999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

基于和利時MACS的鍋爐過熱蒸汽溫度控制系統

2014-12-19 01:46:04虎恩典
制造業自動化 2014年9期
關鍵詞:系統

劉 勇,虎恩典,雷 婷

LIU Yong1, HU En-dian1, LEI Ting2

(1.北方民族大學 電氣信息工程學院,銀川 750021;2.寧夏大學 機械工程學院,銀川 750021)

0 引言

隨著工業技術快速發展,對工業生產的智能化、分布式控制、集中式管理以及可靠性等要求不斷的提高,DSC系統得到了廣泛的應用,尤其是電力、石化、石油等行業。DCS系統是集散型控制系統,也稱分布式控制系統,它主要以4C技術為基礎,即計算機-Computer、控制-Control、通信-Communication、CRT顯示技術。它將現場控制站、控制中心的操作員站及工程師站等通過網絡連接起來,實現對現場設備的分散控制和集中操作管理。該系統優化了能源利用,提高了自動化程度及安全性與可靠性,提高勞動生產效率。因此,寧夏某4×300MW電廠對#4機組鍋爐控制系統進行升級改造時采用了該系統,選用北京和利時MACS控制系統。

發電廠主要有三大系統,即燃燒系統、汽水循環系統和電氣系統[1]。在汽水循環系統中,過熱器是將飽和蒸汽加熱成具有一定溫度的過熱蒸汽,來提高蒸汽的焓值,以提高電廠熱力循環效率。過熱蒸汽溫度是整個汽水循環系統中工質的最高溫度,若溫度過高,容易燒壞過熱器,也會引起汽輪機高壓部分過熱;而溫度過低,則會影響全廠熱效率(一般溫度降低5℃~10℃,熱效率降低約1%[2]),引起汽輪機末級蒸汽濕度增加,甚至帶水,嚴重影響汽輪機安全運行。因此,在鍋爐運行中,必須嚴格控制過熱蒸汽溫度在給定值(該機組溫度540℃)附近,一般要求溫度的偏差不超過±5℃~±10℃,因此,對過熱蒸汽溫度的控制是非常重要的。

1 MACS控制系統及過熱器結構

1.1 MACS控制系統簡介

和利時MACS控制系統是利用以太網和現場總線技術的控制網絡,將各工程師站、操作員站、現場控制站、數據服務器連接而成的綜合自動化系統。系統硬件主要由監測控制層和現場控制層組成,監測控制層由工程師站、操作員站、通訊控制站、監控網絡等組成,該層主要對相關參數進行監測,將操作指令下傳到下層及實現工程設計等功能,現場控制層由主控單元和I/O單元等組成,這一層將現場采集到的數據進行運算處理,輸出相應的控制指令到執行器,并將需要的數據傳遞給監測控制層,接收上層來的指令。系統基本組成結構如圖1所示,各單元均采用冗余配置。

應用系統的開發需要通過工程師站組態軟件產生,該電廠選用和利時最新的開發應用平臺MACS V6.5.1,工程師組態軟件包括組態管理、其他組件和工具三部分,組態管理是工程師站的主要工具,由工程總控、圖形編輯器和Auto Think三個軟件組成,工程總控用來部署和管理整個系統,它集成了工程管理、數據庫編輯、用戶組態、報表和節點組態、編譯下裝等功能,工程管理器是面對域的,即一個工程對應著一個域。圖形編輯器生成在線操作的流程圖和界面模板。Auto Think是控制器算法組態軟件,它集成控制器算法的編輯、管理、仿真、在線調試以及硬件配置等功能,該軟件代替了集成的第三方軟件[5],極大提高了系統軟件間的配合性和穩定性。整個工程建立的流程如圖2所示。4#機組共設立1個工程師站,8個操作員站,組建了31個現場控制站,共有18636個點。

