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670 t/h 循環(huán)流化床外置床微振造成內(nèi)部受熱面爆管失效的研究

2014-12-16 09:14:48周天旺彭小崢邱紹明程文峰
江西電力 2014年1期

周天旺,彭小崢,邱紹明,程文峰

(中電投江西電力有限公司,江西南昌 330096)

0 引言

外置床是近年來國內(nèi)循環(huán)流化床機組大型化后的新設(shè)備,內(nèi)部布置過熱器和再熱器受熱面,鼓泡床運行方式,內(nèi)部流化風(fēng)速度一般為0.5~1 m/s,基本無磨損[1],近期一臺國產(chǎn)670 t/h的CFB鍋爐運行7年后頻繁發(fā)生內(nèi)部受熱面爆管失效問題,通過現(xiàn)場的調(diào)研分析,確定了外置床微振是造成受熱面爆管的主要原因,這也是目前為止發(fā)生為數(shù)不多的微振現(xiàn)象,值得研究和思考。

1 設(shè)備概況[2][3][4]

該臺鍋爐為國產(chǎn)670 t/h的CFB鍋爐,單汽包、自然循環(huán)、采取新型外置床換熱器。鍋爐主要采取大錐段結(jié)構(gòu)、4 個直徑為6.4 m 的高溫絕熱旋風(fēng)分離器分布爐膛左右、4 臺緊湊式分流回?zé)釗Q熱器(也就是外置床)、尾部受熱面、管式空預(yù)器等設(shè)備組成。

緊湊式分流回?zé)釗Q熱器是一種新型的外置式換熱器,主要特點是回料閥和外置床為一體化緊湊式設(shè)計,采取科學(xué)的啟動控制分流循環(huán)灰量,內(nèi)部布置有過熱器和再熱器受熱面,本次爆管的2號外置床內(nèi)布置為高溫再熱器,管子規(guī)格為φ57×5,材質(zhì)為TP321(見圖1)。

圖1 外置床結(jié)構(gòu)

該鍋爐的2 號外置床設(shè)備在2013年3月份連續(xù)發(fā)生過2次管子失效現(xiàn)象,而且管子失效的部位均在同一位置。

2 事件經(jīng)過

2.1 事件發(fā)生前狀態(tài)

2013年3月8日10時30分機組負(fù)荷175 MW,汽溫528 ℃,汽壓12.68 MPa,給水流量450 t/h,蒸汽流量460 t/h,氧量4.3%,爐膛負(fù)壓-20 Pa,排煙溫度145 ℃。

引風(fēng)機、一次風(fēng)機、二次風(fēng)機、換熱風(fēng)機均2臺運行,1臺高壓風(fēng)機和4臺給煤機運行。

2.2 事件過程[5][6]

2013年3月8日10時35分,機組負(fù)荷175 MW,爐膛負(fù)壓60 Pa,引風(fēng)機電流逐漸由185 A上升至200 A,給水流量510 t/h,蒸汽流量500 t/h,排煙溫度逐步上升至153 ℃,判斷爐狀況異常,汽機補水量有所增加,立即對鍋爐進行全面檢查,在10:58 分巡檢到2 號外置床時發(fā)現(xiàn)該外置床響聲大,且有大量灰冒出。

InSAR是合成孔徑雷達干涉測量技術(shù)(Interferometric Synthetic Aperture Radar)的簡稱,原理為通過雷達衛(wèi)星在相鄰重復(fù)衛(wèi)星軌道上對同一地區(qū)進行兩次成像得到兩張SAR圖像,通過計算它們的相位差得到干涉處理后的圖像,后經(jīng)相位解纏和差分干涉處理,便可從干涉條紋中提取地表的三維信息和高程變化信息。雷達干涉測量的成像幾何關(guān)系如圖4[26],圖中,H是軌道的高度,B是基線距離,θ0是參考側(cè)視角, dθ是地形起伏引起的側(cè)視角的增量。

經(jīng)現(xiàn)場再檢查確認(rèn),2 號外置床受熱面爆管,機組解列。

3 管子失效前后的狀況

3.1 失效前的狀況

在本次受熱面失效前的2月9日,該外置床已經(jīng)發(fā)生了一次管子失效造成停爐的現(xiàn)象,失效的管子為第17排、第18排,更換了6根管子,更換的管子為Φ57×5 mm。

鍋爐專業(yè)通過分析出,得出了2種不同的意見:第一種意見認(rèn)為是外置床內(nèi)換熱室隔墻倒塌后,墻內(nèi)的鋼筋晃動,直接接觸并磨損管子,造成管子失效;第二種意見認(rèn)為是造成流化風(fēng)的方向變化,原均勻布置的流化風(fēng)風(fēng)向被迫改變方向,高達40 KPa的風(fēng)夾雜著粗糙的煤粉顆粒集中向失效的管子吹,相當(dāng)于是噴砂,造成管子失效。

3.2 失效后的狀況

3月8日管子失效仍為為第17 排、第18 排,其中發(fā)現(xiàn)四大問題:

第一是管子的管夾全部缺失,管子在外置床內(nèi)呈自由狀態(tài)。

第二是由于管夾缺失,管排之間已經(jīng)發(fā)生碰磨,而且非常嚴(yán)重,其中第18排失效的管子就是2月9日爆管后更換了的新管子,3月2日機組啟動,3月8日再次爆管,5 mm 壁厚的管子運行僅6天最終壁厚磨損為1.2 mm,磨損的速度為0.633 mm/天,極為罕見(見圖2)。

