排放較低。目前機組負荷率不高,為加大其摻燒力度,采取如下控制措施:

①正常情況下的配煤方案為:ABDF倉低熔點神華煤,CE倉印尼煤。在高負荷段,根據汽溫、減溫水量、結焦情況運行A~E磨或B~F磨;在低負荷段運行A~D磨,保證一定的神華煤比例,控制NOx濃度。

②當鍋爐結焦加劇,再熱器減溫水增加時,摻燒一臺高熔點的石炭煤或伊泰煤,直至結焦減少,配煤方案:ADF倉低熔點神華煤、B倉高熔點煤、CE倉印尼煤(或低熔點神華煤)。

③ 控制來煤平均硫份<0.6%,以減少SO2,降低噴氨溫度。

5 減少省煤器吹灰

為解決380MW以下排煙溫度低脫硝系統不能噴氨的問題,采取減少省煤器吹灰的方法,控制措施如下:

①省煤器最底部第三層每天白班只吹一半。

②當空預器入口煙氣溫度達到365℃時,投運省煤器第一、二層的吹灰器運行,直至空預器入口煙氣低于360℃。

底層保持較多吹灰是為了防止酸性腐蝕。采取以上控制措施后,各負荷段排煙溫度提高約20℃,300MW時煙氣溫度到300℃以上,保證了脫硝系統可投入,省煤器差壓沒有上升跡象,數據如表10所示。減少省煤器吹灰可能會導致嚴重積灰,且鍋爐效率下降約0.8%,省煤器出口水溫降低約5℃。所以這只是權宜之計,要永久提高SCR入口溫度最終還要依靠技術改造解決。

6 250MW調整手段

機組負荷有時調峰至250MW附近,此時SCR入口煙氣溫度基本都低于293℃,不具備脫硝系統投入條件。操作員通過繼續降低氧量、開大SOFA4或SOFA5風門20%~30%、加大神華煤量摻燒力度等手段,可降低100mg/Nm3左右,使NOx排放濃度<300mg/Nm3(小時平均值)。如采取上述措施后仍超標,則采用手動少量噴氨方式(目前此方式未使用過)。其它負荷段NOx排放高時,也采取手動調整方法,當燃用高熔點煤較多時,可進一步降低氧量:600MW不小于2.0%,500MW不小于2.5%,其它負荷段0.3%~0.5%。

7 結語

采取上述措施后的鍋爐NOx排放及SCR投運情況如表10所示。

表10 鍋爐NOx排放及SCR投運情況表

通過調整SCR最低噴氨溫度運行曲線及減少省煤器吹灰兩種方式相結合,使SCR連續噴氨負荷由450MW降至300MW,脫硝投入率達90%。通過燃燒調整、燃煤摻措施及低負荷時運行人員手動調整,實現在250~600MW最常調峰范圍內,NOx排放<300mg/Nm3(小時平均值)。綜合采取上述措施后,月平均排放濃度<100mg/Nm3。實現鍋爐NOx排放滿足國家最新環保要求。

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