圖2 組態流程

1.2 過熱器結構

鍋爐的過熱器一般采用低溫、屛式和高溫過熱器,或對這三種過熱器進行交替串聯布置的結構[6],該300MW機組采用組合式過熱器,即低溫、屛式和高溫過熱器依次排布,屛式和高溫過熱器均為A、B兩側對稱分布,屛式過熱器位于爐膛頂部,以輻射熱為主,高溫過熱器位于爐膛出口水平煙道,以對流換熱為主,隨鍋爐負荷增加時出口蒸汽溫度上升。其結構如圖3所示。這種結構過熱器管道變長,主汽溫度的滯后和慣性大大增加,為了提高系統的控制品質,因此采用分段控制[7],即在屏式過熱器和高溫過熱器入口分別安裝一、二級噴水減溫器,通過兩級噴水減溫調節,減小蒸汽溫度的延遲和慣性,防止溫度的急劇變化,確保機組安全可靠的運行。一級減溫控制屛式過熱器出口溫度,二級減溫控制高溫過熱器出口溫度,即主汽溫度。

圖3 過熱器結構

2 過熱蒸汽溫度控制系統分析及硬件設計

2.1 控制系統分析

由工藝結構可知,每級A、B側都是一個獨立的控制單元,第一級減溫是實現主蒸汽溫度的粗略控制,二級減溫實現主蒸汽溫度的精確控制。每一個單元采用的控制策略也是相同的,在此主要以二級減溫A側進行說明。在設計控制系統時,選擇延遲和慣性都小于過熱器出口溫度T2的減溫器出口處蒸汽溫度T1作為輔助被調量,稱為導前溫度信號,來提前反應調節效果,過熱器出口溫度T2作為主調量。先前的系統采用導前微分控制策略[11],即引入減溫器出口蒸汽溫度的微分信號,作為調節器的前饋,該信號與主蒸汽溫度變化趨勢一致,過熱器出口溫度作為調節器的反饋信號,其控制框圖如圖4所示。GR(s)為調節器傳遞函數,GD(s)為微分器傳遞函數,KZ為執行器放大系數,KZ為噴水閥放大系數,G1(s)為導前區傳遞函數,G2(s)為惰性區傳遞函數。

圖4 導前微分控制框圖

實踐表明,該控制策略溫度能夠控制在540℃±10℃范圍內,調節的質量還有待于進一步提高。對圖4進行串級分析,得到等效的控制框圖[9]如圖5所示,從等效框圖可知,它相當于一個串級控制,設微分器和調節器的傳遞函數分別為,,進行串級等效后,主調節器傳遞函數為:,副調節器等效:,由此可知,主副調節器均采用PI調節,而實際的串級控制,為了提高副回路的快速性和加強校正作用,副回路采用P調節器或PD調節器,主回路采用PI調節器,所以導前微分控制系統的跟蹤性和校正作用不強。

圖5 導前微分控制等效框圖

系統延遲和慣性較大且外擾頻繁,要求實現較高的調節質量,因此選擇串級控制系統,控制目標是將溫度控制在±5℃內,串級控制系統有兩個調節器,減溫器出口溫度作為副回路的反饋量,主調節器的輸出為副調節器的給定值,過熱器出口溫度作為主回路的反饋量,控制框圖如圖6所示。副調節回路采用P或PD調節器,相當于一個隨動系統,當減溫器出口溫度、噴水壓力、蒸汽壓力發生改變或其它擾動引起減溫器出口溫度波動時,副調節器就能及時動作來調節噴水閥,維持過熱器入口溫度的穩定,當擾動發生在副回路之外,引起過熱器出口溫度偏離給定值時,主調節器輸出校正信號,通過副調節器回路去改變減溫水流量,使過熱蒸汽溫度恢復到給定值。

圖6 串級控制框圖

經過長時間現場試驗得到相關對象的傳遞函數如下所示:導前區傳遞函數:

惰性區傳遞函數:

根據上述兩種控制策略在MATLAB中建立仿真模型如圖7所示,圖中上半部分為串級控制,下半部分為導前微分控制。

串級控制系統中,主調節器采用PI控制,副調節器采用PD控制,經過參數整定,主調節器中,KP1=1.5,TI1=0.01,副調節器中,KP2=1.2,TI2=2;導前微分系統中,調節器KP=2.5,TI=0.2,微分器TD=5,在Simulink中仿真得響應曲線如圖8所示,其中圖8(a)為在蒸汽流量擾動作用下的響應曲線,圖8(b)為在煙氣流量擾動下的響應曲線。

圖7 參數整定后控制系統仿真模型

圖8 系統響應曲線圖

由響應曲線可知,串級控制系統的超調量明顯小于導前微分控制,調整時間明顯比導前微分控制要快,抗擾動性也優于導前微分控制。由此而得,采用串級控制策略的控制品質要優于導前微分。

2.2 控制系統硬件設計

二級減溫A測溫度控制系統屬于10號控制站,系統整體硬件結構如圖9所示,主控DPU選用SM203(虛線框內),主要完成對AO卡件的數據采集和運算并將控制量送到DO卡件,并和上位機之間進行實時通信。SM203主要配置為:采用嵌入式32位處理器,主頻400MHz,主、從冗余配置,雙DP通訊收發器,系統雙網冗余,10M以太網雙機數據交換,支持ProfiBus-DP,通過64針連接器與基籠底板相連,DP主站采用DSP與高速UART實現DP通訊,DSP與PC數據交換采用雙口RAM。SM203共有三個10M以太網,一個用于冗余雙機交換數據,其余兩個互為冗余用來與服務器交換數據。

圖9 主控單元原理圖

從以上分析可知,需要測得二級A側噴水器出口蒸汽溫度(過熱器入口溫度)T1和過熱器出口溫度T2,這兩路溫度采用E分度Ⅰ級熱電偶,將-40℃~800℃溫度轉化為-2.25mV~61.0mV的電壓信號送入AI卡件,第一通道采集減溫器出口溫度T1,第二通道采集過熱器出口溫度T2,AI卡件選用八路熱電偶輸入模塊SM472,它可對多種熱電偶毫伏電壓信號進行線性處理,采用冗余雙通訊收發器。每路通道將采集到的熱電偶信號進行濾波等一系列處理后,進入A/D轉換器,把模擬信號轉換成數字信號,通過現場總線ProfiBus-DP上傳至主控端元(SM203),其工作原理如圖10所示,接線圖如圖11所示。

圖10 SM472原理圖

圖11 溫度采集接線圖

主控制器將AI卡件送來的被測量經過運算輸出相應的控制量到DO卡件,DO卡件選用SM520-8CH八通道輸出模塊,每個通道都是冗余配置,接收到主控制器輸出的數字信號后經過光電隔離器、D/A轉換器、濾波、V-I電壓電流變換器,最后得到4mA~20mA的電流信號,該信號通過64針歐式連接器,將電流信號輸出到現場執行器,控制噴水調節閥開度,其中一路通道工作原理框圖如圖12所示。

圖12 SM520工作原理圖

3 過熱蒸汽溫度控制軟件設計

目前,在工業過程控制中,PID算法由于原理簡單、易于實現、魯棒性好、適用范圍廣等優點[8],被廣泛應用,本設計中也采用了PID控制策略,過熱器出口溫度作為主調的過程值,主調節器的輸出作為副調節器的給定值,過熱器入口溫度作為副調節器的過程值,同時為了防止主調輸出的大幅度波動,因此對主調輸出設定了上下線限定,上下線是由輸出指令和過熱器入口溫度決定的,最終輸出的控制量經手操器送到噴水執行器調節閥,其流程SAMA圖如圖13所示。

主副調節器均采用MACS V集成的專用PID模塊,算法采用含有實際微分環節增量型算式計算,表達式為[13]:

