鄭中 劉宏亮,2 黃健 姜育男 劉志璞 文小明 趙迪
(1.本鋼集團有限公司,遼寧本溪 117000;2.東北大學材料與冶金學院,遼寧沈陽 110004)
22mm厚X80管線鋼試制1
鄭中1劉宏亮1,2黃健1姜育男1劉志璞1文小明1趙迪1
(1.本鋼集團有限公司,遼寧本溪 117000;2.東北大學材料與冶金學院,遼寧沈陽 110004)
企業依托其2300mm熱軋機組設備優勢,研制開發了第三代22mm厚規格X80管線鋼。研發初期低溫韌性(-15℃)DWTT偏低成為制約批量生產的瓶頸。分析發現,組織不均是引起DWTT性能不合格的主要因素,經過對成分和軋制工藝等技術參數的調整,成功解決了韌性偏低的問題,并順利通過客戶的入場檢驗,進行焊管試制。
管線鋼 厚規格 DWTT X80
隨著我國經濟持續穩定的增長,我國對能源的需求也與日俱增,過去十年,中國天然氣消費增長兩倍,未來十年仍將保持同樣的增長速度。隨著管道運輸的發展,管線鋼向兩個方向發展,一方面要求管線鋼強度級別增加;而另一方面,則要求管線鋼厚度不斷增加。
本企業借助其2300mm熱軋機組設備試制22mm厚規格X80管線鋼板卷,產品的強度指標超過標準要求,但韌性不穩定,本研究重點對此進行分析。
對于厚規格X80管線鋼而言,既要考慮進精軋前奧氏體晶粒尺寸的細化,又同時需要考慮采用較快冷卻速率保障心部組織[1-3]。因此,本研究一方面,添加較高的Nb和Cr進行控制軋制,細化奧氏體晶粒尺寸,另一方面添加Mo等合金,發揮對相變的影響作用。具體試制鋼板的成分如表1所示。

圖1 管線鋼金相組織

圖2 系列沖擊功檢驗結果

圖3 DWTT斷口形貌

表1 試制鋼板的化學成分,質量分數%

表2 22mm厚規格X80標準要求
生產的工藝流程為:鐵水預處理→轉爐冶煉→爐外精煉→板坯連鑄機→蓄熱式加熱爐→2300mm熱連軋機組→控軋控冷→卷取包裝。
軋制后管線鋼組織以準多邊形鐵素體、粒狀貝氏體以及少量貝氏體鐵素體為主,如圖2所示。該類型組織具有良好的強韌性,是X80鋼級管線鋼的典型金相組織。
試驗的鋼板表面質量良好,隨機抽取一卷頭部、中部、尾部通卷取樣分析,拉伸試樣取樣方向與軋制方向呈30°,結果表明,拉伸性能完全滿足標準要求,并與標準要求相比有很大的富余量,通卷拉伸性能穩定,屈服強度正585~615MPa之間,抗拉強度在685~710MPa之間,標準如表2所示。
為檢驗試制鋼板不同位置沖擊性能的均勻性,同樣在鋼板頭部、中部、尾部的寬度1/4位置取夏比沖擊試樣,如表2所示。測試結果表明,沖擊韌性也相對穩定280~370J,-20℃的沖擊功與標準要求相比有很大富余量。
制管后對管體取樣分析其韌脆轉變溫度,分別在管體橫向和縱向取樣,進行不同溫度測試,結果如圖2所示,分析認為韌脆轉變溫度為-20℃。
前期生產過程中出現DWTT不穩定問題,部分試樣DWTT低至40,如圖3(a)所示,后期采用增加冷卻速率同時降低卷曲溫度的方式進行生產,所得試樣DWTT獲得改善,滿足性能要求,如圖3(b)所示。
以準多邊形鐵素體、粒狀貝氏體以及少量貝氏體鐵素體為主的組織,止裂性能理想,是改善厚規格X80管線鋼DWTT性能的主要原因。卷曲溫度降低和冷卻速率增加有利于獲得上述混合組織,對DWTT性能影響明顯,是生產厚規格X80管線鋼的關鍵技術因素。盡管研發的厚規格X80滿足性能要求,但韌脆轉變溫度相對較高,還需進一步進行深入研究。
[1]C.J. Liu, H.L. Liu and M.F. Jiang, Effect of Rare Earth Elements on Transformation Behavior and Microstructure Characteristics in X80 Pipeline steels[J],Rare metal Materials and Engineering.2011,40(S3):51-55.
[2]劉宏亮,劉承軍,王云盛 等.稀土管線鋼軋制工藝的模型研究[J].稀土,2011,32(3):1-7.
[3]劉宏亮,劉承軍,姜茂發.稀土對X80管線鋼中鈮元素賦存形式的影響[J].稀土,2011.32(5):6-11.
劉宏亮(1982-),遼寧省鐵嶺市,博士后,研究方向:微合金理論與軋鋼工藝研究。