第三是失效管子的焊縫存在氣孔(見圖3)。第四是疏水閥門被眼鏡片堵塞(見圖4)。

圖2 磨損后的管子

圖3 管子上的氣孔

圖4 閥門內(nèi)的眼鏡片

4 原因分析

通過本次的調(diào)研,筆者認(rèn)為該外置床管子失效的主要原因就是微振,產(chǎn)生微振的原因如下:

首先,再熱器設(shè)計不合理是微振的主要原因。該外置床受熱面是U型設(shè)計(見圖1外置床結(jié)構(gòu)圖),管內(nèi)的疏水無法正常排出,僅能靠外置床投運后產(chǎn)生的蒸汽將疏水?dāng)D出。而且再熱器外置床是在機組開機最后才投運的設(shè)備,停爐時蒸汽凝結(jié)下來的水未排空,加上開機過程后產(chǎn)生的蒸汽,造成兩項流,容易造成水擊發(fā)生。所以在后續(xù)的過程1 025 t/h 流化床的研發(fā)中,再熱器外置床的受熱面和進出口聯(lián)箱位置均進行了優(yōu)化,采取了倒U型設(shè)計,聯(lián)箱布置在受熱面的下方,未發(fā)生水擊現(xiàn)象。

最后,外置床受熱面大部分管子的管夾在此之前已經(jīng)大面積脫落,由于檢修空間狹小,檢修過程中大部分未及時得到恢復(fù),故受熱面管子在幾年的時間內(nèi)變形、交叉嚴(yán)重,管子在水擊的誘因下、加上循環(huán)灰的作用,振動更加嚴(yán)重,造成管子碰磨(見圖1、圖2),故即使是新?lián)Q的管子,也難逃僅運行6 天就爆管。

5 采取的措施

由于該結(jié)構(gòu)設(shè)計已經(jīng)成型,如需改動,則需要花費許多的成本,故本次的整治措施中未考慮將外置床的結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化,而是在現(xiàn)有的結(jié)構(gòu)上進行了局部的改造。

1)在機組A 修中將外置床內(nèi)的管排全部吊出,逐個進行外觀、管夾、測厚檢查。

一是對所有的外觀出現(xiàn)超溫的管段全部更換;二是對所有的管夾全部進行了恢復(fù),這是最重要的一項工作;三是對對磨損量大于2 mm、變形嚴(yán)重的管子全部進行了更換。

2)將疏水門進行了徹底的檢查,取出了眼鏡片,并進行通水試驗(通水試驗中由發(fā)現(xiàn)管道被破布堵塞,并取出),保證了疏水暢通,避免水沖擊,解決引起外置床振動的誘因。

3)更換了近1 200 m管子,將更換過程中的所有焊口全部進行了拍片檢查,確保焊接質(zhì)量的可控。

4)采取可靠的運行方式。

(1)加強疏水。

機組啟動過程中安排專人對外置床的疏水進行重點檢查,有問題及時解決處理,確保疏水正常,避免水沖擊。

(2)加強疏水門的檢查。

運行中安排專人對所有的疏水門進行排查,發(fā)現(xiàn)被堵的現(xiàn)象及時安排人員進行處理,有漏流的閥門待停機后進行研磨或更換。

5)加強檢修管理。

(1)規(guī)范檢修工藝。

重申了檢修中管子坡口、管道臨時封堵等的重要性,防止眼鏡片、破布堵塞管道現(xiàn)象的發(fā)生。

(2)嚴(yán)格了焊接質(zhì)量的管理。

從焊接人員證件的檢查、焊接工藝卡制定、焊接材料等方面進行了嚴(yán)格控制,從源頭上控制了焊接的質(zhì)量。同時100%的拍片,正確處理了進度和質(zhì)量的關(guān)系,保證了焊接的質(zhì)量。

(3)加強了驗收。

過程中確定了三級驗收的人員,明確了職責(zé),并將過程中驗收的文件進行了匯總。

6 取得的效果

機組自采取上述措施后已運行至今,該CFB 鍋爐的外置床未發(fā)生一起受熱面爆管事件。

7 結(jié)論

通過對該外置床內(nèi)受熱面爆管事件的研究,成功得出了外置床微振是失效的主要原因。微振現(xiàn)象目前在CFB 機組上發(fā)生不多,而且該觀念正逐步被行業(yè)接受和認(rèn)可。

所以外置床內(nèi)受熱面布置的合理設(shè)計、受熱面確保疏水正常,同時加強檢修和運行管理,防止水擊造成管子失效,是預(yù)防微振的措施。而且我們在國產(chǎn)1 025 t/h 鍋爐上采取了相應(yīng)的措施,取得了很好的效果,對同類型機組有很好的借鑒作用。

[1]路春美,程世慶,王永征.循環(huán)流化床鍋爐設(shè)備與運行[M].北京:中國電力出版社,2003.

[2]蔣敏華,孫獻斌.自主知識產(chǎn)權(quán)CFB鍋爐的開發(fā)研制,2006年中國電機工程學(xué)會年會報告集[C].GN1-06 CT0646 :127~127.

[3]孫獻斌,黃中.大型循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)與工程應(yīng)用[M].北京:中國電力出版社,2012.

[4]黨黎軍.循環(huán)流化床鍋爐的啟動調(diào)試與安全運行[M].北京:中國電力出版社,2002.

[5]DL/T 1034-2006 135 MW級循環(huán)流化床鍋爐運行導(dǎo)則[S].

[6]彭小崢,陳念祖,段宏波.江西大型電站循環(huán)流化床鍋爐的整治和運行情況,2006年中國電機工程學(xué)會年會報告集[C].GN1-05 CT0371:127~127.

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