圖13 控制系統流程圖

主調節器輸出的上下線是減溫水調節指令經過函數f3(x)、f4(x)運算后加上過熱器入口溫度形成的,其中:

x為減溫水調節閥指令。圖13中M/A為手操器,T為手操器手動或自動操作的切換開關,手操器TS為跟蹤開關,TM為強制手操開關,手操器可以實現三種工作方式,即自動方式、跟蹤方式和強制手動方式。

1)自動方式,當TS=0且TM=0時,手操器工作在自動方式,主副調節器正常投入。

2)跟蹤方式,當TS=1時,手操器工作在跟蹤方式,它跟蹤的是TP值,它動作的條件是來自RB指令或是MFT發報警信號,即TS=RB+MFT,手操進入跟蹤模式AV=TP=0,快速關閉噴水調節閥。

3)強制手動方式,當TM=1時,強制切手動方式,噴水閥開度由運行人員手動調節,f2(x)為溫度品質判斷函數,f1(x)為主汽溫度誤差限副函數,該模式提高了系統運行的安全性和可靠性,其條件為設定值與實際值偏差過大、過熱器入口溫度質量壞、主蒸汽流量過小等,判斷邏輯如圖14所示。

圖14 強制手動邏輯條件

在實際控制系統中,負荷變化、蒸汽流量等因素的擾動,可能引起系統輸出較大的偏差,經過積分項累積后,可能使控制量 μ(k )>μmax或μ(k )<μmin,超過執行機構所能決定的極限,出現積分飽和現象,這種現象會增加系統的調整時間和超調量,控制品質變差,為了防止這種情況的產生,采用積分分離[12]的方法消除飽和效應,即設置一個誤差門限值ε,當偏差大于該門限值時,積分項不起作用,只有誤差小于門限值時,才引入積分作用,消除靜差。

本公司對4號機組改造完成后,啟機并網,幾個月來系統運行穩定,過熱蒸汽溫度控制系統精度也得到了根本性的改善,溫度能控制在540℃±5℃范圍之內,提高工質的熱效應,節約能源。圖15為隨機截取的A側過熱蒸汽溫度運行趨勢圖,從圖A可知,過熱器出口溫度最小值535.358℃,最大值為542.697℃,平均值為538.364℃,由圖B可知,過熱器出口溫度最小值為538.882℃,最大值為542.309℃,對所有趨勢圖進行長時間監測發現平均溫度基本都在539℃±4℃范圍之內,運行非常平穩。

圖15 過熱蒸汽溫度運行趨勢圖

4 結論

通過對4#機組主蒸汽溫度控制系統控制策略的改造,并網運行六個多月,從現場運行趨勢及數據的分析來看,一方面實現了溫度精確的控制,提高了系統的抗干擾能力,穩定性與可靠性均有明顯的提高,系統整體的控制品質得到了改善,另一方面提高了工質的熱效率,提高了產能,降低了運行人員的勞動強度,為其他3臺機組的改造工程提供了寶貴的經驗。

[1]馮俊凱,沈幼庭.鍋爐原理及計算(第二版)[M].北京:科學出版社,1992,53-98.

[2]王建國,孫靈芳,等.電廠熱工過程自動控制[M].北京:中國電力出版社,2009,96-128.

[3]Tommy Moelbak.Advanced control of superheater steam temperature-an evaluation based on practical application Control Engineering Practice,1999,1(1):1-10.

[4]潘笑,潘維加.熱工自動控制系統[B].北京:中國電力出版社,2011,158-165.

[5]和利時MACS V6.5.1軟件使用手冊[Z].5-15.

[6]葉江明.電廠鍋爐原理及設備[M].北京:中國電力出版社,2010,146-173.

[7]李旭.過熱汽溫的動態特性與控制[J].動力工程,2007,27(2):200-202.

[8]王國玉,韓璞,王東風,等.PFC-PID串級控制在主汽溫度控制系統中的應用研究[J].中國電機工程學報,2002,22(12):50-55.

[9]李遵基.熱工自動控制系統[M].北京:中國電力出版社,1997.

