白長江 蘇康 桑勝濤 彭廣林
(山東省寧陽縣華豐鎮(zhèn)華豐煤礦,山東泰安 271413)
乳化泵站無人化操作系統(tǒng)
白長江 蘇康 桑勝濤 彭廣林
(山東省寧陽縣華豐鎮(zhèn)華豐煤礦,山東泰安 271413)
在煤礦生產(chǎn)中,無論是炮采工作面還是綜采工作面,都必須設(shè)置乳化液泵站,對工作面進行供液,保證工作面設(shè)備運轉(zhuǎn)和支護可靠,在以往泵站需兩個人進行操作,一人為泵站司機,一人為維修人員。為提高生產(chǎn)效率,減少人員占用,解放生產(chǎn)力,通過不斷探索研究,對泵站進行設(shè)備自動化系統(tǒng)的逐步升級,實現(xiàn)了泵站無人化操作。
無人化 自動化 逐步升級
對泵站多項需人工操作的環(huán)節(jié)進行研究,逐步實現(xiàn)自動化,經(jīng)過對乳化泵站多項自動化進行整合,實現(xiàn)了無人職守有人巡視的乳化泵自動化系統(tǒng)。泵站無人化操作系統(tǒng)由4部分組成,包括乳化泵定時自動切換、乳化泵欠壓自動停泵、乳化泵箱水位自動補水及乳化液自動配比。
泵站無人化操作系統(tǒng)核心是將需人工切換不同乳化泵、乳化泵欠壓、乳化泵供水和乳化液自動配比四個環(huán)節(jié)升級為可自動進行操作的系統(tǒng),實現(xiàn)乳化泵無人操作。
根據(jù)機電設(shè)備安全運行管理規(guī)定,乳化泵站的兩臺泵需2個小時進行換泵一次,因此,實現(xiàn)無人化需改變以往由人工進行切換的方式,經(jīng)過研究和試驗,采用2個JS-48S型數(shù)字式延時繼電器,時間設(shè)置為2小時。實現(xiàn)了泵的定時自動切換。
2.1.1 技術(shù)應(yīng)用原理
在乳化泵負荷開關(guān)內(nèi)安裝一個與本開關(guān)控制系統(tǒng)電壓相匹配的數(shù)字延時繼電器。繼電器的動作與開關(guān)的吸合是同步進行的,繼電器的動作帶動開關(guān)的吸合,實現(xiàn)乳化泵的運轉(zhuǎn)。利用延時繼電器的延時功能實現(xiàn)開關(guān)的自動切換,最終實現(xiàn)乳化泵的定時自動切換。泵站開關(guān)自動切換接線示意圖(如圖1)。

圖1

圖2

圖3
2.1.2 創(chuàng)造性、先進性描述
該裝置減小了乳化泵的疲勞性運轉(zhuǎn),杜絕了因乳化泵長期運行造成不安全事故的發(fā)生。保證了乳化泵正常運轉(zhuǎn),系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,維護方便,原理易懂、靈敏可靠,防爆性能符合要求,自動進行切換,減少人員操作。
由于泵站距工作面的供液管路距離遠,供液管路中途管接頭易出現(xiàn)跑冒漏液,造成乳化泵欠壓,處于高頻率打壓狀態(tài)損壞乳化泵。為保證乳化泵在正常壓力范圍內(nèi)運轉(zhuǎn),減少各液壓元件的損壞,采用欠壓保護裝置實現(xiàn)乳化泵欠壓自動斷電對乳化泵進行保護。
2.2.1 技術(shù)應(yīng)用原理
該裝置采用防爆電接點壓力表作指示窗口,來實現(xiàn)乳化泵欠壓斷電的原理。利用防爆電接點壓力表的常開點來實現(xiàn)乳化泵壓力正常范圍時的開關(guān)維持。(壓力表的黑色浮動指針是指示乳化泵壓力,紅色固定指針是指示乳化泵最低工作壓力,當黑色指針低于紅色指針時,其接點斷開開關(guān)的控制回路,開關(guān)斷電乳化泵停止運轉(zhuǎn)。)利用防爆電接點壓力表的常閉點來實現(xiàn)乳化泵欠壓停泵預(yù)警信號。(壓力表的綠色固定指針是指示當壓力回零時,黑色指針與綠色指針的接點閉合,接通36V警鈴的回路,鈴聲響起通知巡查人員。)欠壓保護接線示意圖(如圖2)。
2.2.2 創(chuàng)造性、先進性描述
該裝置靈敏可靠,減少了乳化泵因欠壓長時間的高頻率打壓,減少了機電設(shè)備的非正常運轉(zhuǎn)及損壞。欠壓保護裝置為進一步實現(xiàn)崗位無人職守奠定良好的基礎(chǔ)。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,維護方便,原理易懂、安全可靠有很好的可靠性和實用性。
為保證乳化泵正常運轉(zhuǎn),水箱內(nèi)要確保足夠的水量,在以往需泵站司機及時對水箱水位進行查看和補水,現(xiàn)研制和安設(shè)自動補水器進行自動補水,當水箱水量達到設(shè)定的水位時,補水器開啟,自動向水箱內(nèi)進行供水,杜絕因缺水乳化泵吸空損壞乳化泵的事故發(fā)生。
2.3.1 技術(shù)說明及主要技術(shù)性能指標
自動補水裝置采用干簧管自動傳感器經(jīng)改造后實現(xiàn)低水位開啟,高水位停止的原理。利用傳感器的開、停控制繼電器,有繼電器來完成供水電磁閥的開啟、停止。自動補水裝置靈敏可靠,防爆性能符合《煤礦安全規(guī)程》要求。水箱自動補水器示意圖(如圖3)。
2.3.2 創(chuàng)造性、先進性描述
該裝置靈敏可靠,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,維護方便,原理易懂有很好的可靠性。減少了乳化液的跑冒滴漏,為泵站衛(wèi)生環(huán)境創(chuàng)造了條件。補水裝置可以進一步實現(xiàn)崗位無人職守。杜絕了因水箱缺水導(dǎo)致乳化泵吸空損壞乳化泵的事故發(fā)生。
工作面使用的液體為乳化液與水的混合溶液,是在泵站將乳化液與水按一定比例配比加壓后,通過管路供至工作面支架、支柱等使用,根據(jù)支架、支柱等使用要求,要將乳化液與水兩者的配比濃度達到3%以上,在以往采用人工進行配比時,不僅占用人員,而且也無法保證配比濃度合格,為此研制了乳化液自動配比裝置。乳化液自動配比裝置采用真空吸附原理,在水箱處安置封閉配比箱,配比箱留有3個管口,其中兩個為進液口,一個為出液口。兩個進液口中,一個進水,另一個進乳化液;根據(jù)要求的濃度,確定進液管(水管、乳化液管)的直徑和進液量,利用真空吸附原理,進液管自動進液至配比箱,混合后吸入水箱,加壓進行供液。