[10]Wieslaw Zima,Numerical modeling of dynamics of steamsuperheaters.Energy,2001,26:1175-1184.

[11]華電教材.第三分冊熱工自動調節理論[M].2002,201-245.

[12]賴壽宏.微型計算機控制技術[M].北京:機械工業出版社,2000,95-103.

[13]羅萬金.電廠熱工過程自動調節[M].北京:中國電力出版社,2007,168-177.

[14]M.E.Flynn,M.J.O.Malley.A drum boiler model for long term power system dynamic simulation.IEEE Transactions on Power Systems,1999,14(1):209-217.

[15]和利時MACSV功能塊說明手冊[Z].10-25.

猜你喜歡
系統
Smartflower POP 一體式光伏系統
工業設計(2022年8期)2022-09-09 07:43:20
WJ-700無人機系統
ZC系列無人機遙感系統
北京測繪(2020年12期)2020-12-29 01:33:58
基于PowerPC+FPGA顯示系統
基于UG的發射箱自動化虛擬裝配系統開發
半沸制皂系統(下)
FAO系統特有功能分析及互聯互通探討
連通與提升系統的最后一塊拼圖 Audiolab 傲立 M-DAC mini
一德系統 德行天下
PLC在多段調速系統中的應用
主站蜘蛛池模板: 国产在线一区视频| 亚洲精品午夜天堂网页| 91极品美女高潮叫床在线观看| 国产毛片片精品天天看视频| 日本色综合网| 日韩欧美在线观看| 国产手机在线观看| аv天堂最新中文在线| 欧美伊人色综合久久天天| 久久中文字幕av不卡一区二区| 国产成人精品视频一区二区电影| 国产av一码二码三码无码| 最新无码专区超级碰碰碰| 欧美精品不卡| 99伊人精品| 凹凸国产熟女精品视频| 欧美福利在线| 亚洲第一色视频| 亚洲一道AV无码午夜福利| 人妻精品久久无码区| 国产99热| 四虎综合网| 国产一区二区三区日韩精品| 91亚洲免费视频| 少妇极品熟妇人妻专区视频| 亚洲精品午夜无码电影网| 久久一级电影| 欧美日韩高清| 国产一线在线| 亚洲无码精品在线播放| 欧美成人综合视频| 久久综合九九亚洲一区| 亚洲中文字幕手机在线第一页| 国产麻豆精品手机在线观看| 午夜日b视频| 久久精品人妻中文视频| 国产成人一区二区| 2020久久国产综合精品swag| 日韩毛片视频| 久久综合色播五月男人的天堂| 精品久久久久无码| 成年看免费观看视频拍拍| 日本黄色不卡视频| 香蕉eeww99国产精选播放| 国产黄在线免费观看| 亚洲精品大秀视频| 国产91成人| 456亚洲人成高清在线| 国产农村1级毛片| a级毛片免费网站| 在线免费a视频| 亚洲国产日韩在线观看| 美臀人妻中出中文字幕在线| 日韩精品久久久久久久电影蜜臀| 日韩成人午夜| 亚洲人精品亚洲人成在线| 国产亚洲美日韩AV中文字幕无码成人| 免费一级毛片不卡在线播放| 2018日日摸夜夜添狠狠躁| 77777亚洲午夜久久多人| 日韩精品一区二区三区大桥未久| 国产日韩精品欧美一区喷| 色噜噜久久| 美女被操黄色视频网站| 91麻豆国产精品91久久久| 国产流白浆视频| 91网站国产| 精品少妇人妻无码久久| 福利一区在线| 好吊妞欧美视频免费| 一区二区三区国产精品视频| 99精品影院| 2021国产精品自产拍在线观看| 亚洲美女视频一区| 婷婷成人综合| 国产成人夜色91| 91精品免费高清在线| 日韩大片免费观看视频播放| 国产成人高清亚洲一区久久| 免费在线播放毛片| 国产欧美在线观看精品一区污| 成人国内精品久久久久影院|